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    影響膜法脫硝裝置運行的工藝控制因素

    2015-10-25 03:15:21王尚庚
    中國氯堿 2015年10期
    關(guān)鍵詞:膜法淡鹽水硫酸根

    王尚庚

    (中國石化股份有限公司齊魯分公司,山東 淄博 255411)

    影響膜法脫硝裝置運行的工藝控制因素

    王尚庚

    (中國石化股份有限公司齊魯分公司,山東 淄博 255411)

    分析了影響膜法脫硝裝置運行的各種工藝控制因素,對各因素進(jìn)行了細(xì)致的剖析并提出了優(yōu)化方案及解決方法。

    硫酸根;影響;運行;指標(biāo);控制;措施

    燒堿裝置離子膜電解工藝一般要求進(jìn)槽鹽水中硫酸根含量≤7 g/L,硫酸根離子來源于原鹽,以硫酸鈉、硫酸鎂等形式存在于原鹽中。以齊魯石化氯堿廠所使用的海鹽為例,原鹽中所含硫酸根平均為0.6%(指標(biāo)要求為≤0.7%)。脫除鹽水中的硫酸根分為化學(xué)方法和物理方法?;瘜W(xué)方法包括鋇鹽法(氯化鋇)、鈣鹽法(氯化鈣)等;物理法包括樹脂法、膜分離法等。比較簡單直接,去除效率較高,但由于影響人體健康和環(huán)境,成本費用較高,成為影響燒堿裝置穩(wěn)定、節(jié)能環(huán)保、經(jīng)濟(jì)運行的因素之一。燒堿裝置逐步采用物理方法脫除鹽水中的硫酸根,即膜法脫硝,其具有節(jié)能環(huán)保、經(jīng)濟(jì)性高等特點。

    1 膜法脫硝裝置

    齊魯石化氯堿廠膜法脫硝裝置采用江漢鹽化與廣州昌碩環(huán)保有限公司合作開發(fā)并申請專利的技術(shù)和工藝,裝置于2015年初建成投用。

    該裝置處理能力正常為750 kg/h(與20萬t/a離子膜燒堿裝置相匹配),將經(jīng)離子膜電解后的部分脫氯淡鹽水,通過膜分離系統(tǒng)進(jìn)行分離,分離后的貧硝液含少量硫酸鈉,直接回到化鹽工序回用。膜分離后的富硝液是含有氯化鈉和硫酸鈉的混合液,其中,硫酸鈉約60~100 g/L,通過冷凍使硫酸鈉過飽和結(jié)晶析出,結(jié)晶液經(jīng)過離心機(jī)完成固液分離,得到產(chǎn)品芒硝(即十水硫酸鈉),結(jié)晶和離心后的母液重新回到膜系統(tǒng)前工序,繼續(xù)進(jìn)行脫硝處理。該工藝的主要工序包括預(yù)處理單元、CRO膜法除硝單元和冷凍脫硝單元3個部分,工藝流程示意圖見圖1。

    2 影響膜法脫硝裝置運行的因素及措施

    2.1進(jìn)入膜組的淡鹽水對裝置的影響

    (1)預(yù)處理后淡鹽水的pH值

    電解脫氯淡鹽水pH值為9~11,而對于CRO型膜組來說,進(jìn)入膜組的淡鹽水要求pH值一般為5~7,所以在淡鹽水預(yù)處理階段,通過兩級加入高純酸來調(diào)整其pH值。第一級粗調(diào),先將淡鹽水pH值調(diào)節(jié)到6~8,第二級細(xì)調(diào)將淡鹽水pH值調(diào)節(jié)至5~7。

    淡鹽水pH值會影響膜的透過性,pH值高透過量大,產(chǎn)水含硝量也高;pH值低透過量低,含硝量也低;因此,要控制pH值保持相對穩(wěn)定,避免波動幅度過大。為保證淡鹽水pH值的相對穩(wěn)定,除分兩級調(diào)節(jié)加入的高純酸量外,還將31%高純酸配制為10%左右,使混入到淡鹽水中的高純酸流量增加,混合更均勻。

    淡鹽水pH值一般不能低于3,否則,由于加入酸量增加,導(dǎo)致酸與淡鹽水中的氯酸鹽反應(yīng)加劇,放出較多的游離氯,對后續(xù)活性炭及膜組的運行產(chǎn)生影響。

