岑少奇
(紅寺堡揚水管理處,寧夏 中寧 755100)
紅寺堡二泵站主變事故分析
岑少奇
(紅寺堡揚水管理處,寧夏 中寧 755100)
變壓器的故障涉及面廣而復雜多樣,泵站變壓器正常運行是泵站安全、可靠、經(jīng)濟運行的重要保證,而紅寺堡二泵站110kV變電所兩臺并列運行主變同時發(fā)生的跳閘事故,造成嚴重經(jīng)濟損失,基于此,對事故進行分析,找出原因,便于更好的了解變壓器的故障并進行防護。
變壓器;跳閘;事故;短路
紅寺堡揚水工程位于寧夏中部干旱帶,工程設(shè)計引水流量25m3/s ,總揚程305.8m,總裝機總?cè)萘?1.67萬kW,設(shè)計灌溉面積3.67萬公頃,截至2014年底,實際灌溉面積達4.69萬公頃。紅寺堡二泵站是紅寺堡揚水工程第二級泵站,位于中寧縣恩和鄉(xiāng)南5.5千米處,1998年9月建成、10月投入運行,泵站設(shè)計流量25 m3/s,總揚程56.5m,凈揚程51.2m,總裝機容量24 700kW,設(shè)計運行容量20 800kW,在副廠房東側(cè)有泵站專用110kV變電所,由恩和變電所出110kV專用供電線路供電,配置1臺SF9-20000/110變壓器和1臺SF9-12500/110變壓器。泵站裝配10kV 4臺2 500kW同步電動機和5臺2 500kW異步電動機,1臺1 400kW和1臺800kW異步電動機,泵站設(shè)計為八大一小運行方式。
2013年8月29日18:00時,泵站投運七大二小機組正常運行,在18:47分,泵站運行機組及附屬設(shè)備突然失電跳閘,全廠停電,運行人員檢查發(fā)現(xiàn),10kV高壓室內(nèi)有短路電弧燃燒煙霧,10kV高壓母聯(lián)柜52-9至500-2刀閘之間三相母線板間發(fā)生拉弧短路閃絡現(xiàn)像,如圖1、2,后柜門也有電動力沖擊炸開,母聯(lián)保護裝置速斷保護動作;兩臺主變重瓦斯保護動作,高低壓側(cè)開關(guān)跳閘,110kV變電所中1#主變外觀完好,2#主變鐵芯上磁軛固定支架嚴重變形,將鐘罩頂部壓蓋螺栓螺栓頂斷,孔蓋變形,大量變壓器油噴出。
圖2
其中1#主變微機保護裝置SEL351于18:47:42.17發(fā)過流事件報告,10kV母聯(lián)微機保護裝置SEL551于18:47:48.62跳閘事件,2#主變微機保護裝置SEL351于18:47:49.50事件報告,由此可推斷首先1#主變瓦斯保護動作后,7.33秒10kV母聯(lián)速段保護動作再過1.12秒后2#主變瓦斯保護動作。
通過上面故障現(xiàn)象,分析兩臺變壓器為什么2#主變鐵芯上磁軛固定支架嚴重變形,將鐘罩頂部壓蓋螺栓螺栓頂斷,兩臺變壓器微機保護裝置的保護為什么都未啟動。
停電后,首先對1#變壓器進行電氣試驗,其中絕緣電阻高壓側(cè)對殼體15000/10000MΩ,吸收比為1.5,絕緣電阻低壓側(cè)對殼體1000/1000 MΩ,吸收比為1,其標準10℃-30℃吸收比不低于1.5則不合格;線圈直流電阻測試中高壓側(cè)相間不平衡系數(shù)δ=0.56%,低壓側(cè)線相間不平衡系數(shù)δ=39.3%,其標準為容量大于160kVA,相間<2,線間<1,則低壓側(cè)嚴重超標;低壓側(cè)直流耐壓8kV出現(xiàn)間隙性放電,最終判斷自身內(nèi)部存在嚴重故障,無法再次投運。2#主變因內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生嚴重變化,也無法投運。
兩臺主變最終返廠,2013年9月7日進行吊芯分解后發(fā)現(xiàn):1#主變?nèi)嗬@組中A相繞組底部有拉弧閃絡的銅珠分布,A相低壓側(cè)繞組底部出現(xiàn)匝間短路現(xiàn)象,如圖3;2#主變頂部鐵軛C相頂部向上翹起15厘米左右,夾件及固定枕木散落箱底,如圖4,主變低壓側(cè)C相頂部和底部低壓線圈都出現(xiàn)匝間短路現(xiàn)象且嚴重變形,如圖5,主變鐵芯也散落變形嚴重。
圖3
圖4
圖5
通過事故現(xiàn)象分析和變壓器拆解大修發(fā)現(xiàn),此類銀川變壓器廠生產(chǎn)得s9型變壓器存在結(jié)構(gòu)存在缺陷:鐵芯上下軛間設(shè)置的加強筋強度不夠,兩端部固定螺栓截面積小,且選配的是非強度落上在受到較大電磁力作用時會斷裂,受力銷脫出,導致鐵芯變形,線圈損壞。箱體下部油槽定位件存在缺陷,鐵芯下入槽內(nèi)后不能很好固定,運輸過程中鐵芯槽內(nèi)有相對位移,易引起鐵芯變形。
