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      提高池46區(qū)塊伴生氣回收利用率措施效果分析

      2015-11-02 02:49:21鐘萍馬云虎尚利琴劉春林王會軍
      石油化工應(yīng)用 2015年5期
      關(guān)鍵詞:伴生氣回收利用節(jié)能環(huán)保

      鐘萍,馬云虎,尚利琴,劉春林,王會軍

      (中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川750006)

      提高池46區(qū)塊伴生氣回收利用率措施效果分析

      鐘萍,馬云虎,尚利琴,劉春林,王會軍

      (中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川750006)

      油田在開發(fā)過程中伴有大量套管氣及伴生氣,這部分氣量占油田氣總量的一大部分,目前除部分用于外輸加溫外與回收利用外,其余均火炬點燃或直接排放,資源浪費(fèi)嚴(yán)重。池46區(qū)塊蘊(yùn)含著豐富的伴生氣資源,文章分析了該區(qū)塊伴生氣現(xiàn)狀及回收該區(qū)塊的伴生氣資源并加以有效利用的措施途徑,最終達(dá)到節(jié)能減排、安全環(huán)保的目的。關(guān)鍵詞:伴生氣;回收利用;節(jié)能環(huán)保

      池46區(qū)塊蘊(yùn)含著豐富的伴生氣資源,為了提高池46區(qū)塊伴生氣的回收利用,采油三廠積極探索研究伴生氣回收技術(shù),通過完善健全工藝運(yùn)行體系及對伴生氣資源的回收工藝的改進(jìn),提高伴生氣的綜合回收率,達(dá)到節(jié)能減排、安全環(huán)保,提高油田開發(fā)效益的目的。

      1 傳統(tǒng)運(yùn)行狀況分析

      1.1工藝概況

      池46區(qū)塊地面工藝系統(tǒng)采用“大井組-增壓點-聯(lián)合站”的一級半布站模式,建有聯(lián)合站1座、增壓點5座,池46區(qū)塊含水原油經(jīng)油二聯(lián)合站集中處理后外輸。

      1.2回收工藝存在問題

      傳統(tǒng)的伴生氣回收利用工藝技術(shù)主要包括:井口定壓放氣閥、油氣混輸泵、利用天然氣壓縮機(jī)進(jìn)行氣體壓縮回收。但是,傳統(tǒng)的回收模式存在諸多問題,無法得到全面普及。

      1.2.1井口回壓高定壓放氣閥無法有效運(yùn)行2011年開始,在池46區(qū)塊四個井組安裝4套定壓放氣閥裝置,由于井組套管氣量少且多數(shù)井組利用套管氣加溫,導(dǎo)致氣壓達(dá)不到目標(biāo)值,特別是冬季運(yùn)行時,定壓放氣閥不易打開,氣體無法進(jìn)入流程。另一方面由于受油井回壓影響,造成深井泵沉沒度下降,泵效降低,易導(dǎo)致氣鎖。在冬季運(yùn)行時有凍堵以及需要不斷調(diào)整油井井口回壓,操作繁雜,且該設(shè)備密封不嚴(yán),容易導(dǎo)致串油。故該裝置在該區(qū)塊的套管氣回收上無法有效的運(yùn)用。

      1.2.2油氣混熟工藝不成熟池46區(qū)塊從2011年開始引進(jìn)多家油氣混輸泵進(jìn)行試驗,要求總機(jī)關(guān)來液直接進(jìn)油氣混輸泵并實現(xiàn)連續(xù)輸油,實驗“泵到泵”油氣混熟工藝。因該油田氣油比大和油井間隙出油,由于受到供液不平穩(wěn)、原油中雜質(zhì)較高,泵本身采用高速運(yùn)轉(zhuǎn)等影響,導(dǎo)致進(jìn)泵排量波動大,且氣體壓縮熱量大,造成螺桿及泵腔的磨損,機(jī)械密封損壞頻繁,維護(hù)頻繁,年發(fā)生維護(hù)費(fèi)用高。部分站點長期以來因油氣混輸泵不能正常運(yùn)行出現(xiàn)了單泵輸油的現(xiàn)象,影響到現(xiàn)場正常生產(chǎn),制約了伴生氣資源的回收。

      1.2.3前期天然氣壓縮機(jī)維護(hù)工作量大2001年-2012年先后在7個井組試驗了兩種壓縮機(jī),但是由于空氣壓縮機(jī)出口壓力等級較低當(dāng)遇到井組回壓較高時將不能有效的回收套管氣,且后期維護(hù)工作量大、運(yùn)行費(fèi)用高昂,沒有推廣使用。

      1.2.4季節(jié)性影響季節(jié)影響伴生氣穩(wěn)定供給。上游井組站點因冬季加熱爐燃料用氣,供給下游的氣量減少,而夏季停爐后,供給下游氣量增多,致使下游伴生氣利用相關(guān)設(shè)施無法平穩(wěn)運(yùn)行。且冬季氣溫低,部分油井定壓放氣閥存在凍堵現(xiàn)象,套管氣外排,伴生氣不能很好回收,難以保證給下游站點平穩(wěn)提供氣量。

