張 達(dá) 王鐵民 賈希存
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北 唐山063200)
“十二五”規(guī)劃環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)有火力發(fā)電鍋爐及燃?xì)廨啓C(jī)組從2014年7月1日起,執(zhí)行NOx排放濃度100mg/Nm3的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)環(huán)保要求更加嚴(yán)格,如果單純從爐后進(jìn)行治理,不僅增加設(shè)備投資和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,還可能由于過(guò)多的消耗液氨而引起預(yù)熱器等鍋爐尾部受熱面的堵塞等。通過(guò)高效低氮燃燒優(yōu)化技術(shù),在滿足環(huán)保要求下,使得運(yùn)行更加安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定。
首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司熱電分廠(以下簡(jiǎn)稱:京唐熱電)鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司制造,型號(hào)為HG-1 025/17.5-MQ42,鍋爐型式為亞臨界參數(shù)鍋爐。設(shè)計(jì)燃料為神華煤,校核煤種為山西大同煙煤。鍋爐為100%燃燒煤粉的鍋爐,具有同時(shí)摻燒比例設(shè)計(jì)為20%(熱量百分比)的高爐煤氣及0~35000Nm3/h焦?fàn)t煤氣的能力。
鍋爐為單爐膛設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),燃燒器為四角布置的擺動(dòng)式燃燒器,切向燃燒。通過(guò)采用水平濃淡煤粉燃燒器、較高的燃盡高度、燃燒器分級(jí)布置等措施保證燃用設(shè)計(jì)煤種及摻燒爐氣時(shí)及時(shí)著火和充分燃盡。燃燒器布置圖,如圖(1)所示。
鍋爐日常運(yùn)行時(shí)的燃料有煤、高氣、焦氣三種,熱值分別為21.32MJ/kg、3.536MJ/kg、17.405MJ/kg。
圖1 燃燒器布置圖
爐內(nèi)燃燒過(guò)程N(yùn)Ox生成主要有三種類型,燃料型、熱力型及快速型三種,燃料型NOx約占75~85%,是低NOx燃燒技術(shù)控制的主要對(duì)象。其次是熱力型,主要是由于爐內(nèi)局部高溫造成,快速型NOx生成量很少。
主要因素包括燃料的成分和燃燒設(shè)備運(yùn)行參數(shù):
(1)燃料中氮含量;(2)燃料比 FC/V;(3)煤的揮發(fā)份;(4)過(guò)量空氣系數(shù);(5)燃燒溫度;(6)負(fù)荷的變化;(7)除以上影響因素外,京唐熱電鍋爐摻燒高、焦?fàn)t煤氣,對(duì)燃燒動(dòng)力場(chǎng)有一定的干擾,高、焦?fàn)t煤氣摻燒比及分層布置也是影響氮氧化物轉(zhuǎn)化率的一個(gè)重要因素。
采用第三代燃料與空氣的三分級(jí)燃燒技術(shù)。在燃燒中已生成的NO遇到烴根CHi、未完全燃燒產(chǎn)物CO、H2、C以及CnHm時(shí),會(huì)發(fā)生NO的還原反應(yīng)[2],反應(yīng)式為:
利用這一原理,將80~85%的燃料送入第一級(jí)燃燒區(qū),在α>1條件下,燃燒并生成NOx。送入一級(jí)燃燒區(qū)的燃料稱為一次燃料,其余15~20%的燃料則送入二級(jí)燃燒區(qū),在α<1的條件下形成很強(qiáng)的還原性氣氛,使得在一級(jí)燃燒區(qū)中生成的NOx在二級(jí)燃燒區(qū)內(nèi)被還原成氮分子,送入二級(jí)燃燒區(qū)的燃料又稱為二次燃料。在二級(jí)燃區(qū)中不僅使得已生成的NOx得到還原,還抑制了新的NOx的生成,可使NOx的排放濃度進(jìn)一步降低。在二級(jí)燃區(qū)的上面布置的“燃盡風(fēng)”噴口,形成第三級(jí)燃燒區(qū)(燃盡區(qū)),以保證二級(jí)燃區(qū)中生成的未完全燃燒產(chǎn)物的燃盡[3]。