    圖1  膜法除硝工藝流程示意圖

    (2)預(yù)處理后淡鹽水游離氯含量

    淡鹽水在進(jìn)入儲槽前,設(shè)有在線監(jiān)測儀表來監(jiān)測淡鹽水的ORP值,確保余氯超標(biāo)的淡鹽水不進(jìn)入儲槽,通過添加高純酸酸,調(diào)節(jié)pH值為5~7后,同時加入亞硫酸鈉溶液中和淡鹽水中的游離氯,確保預(yù)處理后的淡鹽水游離氯為0,以滿足膜法脫硝的工藝要求。酸與淡鹽水中存在的氯酸鹽反應(yīng),放出游離氯,所以流程中設(shè)置活性炭過濾器,多微孔結(jié)構(gòu)的活性炭顆??蛇M(jìn)一步吸附淡鹽水中的有機(jī)物和游離氯,確保淡鹽水余氯值不超標(biāo)。各反應(yīng)機(jī)理如下。

    加入亞硫酸鈉中和游離氯的反應(yīng):

    Na2SO3+NaClO=Na2SO4+NaCl (堿性條件下)

    活性炭化學(xué)吸收法脫除游離氯游離氯在水中生成HCl和HClO此為可逆過程:

    Cl2+H2O?HCl+HClO

    活性炭與HClO反應(yīng),生成碳氧化合物,反應(yīng)分3部分:

    HClO+C→HCl+CO這步反應(yīng)相當(dāng)迅速

    HClO+CO→HCl+CO2

    HClO+CO2→HCl+CO2-3

    而CO2-3可與HCl反應(yīng),生成碳酸和氯離子

    CO2-3+2HCl=H2CO3+2Cl-

    綜上所述,1 mo1的活性炭 (顆粒)與3 mol的HClO反應(yīng),將其分解除去,總反應(yīng)式如下:

    3HClO+C—H2CO3+HCl+2Cl-

    由于H2CO3會分解成CO2,因此,在活性炭頂部設(shè)放空閥,以釋放塔內(nèi)不斷生成的CO2氣體。

    該裝置活性炭規(guī)格為1.5~2.0 mm,由于活性炭與游離氯反應(yīng),部分活性炭會體積變小、破碎、密度變低、粉末化流失,所以要不定期檢查活性炭的狀況,及時做好更換和補充。在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)活性炭過濾器出入口壓差超100 kPa時,要及時反沖洗,保證正常生產(chǎn)。一般情況下活性炭一年更換1次。

    (3)預(yù)處理后淡鹽水溫度

    溫度越高,活性炭與Cl2反應(yīng)速率越快,同時能提高透過膜的低硝鹽水量。但溫度不能過高,因為隨著溫度的升高,低硝鹽水中的硫酸根也隨之提高,同時將導(dǎo)致膜結(jié)構(gòu)的改變,對膜性能將產(chǎn)生較大的影響,因為對分離膜而言,其分離效率是由膜透過率來衡量,而膜透過率是分子擴(kuò)散系統(tǒng)與溶解度系數(shù)之積。當(dāng)溫度上升時,擴(kuò)散系統(tǒng)增大,但溶解度系數(shù)降低,因此在膜設(shè)計制造時,綜合考慮兩者影響而設(shè)定一個合理的溫度范圍,以求達(dá)到較高的膜分離效率。一般要求從活性炭過濾器入口開始,控制進(jìn)料鹽水溫度在30~35℃。

    由于淡鹽水溫度達(dá)75℃以上,必須降溫才能進(jìn)入膜法脫硝裝置,采用一級鈦板換熱器和二級鈦板換熱器,將淡鹽水溫度降至30~35℃,夏季由于循環(huán)水溫度較高,經(jīng)二級換熱器后的淡鹽水最高可達(dá)到38℃,為保護(hù)膜組,當(dāng)?shù)}水溫度高于40℃時,系統(tǒng)聯(lián)鎖將不合格淡鹽水回送化鹽。

    2.2膜組的壓力控制

    該公司膜法脫硝裝置設(shè)計膜組壓力小于3.0MPa,在設(shè)計壓力范圍內(nèi),壓力越高,膜透過量越大。但膜過濾室內(nèi)壓力不能過高,因為壓力高,會消耗過多動力,而且,過高壓力對設(shè)備容器的要求也會變高;另一方面,壓力升高,會有更多的硫酸根透過CRO膜,使低滲透液中的硫酸根含量升高;而且,鹽水流速變快,鹽水中許多溶質(zhì)分子可能還未來得及滲透過CRO膜,就被流體帶出膜過濾室,造成處理量下降,CRO系統(tǒng)要求操作壓力不高于3.0 MPa。