      1.3伴生氣回收利用狀況

      池46區(qū)塊傳統(tǒng)工藝回收的伴生氣主要利用方式主要包括4個途徑:加熱爐燃料、輕烴回收、燃?xì)獍l(fā)電及生活用氣。通過以上工藝可回收利用伴生氣量3.80× 104m3/d,相對于測試生產(chǎn)出的伴生氣量8.5×104m3/d,有效利用率僅為44.7%,其中輕烴回收用氣2.0×104m3/d,燃?xì)獍l(fā)電濕氣用量0.60×104m3/d,加熱爐用氣1.3× 104m3/d。

      2 改進(jìn)后回收工藝應(yīng)用情況及效果評價

      針對池46區(qū)塊伴生氣回收工藝存在的問題,在充分考慮現(xiàn)有流程的基礎(chǔ)上,遵循方便操作、保障現(xiàn)場安全生產(chǎn)運(yùn)行的原則,在池46區(qū)塊先后引進(jìn)了同步回轉(zhuǎn)油氣混輸裝置、套管氣增壓裝置等工藝,探索伴生氣回收新工藝。

      2.1運(yùn)用新工藝情況

      2.1.1同步回轉(zhuǎn)油氣混輸工藝同步回轉(zhuǎn)壓縮機(jī)將套管氣和來油經(jīng)過濾、計量后以任意比混合增壓之后進(jìn)入集油干線輸至下游聯(lián)合站,實現(xiàn)井組至聯(lián)合站“一級布站”模式。

      2012年先后在池46區(qū)塊30個井組安裝了33臺同步回轉(zhuǎn)油氣混輸裝置,2013-2014年設(shè)備經(jīng)過了部分改良,設(shè)備運(yùn)行狀況較實驗初期有了較大改觀。設(shè)備平均運(yùn)行時率為89.85%,運(yùn)轉(zhuǎn)時間最長的已有1 134天,連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)最長時間的為576 d。目前累計回收套管氣153.7×104m3。

      2.1.2套管氣增壓回收工藝2011年開始,陸續(xù)在池46區(qū)塊姚A等井組安裝了3臺套管氣增壓裝置,2013年在姚A等4個井組安裝了4臺套管氣增壓裝置,目前區(qū)塊內(nèi)共計運(yùn)行7臺套管氣增壓裝置。該裝置通過抽油機(jī)游梁的上下往復(fù)運(yùn)動,帶動裝置運(yùn)行,將套管氣收集、增壓,回收至集油管線。該套管氣增壓裝置可有效回收井組套管氣,適應(yīng)于井組回壓低于1.6 MPa、井組套管氣較少的井組。目前已累計回收套管氣15.9× 104m3,平均每天回收套管氣178 m3。

      2.1.3站點增加天然氣壓縮機(jī)系統(tǒng)2014年上半年針對區(qū)塊2座站點伴生氣量大,浪費(fèi)嚴(yán)重的情況,通過調(diào)研,在油十接轉(zhuǎn)站及池141增壓站各安裝一臺氣體壓縮機(jī),并充分利用站點原備用及部分停用注水管線改為輸氣管線,完善了回收工藝流程。系統(tǒng)保持正壓0.15 MPa~0.2 MPa,實現(xiàn)伴生氣的全密閉回收。目前日均回收氣量2 000 m3,累計回收套管氣30×104m3。

      2.1.4干氣發(fā)電技術(shù)通過同步回轉(zhuǎn)油氣混輸裝置、套管氣增壓裝置收到的套管氣及伴生氣,經(jīng)過輕烴廠的收集處理,轉(zhuǎn)化為干氣,除去油二聯(lián)及油二聯(lián)輕烴廠自用干氣外,其余干氣將用于發(fā)電。目前4臺400 kW發(fā)電機(jī)平均每天可發(fā)電1.2×104度;每年節(jié)約電費(fèi)280.32萬元。

      2.2效果評價

      回收的套管氣輸至下游輕烴廠進(jìn)行加工處理,生產(chǎn)的干性天然氣除一部分用于油田集輸油系統(tǒng)和氣加工裝置的自耗外,其余可以作為能源商品外銷,多余的天然氣用于燃?xì)獍l(fā)電。

      2.2.1降低了井口回壓井組安裝同步回轉(zhuǎn)油氣混輸裝置后,油井回壓平均降低0.3 MPa~0.6 MPa,有利于油井生產(chǎn)。同步回轉(zhuǎn)壓縮機(jī)具有吸入壓力自動平衡的特點,在運(yùn)轉(zhuǎn)時其吸入壓力的大小會根據(jù)壓縮機(jī)吸入容積的大小以及吸入氣量的多少,自動平衡在某一個值上。而現(xiàn)場實際運(yùn)行中,其吸入壓力根據(jù)每個井組的情況基本保持在0.3 MPa~0.6 MPa,均使得每個井組的井口回壓較投運(yùn)前下降0.3 MPa~0.5 MPa,有效降低了井組的井口回壓。

