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      緬甸D區(qū)塊YAGYI-1井防漏防竄固井技術

      2015-12-17 03:27:17張君亞
      西部探礦工程 2015年9期
      關鍵詞:排量固井水泥漿

      孟 浩,張君亞

      (勝利油田清河采油廠,山東東營262714)

      緬甸D區(qū)塊YAGYI-1井防漏防竄固井技術

      孟 浩*,張君亞

      (勝利油田清河采油廠,山東東營262714)

      緬甸D區(qū)塊地質構造復雜,漏失與氣竄是D區(qū)塊固井的主要技術難題。前期2口井的固井施工均發(fā)生了固井漏失,固井質量較差,對D區(qū)塊的油氣勘探順利開展造成了很大的影響。在分析該區(qū)塊固井技術難點基礎上,系統(tǒng)優(yōu)化了YAGYI-1井的固井施工設計及施工方案,為該區(qū)塊的油氣勘探工作打下良好基礎。

      緬甸D區(qū)塊;固井;氣竄;漏失

      YAGYI-1井是緬甸D區(qū)塊最深的一口探井,固井時存在高壓油氣層、地層漏失與垮塌嚴重、壓力窗口窄等難題。井漏會造成固井水泥漿低返,而發(fā)生氣竄,會造成層間封隔失效。在鉆井堵漏技術難以突破的前提下,研究窄安全窗口下防漏防竄固井技術,從固井工藝及技術方面降低漏失和氣竄的可能,保證固井質量及勘探進度已成為迫切的需求。

      1 緬甸D區(qū)塊固井難點分析

      (1)井漏現(xiàn)象嚴重。D區(qū)塊各井次漏失情況統(tǒng)計如表1所示。

      表1 各井次漏失情況統(tǒng)計

      (2)油氣活躍,壓力安全窗口窄。對密度和排量非常敏感,密度排量稍高就漏,稍低就涌。固井時水泥漿密度和頂替排量都受到了嚴格限制,不能使用大排量來提高頂替效率,壓穩(wěn)和防漏的矛盾很難解決。如PATOLON-1井二開完鉆期間,鉆井液密度高于1.84g/cm3就漏,低于1.82g/cm3就氣侵嚴重;三開鉆至2058m泥漿密度1.65g/cm3時,發(fā)生了井涌,關井后,套管壓力高達10MPa,經(jīng)分離器排氣,點火后火焰高達3~4m,持續(xù)時間7~8h。

      (3)井壁垮塌現(xiàn)象嚴重,井徑極不規(guī)則。該區(qū)塊各井次井眼擴大率垮塌與縮徑現(xiàn)象共存,下鉆遇阻、起鉆掛卡,憋泵現(xiàn)象時有發(fā)生。水泥漿極易竄槽或憋堵,給固井施工安全和封固質量帶來很多威脅。各井次井徑擴大率見表2。

      (4)套管居中度無法保證。如YAGYI-1X井?339.7mm套管,為防止扶正器破壞井壁泥餅,導致井漏,建設方?jīng)Q定在裸眼段不下套管扶正器,僅在上層套管鞋3根套管及井口2根套管各加入1個套管扶正器,裸眼井段沒有使用套管扶正器,套管偏心,水泥漿極易發(fā)生竄槽。

      (5)水泥漿密度受到限制。為防漏失,設計的水泥漿密度與鉆井液密度基本接近,降低了水泥漿對鉆井液的浮力,頂替效率受到影響。如PATOLON-1井?244.5mm套管固井前鉆井液密度為1.84g/cm3,設計水泥漿密度也是1.84g/cm3。

      (6)水泥漿失重后難以實現(xiàn)壓力平衡。由于水泥漿密度與氣層壓力當量密度接近,水泥漿失重后,靜液柱壓力根本無法平衡氣層壓力,如果采用雙級固井或尾管固井,固完后,由于要循環(huán)多余水泥漿,不能關井憋壓候凝。易發(fā)生氣竄,影響水泥環(huán)封隔效果,嚴重時會竄到地面,造成井口環(huán)空帶壓。

      從以上分析可以看出,由于封固段長,井漏嚴重、井徑極不規(guī)則,氣層又非?;钴S,固井難度大大增加,給水泥漿體系設計帶來了很大的困難,提高固井質量的措施受到了極大的限制。

