肖良瑜, 李建偉, 宋大鳳, 李永恒
(1.哈爾濱電機(jī)廠國家水力發(fā)電設(shè)備國家重點(diǎn)試驗(yàn)室 哈爾濱,150040)(2.吉林大學(xué)汽車仿真與控制國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 長春,130022)
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立式屏蔽電機(jī)半速渦動異常振動試驗(yàn)分析*
肖良瑜1, 李建偉1, 宋大鳳2, 李永恒1
(1.哈爾濱電機(jī)廠國家水力發(fā)電設(shè)備國家重點(diǎn)試驗(yàn)室 哈爾濱,150040)(2.吉林大學(xué)汽車仿真與控制國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 長春,130022)
針對某型主泵屏蔽電機(jī)在廠內(nèi)試驗(yàn)中出現(xiàn)的異常振動問題進(jìn)行了試驗(yàn)分析研究。首先采用加速度計對屏蔽電機(jī)在變速過程中的振動進(jìn)行了測試,獲得了信號特征及其頻譜成分。接著采用錘擊法對電機(jī)定子和轉(zhuǎn)子的振動特性進(jìn)行了模態(tài)測試,并利用小波對測試信號進(jìn)行“去噪”處理,獲得定、轉(zhuǎn)子準(zhǔn)確的頻譜曲線。結(jié)果表明半速渦動頻率與定子系統(tǒng)固有頻率耦合引發(fā)共振是造成電機(jī)振動異常的主要原因,而多數(shù)情況下,這種耦合是發(fā)生在轉(zhuǎn)子系統(tǒng)上。在此基礎(chǔ)上,提出了增加試驗(yàn)臨時支撐固定電機(jī)的假泵殼的質(zhì)量,使定子系統(tǒng)固有頻率降低,并調(diào)整軸承間隙來降低半速渦動的激振力幅值,起到了很好的消振效果。
屏蔽電機(jī);半速渦動;固有頻率;共振;時頻分析
立式主泵屏蔽電動機(jī)是核動力裝置和核電設(shè)備中的非常重要的部件,其主要部件包括定子、轉(zhuǎn)子、軸承等[1]。屏蔽電機(jī)的長期、連續(xù)、安全、穩(wěn)定的運(yùn)行,直接涉及到核電裝置或設(shè)備的安全可靠性。電機(jī)的振動會加速電動機(jī)軸承磨損、絕緣壽命縮短,并常常伴有很大噪聲[2-3]。通常在變轉(zhuǎn)速試驗(yàn)中,要求工作轉(zhuǎn)速振動值必須控制在標(biāo)準(zhǔn)值以下。另外,目前對于這種立式主泵屏蔽電機(jī)振動的研究卻很少。
在采用滑動軸承結(jié)構(gòu)的旋轉(zhuǎn)機(jī)械中,半速渦動和油膜震蕩引起的故障現(xiàn)象時有出現(xiàn),越來越多的學(xué)者開始關(guān)注半速渦動現(xiàn)象及其機(jī)理的研究[4-8]。孟慶豐等[4]利用非接觸式電渦流位移傳感器發(fā)明了一種高速旋轉(zhuǎn)機(jī)械半速渦動在線穩(wěn)定性特征提取與檢測方法;童小忠等[5]根據(jù)半山1號燃機(jī)軸承上的油膜渦動和油膜振蕩特點(diǎn),給出了引起轉(zhuǎn)子油膜振蕩的定性原因分析;陳策等[6]針對軸承流固耦合作用產(chǎn)生軸頸渦動現(xiàn)象的機(jī)理,探討了油膜渦動及半速渦動的特征,給出了不同渦動比下油膜壓力分布影響的3個典型區(qū)域及其振動特性。對典型故障案例的分析,可以發(fā)現(xiàn),半速渦動頻率與轉(zhuǎn)子系統(tǒng)固有頻率的耦合是最為常見的[5-8]。
然而,筆者在對某型主泵屏蔽電機(jī)進(jìn)行常規(guī)振動測試時,發(fā)現(xiàn)該電機(jī)的半速渦動異常振動并非是半速渦動頻率與轉(zhuǎn)子系統(tǒng)固有頻率的耦合造成的。文中將結(jié)合該型屏蔽電機(jī)結(jié)構(gòu)及半速渦動振動的特點(diǎn),利用振動信號的時頻分析和模態(tài)試驗(yàn)分析技術(shù)對異常振動故障進(jìn)行全面測試分析,找出引起異常振動的原因,并提出改進(jìn)處理措施,以大幅降低該電機(jī)的半速渦動振動幅值。
