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      厚煤層順層長鉆孔封孔新工藝瓦斯抽采技術(shù)

      2015-07-21 14:09:49曹學軍李軍艦趙勇
      關(guān)鍵詞:瓦斯抽采封孔

      曹學軍++李軍艦++趙勇

      摘要:為解決潘三煤礦順層鉆孔封孔不嚴造成消突效果差和CO超標的問題,結(jié)合礦井煤層實際情況,提出了一種新封孔工藝瓦斯抽采技術(shù),此項技術(shù)包括選擇初凝時間可調(diào)、流動性強的速凝膨脹封孔劑,帶壓封孔以及增加封孔長度等措施。經(jīng)1762(3)綜采工作面現(xiàn)場實踐證明,順層鉆孔抽采濃度大幅增加,CO超標現(xiàn)象明顯減少,封孔效果良好。

      關(guān)鍵詞:順層鉆孔;封孔;瓦斯抽采

      中圖分類號:TD712.6文獻標志碼:B

      文章編號:1672-1098(2015)01-0035-04

      潘三礦的13煤、11煤等突出危險區(qū)綜采工作面回采前均采用順層鉆孔預抽消突,因抽采濃度低,合茬抽采后單孔濃度普遍在15%以下,而且衰減后,下降到5%~10%,還經(jīng)常出現(xiàn)CO達到或超過24×10-6,造成90%以上鉆孔間歇性抽采。為盡早實現(xiàn)工作面預抽達標,我礦采取將順層鉆孔施工間距由10 m加密為5 m,甚至25 m,靠增加鉆孔量或延長抽采時間提高抽采量。不僅費時費力費財,還因為抽采出現(xiàn)CO存在自然發(fā)火重大安全隱患,不能實現(xiàn)快速安全消突。

      經(jīng)分析順層長鉆孔停抽原因,主要是封孔不嚴,封孔工藝不過關(guān)造成鉆孔漏氣,鉆孔在煤層中施工,周圍煤體相對比較松軟,裂隙發(fā)育程度較高,傳統(tǒng)封孔工藝很難解決抽采漏氣問題[1]。鉆孔漏氣導致單孔瓦斯?jié)舛人p快[2],而且強抽易引起煤體提前氧化,出現(xiàn)CO。為了達到抽采濃度最大化、抽采時間持續(xù)化,最終實現(xiàn)采煤工作面快速消突,在1762(3)綜采工作面順層鉆孔實施新工藝封孔抽采技術(shù)。

      1工作面概況

      1762(3)工作面標高-640~-584 m,處于13煤突出危險區(qū)域,瓦斯原始壓力25 MPa,瓦斯含量82 m3/t。軌道順槽及切眼采用底板巷穿層鉆孔掩護,運輸順槽為沿空掘進。工作面走向長度為870 m,傾斜長度為242 m,煤層平均厚度為4m, 工作面內(nèi)煤層角度6°~11°, 平均為7°。 工作面回采前, 采用順層長鉆孔預抽消突, 分別在軌、 運順垂直巷幫開孔, 相向施工, 間距10 m,軌順設(shè)計81個,長110 m,為下向順層孔。運順設(shè)計80個,長140 m,為上向順層孔(見圖1)。

      選擇1792(3)工作面為比對面,主要是1762(3) 工作面與1792(3)工作面屬于同采區(qū)同煤層,工作面消突措施相同。

      圖11762(3)工作面鉆孔布置示意圖

      2創(chuàng)新順層長鉆孔封孔新工藝

      封孔新工藝主要特點:選擇初凝時間可調(diào),流動性強的速凝膨脹封孔劑;實現(xiàn)帶壓封孔,注漿壓力達到2 MPa,對鉆孔周邊松散的煤體和裂隙加強密封;增加封孔長度,由12 m加長為14 m,以減少穿層鉆孔影響;加強現(xiàn)場組織管理,確保封孔質(zhì)量。

      21封孔材料選擇

      以往潘三礦順層長鉆孔,采用聚氨酯有機發(fā)泡材料作為封孔劑進行封孔。應用實踐中發(fā)現(xiàn),抽采效果不夠理想。主要表現(xiàn)在,一方面,抽采瓦斯?jié)舛鹊停椴尚Ч?,影響了消突效果;另一方面,抽采鉆孔CO超標,甚至出現(xiàn)過鉆孔發(fā)火的現(xiàn)象。

      出現(xiàn)這些現(xiàn)象的原因在于,封孔效果差,出現(xiàn)抽采鉆孔漏氣。而造成聚氨酯封孔漏氣的原因在于以下兩個方面:一方面,順層鉆孔的孔口段處在巷道的塑性破壞范圍內(nèi),煤體完整性差,裂隙和節(jié)理發(fā)育,具有一定的滲透性;另一方面,聚氨酯封孔劑,初凝時間難以調(diào)節(jié),封孔長度不易控制,聚氨酯反應速度太快,不能使鉆孔周邊松散煤體和縫隙得到充分密封[3]。

      為了提高順層鉆孔的密封性,需要找到一種新型的封孔材料。新型的封孔材料必須具備以下特點:初凝時間可調(diào),封孔長度容易控制,材料的流動性強,能夠滲流到鉆孔周圍的裂隙中,充分密封鉆孔。通過比較多種具有類似這種特性的材料,并經(jīng)過多次密封試驗,最后確定選用JD-WFK-2型速凝膨脹水泥封孔劑,作為新的封孔材料。

