宋賢斌(通化鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵廠,吉林通化134003)
高壓變頻在除塵風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用
宋賢斌
(通化鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵廠,吉林通化134003)
結(jié)合高壓變頻在通鋼煉鐵高壓2240KW除塵風(fēng)機(jī)上的應(yīng)用,分析變頻調(diào)速節(jié)能原理,介紹高壓變頻調(diào)速裝置改造方案,闡述高壓變頻在大功率風(fēng)機(jī)使用中達(dá)到明顯的節(jié)能效果。
高壓變頻;調(diào)速;節(jié)能
通鋼煉鐵2#高爐礦槽除塵系統(tǒng)2007年設(shè)計(jì)投產(chǎn)運(yùn)行,當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)按生產(chǎn)中可能需要的最大風(fēng)量并留有較大的裕量選的風(fēng)機(jī)。除塵風(fēng)機(jī)所配高壓電機(jī)采用連軸器方式,啟動(dòng)方式采用直接熱變水電阻(HTR3-2500/10X)啟動(dòng),正常運(yùn)行時(shí)為工頻50HZ運(yùn)行。而在日后的實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中風(fēng)量不需要那么大,只能用風(fēng)門(mén)擋板調(diào)節(jié)風(fēng)量,能量利用率很低。由于轉(zhuǎn)速高,風(fēng)機(jī)振動(dòng)大,運(yùn)行不平穩(wěn).為了提高運(yùn)行效率,保證設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行、節(jié)能降耗,有必要對(duì)風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)進(jìn)行調(diào)速控制改造。
采用調(diào)速方法節(jié)能的原理是基于風(fēng)量、壓力、轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩之間的關(guān)系:Q∝nH∝T∝n2P∝Tn∝n3
式中:Q——風(fēng)量風(fēng)量與轉(zhuǎn)速的1次方成正比
H——壓力壓力與轉(zhuǎn)速的2次方成正比
P——軸功率軸功率與轉(zhuǎn)速的2次方成正比(粗略計(jì)算P=HQ/102)
T——轉(zhuǎn)矩
n——轉(zhuǎn)速
風(fēng)機(jī)的工作介質(zhì)是氣體,工藝上的應(yīng)用通常是調(diào)節(jié)風(fēng)量,風(fēng)機(jī)全速運(yùn)行,正常工作點(diǎn)為A,風(fēng)門(mén)關(guān)小,風(fēng)阻特性曲線由曲線②移至曲線④,工作點(diǎn)移至B點(diǎn),風(fēng)壓為H2,消耗功率與面積OQ2BH2成正比。調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,風(fēng)門(mén)全開(kāi),轉(zhuǎn)速減少后,風(fēng)壓特性由曲線①移至曲線③,工作點(diǎn)移至C點(diǎn),風(fēng)壓為H3,消耗功率與面積OQ2CH3成正比。對(duì)比以上兩者可知,節(jié)約功率與面積H3CBH2成正比??梢?jiàn),節(jié)能效果相當(dāng)可觀。
變頻控制采用一拖一方案,在原啟動(dòng)主回路增配一臺(tái)變頻調(diào)速裝置。為增加運(yùn)行可靠性,變頻裝置增加手動(dòng)旁路,變頻調(diào)速裝置串在原來(lái)電動(dòng)機(jī)開(kāi)關(guān)柜和電動(dòng)機(jī)之間,保留原熱變水電阻啟動(dòng)方式,作為高壓變頻故障的備用啟動(dòng)設(shè)備。改造方案如下:
此方案是手動(dòng)旁路的方案,原理是由3個(gè)高壓隔離開(kāi)關(guān)QS1、QS2和QS3組成。開(kāi)關(guān)之間具有電氣閉鎖和機(jī)械閉鎖,保證QS2和QS3不能同時(shí)閉合。變頻運(yùn)行時(shí)2QF閉合,QS1和QS2閉合,QS3斷開(kāi);工頻運(yùn)行時(shí),QS3閉合,QS1和QS2斷開(kāi),2QF配合熱變電阻延時(shí)閉合。變頻裝置出現(xiàn)故障時(shí)可系統(tǒng)會(huì)手動(dòng)切換至工頻熱變水電阻啟動(dòng)運(yùn)行,確保電機(jī)連續(xù)運(yùn)行。
礦槽除塵風(fēng)機(jī)電機(jī)參數(shù):YKK7108-6額定功率:2240KW額定電壓:10KV額定電流:162.6A額定轉(zhuǎn)速:993r/min功率因數(shù):0.84。
改造前原風(fēng)機(jī)風(fēng)道風(fēng)門(mén)擋板開(kāi)度最大65%時(shí),實(shí)際工頻運(yùn)行電流:110A。除塵器的壓差在1700Pa,風(fēng)機(jī)負(fù)荷端與非負(fù)荷端軸瓦振幅分別為0.095mm和2.3mm。
變頻改造后風(fēng)門(mén)(擋板)開(kāi)度:100%,運(yùn)行各頻率工況如表1:
實(shí)際運(yùn)行頻率降為40HZ,運(yùn)行電流:61.5A。除塵器的壓差及風(fēng)量已達(dá)到原風(fēng)機(jī)運(yùn)行指標(biāo)要求,風(fēng)機(jī)負(fù)荷端與非負(fù)荷端軸瓦振幅分別為0.077mm和0.078mm。前后比較,風(fēng)機(jī)振幅明顯的降低。
Pd:電動(dòng)機(jī)功率;Cd:年耗電量值;U:電動(dòng)機(jī)輸入電壓10KV;I:電動(dòng)機(jī)輸入電流;cosφ:電機(jī)、變頻器功率因數(shù)分別取0.8和0.95;T:年運(yùn)行時(shí)間8555小時(shí);電費(fèi)按0.5元/度計(jì)
根據(jù)計(jì)算公式(1)、(2),通過(guò)計(jì)算可得出改造前后負(fù)載的耗電量見(jiàn)表2:
表2 改造前后負(fù)載耗電量統(tǒng)計(jì)
年節(jié)約電量=設(shè)備工頻的年耗電量-設(shè)備變頻的年耗電量=4381528kW?h
年節(jié)電費(fèi)=年節(jié)約電量*0.5元/度=2190764元
節(jié)電率=(P工-P變)/P工=33.6%
高壓變頻通過(guò)改變風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)的運(yùn)行速度,首先達(dá)到了節(jié)約電能的目的;其次合理的設(shè)定加速和減速時(shí)間,使啟、停機(jī)過(guò)程設(shè)備的沖擊得到改善,平均運(yùn)行速度的降低,使壓力和磨損大為減少,從而使設(shè)備壽命延長(zhǎng);為企業(yè)帶來(lái)可觀的效益。
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