圖1給出了半速渦動示意圖。設(shè)軸承中心為O,軸中心為O1,軸偏心距為a,軸承的平均間隙為c,軸以角速度ω旋轉(zhuǎn),軸半徑為R,渦動速度為Ω。不考慮油的泄漏,由流量連續(xù)理論可得流量平衡:
由式(1)解得軸頸中心渦動角速度,即
式中:c/R值很小,可以忽略不計,故Ω≈ω/2。
渦動方向和軸頸旋轉(zhuǎn)方向相同,潤滑油引起的渦動頻率接近或略小于轉(zhuǎn)子工作頻率的一半,系統(tǒng)振動信號中出現(xiàn)明顯的渦動頻率成分。這是判斷系統(tǒng)出現(xiàn)渦動的重要判據(jù)。
圖1 油膜半速渦動示意圖Fig.1 Schematic diagram oil whirl of half speed eddy
隨著轉(zhuǎn)速的升高,渦動頻率隨之升高,但始終保持等于或略小于轉(zhuǎn)動頻率的一半。油膜渦動時的振動幅值一般不大。轉(zhuǎn)速升到臨界轉(zhuǎn)速附近時,半速渦動會被劇烈的臨界共振所掩蓋。越過臨界轉(zhuǎn)速后,油膜半速渦動重新出現(xiàn)。轉(zhuǎn)速升至兩倍臨界轉(zhuǎn)速時,渦動頻率與轉(zhuǎn)子固有頻率重合,產(chǎn)生共振。此時,振動幅值會劇烈增加,油膜渦動發(fā)展為油膜振蕩。軸承處于自激振動的后期階段。由此可見,只有當(dāng)轉(zhuǎn)速大于兩倍轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速后才可能發(fā)生油膜振蕩故障。油膜振蕩的幅值比油膜渦動要大得多,也遠(yuǎn)大于一般強(qiáng)迫振動。與半速渦動不同,油膜振蕩發(fā)生后,振蕩頻率被“鎖定”,始終保持等于轉(zhuǎn)子固有頻率,不再隨轉(zhuǎn)速升高而變化。因此,油膜振蕩不同于普通的共振,不能用提高轉(zhuǎn)速的方法來消除[8]。
某型立式主泵屏蔽電動機(jī),采用兩導(dǎo)水潤滑石墨徑向軸承支撐結(jié)構(gòu),水溫100℃,環(huán)境壓力13 MPa,工作轉(zhuǎn)速為1 800~3 000 r/min,其總體結(jié)構(gòu)如圖2所示。驗(yàn)收試驗(yàn)在工廠試驗(yàn)臺上進(jìn)行。為盡可能與現(xiàn)場安裝在機(jī)器上的支撐結(jié)構(gòu)特性接近,電機(jī)下端法蘭通過螺栓與假泵殼連接后置于試驗(yàn)工作平臺上。屏蔽電機(jī)振動特征測試采用時頻分析方法,通過在上、下軸承座附近安裝的振動PCB 352B加速度傳感器進(jìn)行振動信號的拾取,利用B&K公司PHOTON動態(tài)信號分析儀采集時域數(shù)據(jù),經(jīng)快速傅里葉變換轉(zhuǎn)化為頻譜圖。通過譜特征分析,并結(jié)合主泵屏蔽電機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行異常振動特征識別。試驗(yàn)測試時,電機(jī)從靜止?fàn)顟B(tài)逐漸升速至最大工作轉(zhuǎn)速3 000 r/min。
圖2 屏蔽電機(jī)總體結(jié)構(gòu)圖Fig.2 The total structure figure of canned motor