    膜組投用伊始,由于膜組狀況較好,控制在1.8~2.2 MPa即可達(dá)到膜組運行條件。隨著運行時間的延長,膜組的微孔會慢慢堵塞,膜組的壓力會逐步升高到接近3.0 MPa,這時就必須切除該運行膜組進(jìn)行化學(xué)清洗,以保證膜組的正常通量。

    膜組壓力也受富硝液濃度的影響,當(dāng)富硝液濃度控制在低限時,膜組堵塞的幾率降低,膜組有效運行時間延長,壓力上漲較慢,反之則較快。

    2.3膜組工藝指標(biāo)的控制

    (1)富硝液濃度

    富硝液濃度控制過高,膜組堵塞加劇,壓力升高,貧硝液流量難以保證,膜組的處理能力受到限制;富硝液濃度控制過低,對膜組本身沒有影響,但富硝液流量會增加至超過設(shè)計值,影響結(jié)晶器的結(jié)晶溫度,同時,過低濃度的富硝液會影響結(jié)晶器的結(jié)晶效果,不利于脫除芒硝。按照設(shè)計,裝置的富硝液硫酸鈉濃度控制在60~80 g/L為最佳,最高不能高于120 g/L。在實際生產(chǎn)中對應(yīng)的質(zhì)量流量為1 170~1 185 kg/m3。

    (2)富硝液流量

    富硝液流量與濃度息息相關(guān),流量高,則濃度降低;反之流量低,則濃度升高。流量過高,會使結(jié)晶器內(nèi)溫度升高,影響結(jié)晶效果;流量過低,則濃度升高,膜組的堵塞加劇,同時膜組富硝側(cè)可能出現(xiàn)“空管”現(xiàn)象,長時間運行會損壞膜組。一般控制富硝液的流量為設(shè)計流量的80%~120%為宜。

    (3)貧硝液流量

    貧硝液流量的高低,直接反映了裝置的處理能力。當(dāng)膜組運行狀況較好時,膜組壓力較低,堵塞程度低,貧硝液流量能得到保證,當(dāng)膜組堵塞程度加重,或富硝液濃度升高(淡鹽水含硫酸根較高)時,膜組壓力升高,貧硝液流量開始逐步降低,最終會出現(xiàn)膜組運行壓力已達(dá)到上限,貧硝液流量降低到設(shè)計量的60%左右。

    當(dāng)膜組貧硝液流量低至不能滿足要求時,需要按照清洗步驟化學(xué)清洗膜組,以恢復(fù)其脫除能力。若膜組清洗周期變短 (正常一般可運行兩三個月),或清洗過程中若出現(xiàn)清洗液顏色較深、發(fā)紅,需要排查淡鹽水中Ca2+、Mg2+、Fe2+等含量。正常情況下,脫氯淡鹽水中Ca2+、Mg2+、Fe2+會在20×10-9以下,若異常升高,則檢查在淡鹽水脫氯和脫除硫酸根系統(tǒng)預(yù)處理階段加入的亞硫酸鈉溶液的Ca2+、Mg2+、Fe2+含量。亞硫酸鈉溶液要使用純水配制,若配制亞硫酸鈉溶液使用蒸汽冷凝液或其他水,則可能造成Ca2+、Mg2+、Fe2+含量超標(biāo),必須改為純水配制亞硫酸鈉溶液。

    2.4結(jié)晶器工藝指標(biāo)的控制

    (1)溫度

    由于富硝液的濃度控制為60~80 g/L,溫度為30~35℃,從圖1可以看出,其對應(yīng)的結(jié)晶溫度為15~17.5℃,為保證結(jié)晶效果,使芒硝最大程度從富硝液中結(jié)晶出來,同時考慮經(jīng)濟(jì)性和操作的難易程度,裝置設(shè)計結(jié)晶器溫度控制為3~5℃。當(dāng)富硝液流量在設(shè)計范圍內(nèi)時,為保證結(jié)晶溫度,冷凍水溫度控制為-1.5~-2.5℃較合適。結(jié)晶溫度發(fā)生變化的因素包括富硝液流量和溫度,冷凍水溫度,循環(huán)液流量及循環(huán)泵和管線的沖洗等,控制好這些因素就能保證結(jié)晶溫度的相對穩(wěn)定,使得結(jié)晶器頂部清液含硫酸根小于25 g/L。

