覃 毅 黨冬紅 劉曉貴 田寶振 郜 力 李 宏(.渤海鉆探工程有限公司第一固井分公司,河北任丘 0655;.華北油田公司基建工程部,河北任丘 0655;.華北油田公司第三采油廠,河北河間 0650;.渤海鉆探冀東石油工程事業(yè)部,河北唐山 0600)
鹽穴儲氣庫楚資1井?244.5 mm套管固井技術(shù)
覃毅1黨冬紅1劉曉貴2田寶振1郜力3李宏4
(1.渤海鉆探工程有限公司第一固井分公司,河北任丘062552;2.華北油田公司基建工程部,河北任丘062552;3.華北油田公司第三采油廠,河北河間062450;4.渤海鉆探冀東石油工程事業(yè)部,河北唐山063200)
鹽穴儲氣庫楚資1井是楚州區(qū)塊第1口前期巖鹽建庫勘探評價(jià)井,生產(chǎn)套管下深超過1 800 m。針對區(qū)塊資料缺乏、地層情況復(fù)雜易漏失、井徑不規(guī)則、需全井封固等問題,在該井固井施工過程中,通過采用優(yōu)質(zhì)鹵水前置液、優(yōu)選低溫抗鹽水泥漿體系、管串結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與扶正器安放位置優(yōu)化等措施,確保了?244.5 mm套管固井施工順利完成,聲幅測井結(jié)果顯示,全井封固段固井質(zhì)量合格。該井順利固井為該區(qū)塊積累了有益的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),為國內(nèi)鹽穴儲氣庫向深處發(fā)展提供了借鑒。
鹽穴儲氣庫;楚資1井;固井;抗鹽水泥漿;鹽水前置液
楚資1(CHZ1井)是西氣東輸公司一口鹽穴儲氣庫深井,屬于蘇北盆地淮安中斷陷構(gòu)造位置,位于江蘇省淮安市楚州區(qū)蘇北灌溉總渠以南,是進(jìn)行楚州區(qū)巖鹽建庫勘探評價(jià)而鉆探的第1口資料井,其目的是直接獲取地層、鹽層及含鹽地層內(nèi)部隔夾層的地質(zhì)資料,為現(xiàn)場測試、室內(nèi)實(shí)驗(yàn)和儲氣庫井腔的設(shè)計(jì)提供基礎(chǔ)資料。該井鉆探目的層為上白堊統(tǒng)浦口組浦二段上鹽亞段(K2P2-3),完鉆層位為上白堊統(tǒng)浦口組浦二段中淡化亞段(K2P2-2);完鉆原則是鉆穿K2P2-3,揭開K2P2-2地層約20 m,留足測井口袋。實(shí)鉆一開采用?444.5 mm鉆頭鉆至639.1 m,?339.7 mm表層套管下深638.60 m,水泥返至地面;二開采用?215.9 mm鉆頭鉆至2 277.81 m中完,?311.1 mm鉆頭擴(kuò)眼至井深1 880.30 m,?244.5 mm套管下深1 880.06 m固井,水泥返至地面。該井的順利完成為該地區(qū)固井實(shí)踐積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
(1)二開鉆進(jìn)過程中,多處井徑不規(guī)則,井眼狀況差;?244.5 mm套管在井筒中居中困難,清潔井眼難度大,不利于提高頂替效率。
(2)二開采用飽和鹽水鉆井液,完井套管下部進(jìn)入鹽層段固井時(shí)要采用抗鹽水泥漿體系進(jìn)行全井封固。低溫抗鹽水泥漿體系綜合性能要求高,國內(nèi)適用于鹽水水泥漿的配套外加劑少,配方篩選困難;要求水泥漿返至地面,固井施工容易發(fā)生井漏。
(3)鹽穴儲氣庫井對水泥環(huán)的膠結(jié)質(zhì)量及長期密封性能要求高,投產(chǎn)運(yùn)行后要滿足井筒壓力周期變化要求,水泥石要承受長期交變應(yīng)力的影響[1],需要優(yōu)化固井工藝以提高頂替效率、優(yōu)選適宜的水泥漿體系確保水泥環(huán)完整性。
(4)缺乏相關(guān)的鉆井與固井資料,鉆探風(fēng)險(xiǎn)大,不確定因素多,對固井施工提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