升速過程的振動頻域瀑布圖如圖3所示。從該圖可看出,振動特征主要是轉(zhuǎn)頻振動和半速渦動,且整個升速過程轉(zhuǎn)頻振動幅值都很小。當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到1 350 r/min時開始出現(xiàn)半速渦動,且從1 900 r/min開始,半速渦動幅值超過轉(zhuǎn)頻振動幅值。隨著轉(zhuǎn)速繼續(xù)上升,半速渦動幅值逐漸增大,當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到2 700 r/min時,幅值達(dá)到最大,振動烈度為5.91 mm/s,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值。隨后半速渦動幅值開始下降,但在2 700~3 000 r/min內(nèi),半速渦動幅值仍然很大,大大超過了工廠試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.2 mm/s的規(guī)定值。表1列出了1 800~3 000 r/min工作轉(zhuǎn)速內(nèi)的振動幅值測量結(jié)果,圖4為振動最大時的時域波形和頻譜圖。從現(xiàn)象上看,這種振動故障與半速渦動引起的故障現(xiàn)象非常相似。
圖3 升速過程屏蔽電機(jī)振動頻域瀑布圖Fig.3 Waterfall in frequency domain for motor in acceleration
表1 不同工作轉(zhuǎn)速下振動幅值Tab.1 Vibration amplitude under different rotation speed
3.1振動原因分析
從圖3反應(yīng)的屏蔽電機(jī)振動特征來看,在變速過程中明顯存在半速渦動故障特征。引起半速渦動的原因很多,如:轉(zhuǎn)速,軸承載荷,潤滑介質(zhì)的粘度、溫度、壓力,軸頸與軸的間隙等因素[6,9-11]。該電機(jī)在整個升速過程中,轉(zhuǎn)頻振動幅值都很小,基本不隨轉(zhuǎn)速發(fā)生大的變化,從而排除了因電機(jī)轉(zhuǎn)子機(jī)械不平衡擾動力過大而引起轉(zhuǎn)軸半速渦動的問題。而試驗(yàn)測試時的潤滑系統(tǒng)的水溫、水壓等因素均與以往同型號電機(jī)采用的一樣,這就消除了軸承潤滑水品質(zhì)引起的半速渦動影響。因此,分析認(rèn)為引起半速渦動的原因很可能是軸承間隙不均勻造成,要重點(diǎn)檢查軸承間隙。
此外,從圖4的時域波形可看出,這是典型的共振拍波波形,由此斷定在轉(zhuǎn)速為2 700 r/min附近區(qū)域存在一個共振區(qū),共振頻率為20.75 Hz。值得關(guān)注的是,該屏蔽電機(jī)升速過程中并沒有出現(xiàn)油膜振蕩的典型故障振動特征,因此半速渦動并沒有發(fā)展成油膜振蕩,也不存在轉(zhuǎn)速與臨界轉(zhuǎn)速共振現(xiàn)象。故判斷半速渦動幅值迅速增大很可能是與轉(zhuǎn)子或定子固有頻率耦合引發(fā)共振造成的。
圖4 振動最大時的時域波形和頻譜圖Fig.4 Time waveform and frequency spectrum at the maximum vibration
3.2定子、轉(zhuǎn)子模態(tài)試驗(yàn)分析
3.2.1模態(tài)試驗(yàn)理論模型
定子、轉(zhuǎn)子的振動可假設(shè)為一種具有n個自由度的線彈性物理系統(tǒng)運(yùn)動,模態(tài)試驗(yàn)時,當(dāng)在p點(diǎn)激振,l點(diǎn)測量響應(yīng),得到p點(diǎn)和l點(diǎn)間的位移頻響函數(shù)為[12-14]:
當(dāng)信號為f(t)和x(t)分別為系統(tǒng)的輸入(激勵)和輸出(響應(yīng))信號時,動態(tài)信號分析儀通常按下列關(guān)系求系統(tǒng)的頻響函數(shù)H(ω)和相干函數(shù)
其中:Gff(ω)為激勵信號f(t)的自功率譜;Gxx(ω)為響應(yīng)信號x(t)的自功率譜;Gfx(ω)為激勵信號f(t)和響應(yīng)信號x(t)的互功率譜。
3.2.2定子、轉(zhuǎn)子模態(tài)試驗(yàn)測試