      表2 各井次井徑擴大率

      2 主要技術措施

      2.1 ?339.7mm技術套管固井

      (1)采用正、反注技術[1]。目的是降低下部井段的液柱壓力,減輕下部井段的防漏難度,反注時還可以大排量,提高主力漏層以上井段的固井質量??紤]主要漏失層在445m左右,正注水泥設計返至500m,候凝24h后再從井口反擠水泥。YAGYI-1井正注反注施工數(shù)據(jù)見表3。

      表3 YAGYI-1井正注反注施工數(shù)據(jù)表

      (2)采用前導低粘切泥漿技術。由于鉆井中頻繁發(fā)生漏失,鉆井液中堵漏材料多,粘切高,泥餅,固井前泥漿性能不能做大幅度調整。為提高頂替效率和兩個界面的水泥膠結強度,采用前導泥漿技術,固井前先注入接觸時間大于10min以上的前導低粘切泥漿,充分驅除井壁和套管壁的虛泥餅,并稀釋沖洗井內(nèi)粘稠鉆井液。

      (3)采用大量紊流沖洗液。以進一步?jīng)_洗井壁套管,使紊流接觸時間達到7min以上,對防止竄槽,提高頂替效率有重要作用。YAGYI-1井實際注入密度1.09g/cm3沖洗液18m3。

      (4)采用雙密雙凝水泥漿柱結構。采用1.60g/cm3低密度與1.85g/cm3高密度相結合,并在漿體中加入堵漏材料,形成的雙密雙凝堵漏水泥漿體系,降低靜液柱壓力,預防井下漏失,重點保證下部井段固井質量。

      (5)采用紊流、塞流復合頂替技術[2]。由于井下條件限制,水泥漿無法達到紊流;采用塞流頂替,頂替排量過低,施工時間過長,施工安全得不到保證。起壓前采用2.2m3/min排量頂替,使沖洗液達到紊流;起壓后將排量降至1.0m3/min以下頂替,使水泥漿呈塞流上返。

      2.2 ?244.5mm技術套管固井

      (1)提高地層承壓能力。下套管前進行系統(tǒng)堵漏,根據(jù)地層存在裂縫和煤層的特點,采用鋸末、谷殼、云母、單封、超細碳酸鈣及復合堵漏劑等大小尺寸不同的材料進行堵漏,堵漏劑在壓差作用下通過架橋、填塞壓實堵塞漏失通道,以最大限度提高地層承壓能力,并進行承壓驗證,保證固井時地層能承受預期的水泥漿柱壓力。

      (2)預置分級箍單級固井技術[3]。設計采用單級固井,水泥一次返至地面,但下入分級箍,如果固井過程中漏失嚴重,則打開分級箍,進行二級固井。分級箍位置下上層套管內(nèi)1550m處。目的是延長水泥漿接觸時間,提高頂替效率;施工完可以關井并適當加回壓,有利于控制3196~3206m高壓氣層,預防氣竄。

      (3)采用前導低粘切泥漿技術[4]。在固井施工前30m3密度1.61g/cm3(與井內(nèi)鉆井液密度相同),粘度55s,具有良好的流動性先導漿鉆井液,稀釋沖洗井內(nèi)粘稠鉆井液。

      (4)采用加重隔離液技術。以充分發(fā)揮隔離液對鉆井液的浮力效應,實現(xiàn)“粘性推移”的塞流頂替,有效阻止鉆井液和水泥漿混合起到關鍵作用,并防止使用沖洗液造成的液柱壓力降低。YAGYI-1井使用密度1.63g/cm3隔離液18m3,塑性粘度35mPa·s,動切力25.1Pa。

      (5)采用梯度密度水泥漿柱結構。在稠化時間上形成梯度,利用水泥在凝結過程中的時間差,來解決水泥漿因失重而壓不穩(wěn)產(chǎn)層造成的油氣上竄問題;在水泥漿密度上形成梯度,來解決靜液柱壓力高的問題。不同密度注入數(shù)量的多少都經(jīng)過認真計算,以保證漿柱當量密度盡可能低,同時又保證水泥漿失重后能壓穩(wěn)氣層為依據(jù)。

