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    太西洗煤廠三分區(qū)尾煤泥回收可行性研究

    2015-10-17 15:15:47李永上鄭飛翔
    關(guān)鍵詞:過濾機(jī)煤泥經(jīng)濟(jì)效益

    李永上 鄭飛翔

    摘 要:論文簡(jiǎn)要介紹了太西洗煤廠入洗原煤現(xiàn)狀和洗選工藝及定位,濃縮池底流經(jīng)真空過濾機(jī)回收出現(xiàn)的問題進(jìn)行闡述分析,并提出了相應(yīng)的調(diào)整對(duì)策及建議,產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算。

    關(guān)鍵詞:過濾機(jī);水力旋流器;煤泥;溢流水濃度;經(jīng)濟(jì)效益

    1 概述

    由于入洗原煤性質(zhì)及洗選工藝決定一分區(qū)無法生產(chǎn)出灰分10%以上的精末煤產(chǎn)品,二分區(qū)無法生產(chǎn)出灰分12%的精末煤產(chǎn)品,只能靠配摻達(dá)到銷售精末煤灰分要求,若配摻灰分40%左右的壓濾煤泥,配摻量較小、煤泥破碎后有結(jié)塊現(xiàn)象、采樣容易超灰質(zhì)量不穩(wěn)定,導(dǎo)致配摻難度較大,需要灰分14%左右的精末煤進(jìn)行配摻。

    三分區(qū)入洗原煤可選等級(jí)屬于極難選,跳汰生產(chǎn)工藝對(duì)該可選性等級(jí)的原煤分選精度極低。若要生產(chǎn)灰分小于10%的精煤,現(xiàn)有的跳汰主選工藝已無法勝任,一則跳汰機(jī)操作難度極大,二則精煤回收率低,中煤、矸石帶煤損失嚴(yán)重,經(jīng)廠研究決定三分區(qū)定位為生產(chǎn)非常規(guī)精末煤(灰分14%左右),用于一、二分區(qū)精末煤配摻銷售。

    現(xiàn)太西洗煤廠三分區(qū)工藝:原煤0-80mm采用YT-14型三產(chǎn)品跳汰機(jī)分選,煤泥水經(jīng)水力旋流器濃縮分級(jí),底流進(jìn)入螺旋分選機(jī)精選,溢流進(jìn)入浮選柱進(jìn)行浮選。浮選精煤、尾煤分別采用圓盤真空過濾機(jī)和快速高效隔膜壓濾機(jī)進(jìn)行脫水的選煤工藝。

    2 工藝調(diào)整分析

    太西洗煤廠三分區(qū)入洗原煤主要來源為大峰采區(qū)、汝淇溝采區(qū)劣質(zhì)原煤,近期調(diào)入三分區(qū)-1.9g/cm3(+0.5mm粒級(jí))原煤灰分降低,

    -0.5mm粒級(jí)煤泥可浮性差,現(xiàn)有浮選系統(tǒng)無法對(duì)難浮煤進(jìn)行有效浮選回收。造成現(xiàn)有浮選系統(tǒng)、尾煤泥處理系統(tǒng)無法有效處理。三分區(qū)跳汰機(jī)二段分選密度達(dá)到1.9g/cm3,綜合精末煤灰分指標(biāo)仍達(dá)到工藝指標(biāo)要求,經(jīng)研究決定為降低生產(chǎn)成本,提高精煤回收率,三分區(qū)根據(jù)現(xiàn)有煤質(zhì)條件對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行了調(diào)整,停開浮選系統(tǒng),使浮選入料直接進(jìn)入24m濃縮機(jī),底流盡可能利用過濾機(jī)進(jìn)行回收,減少壓濾機(jī)回收。調(diào)整后,節(jié)約了浮選藥劑消耗,降低噸煤電耗、提高了精煤回收率,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益最大化。

    3 工藝調(diào)整后出現(xiàn)問題分析

    過濾機(jī)濾液一直在系統(tǒng)中循環(huán),細(xì)粒級(jí)物料集聚,當(dāng)濃縮池底流中-0.074mm粒級(jí)含量達(dá)到一定程度,①導(dǎo)致濃縮池沉降速度變慢,循環(huán)水濃度升高。②導(dǎo)致過濾機(jī)濾餅粘度大、難以脫落,水分偏高,過濾機(jī)處理量降低且勞動(dòng)量增加。③進(jìn)而導(dǎo)致濃縮池底流濃度及濃縮機(jī)耙子壓力升高。

    于實(shí)踐可看出過濾機(jī)濾液主要成分是-0.074mm煤泥。由于過濾機(jī)濾布(80網(wǎng)目和100網(wǎng)目)網(wǎng)目限制,這部分過濾機(jī)不能完全回收。

