華茂明
【關(guān)鍵詞】真空預(yù)壓,軟基處理,吹填淤泥
1 概述
真空預(yù)壓加固軟土地基處理技術(shù)在水運工程中取得了廣泛應(yīng)用,對緩解我國港口陸域用地緊缺,實現(xiàn)資源合理利用起到了重要作用。一般來說真空預(yù)壓法適用于粘性土為主的軟土地基,土體一般塑性指數(shù)不大于25,含水率不大于85%。
溫州甌飛圍墾區(qū)吹填及軟基處理工程中的道路區(qū),加固土體主要為新吹填的淤泥,含水率超過100%,呈流塑狀態(tài),表層承載力幾乎為零,通過正?;靥钚纬缮皦|層工作層,難度很大;另外,加固土體含水量大,工期緊,對水平排水系統(tǒng)效率要求很高。針對工程施工上的難點、重點,對真空預(yù)壓施工工藝進行了改進,采用了鋪設(shè)“竹架”結(jié)合水力吹填形成砂墊層的方法。同時,在工期緊張的情況下,為加快土體固結(jié)速度,增加了短塑料排水板施工。實踐表明該種工藝能夠滿足施工需求,加固效果理想。
2 工程概況
2.1 設(shè)計要求
該工程場地為圍墾淤積形成,吹填淤泥層平均厚度約3.0m。設(shè)計采用真空預(yù)壓法對地基進行處理,要求處理后0~2.0m深度內(nèi)地基承載力特征值fak≥80kPa,2.0~6.0m深度范圍內(nèi)地基承載力特征值fak≥60kPa。
2.2 吹填淤泥特性
吹填淤泥主要物理力學(xué)性持指標如表1所示。加固前進行的雙橋靜力觸探試驗表明,0~1.5m深度范圍內(nèi)錐尖阻力為0Mpa,1.5~3.0m深度范圍內(nèi)錐尖阻力約0.01~0.05Mpa。與一般的軟土相比,該吹填淤泥的含水量高,孔隙比大,液性指數(shù)大。
3 施工工藝的改進
3.1 砂墊層施工工藝的改進
在真空預(yù)壓軟基加固施工過程中,砂墊層既是水平排水通道,又是為機械施工提供作業(yè)平臺。在本工程中,由于土層表層為平均厚度3m的淤泥層,基本沒有承載力,若采用直接回填的方法,回填的砂混入淤泥中,無法形成墊層,后續(xù)施工也將無法進行。為解決這一問題,通過對比類似項目研究分析結(jié)合現(xiàn)場實驗,采用鋪設(shè)紡織布結(jié)合“竹排”形成第一層持力層,然后水力吹填形成砂墊層的改進方法。
具體做法:在淤泥面上鋪設(shè)一層紡織布,再鋪一層竹架,最后在竹架上再鋪一層紡織布,利用紡織布的抗拉性和竹架的整體剛度在地表形成持力層。竹架用竹竿綁扎而成,竹竿直徑不小于4cm。如下圖所示,呈正方形鋪設(shè),竹竿之間的距離為50cm,采用建筑專用的繃帶綁扎,形成網(wǎng)格狀的竹架。
3.2 增加插設(shè)短塑料排水板,加快固結(jié)速度
本工程中,排水板間距為0.9m,正方形布置,打設(shè)深度約7m??紤]到表層3m范圍內(nèi)新吹填的淤泥含水率超過100%,含水量較大,為提高排水系統(tǒng)效率,加快土體固結(jié)速度,在該范圍內(nèi),在相鄰四根排水板中間位置補插一根短板,板長約3.5m,短板與相鄰濾管綁扎。水平排水通道布置成環(huán)形閉合回路。
4 施工過程控制
4.1 竹架施工過程控制
竹架施工質(zhì)量直接關(guān)系到后續(xù)施工的成敗,對做好竹架施工的過程控制,應(yīng)著重做好以下幾點:
(1)嚴格原材料的控制
竹竿宜采用已風(fēng)干的竹子,不宜使用剛砍伐的青竹。使用前需除去竹子前部較細部分,保證直徑不小于4cm。竹子本身無裂痕。紡織布及扎帶應(yīng)經(jīng)過檢驗,滿足設(shè)計受力指標要求后方可使用。
(2)嚴格控制綁扎間距
相鄰竹竿間距不大于50cm,個別特別軟弱地區(qū)或施工設(shè)備集中處,可適當減小間距,提高承載力。
4.2 水力吹填砂墊層施工過程控制
竹架施工完成后,采用水力吹填鋪設(shè)砂墊層,為保證施工安全和施工質(zhì)量,水力吹填過程中應(yīng)做好以下幾點的控制:
(1)水力吹填功率不宜太大,宜采用小功率的泥漿泵分多個工作面同時進行,避免局部荷載過大,破壞竹架。
(2)吹砂時需頻繁擺動吹砂管,避免吹砂管長時間在同一位置作業(yè),均勻鋪設(shè)。