(5)CHZ1井生產(chǎn)套管下深超過1 800 m,下生產(chǎn)套管之前,井壁長時(shí)間浸泡,并受到外力作用,井壁相當(dāng)不穩(wěn)定,固井難度大。原設(shè)計(jì)是二開使用?311.1 mm鉆頭鉆至1 552 m,下入?244.5 mm套管固井,實(shí)鉆是?215.9 mm鉆頭鉆至2 277.81 m,?311.1 mm鉆頭擴(kuò)眼至1 880.3 m,固井難度加大;再者,下部小井眼裸眼段達(dá)397.75 m,因?yàn)樾枰罄m(xù)作業(yè)不能打水泥塞,固井施工可能會導(dǎo)致底部水泥漿與鉆井液置換造成竄混漿,導(dǎo)致水泥漿膠結(jié)質(zhì)量不好,影響后續(xù)作業(yè)。
(6)要求全井封固,水泥封固段長,灰量大,施工時(shí)間長,因此對固井施工提出了更高的要求。
(7)鹽溶液是一種強(qiáng)電解質(zhì),在不同的溫度和濃度下,將使水泥漿產(chǎn)生分散、密度升高、閃凝、緩凝等不同效應(yīng)[2],因此抗鹽水泥漿的各項(xiàng)性能難于控制。
根據(jù)本井固井施工難點(diǎn),結(jié)合井眼實(shí)際情況,采取了以下有針對性的固井技術(shù)措施和施工方案。
2.1井眼準(zhǔn)備
通井時(shí),采用原鉆具組合結(jié)構(gòu)不變下鉆通井,到底后充分循環(huán)鉆井液,確保井壁穩(wěn)定、井眼暢通、無沉砂、無垮塌。下完套管后灌滿鉆井液,小排量開泵頂通水眼,等返出正常、泵壓穩(wěn)定、鉆井液黏切降低后再逐漸增大排量,以鉆進(jìn)時(shí)的排量充分循環(huán)洗井不少于2周,同時(shí)處理鉆井液,調(diào)整好鉆井液性能,維持完鉆鉆井液密度不變,降低黏切,增加流動(dòng)性,確保井內(nèi)清潔,為固井創(chuàng)造良好的井眼條件。
為防止固井施工可能會導(dǎo)致底部水泥漿與鉆井液置換造成竄混漿,下套管之前下鉆到底通井時(shí)將下部397.75 m井段的鉆井液采用注入黏度為100 s以上稠漿置換墊底。
2.2管串結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與扶正器安放
2.2.1管串結(jié)構(gòu)
?244.5 mm氣密性扣可鉆式浮鞋+?244.5 mm套管2根+?244.5 mm氣密性扣可鉆式浮箍+?244.5 mm氣密封套管串+變扣聯(lián)頂節(jié)。
2.2.2扶正器安放
下部50 m井段每根套管加1只扶正器,井底以上50~400 m井段每2根套管加1只扶正器,井底以上400 m至井口段每5根套管加1只扶正器,扶正器加在套管接箍上,提高套管居中度,提高固井施工時(shí)的頂替效率。
2.3鹽水前置液體系
二開采用能夠防止鹽巖地層溶蝕及蠕變的飽和鹽水鉆井液鉆進(jìn)。為了防止鹽水鉆井液和水泥漿接觸導(dǎo)致水泥漿產(chǎn)生不正常的性能變化,使用性能良好的鹽水前置液,在頂替鉆井液的過程中起到隔離、緩沖、攜帶、沖刷管壁和井壁濾餅的作用,提高水泥漿的頂替效率,同時(shí)可以有效清除井壁上附著的過厚的虛濾餅,使水泥漿和地層及套管之間能夠有效地膠結(jié),從而提高水泥環(huán)的膠結(jié)質(zhì)量[3-5]。固井注水泥之前注入飽和鹽水前置液,注入量控制在環(huán)空高度200~300 m左右。
2.4抗鹽水泥漿體系
2.4.1水泥漿設(shè)計(jì)原則
(1)優(yōu)選適合楚資1井固井的穩(wěn)定性好的早強(qiáng)抗鹽水泥漿體系。
(2)做好固井施工前水泥漿性能的復(fù)核化驗(yàn),確保滿足固井施工要求[6]。
(3)水泥漿容易混合與泵送,具有良好的流動(dòng)度、適宜的初始稠度,且均質(zhì)、起泡性小,自由液為0。
(4)選擇的外加劑具有良好的抗鹽性能,外加劑配伍性好,敏感性低,稠化時(shí)間易調(diào),對水泥水化、水泥內(nèi)部結(jié)構(gòu)、強(qiáng)度發(fā)展、長期膠結(jié)性能無不良影響。
(5)由于全井封固井段中,裸眼段長達(dá)1 241.46 m,井底溫度60 ℃與地面溫度20 ℃之間封固段溫差40 ℃,為保證注水泥施工安全,需要設(shè)計(jì)較長的水泥漿可泵時(shí)間。
2.4.2水泥漿性能