      (6)增強水泥漿的防竄性能。在水泥漿中加入防竄劑,使水泥漿在膠凝過程中膨脹壓力,彌補水泥漿失重造成的壓力降低。并優(yōu)化水泥漿性能,使水泥漿呈直角稠化,尾漿防竄性能系數(shù)SPN僅為0.55,表明水泥漿防竄效果極好。YAGYI-1井?244.5mm技套固井尾漿稠化曲線見圖1。

      圖1 YAGYI-1井244.5mm技套固井尾漿稠化曲線

      2.3 ?177.8mm尾管固井技術

      (1)優(yōu)選非滲透防氣竄水泥漿體系[5]。非滲透降失水劑中的聚合物粒子可吸附自由水,并充填水泥顆粒間的孔隙,堵塞水泥內(nèi)網(wǎng)架結構的孔隙,達到增加水泥漿抗氣體侵入的阻力和非滲透能力,有效地阻止氣體或地層流體的運移。YAGYI-1井?177.8mm套管采用雙凝非滲透防氣竄直角稠化水泥漿體系,兩凝介面設計在4550m深度,兩凝時間差控制在100min以上。

      (2)采用封隔式尾管懸掛器固井工藝。

      (3)采用低粘切先導泥漿。施工前注入紊流接觸時間大于10min以上的先導鉆井液30m3,先導鉆井液的密度為1.98g/cm3,粘度小于70s,初切小于7Pa;充分驅除井壁虛泥餅,稀釋井內(nèi)鉆井液。

      (4)使用防漏隔離液。在隔離液中加入堵漏材料,堵漏膠粒進入地層孔隙后,與地層孔隙發(fā)生物理吸附,縮合成網(wǎng)狀結構,在經(jīng)過的井壁上吸附形成一個防漏屏蔽,起到防漏、堵漏作用。

      (5)采用變排量頂替。施工期間,優(yōu)化注替排量,控制好施工壓力,采用變排量頂替,替漿前期采用1.6m3/min排量,尾漿出套管鞋后,逐漸降至0.5m3/min排量頂替,以盡可能提高水泥漿的頂替效率,削減固井漏失的風險。

      (6)采用批混方式注水泥。用4017水泥車配漿,再用批混罐進行二次攪拌,由雙機雙泵水泥車再向井內(nèi)泵注水泥漿,確保注入井內(nèi)水泥漿密度均勻和水泥漿性能與室內(nèi)化驗相符,并保持施工連續(xù),縮短施工時間。

      3 結論及建議

      (1)正注反注水泥固井工藝是解決?339.7mm套管上部大漏地層的一種有效途徑,是預防?339.7mm套管下部地層漏失的一種有效方法。

      (2)將?244.5mm套管由雙級固井改為單級固井,水泥漿一次封固返至地面的固井方式有利于延長接觸時間,提高頂替效率,提高了下部井段的固井質量。

      (3)注入大量低粘切先導泥漿對驅替井內(nèi)粘稠泥漿有明顯效果,為提高頂替效率起到了重要作用;使用防漏隔離液對預防固井時水泥漿漏失起到了輔助作用。

      (4)使用非滲透防氣竄、防漏、微膨脹、多凝高密度水泥漿體系,進一步預防了固井過程中的水泥漿漏失,減輕了氣竄對封固質量的影響,較好地解決了密度安全窗口窄的矛盾。

      (5)D區(qū)塊三開井段的井徑擴大率過大且極不規(guī)則,嚴重影響了固井質量。建議加強對D區(qū)塊防塌技術的研究。

      [1]鐘策,周晨表.四川川東地區(qū)深井高壓氣井固井工藝技術[J].石油鉆采工藝,1994,17(2):1-8.

      [2]丁世東.塔河油田紊流、塞流復合頂替固井技術[J].石油鉆采工藝,2002,24(1):20-22.

      [3] 張宏軍.深井固井工藝技術研究與應用[J].石油鉆探技術, 2006,34(5):44-48.

      [4]鐘福海,鐘德華.蘇橋深潛山儲氣庫固井難點及對策[J].石油鉆采工藝,2012,34(5):118-121.

      [5]鄒建龍,高永會,朱海金,等.川東北地區(qū)高密度防氣竄水泥漿體系研究[J].石油鉆探技術,2010,38(1):46-49.

      TE28

      B

      1004-5716(2015)09-0041-04

      2014-09-18

      孟浩(1968-),男(漢族),河南南陽人,高級工程師,現(xiàn)從事鉆井采油工程技術工作。

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