筆者采用錘擊法對定、轉(zhuǎn)子進(jìn)行模態(tài)測試分析,且敲擊采用固定敲擊點(diǎn)移動響應(yīng)點(diǎn)的錘擊方法。用力錘按X和Y向激振,用加速度傳感器測量其衰減信號,獲得測試結(jié)構(gòu)的固有頻率[15-18]。然而,試驗(yàn)測試過程中,常常會受到周圍環(huán)境干擾的影響(周圍結(jié)構(gòu)的振動、噪聲等),對測試信號帶來“污染”。對于定轉(zhuǎn)子振動系統(tǒng),在錘擊激勵和隨機(jī)激勵下的振動微分方程可以表示[19-21]為
其中:{R(t)}為隨機(jī)激勵。
當(dāng)采用錘擊激振時,力錘激振系統(tǒng)不受外力激振,系統(tǒng)處于自由振動狀態(tài),因此當(dāng)系統(tǒng)在隨機(jī)力和力錘激振下,響應(yīng)信號的動力學(xué)方程可統(tǒng)一為
其中:x(t)為測得的信號;r(t)為自由響應(yīng)信號;σn(t)為隨機(jī)信號之和。
這種隨機(jī)信號常常會對信號的處理分析帶來困難,有必要對信號進(jìn)行“去干擾”處理。小波變換可以完成對信號的分解與重構(gòu),在分解和重構(gòu)的過程中,將信號的干擾去掉。其基本原理[11]:在離散小波(DWT)中,在空間Vj=Vj-1+Wj-1上表示信號,也就是對每一個Vj上表示的信號能用上述的兩個空間的基函數(shù)來表示:
小波對信號的分解與重構(gòu)可以通過濾波器實(shí)現(xiàn)。當(dāng)小波和尺度在空間內(nèi)是正交的,可以用內(nèi)積公式得到系數(shù)c A1()k和D1()k:
對于小波分解過程,通過設(shè)計高通和低通濾波器的系數(shù)就可以實(shí)現(xiàn)。一般來說,噪聲信號多包含高頻率細(xì)節(jié)中,在對信號進(jìn)行小波分解后,可以利用門限閾值等形式對所分解的小波系數(shù)進(jìn)行權(quán)重處理,然后對信號進(jìn)行重構(gòu)達(dá)到信號去噪的目的。
圖5為定子水平X方向振動信號的相干系數(shù)隨頻率的變化,可以發(fā)現(xiàn)測得的信號在150 Hz和220 Hz附近存在相干系數(shù)小于0.95的區(qū)域,水平Y(jié)方向的振動信號相干系數(shù)也存在相似的變化,這里不再贅述。另外從圖6,7可以發(fā)現(xiàn),原始信號包含了很多的“干擾”,信號曲線上有很多的“毛刺”,若是直接對振動信號進(jìn)行傳統(tǒng)的傅里葉變換,無法準(zhǔn)確確定結(jié)構(gòu)的固有頻率。因此有必要對測得的信號進(jìn)行小波處理,而圖6,7中的小波2層近似信號,是對定子振動信號分解并重構(gòu)的信號后進(jìn)行FFT變換得到較為“干凈”的結(jié)果。表2是定轉(zhuǎn)子固有頻率測試結(jié)果。
圖5 定子水平X方向振動信號的相干系數(shù)Fig.5 Coherency coefficient of stator vibration signal for horizontal direction X
表2 定轉(zhuǎn)子模態(tài)測試結(jié)果Tab.2 Measured results of modal test for stator and motor
從模態(tài)測試結(jié)果來看,轉(zhuǎn)子的1階、2階固有頻率較高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于振動的頻率。因此,與轉(zhuǎn)子固有頻率耦合產(chǎn)生共振的因素可以排除。定子固有頻率在水平X,Y兩個方向的結(jié)果略有差別,水平X方向?yàn)?0.31 Hz,而水平Y(jié)方向則為18.75 Hz,這與轉(zhuǎn)速為2 700 r/min附近區(qū)域存在的半速渦動頻率非常接近。由此確定共振是由于半速渦動頻率與電機(jī)定子固有頻率耦合引發(fā)的,這種耦合振動更難以發(fā)覺。這與常規(guī)的渦動頻率與轉(zhuǎn)子固有頻率重合產(chǎn)生共振不同:與轉(zhuǎn)子固有頻率重合產(chǎn)生的共振其特點(diǎn)是,渦動頻率始終等于轉(zhuǎn)動頻率的一半,當(dāng)半速渦動達(dá)到軸承自激振動的后期時,轉(zhuǎn)速大于二倍轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速之后,有可能發(fā)生油膜振蕩;與定子固有頻率重合產(chǎn)生共振不會引起油膜振蕩[6]。