圖2 京唐熱電燃料分級(jí)燃燒原理示意圖
根據(jù)NOx生成原理及影響因素,采用空氣分級(jí)和燃料分級(jí)技術(shù)。通過(guò)爐內(nèi)一、二次風(fēng)的射流組織,爐膛的縱向空間尺度上,將燃燒分為一級(jí)燃燒區(qū)、二級(jí)燃燒區(qū)和三級(jí)燃盡區(qū),在二級(jí)燃燒區(qū)形成NOx還原區(qū),最終達(dá)到降低原煙氣NOx的目的。
3.2.1 第一級(jí)燃燒區(qū)
在第一級(jí)燃料區(qū)投入80%的燃料的需求下,將煤粉層A、B層投入,同時(shí)將高氣A、B層,GA層、AB層、BC焦氣等全部投入作為第一級(jí)燃燒區(qū)集中燃燒。
在配風(fēng)控制上,對(duì)應(yīng)的二次風(fēng)配風(fēng)開(kāi)至50%,在a1=1.05-1.11的條件下燃燒。
3.2.2 第二級(jí)燃燒區(qū)
選取焦?fàn)t煤氣作為二次燃料,但是由于二次燃料所需要的比例為15%~20%(熱量),而焦?fàn)t煤氣在二級(jí)燃燒區(qū)域只有DE層的4個(gè)火嘴,單層焦?fàn)t煤氣從熱量配比上達(dá)不到15%-20%的熱量,仍然需要少量投入一層煤粉,以滿足熱量需求。作為二次燃燒區(qū)煤粉層的選取上,如果選擇E磨作為二級(jí)燃料的補(bǔ)充,那么E層還原區(qū)變短,停留時(shí)間不足,對(duì)降低NOx不利,另外由于E層靠近爐膛出口,導(dǎo)致出口煙氣溫度升高,需要增加減溫水使用量,降低鍋爐效率;如果選擇C層煤粉,C層煤粉與一級(jí)燃燒區(qū)距離較近,不能很好的控制空氣的分級(jí),而且由于燃料的過(guò)于集中,且距離爐膛出口較遠(yuǎn),導(dǎo)致出口溫度偏低,使再熱器的溫度不夠,同樣造成機(jī)組的效率降低。綜合比較后選取D層作為二級(jí)燃燒區(qū)燃料。
作為二次燃料的煤粉細(xì)度的控制上,將煤粉細(xì)度進(jìn)行偏置,A、B磨煤粉細(xì)度按R90=20控制,由于D層煤粉作為二次燃料,將煤粉細(xì)度控制在R90=15,細(xì)煤粉更易于使揮發(fā)份分解,產(chǎn)生有較多的氣化物作為還原氣體對(duì)已生成的NOx及中間產(chǎn)物產(chǎn)生還原作用,使NOx的生成量降低。
在配風(fēng)的控制上,將二級(jí)燃燒區(qū)對(duì)應(yīng)的二次風(fēng)擋板開(kāi)度開(kāi)至30%,保持過(guò)量空氣系數(shù)a2=0.95。
3.2.3 第三級(jí)燃燒區(qū)
將上兩層燃盡風(fēng)投入,保持燃盡風(fēng)開(kāi)度在40%,調(diào)整爐膛出口的氧含量在3.5~4.0%,以保證可燃物的燃盡。在保證原煙氣低氮排放的基礎(chǔ)上,盡可能的降低飛灰。
3.2.4 保證還原區(qū)長(zhǎng)度
所謂還原區(qū),是指二次燃料噴嘴與燃盡風(fēng)風(fēng)口之間的距離。隨著還原區(qū)的增加,NOx的排放量下降,但飛灰可燃物含量會(huì)有所增加。我們爐膛的還原區(qū)的高度為約5米,可保證二次燃料的還原區(qū)內(nèi)的停留時(shí)間在0.7s~1.5s,能夠滿足化學(xué)反應(yīng)時(shí)間及可燃物進(jìn)一步燃盡的的需求。
3.2.5 保證二級(jí)燃燒區(qū)燃料的噴射速度
