張昆侖
我公司與2010年生產(chǎn)了三臺22型大噸位皮帶抽油機,出口至烏茲別克斯坦,于2011年在現(xiàn)場安裝運行。這種抽油機是國內(nèi)目前最大的抽油機。只在新疆有幾臺使用。當時本人作為安裝工程師,負責現(xiàn)場三臺設(shè)備的安裝和調(diào)試。設(shè)備運行一段時間后由于油井出現(xiàn)故障,需要進行修井作業(yè),這樣必須將設(shè)備主機后移1.5m。根據(jù)原設(shè)計工況,需要雇用拖車等動力機械,在現(xiàn)場非常麻煩,既增加了用戶的成本,又耽誤了時間。
回國后,本人將現(xiàn)場情況向公司有關(guān)部門做了匯報。同時公司又開始生產(chǎn)第二批共計10臺抽油機。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,我提出能否采用自動移位裝置。并同技術(shù)部門進行了論證,認為根據(jù)我公司現(xiàn)有條件可以進行試驗。因為我公司倉庫有一批齒條未用,決定采用齒輪齒條裝置,又委托采購部門購入了與齒條相配對的兩個齒輪,一臺帶電機的擺線針輪減速器。公司又自制了相關(guān)部件。這樣,電機帶動減速器,通過鏈輪鏈條,帶動傳動軸及其上面的齒輪轉(zhuǎn)動,齒輪帶動主機沿齒條前后移動,由于水泥基礎(chǔ)與地面的摩擦力遠遠大于主機在基礎(chǔ)導軌上的滾動摩擦力,所以主機就會相對于水泥基礎(chǔ)運動,通過電機的正反轉(zhuǎn)可以實現(xiàn)主機的前后往復移動。
原理上雖然沒有問題,但整個改造試驗過程可謂一波三折。由于齒輪齒條傳動機構(gòu)對制造和安裝精度的要求很高,我們事先對此估計不足,造成了很多麻煩。又考慮到抽油機都是野外作業(yè)的現(xiàn)實情況,我們在試驗現(xiàn)場對原設(shè)計進行了諸多改造,增加了一套調(diào)整機構(gòu),使齒輪齒條完全嚙合后再用穩(wěn)釘銷固定,解決了精度問題。在其外面加裝了防護罩,以保護齒輪齒條免受沙塵侵襲。
在裝配過程中發(fā)現(xiàn)按照原設(shè)計采用整條傳動軸,裝配很困難,裝配間隙很小,本公司的加工制造精度很難保證,即使能夠保證,從制造成本上說也很不經(jīng)濟。于是我們將原傳動軸一分為二,再增加兩個半聯(lián)軸器,這樣就解決了裝配問題。整套移位裝置裝配完成后,進行了移位試驗,經(jīng)過數(shù)個來回,移位效果非常好。但是發(fā)現(xiàn)水泥基礎(chǔ)上的導軌發(fā)生了變形。經(jīng)過分析,認為由于主機重量較大,主機下面的滾輪在滾動時與基礎(chǔ)上的導軌接觸面積又很小,從而要求導軌必須具備足夠的抗壓強度,而原有導軌明顯強度不足,從而造成了導軌變形。據(jù)此,我們又現(xiàn)場對導軌進行了加固處理。導軌加固后,重新進行了試驗,實驗效果很好,證明我們的改造是富有成效的。
此批抽油機我們?nèi)坎捎昧诉@種自動移位裝置。這批抽油機出口至烏茲別克斯坦后,在現(xiàn)場運行了已經(jīng)兩年多,自動移位裝置沒有出現(xiàn)問題。為用戶節(jié)省了大量的成本和時間。用戶對此非常滿意。并指定這種抽油機以后均使用這種自動移位裝置。目前我公司正在為烏茲別克斯坦的用戶生產(chǎn)第三批此類型抽油機。
作為安裝工程師,我既負責設(shè)備在公司內(nèi)的安裝和試車工作,又負責設(shè)備在用戶端的現(xiàn)場安裝、調(diào)試和維修。因此能夠了解到一些從安裝和現(xiàn)場運行角度看不是很合理的方面,或者給用戶造成的一些不方便的方面,亦或是經(jīng)過安裝和一段時間的運行后用戶對設(shè)備的一些建議和要求。對于這些,我經(jīng)常和公司相關(guān)部門進行反饋和溝通,并根據(jù)自己的經(jīng)驗,經(jīng)常提出一些建議,同時參與一些設(shè)備結(jié)構(gòu)上的改進和試驗。
改革創(chuàng)新無極限,用戶滿意是關(guān)鍵。所有的改進和革新,其目的就是我們公司能夠生產(chǎn)出用戶滿意的產(chǎn)品。為此,我和我的同事們將繼續(xù)努力!
附圖:
一、移位裝置動力傳動機構(gòu)
還有兩張圖片 周一給
二、移位裝置齒輪齒條傳動機構(gòu)
參考文獻:
[1]萬仁溥.《采油技術(shù)手冊》石油工業(yè)出版社,2000年11月
[2]張學魯.《游梁式抽油機技術(shù)與應用》.石油工業(yè)出版社,2001年4月