通過上述的分析可看出,屏蔽電機(jī)出現(xiàn)異常振動是由于軸承間隙不均勻造成電機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到一定值后開始出現(xiàn)半速渦動,且上升至2 700 r/min時,半速渦動頻率與定子機(jī)座固有頻率耦合引發(fā)共振造成的。因此,提出以下處理方案:
(1)降低半速渦動激振力幅值或消除半速渦動激振力:對軸承進(jìn)行研磨,使軸承間隙盡可能均勻,并將間隙調(diào)至設(shè)計最小間隙。
圖6 對定子水平X方向時域信號進(jìn)行去噪處理Fig.6 Denoising process for time signal for horizontal direction X
圖7 對定子水平Y(jié)方向時域信號進(jìn)行去噪處理Fig.7 De-noising process for time signal for horizontal direction Y
(2)通過改變系統(tǒng)剛度或改變結(jié)構(gòu)質(zhì)量及定子固有頻率:由于定子本體已設(shè)計、制造完成,無法再改變,最快捷、經(jīng)濟(jì)的辦法是加大試驗(yàn)時支撐定子本體的假泵殼重量,從而改變工廠試驗(yàn)時定子整體固有頻率值。因電機(jī)在工作轉(zhuǎn)速為1 800~3 000 r/min之間,故必須將定子整體固有頻率降低至15 Hz以下。
軸承研磨、間隙調(diào)整,并更換新假泵殼后,異常振動處理前后對比的結(jié)果見圖8。盡管仍然存在半速渦動,但半速渦動幅值明顯下降,都在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi),且因半速渦動與定子固有頻率接近引發(fā)的共振故障明顯消失。
圖8 故障處理前后振動測量結(jié)果比較Fig.8 Comparison of vibration measured results for pre and post fault process
1)明確了造成半速渦動故障的成因,不僅可能是半速渦動頻率與轉(zhuǎn)子固有頻率重合,還有可能是某一轉(zhuǎn)速區(qū)域內(nèi)半速渦動頻率與定子整體振動固有頻率耦合造成的;
2)通過調(diào)整軸承間隙以降低半速渦動激振力幅值,并更換質(zhì)量更大的假泵殼來降低定子固有頻率,消除了振動超標(biāo)問題;
3)對信號進(jìn)行小波處理,可以有效地去除電機(jī)振動信號中的“污染”。
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TK733.107
肖良瑜,男,1977年1月生,高級工程師。主要研究方向?yàn)榘l(fā)電設(shè)備結(jié)構(gòu)剛強(qiáng)度有限元分析及發(fā)電機(jī)組的振動噪聲測試。曾發(fā)表《三峽右岸電站26#發(fā)電機(jī)定子機(jī)座變形測試與分析》(《大電機(jī)技術(shù)》,2008年第200卷第5期)等論文。
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*國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51305155)
2014-03-26;
2014-09-05