      該速凝膨脹封孔劑外觀為灰色粉末,無毒、無污染、無腐蝕性。將材料按比例1:1兌水施工,制料過程中發(fā)生單純的物理絡(luò)合反應,反應不劇烈,無明顯熱量放出,無有毒有害氣體生成。該封孔劑初凝時間可調(diào),封孔長度容易控制,流動性強。該封孔劑的膨脹系數(shù)為08%~12%,凝固膨脹后不析水,密實性好。在封孔時,采用帶壓注射,封孔劑能夠滲流到鉆孔周圍煤體的裂隙內(nèi),能夠顯著提高鉆孔的封孔質(zhì)量。

      22封孔工序

      221掃孔下套管前,利用壓風,通過鉆桿,將封孔段內(nèi)的煤粉全程清掃干凈。

      22.2下套管及堵孔

      采用2 m花管、12 m實心雙抗管和2 m實心鐵管,連接成抽采管?;ü芊胖迷阢@孔前段,雙抗管與花管連接。雙抗管前端2 m包裹棉紗與聚氨酯混合物,并用鐵絲固定。將底部敷設(shè)棉紗的雙抗管送至孔中預定深度后,反復抽動雙抗管路,使底部棉紗與孔壁充分接觸,形成前端封堵段。在前端封堵段后,鋪設(shè)兩路鋼管,分別做為注漿管和返漿管,兩路鋼管在孔口處外露03 m。注漿管長度40 m;若為上向鉆孔,則返漿管長12 m;若為下向鉆孔,則返漿管長度為40 m。在孔口段,采用速凝膨脹封孔材料或聚氨酯進行封堵,封堵深度15 m,凝固時間10 min。封孔段配置兩路鐵管,在孔口安設(shè)球閥,外露300 mm,分別做為注漿管和返漿管,注漿管長4 m,返漿管上向孔長12 m,下向孔長4 m(見圖2)。

      圖2順層鉆孔封孔工藝圖

      223壓注封孔材料

      采用型號OZB-50-6風動注漿泵注漿,將速凝膨脹封孔劑與水按1∶1比例混合后注入孔中,當預埋返漿管有漿液流出時,鉆孔內(nèi)漿液已滿, 此時關(guān)閉返漿管路球閥繼續(xù)注

      漿。經(jīng)過反復試驗,確定了帶壓注漿的壓力和時間最佳值,即注漿泵壓力達到2 MPa,保持注漿5 min后停止注漿并關(guān)閉注漿管,此時鉆孔內(nèi)裂隙已經(jīng)充分封堵。由于速凝膨脹封孔劑具有凝固膨脹后不析水,膨脹系數(shù)高的特點,因此在停泵后,漿液凝固過程中,材料將繼續(xù)膨脹,充填裂隙,達到密封鉆孔的目的(見圖3)。endprint

      224合茬抽采

      待注漿4 h后,封孔材料完全凝固,即可連接抽采管路進行瓦斯抽采,抽采負壓保持在13~15 kPa。

      3抽采效果分析

      在1762(3)工作面已成功使用新的封孔工藝封孔139個。封孔后瓦斯抽采數(shù)據(jù)與1792(3)順層孔抽采數(shù)據(jù)對比如表1所示,單孔濃度對比如圖4所示,單孔抽采純量對比如圖5所示。

      圖3順層鉆孔及(下向)封孔效果圖

      1. 1762(3)運順鉆孔抽采純量;2. 1792(3)運順鉆孔采純量

      圖51762(3)和1792(3)平均單抽采純量考察圖

      由表1、圖4及圖5可看出,新的封孔工藝與老的封孔工藝對比,在相同負壓(13 kPa)下鉆孔的抽采效果有了很大程度提高,一個月后的抽采濃度由原來10%,提高到25%,增幅達到150%。不僅如此,新的封孔工藝的應用,提高了鉆孔的密封性,鉆孔因抽采漏氣出現(xiàn)CO氣體的幾率大大降低(見圖6),延長了鉆孔抽采壽命(見圖7)。

      圖61792(3)和1762(3)順層孔內(nèi)CO對比圖

      圖71792(3)和1762(3)順層鉆孔抽采壽命對比圖

      目前1762(3)順層鉆孔平均抽采時間已持續(xù)達兩個月以上,單孔平均抽采量005 m3/min,相比1792(3)工作面順層孔抽采壽命而言,提高了9倍以上。

      4結(jié)論

      通過改進封孔工藝與加強現(xiàn)場管理相結(jié)合,潘三礦在1762(3)順層長鉆孔瓦斯抽采濃度和連續(xù)抽采時間,相對于以前封孔工藝,兩個月后單孔平均抽采濃度,由原來不到10%,提高到25%,增幅達到150%,鉆孔因CO濃度大于24×10-6而停抽率由原來74%降為2%,降低了近37倍。

      參考文獻:

      [1]WANG LIANG,CHENG YUAN-PING,LI FENG-RONG,et al.Fracture evolution and pressure relief gas drainage from distant protected coal seams under an extremely thick key stratum [J].Journal of China University o f Mining & Technology,2008,18 (2):182-186.

      [2]王兆豐. 我國煤礦瓦斯抽放存在的問題及對策探討[J]. 焦作工學院學報:自然科學版, 2003, 22(4):241-246.

      [3]周福寶, 李金海, 昃璽, 等.煤層瓦斯抽采鉆孔的二次封孔方法研究[J].中國礦業(yè)大學學報, 2009, 38(6): 64-67.

      (責任編輯:何學華,吳曉紅)endprint

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