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      多功能機(jī)桿泵保護(hù)器的研制與應(yīng)用

      2015-07-23 06:39:18剪樹旭遼河油田分公司鉆采工藝研究院遼寧盤錦124010
      石油礦場機(jī)械 2015年6期
      關(guān)鍵詞:抽油桿柱碟簧

      剪樹旭(遼河油田分公司 鉆采工藝研究院,遼寧 盤錦124010)

      多功能機(jī)桿泵保護(hù)器的研制與應(yīng)用

      剪樹旭
      (遼河油田分公司鉆采工藝研究院,遼寧盤錦124010)①

      介紹了多功能機(jī)桿泵保護(hù)器的結(jié)構(gòu)原理、技術(shù)參數(shù)及實(shí)現(xiàn)功能。該產(chǎn)品在一定程度上解決了桿管因偏磨、振動而導(dǎo)致的桿柱斷脫及“三抽”設(shè)備因振動而損壞問題。在65口井的實(shí)施均取得成功,減少作業(yè)63井次,減少作業(yè)占產(chǎn)1 839 t,節(jié)約施工費(fèi)用,年節(jié)電量約57.38×104k W·h。

      機(jī)桿泵保護(hù)器;偏磨;保護(hù);節(jié)能

      目前,國內(nèi)各大油田采油過程多數(shù)是以“三抽”設(shè)備(抽油機(jī)、抽油桿和抽油泵)為主的有桿抽油系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)的。但在實(shí)際工作中,有桿泵抽油系統(tǒng)因偏磨、振動的共同作用導(dǎo)致抽油桿柱斷脫及抽油系統(tǒng)耗能增大。以遼河油田高升采油廠雷家區(qū)塊為例,該區(qū)塊是1990年以來陸續(xù)投產(chǎn)的稀油區(qū)塊,油層埋藏較深,在1 950~2 650 m,區(qū)塊內(nèi)定向井居多,井斜角超過10°的占總井?dāng)?shù)55%以上。近年來,隨著挖潛的不斷深入,泵掛逐步加深,管、桿偏磨現(xiàn)象日趨嚴(yán)重,致使油管漏失、桿柱斷脫井次增多,檢泵周期下降,給生產(chǎn)帶來了諸多負(fù)面影響。為此,針對偏磨問題,筆者在防磨及抗磨等方式上做了大量探索和實(shí)踐,其中在抗磨方式上嘗試過抽油桿扶正器及雙向保護(hù)接箍,在防磨方式上嘗試了多功能機(jī)桿泵保護(hù)器。該產(chǎn)品在柔性鏈的帶動下可使抽油桿柱緩慢轉(zhuǎn)動,使得抽油桿柱與油管內(nèi)壁偏磨位置從15°擴(kuò)大到360°,消除了因偏磨造成抽油桿柱的應(yīng)力集中,減少桿柱斷脫現(xiàn)象。根據(jù)試用效果,近年來重點(diǎn)對旋轉(zhuǎn)防磨多功能機(jī)桿泵保護(hù)器做了推廣,取得了良好的應(yīng)用效果[1 2]。

      1 多功能機(jī)桿泵保護(hù)器結(jié)構(gòu)及原理

      1.1 結(jié)構(gòu)

      多功能機(jī)桿泵保護(hù)器的結(jié)構(gòu)如圖1所示,儲能碟簧的結(jié)構(gòu)尺寸如圖2所示。

      圖1 多功能機(jī)桿泵保護(hù)器結(jié)構(gòu)

      圖2 儲能碟簧結(jié)構(gòu)

      1.2 原理

      1.2.1 抽油桿柱旋轉(zhuǎn)原理

      在抽油桿柱做上下往復(fù)運(yùn)動過程中,利用驢頭上下運(yùn)動,通過一端固定于抽油機(jī)機(jī)體合適位置的柔性鏈帶動離合器殼體進(jìn)行一定角度的轉(zhuǎn)動,離合器殼體通過釹鐵硼永磁體吸附棘爪與棘輪相嚙合,棘輪與一級蝸桿為鍵連接,這樣離合器殼體轉(zhuǎn)動的同時(shí),一級蝸桿同步轉(zhuǎn)動。一級蝸桿的蝸桿部分與一級蝸輪相嚙合,一級蝸輪與二級蝸桿為鍵連接。二級蝸桿的蝸桿部分與蝸輪主軸的蝸輪部分相嚙合,這樣一級蝸桿的轉(zhuǎn)動通過兩級減速帶動蝸輪主軸進(jìn)行旋轉(zhuǎn)。蝸輪主軸的蝸輪下部臺階坐落于承載軸承上,蝸輪主軸的上端面與儲能碟簧相接觸,復(fù)合軸承套套于蝸輪主軸的外圓和內(nèi)孔處對蝸輪主軸起扶正作用。儲能碟簧為2片碟簧背對背方式疊加,碟簧的上端面與摩擦盤的環(huán)形槽處平面相接觸,摩擦盤上端面與方卡子相接觸,阻擋螺釘可阻止摩擦盤上行。方卡子通過內(nèi)部卡牙與光桿剛性連接,這樣井下抽油桿柱及液柱重力通過方卡子加載于摩擦盤上,力通過摩擦盤、碟簧、蝸輪主軸承載軸承傳導(dǎo)至殼體上。抽油機(jī)驢頭通過繩辮子、鋼墜與殼體相連接,最終殼體上的力由抽油機(jī)驢頭承擔(dān)。當(dāng)柔性鏈帶動離合器殼體進(jìn)行一定角度的旋轉(zhuǎn)時(shí),此力得到多功能機(jī)桿泵保護(hù)器內(nèi)部兩級減速的放大后,經(jīng)由摩擦盤、方卡子帶動光桿進(jìn)行轉(zhuǎn)動。由于減速比達(dá)900,柔性鏈只需較小力即可驅(qū)動抽油桿柱進(jìn)行極其緩慢的旋轉(zhuǎn)[3 4]。

