張薇
(樺林佳通輪胎股份有限公司,黑龍江 牡丹江 157032)
內(nèi)襯層壓延輥狀態(tài)對半鋼子午胎動平衡的影響
Infuence of dynamic balance of inner layer calender rolls state for semi-steel radial tire
張薇
(樺林佳通輪胎股份有限公司,黑龍江 牡丹江 157032)
輪胎制造是由多種部件由多道工序來完成的產(chǎn)品,在提高產(chǎn)品動平衡方面通常以壓出胎面尺寸均勻、成型機(jī)精度優(yōu)良,成型組裝部件時(shí)定位準(zhǔn)確且不拉伸,硫化工藝設(shè)備精度優(yōu)良,胎坯入模準(zhǔn)確為主抓對象。實(shí)際上除此之外的許多部件與工序?qū)Τ善份喬サ木鶆蛐砸簿哂胁蝗莺雎缘挠绊懀渲袃?nèi)襯層厚薄不均對輪胎動平衡的影響也至關(guān)重要,而壓延輥的狀態(tài)則是決定內(nèi)襯層均勻性的主要因素。
子午線輪胎;內(nèi)襯層;均勻性;動平衡
動平衡性能的優(yōu)劣是衡量子午線輪胎的一項(xiàng)重要指標(biāo),對于半鋼子午線輪胎來說更是如此。輪胎在高速行駛時(shí),如輪胎整周重量分布不均,駕駛員能夠明顯的感受到顛簸、噪音大、易疲勞,使車輛的懸掛系統(tǒng)容易損壞,同時(shí)也易使輪胎生熱大,導(dǎo)致輪胎發(fā)生早期損壞,也對交通安全有著不良的隱患,因此要嚴(yán)格的控制輪胎在制造過程中導(dǎo)致輪胎的動不平衡。輪胎制造是由多種部件由多道工序來完成的產(chǎn)品,在提高產(chǎn)品動平衡方面通常以壓出胎面尺寸均勻、成型機(jī)精度優(yōu)良,成型組裝部件時(shí)定位準(zhǔn)確且不拉伸,硫化工藝設(shè)備精度優(yōu)良,胎坯入模準(zhǔn)確為主抓對象。實(shí)際上,不被重視的內(nèi)襯層厚薄不均現(xiàn)象對于動平衡的影響也是至關(guān)重要的。本文通過在工作中所遇問題的得以解決,經(jīng)過反思總結(jié),對內(nèi)襯層在輪胎動平衡中的影響程度產(chǎn)生了新的認(rèn)識,為半鋼子午線輪胎生產(chǎn)企業(yè)合理有效提高輪胎動平衡性能提供借鑒。
內(nèi)襯層在半鋼子午胎中主要起到的是保護(hù)輪胎中氣體作用。在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,半成品厚度通常在1.5~1.8 mm之間,硫化后的成品在0.8~1.0 mm之間,公差±0.1 mm。由于部件厚度較薄,公差控制的又較嚴(yán)格,因此厚度在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)的變化對成品性能的影響通常被忽略。
2.1 內(nèi)襯層厚度不均對動平衡的影響
因本公司在一段時(shí)間內(nèi)整體出現(xiàn)了動平衡80.9%與前期最高點(diǎn)87.9%相比下降了7%,均勻性76.9%與前期最高點(diǎn)89.4%相比下降了12.5%;從而對各種半成品部件尺寸、重量、設(shè)備精度進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)襯層最大厚度差為0.21 mm。最終確認(rèn)是內(nèi)襯層厚度發(fā)生了周期性變化所致。
2.2 實(shí)驗(yàn)與數(shù)據(jù)整理按照所壓延內(nèi)襯層在壓延輥筒的周長劃分一個(gè)檢測單元的長度,在這一單元內(nèi)軸向(橫向)50 mm、周向(縱向)50 mm劃分網(wǎng)格,用掃描儀掃描各個(gè)網(wǎng)格內(nèi)厚度,據(jù)此分析壓延輥筒導(dǎo)致內(nèi)襯層厚度變異的位置。通過Office Excel 處理所得見圖1。
2.3 對策內(nèi)襯層厚度不均
2.3.1 壓延輥筒跳動
圖1 壓延滾筒一周范圍內(nèi)的內(nèi)襯層各點(diǎn)厚度
圖2 減小從動輥徑向跳動后的內(nèi)襯層各點(diǎn)厚度
圖3 進(jìn)一步對壓延輥筒內(nèi)部進(jìn)行酸洗除垢的內(nèi)襯層各點(diǎn)厚度
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)壓延過渡層(0.5~0.7 mm)的輥筒徑向跳動,從動輥徑向跳動0.05 mm,驅(qū)動輥徑向跳動0.03 mm,通過對軸承座滑道加墊處理后徑向跳動小于 0.01 mm,最大厚度差由0.21 mm減小到0.07 mm。內(nèi)襯層厚度分布見圖2。
2.3.2 壓延輥筒傳熱不均勻
經(jīng)對壓延4個(gè)輥筒表面溫度用點(diǎn)溫計(jì)進(jìn)行分塊(軸向5份,周向5份橫豎交叉點(diǎn))測溫發(fā)現(xiàn)壓
延氣密層和過渡層的上輥筒均有局部溫度較其它部位高10~13℃現(xiàn)象,表明壓延輥筒內(nèi)部循環(huán)水系統(tǒng)不暢有水銹結(jié)垢堵塞影響輥筒表面散熱現(xiàn)象。經(jīng)分析管路循環(huán)不暢原因一是循環(huán)水中有雜質(zhì),二是水中鈣離子含量高,易在管路內(nèi)部結(jié)垢,經(jīng)過對壓延輥筒用酸清洗22 h后,內(nèi)襯層厚度差由0.07 mm減小到0.03 mm且厚度分布均勻。內(nèi)襯層厚度數(shù)據(jù)分布見圖3。
此次對輪胎動平衡合格率下滑的對策過程充分說明,在工作中遇到問題不應(yīng)只依靠以往的經(jīng)驗(yàn),要對事物的本質(zhì)進(jìn)行分析,按可能性進(jìn)行排查。把握細(xì)節(jié)至關(guān)重要,可從以下方面予以關(guān)注:
①生產(chǎn)子午線輪胎的各個(gè)環(huán)節(jié)對動平衡均有不同程度的影響,工藝無論大小,每個(gè)環(huán)節(jié)都很重要。
②不要只局限在胎冠壓出、成型、硫化大工藝的設(shè)備精度上,同時(shí)也要對平常易被忽略的小部件如壓延內(nèi)襯層設(shè)備進(jìn)行定期的精度確認(rèn)。
③對壓延輥筒加溫預(yù)熱時(shí),應(yīng)采取低速旋轉(zhuǎn)式加熱,不要固定位置加熱,因加熱水中的雜質(zhì)沉降及管壁結(jié)垢極易造成循環(huán)系統(tǒng)堵塞。
(XS-05)
TQ330.52
:1009-797X(2015)11-0038-02
BDOI:10.13520/j.cnki.rpte.2015.11.006
張薇(1964—),女,黑龍江牡丹江人,樺林佳通輪胎有限公司技術(shù)部工程師,主要從事輪胎工藝管理工作。
2014-07-18