司高鋒(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)
長(zhǎng)膠筒封隔器是采油六廠層內(nèi)細(xì)分注水的核心工具,截至2013年9月,井下在用井?dāng)?shù)達(dá)到647口,占分注井的24.5%。但受膠筒長(zhǎng)度的影響(一般為1 m,約為常規(guī)封隔器的3 倍),坐封時(shí)膠筒與套管內(nèi)壁的接觸面積較大,導(dǎo)致拔封過(guò)程中二者之間的摩擦力較大;而且,中心管在拔封過(guò)程中一直處于整體受力狀態(tài),從而導(dǎo)致拔封負(fù)荷高、解封難度大,嚴(yán)重制約著細(xì)分注采、穩(wěn)油控水的效果[1,2]。因此,有必要改進(jìn)解封機(jī)構(gòu),將解封時(shí)中心管的受力方式由整體受力變?yōu)榉旨?jí)受力,實(shí)現(xiàn)逐級(jí)解封,以降低拔封負(fù)荷,提高長(zhǎng)膠筒封隔器的適應(yīng)性,確保細(xì)分注采、穩(wěn)油控水工藝的順利進(jìn)行。
逐級(jí)解封式長(zhǎng)膠筒封隔器采用擴(kuò)張式膠筒,液壓坐封,上提解封。結(jié)構(gòu)包括洗井機(jī)構(gòu)、坐封機(jī)構(gòu)、解封機(jī)構(gòu)等部件,見圖1。
圖1 逐級(jí)解封式長(zhǎng)膠筒封隔器結(jié)構(gòu)圖
坐封:從油管加壓,壓力液從單流閥進(jìn)入膠筒內(nèi),膠筒擴(kuò)張;停止打壓后,單流閥在壓力液作用下關(guān)閉,膠筒密封腔內(nèi)高壓液體不外泄,封隔器進(jìn)入坐封狀態(tài)。
洗井:洗井時(shí),洗井活塞開啟,洗井液由洗井通道進(jìn)入膠筒下部的油套環(huán)空。洗井結(jié)束后,洗井活塞復(fù)位,關(guān)閉洗井通道。洗井時(shí),封隔器坐封狀態(tài)不變。
解封:上提管柱,剪斷解封銷釘,解封活塞、外筒上移,膠筒內(nèi)的高壓液體由解封活塞和上護(hù)套的間隙瀉出,膠筒復(fù)原解封。
此封隔器技術(shù)關(guān)鍵為解封機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)。解封機(jī)構(gòu)由上接頭、上工作筒、密封活塞、解封銷釘、中心管、定位套、洗井活塞、連接活塞和連接套組成,置于封隔器的上部,見圖2。
拔封過(guò)程中,解封銷釘剪斷后,上工作筒與中心管脫開,上提力只作用于第一級(jí)封隔器,第一級(jí)封隔器解封后繼續(xù)上提管柱,下面封隔器依次逐級(jí)解封。解封狀態(tài)見圖3。
解封銷釘主要是在解封力作用下將剪斷頭部分剪斷,為封隔器解封提供保障的作用[3]。由于45#鋼具有塑性好、韌性好、強(qiáng)度高、切削性好、價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn)[4],選擇解封銷釘材料為45#鋼,許用剪切強(qiáng)度[ τ]=300 MPa ,數(shù)量n =4,直徑d0=6 mm,解封活塞內(nèi)徑D0=100 mm,外中心管外徑D =72 mm,中心管內(nèi)徑d =50 mm,注水壓力P =15 MPa。
圖2 逐級(jí)解封機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)圖
圖3 解封機(jī)構(gòu)狀態(tài)示意圖
注水時(shí),銷釘受到的剪切力
銷釘截面積
由(1)、(2)得出銷釘剪切強(qiáng)度
表明剪切強(qiáng)度符合應(yīng)用要求。
中心管坐封時(shí)起到形成密封腔進(jìn)行坐封功能及解封時(shí)起到傳遞解封拉力的作用,由于中心管下端進(jìn)液孔部位截面最小,為受力危險(xiǎn)截面。
危險(xiǎn)截面尺寸:外徑D=60 mm,內(nèi)徑d=50 mm,4 個(gè)進(jìn)液孔內(nèi)徑d0=6 mm;材質(zhì)為45#鋼,許用應(yīng)力[σ]=600 MPa;注水壓力P =25 MPa。
內(nèi)中心管危險(xiǎn)截面面積
內(nèi)中心管受力
由(3)、(4)得出內(nèi)中心管危險(xiǎn)截面強(qiáng)度