因此,此類結(jié)構(gòu)變壓器存在結(jié)構(gòu)性的缺陷,不適合在電力提灌泵站應用。由于電力揚水泵站電動機都為帶負荷啟動,電機啟動電流為軛定值6~8倍,變壓器必然受到短時電磁力沖擊,繞組的結(jié)構(gòu)不穩(wěn)或固定螺栓等問題是,繞組必然發(fā)生位移,同時繞組變形將是輕微的;如果不及時檢修,恢復墊塊位置,緊固繞組的壓釘及鐵軛的拉板、拉桿,在多次電動力沖擊后,由于累積效應也會使變壓器損壞,因此分析可得1#主變低壓線圈收發(fā)生了匝間短路,重瓦斯保護動作,瞬間將承載的全站20 500kW負荷轉(zhuǎn)到2#主變,強大電磁力沖擊,使鐵軛嚴重變形,頂起固定支架,造成定位孔蓋螺栓頂斷,如圖6、7所示,但系統(tǒng)瞬間通過母聯(lián),電流方向的突變引起系統(tǒng)過電壓,導致10kV母聯(lián)柜52-9~500-2刀閘發(fā)生單相接地短路,形成三相弧光短路,造成造成嚴重后果,所以我們對兩臺主鐵芯上下軛間增大設(shè)置加強筋,加大兩端部固定螺栓,底部油槽中鐵芯加裝固定螺栓,加固鐵芯,保證其穩(wěn)定性。
圖6
圖7
2.2短路電流分析
隨后對兩臺保護裝置進行校驗沒有發(fā)現(xiàn)任何問題,對短路電流進行計算,找出隱藏事故原因。
圖8
選取基準值Sj=100MVA,基準電壓Uj=121kV或10.5kV,其等值電路圖為圖8(b)所示。
2.2.1各元件正序阻抗標幺值
紅二泵站1#主變20MVA,電壓比110±2*2.5%/10.5kV 電流比104.97/1099.7A,正序阻抗Ud%=10.3%,CT變比為高壓側(cè)CT 200/5,低壓側(cè)CT 1200/5,中性點零序100/5,則:
紅二泵站2#主變12.5MVA,電壓比110±2*2.5%/10.5kV ,電流比65.6/687.3A,正序阻抗Ud%=10.3% ,CT變比為高壓側(cè)CT 200/5,低壓側(cè)CT 800/5,中性點零序100/5 。
2.2.2系統(tǒng)在最大運行方式下短路電流計算
K1點紅二泵站110kV母線三相短路:
K2點紅二泵站10kV母聯(lián)分段運行,10kV母線三相短路:
K3點紅二泵站10kV母聯(lián)分段運行,10kV母線三相短路:
紅二泵站10kV母聯(lián)并列運行,10kV母線三相短路:
根據(jù)國家標準《電流互感器》中,電流互感器準確限制系數(shù)為短路故障下,短路電流與軛定電流相比的倍數(shù)小于該值,則誤差控制在準確級范圍內(nèi)。紅二泵站2#主變低壓側(cè)電流互感器準確限制系數(shù)為1.15,變比為2#主變800/5,則其短路電流不超過800*10=8kA,復合誤差不超過15%,即8*1.15=9.2kA,然而通過短路電流計算發(fā)現(xiàn),當10kV母線并列運行時,10kV母線短路電流為13.021kA,遠遠超過9.2kA,從而發(fā)生短路時存在過勵磁、深度飽和輸出電流波形發(fā)生畸變,致使二次諧波制動原理的差動保護可能拒動,則我們重新計算,2臺主變選取合理電流互感器變比為2000/5,更換電流互感器;同時,在紅寺堡揚水泵站必須采用主變分段運行,減小主變同時發(fā)生事故的可能性,避免此類事故發(fā)生保護未啟動,造成嚴重經(jīng)濟損失。
通過此次事故,在電力揚水泵站我們必須采用合理的電力調(diào)度,當2臺主變?nèi)萘肯嗤瑫r,以分段運行為主,避免一臺有問題并列運行造成另一臺事故的發(fā)生,造成全廠停電;2臺主變?nèi)萘坎幌嗤瑫r,可重新調(diào)整負荷,使之與變壓器容量相匹配,以分段運行為主;也可以采用主/備方式,減少主變并列運行的時段。同時,加強主變巡視,合理安排定期預防性試驗和大修工作也是預防此類事故發(fā)生的重要方法。
主要參考文獻
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10.3969/j.issn.1673-0194.2015.02.078
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1673-0194(2015)02-0104-02
2014-12-21