(3)為防止砂粒流入相鄰地塊,在竹架上鋪設(shè)第二層紡織布時,紡織布周邊加寬0.5m,并用竹竿在道路區(qū)邊界將紡織布按一定間距支起,形成一道防護墻,既不影響砂墊層的泌水過程,也能防止砂粒流出道路區(qū)。
4.3 真空預(yù)壓施工過程控制
(1)試抽真空前,輪換開啟設(shè)備,檢查每臺設(shè)備的性能,抽真空設(shè)備是否有漏水漏氣現(xiàn)象,設(shè)備需要更換的及時更換。
(2)試抽真空期間,排查膜面是否存在漏氣處,特別是三通、四通以及設(shè)備連接處是否有破損與漏氣現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)問題及時修補處理。實踐表明,在抽真空的壓力上升階段最容易出現(xiàn)破膜漏氣現(xiàn)象,待真空度達到80kPa以上并持續(xù)一段時間后,經(jīng)過前期的維護,后期抽真空期間出現(xiàn)的漏水漏氣現(xiàn)象會大大減少。
(3)抽真空期間,真空度達到80kPa以上并持續(xù)一段時間后開始膜面覆水,應(yīng)配備人員24小時在現(xiàn)場值班,保證抽真空系統(tǒng)工作正常。
(4)抽真空期間,現(xiàn)場值班人員須經(jīng)常觀察并記錄真空度變化情況,發(fā)現(xiàn)膜下真空度下降時,應(yīng)檢查、發(fā)現(xiàn)并修補好漏洞,若泵上真空度明顯下降,則應(yīng)對真空泵及水箱進行檢修。
5 加固效果分析
本工程0-2m深度范圍內(nèi)地基承載力通過表層載荷板試驗進行檢測,2-6m嘗試范圍內(nèi)地基承載力通過取土進行土工試驗參數(shù)換算地基承載力進行檢測。
5.1 土工試驗
該區(qū)取2組土樣,每組在同一孔內(nèi)在深度2m-6m深度范圍內(nèi)取土,每米取一個土樣,每孔取4個土樣。得到土工試驗參數(shù)后,計算地基承載力的方法有兩種,一種是根據(jù)土樣的含水率與塑性指數(shù)用查表法確定地基承載力;一種是根據(jù)土體的重試以及土體的強度指標利用理論公式計算確定。取兩種方法所得地基承載力的平均值作為該區(qū)2-6m深度范圍內(nèi)的地基承載力特征值。
(1) 查表法確定地基承載力:
根據(jù)《港口工程地質(zhì)勘查規(guī)范》,利用含水量和塑性指數(shù)查表計算可得加固后地基容許承載力,由各組土工試驗參數(shù)計算地基承載力的結(jié)果基本上介于80-90kPa之間,結(jié)果大于設(shè)計要求的60kPa。
(2)理論公式計算法確定地基承載力:
按照《工程地質(zhì)手冊》中的臨塑壓力計算公式計算,承載力均超過60kPa,也達到了設(shè)計要求。
5.2 載荷板試驗
采用鋼板的尺寸為707mm×707mm,面積0.5m2,分10級加載,每級加載量20kPa,分5級卸載,每級卸載量40kPa。受檢的p-s曲線在加載至200kPa前,曲線基本平滑,受檢點總沉降量為12.12mm;卸載后,受檢點最大回彈量為2.59mm。同時,從該受檢點的s-lgt曲線上分析,加載至200kPa時,各級曲線基本平直,曲線間距基本呈微量增加態(tài)勢,但各級荷載作用下的沉降均能在較短時間內(nèi)達到穩(wěn)定。
6 結(jié)語
該工程中新吹填淤泥的含水量高,孔隙比大,液性指數(shù)大,淤泥呈流動狀,幾乎沒有承載力,經(jīng)過真空預(yù)壓法進行處理,土體各項指標均達到設(shè)計要求,加固效果明顯。說明本工程采用的真空預(yù)壓地基處理的工藝能達到良好的效果,能在較短時間內(nèi)形成較高的土體承載力,解決了本工程的施工難點,工藝可靠性強,可以廣泛推廣應(yīng)用于同類工程。
參考文獻:
1、《工程地質(zhì)手冊》,中國建筑工業(yè)出版社,2007;
2、《港口工程地質(zhì)勘察規(guī)范》(JTJ240-97),人民交通出版社,1997;
3、《真空預(yù)壓加固軟土地基技術(shù)規(guī)程》(JTS147-2-2009),人民交通出版社,2009;
4、《地基處理加固新技術(shù)》,葉觀寶,機械工業(yè)出版社,2002。