表明內(nèi)中心管的設(shè)計(jì)尺寸滿足強(qiáng)度要求。
螺紋連接部分的尺寸:螺紋M72×2,螺距p=2 mm,螺紋直徑d1=69.835 mm,嚙合系數(shù)KZ=0.56,齒根寬度a=0.87×2=1.74 mm,螺紋工作圈數(shù)Z=10,中心管內(nèi)徑d=50 mm,工作壓差P=25 MPa。
螺紋受力
螺紋強(qiáng)度
將(5)代入(6),則
表明螺紋強(qiáng)度滿足要求。
2012年現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)21 口井,分別進(jìn)行了坐封、洗井、解封試驗(yàn),施工一次成功率100%。從試驗(yàn)情況看,封隔器坐封壓力15~17 MPa,洗井壓力2.0~3.8 MPa,洗井流量25 m3/h,解封負(fù)荷150 kN,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
如9-1737 井,2012年5月下入1 級(jí)長(zhǎng)膠筒封隔器。坐封時(shí),打壓17 MPa,穩(wěn)壓時(shí)間30 min,套管無(wú)溢流,達(dá)到坐封要求,施工一次成功。坐封后洗井,洗井壓力3.8 MPa,洗井流量25 m3/h。上提管柱拔封,負(fù)荷達(dá)到150 kN 時(shí)順利解封;扣除管柱重力,拔封負(fù)荷為50 kN。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤,截至2013年12月,21 口試驗(yàn)井累計(jì)控注9.6×104m3,注水成本按4.7 元/m3計(jì)算,節(jié)約注水費(fèi)用45.12 萬(wàn)元。
21 口試驗(yàn)井累計(jì)應(yīng)用逐級(jí)解封式長(zhǎng)膠筒封隔器25 套,因工藝調(diào)整,有13 口井17 套封隔器進(jìn)行了解封操作,解封力均在150 kN 左右,滿足了現(xiàn)場(chǎng)解封要求,目前仍有8 口井在正常工作?,F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)井統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表1。
按照0.5 萬(wàn)元/套封隔器計(jì)算,合計(jì)投入費(fèi)用12.5 萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)比,投入產(chǎn)出比為1∶3.61,達(dá)到了細(xì)分注采、穩(wěn)油控水的目的。
表1 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)井統(tǒng)計(jì)
1)封隔器在保持原有密封、洗井效果的基礎(chǔ)上,增加了逐級(jí)解封功能,技術(shù)性能穩(wěn)定可靠,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
2)在層內(nèi)細(xì)分封堵井應(yīng)用該封隔器,可有效降低作業(yè)拔封負(fù)荷,提高層內(nèi)細(xì)分封堵技術(shù)的適應(yīng)性,層內(nèi)封堵控水節(jié)能效果較好。
[1]劉樹龍.水驅(qū)油田精細(xì)注水結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)產(chǎn)措施研究與探討[J].中國(guó)科技博覽,2010(33):68.
[2]曹杰,文東生,劉景棟,等.注水井封隔器失效技術(shù)分析及治理[J].內(nèi)蒙古石油化工,2013(2):94-95.
[3]江漢石油管理局采油工藝研究所.封隔器理論基礎(chǔ)與應(yīng)用[M].北京:石油工業(yè)出版社,1983:1-7.
[4]機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)編委會(huì).機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005:3-38.