    通過過濾機(jī)濾餅來分析,-0.074mm煤泥經(jīng)過濾機(jī)只能部分回收,其余一直在煤泥水系統(tǒng)中循環(huán),當(dāng)細(xì)泥聚集達(dá)到一定程度后導(dǎo)致溢流水濃度及底流濃度升高,需壓濾機(jī)脫水回收。

    24m濃縮機(jī)運(yùn)行壓力超過1.5MPa,底流濃度超過500g/l且

    -0.045mm以下含量達(dá)到70%以上時(shí),其中一項(xiàng)現(xiàn)象及時(shí)開啟壓濾機(jī)進(jìn)行回收。

    從壓濾機(jī)煤泥小篩分資料可看出,-0.074mm粒級(jí)煤泥壓濾機(jī)能及時(shí)回收排出系統(tǒng)。

    4 經(jīng)濟(jì)效益分析

    4.1 節(jié)約噸煤電耗

    停開浮選柱兩臺(tái)循環(huán)泵,循環(huán)泵功率每臺(tái)90KW,每天真空泵開啟一臺(tái)能滿足生產(chǎn)。

    經(jīng)濟(jì)效益:180*0.8*10*30=43200度 *0.3096=13374.72元

    噸煤電耗降低:43200度/70000噸=0.62度

    注:電機(jī)輸出功率系數(shù)取0.8,谷段電費(fèi)價(jià)格0.3096元/度。

    4.2 節(jié)約人工成本

    可以減少壓濾機(jī)崗位作業(yè)量,若過濾機(jī)入料細(xì)級(jí)煤泥含量較大導(dǎo)致濾餅成餅效果差,且濾餅較粘卸料效果差,增加了過濾機(jī)崗位作業(yè)量??梢詼p少浮選崗位司機(jī),按人均年收入6.5萬元。由四班兩運(yùn)轉(zhuǎn)工共4名員工。工藝調(diào)整后可降低年人工成本26萬元。

    每月增加收益:26/12=2.17萬元。

    4.3 節(jié)約浮選藥劑

    [\&\&\&\&\&\&\&\&\&\&\&\&][

    噸煤消耗量

    藥劑比例][2015年1月

    0.52kg/t][2015年2月

    0.50kg/t][2015年3月

    0.51kg/t][平均值

    0.51 kg/t][柴油:雜醇比例約為:1:2]

    節(jié)約資金:70000*8%(0.34*6.2+0.17*5.4)=16945元。

    原生煤泥量占全級(jí)11%左右,次生煤泥量占全級(jí)6%;中煤、矸石、末煤及煤泥離心機(jī)回收占全級(jí)5%,水力旋流器底流回收占全級(jí)4%,水力旋流器溢流占全級(jí)8%進(jìn)入浮選系統(tǒng)。

    注:雜醇5400元/噸,柴油6200元/噸,入洗量7萬噸/月。

    4.4 提高精煤回收率

    濃縮池底流過濾回收工藝改造成效突出,有效提高了生產(chǎn)精末灰分,增加了精煤產(chǎn)率。綜合精末煤平均灰分10.5%升高至13.5%提高了3%,壓濾煤泥產(chǎn)率由原來的平均4.5%降至平均1.5%,精煤產(chǎn)率66.3%升高至69.3%提高3%。

    經(jīng)濟(jì)效益:70000*3%*(439-20)=87.99萬元

    注:灰分12%精末產(chǎn)品439元/噸,煤泥20元/噸。

    4.5 噸煤總經(jīng)濟(jì)效益

    噸煤增加效益(13374.72+5000+16945+879900)/70000=13.07元

    每月增加效益13374.72+21667+16945+87990=93.19萬元

    5 結(jié)語

    通過對(duì)太西洗煤廠三分區(qū)生產(chǎn)工藝進(jìn)行了調(diào)整,停開浮選系統(tǒng),使浮選入料直接進(jìn)入24m濃縮機(jī),在保障濃縮機(jī)運(yùn)行正常情況下,底流盡可能利用過濾機(jī)進(jìn)行回收,減少壓濾機(jī)回收。調(diào)整后,節(jié)約了浮選藥劑消耗,降低噸煤電耗、降低了人工成本、提高了精煤回收率3%左右,同時(shí),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益最大化。

    參考文獻(xiàn):

    [1]謝廣元.選礦學(xué)[M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2005.

    [2]王宏,等.煤炭洗選加工使用技術(shù)[M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2010.

    [3]張明旭.煤泥水處理[M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2000.

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