水泥漿體系要求抗鹽性好、高早強(qiáng)、微膨脹、稠度適宜,漿體長期穩(wěn)定性好,和鉆井液及隔離液具有良好相容性。目前國內(nèi)常用的降失水劑包括改性天然產(chǎn)物類降失水劑、聚合物類降失水劑、環(huán)保型降失水劑,經(jīng)室內(nèi)化驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)考慮選用的JSS抗鹽降失水劑,F(xiàn)SS分散劑,D50消泡劑,水泥漿的稠化時(shí)間可用ZH-2型中溫緩凝劑進(jìn)行調(diào)節(jié)。
抗鹽JSS降失水劑具有一定的分散性能,其加量增大不會增加水泥漿稠度,在正常水灰比情況下不用加入分散劑。但當(dāng)水質(zhì)中高價(jià)離子較多時(shí),需要加入適量的分散劑。FSS分散劑可用于調(diào)節(jié)水泥漿的流動(dòng)度,并可適當(dāng)調(diào)節(jié)水泥漿的稠化時(shí)間。常規(guī)水泥漿中使用的消泡劑對于鹽水水泥漿體系來說很難達(dá)到預(yù)期的消泡效果,D50消泡劑能較有效地解決鹽水水泥漿體系的消泡問題[7]。經(jīng)過多次室內(nèi)實(shí)驗(yàn),篩選出了雙密度雙凝抗鹽水泥漿體系,水泥漿性能見表1。水泥漿配方如下:
領(lǐng)漿:G級高抗硫水泥+2%~3%抗鹽降失水劑+7%~12%DRB-3S增強(qiáng)材料+0.3%~0.6%分散劑+0.1%~0.2%調(diào)凝劑+0.2%D50消泡劑+5%~10%鹽水。
尾漿:G級高抗硫水泥+2%~3%抗鹽降失水劑+7%~12%DRB-3S增強(qiáng)材料+0.3%~0.6%分散劑+0.2%~0.4%調(diào)凝劑+0.2%D50消泡劑+10%~15%鹽水。
表1 水泥漿性能
由表1可看出,抗鹽水泥漿體系流變性能好,漿體穩(wěn)定,抗壓強(qiáng)度高,稠化時(shí)間可調(diào),低溫下水泥石強(qiáng)度高,綜合性能好,易于提高頂替效率,水泥漿混配時(shí),產(chǎn)生的氣泡較少,具有良好的抗鹽性能,滿足CHZ1井固井要求。
2.5其他配套固井技術(shù)
(1)采用上、下雙膠塞法固井,減少套管內(nèi)水泥漿與鉆井液的混竄,有效地控制水泥塞高度。
(2)優(yōu)化注水泥排量,采用塞流方式頂替,在頂替過程中為防止發(fā)生漏失,確保水泥全部返出地面,先用單泵低排量頂替,待平穩(wěn)后再加大排量,排量控制在1.3 m3/min,最后5 m3改用水泥車頂替,排量控制在0.6 m3/min,并緩慢碰壓,確保水泥全部返出地面。
各項(xiàng)準(zhǔn)備工作就緒開始固井施工作業(yè)。循環(huán)處理鉆井液,循環(huán)排量2.2 m3/min,調(diào)整鉆井液密度1.36 g/cm3,黏度40 s,初切1.0 Pa,終切2.5 Pa,濾失量5.0 mL/30 min,含砂0.3%,pH值10。管線試壓20 MPa,10 min壓力不降。注前置液10 m3,密度1.18 g/cm3,排量1.0 m3/min,壓下膠塞2 m3,密度1.18 g/cm3;注高密度水泥漿1.88~1.92 g/cm3,排量1.1 m3/min,最高壓力3.0 MPa;壓上膠塞2 m3,壓力0 MPa;使用170 mm缸套替漿,排量1.3 m3/min,起壓后換130 mm缸套替漿;然后換水泥車頂替,排量0.6 m3/min,總替漿量70.8 m3,壓力18 MPa,水泥車放回水正常,固井施工結(jié)束。敞壓候凝72 h后鉆開浮箍浮鞋(后續(xù)工作鉆進(jìn)與取芯需要),進(jìn)行固井質(zhì)量聲波變密度聲幅檢測,結(jié)果顯示,全井固井封固質(zhì)量合格,為后續(xù)作業(yè)提供了有力的井眼密封性保證。
(1)優(yōu)選穩(wěn)定性好的低溫抗鹽水泥漿體系,做好固井施工前水泥漿性能的復(fù)核化驗(yàn),以及選擇合適的頂替排量等具有針對性措施和技術(shù)方案,是楚資1井大尺寸套管固井成功的關(guān)鍵因素。
(2)合理安放扶正器提高套管居中度,充分循環(huán)鉆井液,調(diào)整鉆井液性能,采用鹽水前置液及低密度水泥漿領(lǐng)漿是楚資1井大尺寸套管固井成功的基礎(chǔ)。