      1.2.2 減震原理

      減震功能由儲能碟簧來實(shí)現(xiàn),碟簧對能量具有一定的存儲和釋放功能。驢頭上沖程負(fù)荷上升時(shí),碟簧存儲能量,驢頭下沖程負(fù)荷下降時(shí),碟簧釋放能量,可減輕震動及液擊對三抽設(shè)備的影響;于此同時(shí),可使驢頭懸點(diǎn)最大載荷減小,最小載荷略有上升,使得循環(huán)應(yīng)力幅值變化小,抽油桿桿柱折算應(yīng)力下降,有利延長桿柱壽命。

      2 技術(shù)參數(shù)

      配用光桿直徑25,28,36 m m

      額定工作載荷≤160 k N

      光桿轉(zhuǎn)速0.01~0.13(°)/沖次

      長度410~540 m m

      高度170~230 m m

      殼體下端部外直徑?160±20 m m

      3 實(shí)現(xiàn)功能

      3.1 防止抽油桿偏磨、脫扣

      可使抽油桿柱產(chǎn)生緩慢的旋轉(zhuǎn),可有效防止抽油桿偏磨,避免了抽油桿因偏磨而發(fā)生的斷脫;同時(shí)產(chǎn)生的順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn),也可以防止抽油桿因扭矩影響而產(chǎn)生的脫扣事故,從而延長油井檢泵周期,有利于提高油井抽油時(shí)率,降低維護(hù)費(fèi)用。

      3.2 具有減震功能

      碟簧對能量具有一定的存儲和釋放功能,驢頭上沖程負(fù)荷上升時(shí),存儲能量,驢頭下沖程負(fù)荷下降時(shí),釋放能量,可減輕振動及液擊對三抽設(shè)備的影響。于此同時(shí),可使驢頭懸點(diǎn)最大負(fù)荷減小,最小負(fù)荷略有上升,使得循環(huán)應(yīng)力幅值變化小,抽油桿桿柱折算應(yīng)力下降,有利延長桿柱壽命。

      3.3 具有節(jié)能效應(yīng)

      該產(chǎn)品通過能量的存儲與釋放,減輕了慣性及震動負(fù)荷對整個(gè)抽油系統(tǒng)的影響,實(shí)測示功圖面積縮小,光桿功率有所下降。因此,該裝置具有一定的節(jié)能效應(yīng),節(jié)電率達(dá)3%~7%[5]。

      3.4 提高機(jī)采系統(tǒng)效率

      機(jī)采效率[6]提高2%~4%。

      4 關(guān)鍵技術(shù)

      1) 因?yàn)榫鹿r極為復(fù)雜,較低的轉(zhuǎn)速有利于旋轉(zhuǎn)力矩均勻釋放到底部抽油桿柱。多功能機(jī)桿泵保護(hù)器在懸繩器部位有限的空間內(nèi)要實(shí)現(xiàn)抽油桿柱均勻、緩慢地旋轉(zhuǎn),因而設(shè)計(jì)了兩級減速機(jī)構(gòu),減速比最高可達(dá)900,抽油桿柱轉(zhuǎn)速最低可為0.01(°)/沖次,而單級減速結(jié)構(gòu)的抽油桿柱轉(zhuǎn)速最低僅為0.3(°)/沖次[7]。

      2) 傳統(tǒng)儲能碟簧在一定變化范圍內(nèi)的交變應(yīng)力作用下產(chǎn)生形變,其疲勞壽命一般在20~250萬次。抽油機(jī)驢頭上下運(yùn)行頻率按5 min-1計(jì)算,其交變應(yīng)力的頻率為259.2萬次/年,可見傳統(tǒng)碟簧使用11.58個(gè)月即發(fā)生失效,使用壽命較短,不利于該產(chǎn)品推廣應(yīng)用。現(xiàn)場多次試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),改變碟簧的局部結(jié)構(gòu)尺寸可較大幅度延長碟簧使用壽命。如圖2所示,創(chuàng)新型儲能碟簧的平面端部與外圓交界處以圓角結(jié)構(gòu)取代了傳統(tǒng)儲能碟簧的尖角結(jié)構(gòu)并將底部設(shè)計(jì)成寬度為2 m m的平臺。圓角結(jié)構(gòu)降低了應(yīng)力集中,寬度為2 m m的平臺增強(qiáng)了碟簧的承載能力。現(xiàn)場應(yīng)用證明創(chuàng)新型儲能元件—碟簧使用壽命達(dá)到了1.5 a。