    (2)送離心機(jī)漿料量

    富硝液在結(jié)晶器內(nèi)結(jié)晶成漿液后,底部漿液使用漿液泵送旋液分離器分離后,進(jìn)離心機(jī)進(jìn)行分離。旋液分離器分離出的清液和離心機(jī)分離出的液體匯總后再用離心泵送回結(jié)晶器。在實際生產(chǎn)中,由于漿液泵出口依靠手閥控制流量,會時常出現(xiàn)送到旋液分離器的量不足,清液泵抽空。

    圖2 200 g/L氯化鈉溶液中硫酸鈉溶解度曲線

    或漿液過量導(dǎo)致清液中含漿液過多,堵塞清液泵,并使含漿液較多的液體溢流到儲槽外,通過廢水系統(tǒng)回到一次鹽水,使得一次鹽水中硫酸根含量出現(xiàn)波動。另一方面,由于結(jié)晶器的結(jié)晶情況是動態(tài)的,使得漿液泵抽取的漿液情況是動態(tài)的,即使在保持漿液泵出口閥開度一定的情況下,送到離心機(jī)的漿液也是變化的,也會發(fā)生上述抽空或堵塞的情況。

    結(jié)晶器底部(或漿液泵入口管線)經(jīng)常會被漿液堵塞,影響離心機(jī)正常出料,所以定期沖洗結(jié)晶器底部管線十分重要,一般每4 h沖洗1次。另外,還計劃對漿液泵出口進(jìn)行改造,在現(xiàn)有出口手閥處安裝旁路自動調(diào)節(jié)閥,并將清液槽的液位開關(guān)改造為液位指示報警開關(guān),在保持原漿液泵出口手閥一定開度的情況下,用新增加的自動調(diào)節(jié)閥控制清液槽液位,即原手閥承擔(dān)離心機(jī)百分之七十左右的物流量,新增加的自動調(diào)節(jié)閥承擔(dān)百分之三十左右的量,這樣一方面離心機(jī)會保證一個基本量,又能保證清液槽的液位穩(wěn)定。

    (3)循環(huán)量

    為保證結(jié)晶器內(nèi)富硝液結(jié)晶效果,通過兩臺輪流切換使用的換熱器,用冷凍水對富硝液進(jìn)行降溫。一般情況下,循環(huán)降溫的富硝液流量為膜組出口富硝液流量的二十倍左右。該公司脫除硫酸根裝置循環(huán)量設(shè)計為240 m3/h,在實際生產(chǎn)中,若循環(huán)量過小,則由于出口閥門開度變小,閥后到換熱器的壓力和流量變小,換熱前和換熱后液體的溫差變大,會出現(xiàn)更多的結(jié)晶物堵塞換熱器和管線,溫差超過2℃時,換熱器及其出口管線的清洗會非常頻繁;若循環(huán)量過大,則由于循環(huán)泵從結(jié)晶器內(nèi)抽取的上層清液量過大,且返回到結(jié)晶器內(nèi)的液體大,對結(jié)晶器內(nèi)結(jié)晶造成一定沖擊,使得清液中含結(jié)晶物增多,換熱器及管線的結(jié)晶堵塞加劇,切換清洗換熱器及管線頻繁。一般控制換熱器前后溫差為1.5~1.8℃時對應(yīng)的循環(huán)液流量為宜。

    3 結(jié)語

    以上各種影響膜法脫硝裝置運行的因素既獨立作用,又相互制約,在實際運行管理中要做到統(tǒng)籌兼顧,突出重點。其中進(jìn)入膜組的淡鹽水指標(biāo)和膜組的運行指標(biāo)最為重要,保護(hù)好膜組,延長膜組的運行壽命,穩(wěn)定鹽水中硫酸根含量,是分析各種制約因素并解決問題的落腳點。

    Process control factors of sulfate removing plant by membrane method

    WANG Shang-geng
    (Sinopec Qilu Branch chlor-alkali plant,Zibo 255411,China)

    The process control factors of sulfate removing plant by membrane method were analyzed,the optimization scheme and solution were put forward.

    sulfate radical;influence;running;index;control;measures

    TQ114.26+1

    B

    1009-1785(2015)10-0005-03

    2015-06-02

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