(3)嚴(yán)格施工方案,精心準(zhǔn)備水泥和抗鹽添加劑等物資,認(rèn)真做好配水與水泥漿配方及復(fù)核化驗(yàn)工作,嚴(yán)把各道施工工序,圓滿完成了楚資1井固井施工,標(biāo)志著國內(nèi)鹽穴儲氣庫深井固井技術(shù)水平邁上新臺階。
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(修改稿收到日期2014-12-05)
〔編輯朱偉〕
?244.5 mm casing cementing technology on Well Chuzi-1 in salt-cavern gas storage
QIN Yi1, DANG Donghong1, LIU Xiaogui2, TIAN Baozhen1, GAO Li3, LI Hong4
(1. NO.1 Cementing Company of Bohai Drilling Engineering Co. Ltd., Renqiu 062552, China; 2. Infrastructures Engineering Department of Huabei Oilfield Company, Renqiu 062552, China; 3. No.3 Oil Production Plant of Huabei Oilfield Company, Hejian 062450, China; 4. Jidong Petroleum Engineering Division, Bohai Drilling Engineering Co. Ltd., Tangshan 063200, China)
Well Chuzi-1 is the first appraisal well for salt-cavern gas storage construction in Chuzhou Block, which the production casing depth was over 1 800 m. In line with the problems like lack of data, complex formation conditions which is prone to fluid loss and irregular well diameter which needs whole-well cementing, measures were taken such as using quality brine pad fluid, optimizing low-temperature anti-salt cement slurry system, and string assembly design and installation of centralizers, which ensured successful completion of ?244.5 mm casing cementing. The amplitude log shows that the whole-well cemented section was qualified, which provides useful practice experiences for this block and references for domestic salt-cavern gas storage development into deep formations.
salt-cavern gas storage; Well Chuzi-1; cementing; anti-salt cement slurry; brine pad fluid
TE256
B
1000 – 7393( 2015 ) 02 – 0051 – 03
10.13639/j.odpt.2015.02.014
覃毅,1984年生。2009年畢業(yè)于長江大學(xué),現(xiàn)從事固井技術(shù)研究及現(xiàn)場施工工作,工程師。電話:15128771297。E-mail:896028085@qq.com。
引用格式:覃毅,黨冬紅,劉曉貴,等.鹽穴儲氣庫楚資1井?244.5 mm套管固井技術(shù)[J]. 石油鉆采工藝,2015,37(2):51-53.