      5 現(xiàn)場應(yīng)用

      遼河油田高升采油廠雷64 34 新28井,是雷64 塊2004 07投產(chǎn)的一口油井,生產(chǎn)井段2 154~ 2 218 m,投產(chǎn)泵掛1 601 m。生產(chǎn)過程中,抽油桿偏磨較為嚴(yán)重,在未采取任何防磨措施條件下,泵掛1 601 m時(shí)檢泵周期為505 d;2008 12,泵掛加深到1 799.8 m,偏磨加劇,檢泵周期降到244 d;改下扶正器后,磨損狀況有所緩解,檢泵周期延長到了310 d;2010 11使用多功能機(jī)桿泵保護(hù)器后,檢泵周期延長到了780 d以上,統(tǒng)計(jì)如表1。

      表1 雷64 34 新28井作業(yè)施工統(tǒng)計(jì)

      使用多功能機(jī)桿泵保護(hù)器后,震動及“液擊”現(xiàn)象得到明顯緩解。實(shí)施前后對比,最大載荷下降7.7 k N,最小載荷上升6.4 k N,循環(huán)應(yīng)力幅下降,折算應(yīng)力由91.4M Pa降至72.7M Pa,下降幅度20.5%。折算應(yīng)力越低,越有利于延長桿柱使用壽命,如表2。

      表2 雷64 34 新28井實(shí)施前后指標(biāo)對比

      同時(shí),示功圖面積減小,輸入功率下降了1.02 k W,系統(tǒng)效率上升了2.86%,年節(jié)電量0.894×104k W·h。

      根據(jù)井斜數(shù)據(jù)分析及作業(yè)跟蹤結(jié)果,2011下半年后實(shí)施多功能機(jī)桿泵保護(hù)器65口井次,減少作業(yè)63井次,減少作業(yè)占產(chǎn)1 839 t,節(jié)約施工費(fèi)用¥178.56萬元,年節(jié)電量57.38×104k W·h。

      6 結(jié)論

      1) 通過多功能機(jī)桿泵保護(hù)器的實(shí)施,較好地解決了抽油桿柱偏磨問題,延長了檢泵周期。

      2) 多功能機(jī)桿泵保護(hù)器可有效緩解振動及液擊給整個(gè)抽油系統(tǒng)帶來的負(fù)面影響,并具有較好節(jié)能效果,節(jié)電率達(dá)到3%~7%。

      3) 機(jī)采效率提高2%~4%。

      4) 現(xiàn)場施工工藝簡單,為安全環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品,有較好的推廣前景。

      [1] 馬衛(wèi)國,楊新冰,張利華,等.抽油桿管偏磨成因及解決措施研究綜述[J].石油礦場機(jī)械,2009,38(1):22 26.

      [2] 魏納,李悅欽,王連敏,等.套管采油井桿管偏磨機(jī)理研究[J].石油礦場機(jī)械,2007,36(9):17 20.

      [3] 楊榮建,李翔翔,張軍,等.抽油桿自動間歇旋轉(zhuǎn)器的研制與應(yīng)用[J].石油礦場機(jī)械,2005,34(5):90 91.

      [4] 成大先,王德夫.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊:彈簧的設(shè)計(jì)[K].5版,2010.

      [5] 武衛(wèi)麗,焦培林,彭利果,等.抽油機(jī)節(jié)能技術(shù)研究綜述[J].重慶科技學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2009,11(4):111 139.

      [6] 陳強(qiáng).影響抽油機(jī)井機(jī)采系統(tǒng)效率因素淺析[J].中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2011(12):296.

      [7] 劉曉旭,林元華,曾德智,等.有桿抽油系統(tǒng)桿管偏磨磨損量預(yù)測研究[J].石油礦場機(jī)械,2009,38(1):34 37.

      Deveiop ment and Appiication of Muiti function Rod Pum p Protector

      JIA N Shuxu
      (Liaohe Oilfield Branch Drilling Technologu Research Institute,Panjin124010,China)

      Multi function Rod Pump Protector is introduced the structure principle,technical parameters and realize the function,the product to a certain extent,solves the rod tube due to eccen tric wear and vibration caused by a broken pole and the pu m ping device to damage due to vibra tion.Theim plementation of the 65 W ells all success,reduce ho mew ork 63 welltimes,reduce oper ating production 1 839 tons,annual festival of 57.38×104k W·h.

      rod pu m p protector;eccentric wear;protect;energy saving

      T E933.2

      B

      10.3969/j.issn.1001 3842.2015.06.018

      1001 3482(2015)06 0079 04

      ①2014 12 21

      剪樹旭(1974 ),男,遼寧盤錦人,工程師,主要從事油田采油工具技術(shù)研發(fā)工作,Email:jsxboy@sina.co m。

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