二級(jí)燃燒區(qū)燃料與來(lái)自一級(jí)燃燒區(qū)的高溫?zé)煔饣旌?,二?jí)燃燒區(qū)燃料的噴射速度對(duì)燃燒的動(dòng)力場(chǎng)起了比較關(guān)鍵的作用,如果二級(jí)燃料噴射速度低,不能達(dá)到混合強(qiáng)度的要求,那么還原反應(yīng)不能充分的進(jìn)行,使已生成的NOx及中間產(chǎn)物被還原成N2的概率降低。因此,需要保證二級(jí)燃料的噴射速度,通過(guò)采取一次風(fēng)壓力偏置即實(shí)現(xiàn)。
3.2.6 保證二次風(fēng)噴射速度
二次風(fēng)的噴射速度,對(duì)爐膛內(nèi)切圓燃燒,起到擾動(dòng)加強(qiáng)的作用,使空氣與燃料混合充分,使燃燒更加充分、徹底。所以,二次風(fēng)剛度的加強(qiáng),對(duì)爐膛內(nèi)的三個(gè)燃燒區(qū)域起到很重要的作用。在高、焦氣用量穩(wěn)定的情況下,不投入使用的燃燒器,適當(dāng)開(kāi)5%~10%的周界風(fēng),用于冷卻即可;正在使用的燃燒器,不開(kāi)周界風(fēng);沒(méi)有投入使用的二次風(fēng),適當(dāng)開(kāi)5%用于冷卻,通過(guò)采取以上措施,將二次風(fēng)風(fēng)箱的壓力提高至0.6kPa,加強(qiáng)的二次風(fēng)的噴入速度。
3.2.7 燃燒區(qū)域熱量的分配
在煤氣摻燒比約35%(其中高爐煤氣20%,焦?fàn)t煤氣15%,煤粉65%)的情況下。按照燃料分級(jí)的原則(一級(jí)燃料/二級(jí)燃料=8:2),將A、B、D三臺(tái)磨的出力設(shè)置偏置,按A=B>D的模式,高、焦?fàn)t煤氣采取平均分配方式,熱量分配:A層煤粉25%、B層煤粉25%、D層煤粉15%、焦?fàn)t煤氣 4×4%、高爐煤氣 2×10%。
3.2.8 摻燒高爐煤氣后,對(duì)爐內(nèi)燃燒的影響
(1)在相同負(fù)荷下,隨著高爐煤氣的摻燒量的增加,鍋爐煙氣量增加明顯,煤粉在爐膛內(nèi)的停留時(shí)間明顯下降,煤粉燃燒時(shí)間不夠,燃盡困難,使得飛灰含碳量明顯升高。理論煙氣生成量和高爐煤氣摻燒率成正比,但是實(shí)際過(guò)程中,由于高爐煤氣摻燒還使得爐膛溫度下降,煙氣比容隨之下降,相反會(huì)抵消一部分煙氣量的增大值,煙氣量增加不是完全與摻燒率成正比,實(shí)際變化曲線較理論曲線的斜率稍小,但是增加的趨勢(shì)不會(huì)改變。
(2)由于高爐煤氣是低熱值燃料,其燃燒溫度明顯低于煤粉燃燒溫度,高爐煤氣的摻燒使得爐膛溫度水平明顯下降,而實(shí)際上煤粉的燃盡程度隨著爐膛溫度的降低而下降,使NOx濃度有明顯下降。
通過(guò)此次低氮燃燒的三級(jí)技術(shù),達(dá)到了預(yù)期的效果,原煙氣NOx含量降低至400 mg/Nm3左右,有時(shí)能運(yùn)行在350 mg/Nm3以下;月液氨使用量可降低約100噸。由于摻燒低熱值高爐煤氣,使得火焰中心溫度降低,減溫水量使用量大量減少,過(guò)熱器減溫水由80t/h降至30t/h以下,再熱器減溫水由15t/h減少到2t/h,整體來(lái)說(shuō)提高了鍋爐效率。
另外,由于鋼鐵廠煤氣調(diào)整根據(jù)全廠的調(diào)度平衡,電廠高、焦氣的用量進(jìn)行頻繁調(diào)整,增加了燃燒調(diào)整難度,在煤氣摻燒比減少的情況下,依然按照此燃料分層的比例,同步增加煤粉的量,如果焦?fàn)t煤氣減少,優(yōu)先減下層噴入量,DE層焦?fàn)t煤氣保持滿量供給。保證燃燒區(qū)80%的燃料,二級(jí)燃燒區(qū)20%燃料的配比關(guān)系,始終形成三分級(jí)燃燒模式,能維持原煙氣NOx在較低水平運(yùn)行。
[1]周新雅.大型燃煤鍋爐低氮燃燒技術(shù)分析及應(yīng)用策略[J].華東電力,2003(6).
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[3]馬風(fēng)哪,程偉琴.國(guó)內(nèi)火電廠氮氧化物排放現(xiàn)狀及控制技術(shù)探討[J].廣州化工,2011,39,15(58).