      2.2.2實現(xiàn)了油氣的密閉集輸通過以上措施,對伴生氣收集,對油氣的進(jìn)行混合密閉增壓外輸。伴生氣全程密閉回收達(dá)到了零排放,消除了井組的火炬,實現(xiàn)了節(jié)能減排和環(huán)保生產(chǎn)。

      2.2.3提高原油外輸溫度井組安裝的同步回轉(zhuǎn)油氣混輸裝置具有高壓縮比的特性,在回收套管氣后,對其進(jìn)行壓縮,壓縮氣體產(chǎn)生的熱量將會被液體帶走,從而提高了原油的外輸溫度。經(jīng)現(xiàn)場測試,平均提高原油溫度3℃~5℃。

      2.2.4有效回收套管氣,輕烴產(chǎn)量大幅上升隨著池46區(qū)塊伴生氣回收新工藝裝置的安裝投運(yùn),油二聯(lián)輕烴廠原料氣量增加1.6×104m3/d,烴油產(chǎn)量日增加5 t以上,以4 000元/噸計算,年經(jīng)濟(jì)效益達(dá)730萬元。

      表1 油二聯(lián)輕烴廠運(yùn)行數(shù)據(jù)對比表

      2.2.5實現(xiàn)了干氣發(fā)電油二聯(lián)輕烴廠剩余干氣通過該區(qū)塊姚08-26井組建設(shè)的燃?xì)獍l(fā)電站(4臺400 kW發(fā)電機(jī))燃燒發(fā)電。2014年該井組發(fā)電合計420.57萬度,按工業(yè)用電每度0.645元的結(jié)算標(biāo)準(zhǔn),共計節(jié)約費(fèi)用271.27萬元。充分利用剩余干氣發(fā)電,實現(xiàn)較好的經(jīng)濟(jì)效益。

      通過對改進(jìn)后回收工藝應(yīng)用情況的分析可知,池46區(qū)塊伴生氣回收量從3.8×104m3/d提升至5.40× 104m3/d,增加伴生氣回收量1.6×104m3/d,伴生氣回收利用率從44.7%提高至63.5%,使得油二聯(lián)輕烴廠烴油產(chǎn)量日增加5 t以上,年經(jīng)濟(jì)效益達(dá)730萬元;剩余干氣通過該區(qū)塊的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)燃燒發(fā)電,年可節(jié)約電費(fèi)費(fèi)用271.27萬元;伴生氣年經(jīng)濟(jì)收益可達(dá)1 000萬元。通過以上措施,實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益與社會效益的雙豐收,為創(chuàng)建節(jié)約型企業(yè)邁出堅實的一步。

      3 結(jié)論

      通過對池46區(qū)塊伴生氣回收工藝的改進(jìn),不僅實現(xiàn)了伴生氣的有效回收,同時也為其他同類型油氣田的地面系統(tǒng)提供了可供借鑒的開發(fā)建設(shè)模式。

      (1)實現(xiàn)了套管氣的有效回收。應(yīng)用新工藝回收套管氣工藝有效提升了井組套管氣的回收率,也有效的提高了油田的經(jīng)濟(jì)效益。

      (2)實現(xiàn)了油氣密閉集輸,增大集輸半徑。采取同步回轉(zhuǎn)壓縮機(jī)回收大井場套管氣,實現(xiàn)了油氣密閉輸送。

      (3)保護(hù)環(huán)境,減少安全隱患,實現(xiàn)了較好的社會效益。大部分油田井場套管氣采用放空燃燒,此舉嚴(yán)重污染了環(huán)境,使溫室效應(yīng)更加嚴(yán)重,對井組伴生氣進(jìn)行回收,在一定程度上減少了資源的浪費(fèi),減輕了套管氣放空對環(huán)境的污染,減少了安全隱患。

      [1]李秀錦,唐鑫.靖安油田井口套管氣回收技術(shù)應(yīng)用研究[J].石油天然氣學(xué)報,2005,27(4)∶513-514.

      [2]曾亞勤,王林平,魏立軍,等.長慶油田伴生氣生產(chǎn)特征分析[J].石油天然氣學(xué)報,2009,31(5)∶116-119.

      [3]何毅,王春輝,郭剛,等.長慶油田油氣集輸與處理系統(tǒng)節(jié)能降耗研究[J].石油規(guī)劃設(shè)計,2012,23(1)∶48-50.

      10.3969/j.issn.1673-5285.2015.05.016

      TE686

      A

      1673-5285(2015)05-0069-03

      2015-03-01

      鐘萍(1988-),助理工程師,2010年畢業(yè)于西南石油大學(xué)油氣儲運(yùn)專業(yè),現(xiàn)為長慶油田采油三廠油房莊作業(yè)區(qū)技術(shù)室工程技術(shù)員。

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