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      淺談丙酮的回收

      2015-07-21 05:35:37黃文娟
      江西化工 2015年5期
      關(guān)鍵詞:塔中母液塔頂

      黃文娟

      (江西國(guó)藥有限責(zé)任公司)

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      淺談丙酮的回收

      黃文娟

      (江西國(guó)藥有限責(zé)任公司)

      對(duì)丙酮回收的改進(jìn)可以大大降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)還能減輕對(duì)環(huán)境的污染。

      丙酮 加熱 采出 回流

      1 前言

      在生產(chǎn)鹽酸潔霉素過(guò)程中,需用大量的有機(jī)溶媒,其中丙酮耗用量很大,為了降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,減輕對(duì)環(huán)境的污染,需對(duì)丙酮進(jìn)行回收套用,并回收殘留液中的鹽酸潔霉素。

      2 丙酮的回收

      丙酮母液含丙酮90%,水10%,pH值在4.0~5.0之間,鹽酸潔霉素含量在2000~3000單位/ml,廢液透明,呈淺黃色。

      在常壓下,丙酮—水二元系統(tǒng)是不形成共沸的,丙酮的沸點(diǎn)是56.53℃,水的沸點(diǎn)是100℃,所以把丙酮母液加熱到56℃~57℃就可以把丙酮和水分離,考慮到丙酮母液中鹽酸潔霉素的存在,在精餾回收丙酮后還要再?gòu)臍埩粢褐谢厥账?,因此,本裝置采取直接加料于丙酮回收塔釜中,塔釜內(nèi)溫度控制在:56℃~60℃之間,這樣不僅大量的鹽酸潔霉素都被保存在殘留液中,而且殘留液中丙酮含量也可達(dá)到要求。

      圖1 丙酮回收工藝流程圖

      原來(lái)的丙酮回收是靠操作工手動(dòng)操作人為控制,手動(dòng)開關(guān)蒸汽閥門很難控制加熱塔釜的溫度,造成丙酮消耗高,處理量較小,塔液泛濫,產(chǎn)出的丙酮含水量時(shí)高時(shí)低,丙酮回收質(zhì)量不穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量很難達(dá)到生產(chǎn)工藝的要求,所以迫切需對(duì)現(xiàn)有的丙酮回收裝置進(jìn)行自動(dòng)控制技術(shù)改造,改造后的工藝流程如圖1所示。

      現(xiàn)在對(duì)丙酮的回收進(jìn)行了自控改造,使用自控儀表和計(jì)量?jī)x表對(duì)蒸汽流量、出料(成品)流量、回流比控制、塔頂溫度、塔中溫度、塔釜溫度、塔釜壓力等參數(shù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制、在線顯示及記錄等要求,對(duì)丙酮母液進(jìn)行精餾精確地控制工藝參數(shù),先將預(yù)處理液丙酮母液通過(guò)真空泵輸送到精餾塔釜中,通過(guò)蒸汽流量和塔中溫度連鎖控制加熱母液,使塔中溫度控制在(57±0.5)℃左右,塔頂溫度控制在(56±0.5)℃左右,到56℃后丙酮汽化,一部分由塔頂精餾出產(chǎn)品,一部分回收介質(zhì)從塔頂往下回流經(jīng)塔板時(shí),產(chǎn)生熱交換,進(jìn)一步脫水,回流比控制在3:3,最后達(dá)到母液(含水丙酮)最大處理量為≥1m3/h,塔頂成品丙酮含量≥99.0%,并減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。

      由于丙酮是易燃易爆產(chǎn)品,為了安全現(xiàn)場(chǎng)都是選用防爆產(chǎn)品。

      蒸汽流量現(xiàn)場(chǎng)選用的是LUGB-50防爆智能渦街流量計(jì),該流量計(jì)帶24V饋電,(4~20)mA輸出,除現(xiàn)場(chǎng)顯示外,還輸出電流信號(hào)到操作室的SWP-ASR116多路無(wú)紙記錄儀和SWP-D805PID控制儀,根據(jù)實(shí)踐摸索我們把蒸汽流量控制在320Kg/h左右,該P(yáng)ID控制儀根據(jù)設(shè)定的蒸汽流量控制值自動(dòng)運(yùn)算輸出電流信號(hào)輸入到智能操作器。

      塔內(nèi)溫度是由蒸汽輸入塔釜夾套加熱控制,我們選取了塔釜溫度、塔中溫度、塔頂溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè),選用了防爆Pt100鉑電阻作為測(cè)溫元件,選用了多路無(wú)紙記錄儀進(jìn)行顯示,正常溫度控制在(56~60)℃。塔中溫度信號(hào)除用于顯示外還輸入到WP-D835智能操作器,塔中溫度設(shè)定控制在(57±0.5)℃左右,蒸汽流量控制輸出的電流信號(hào)和塔中溫度控制輸出的電流信號(hào)串聯(lián),兩路信號(hào)聯(lián)鎖控制智能操作器運(yùn)算輸出(4~20)mA電流信號(hào),該電流信號(hào)控制調(diào)節(jié)現(xiàn)場(chǎng)的防爆電動(dòng)調(diào)節(jié)閥開關(guān)蒸汽的大小使塔中溫度穩(wěn)定在57℃左右。聯(lián)鎖自控接線圖如圖2。圖中的SWP-7060是操作端隔離式安全柵,因?yàn)橐阑鸱辣?/p>

      圖2 丙酮回收聯(lián)鎖自控接線圖

      回流比控制選用了LST-5回流比例控制儀,該控制儀帶24V輸出,可控制回流管道上的外回流頭(24V,防爆),比例控制根據(jù)實(shí)踐摸索為3:3,3秒鐘采出成品,3秒鐘回流。

      開啟真空泵打母液到丙酮回收塔釜內(nèi),觀察液位達(dá)到回收塔容積的75%左右,停止進(jìn)料。開啟儀表柜上的智能操作器、PID調(diào)節(jié)器和回流比控制器的旋鈕開關(guān)通電,這時(shí)蒸汽調(diào)節(jié)閥自動(dòng)打開,達(dá)到PID設(shè)定的蒸汽流量,開始加熱,塔釜的溫度緩慢上升,隨后塔中溫度快速上升,最后塔頂溫度快速上升。塔頂溫度會(huì)達(dá)到56℃左右,塔中溫度達(dá)到57℃左右。穩(wěn)定十分鐘,這時(shí)候開始有回流和采出,蒸汽流量設(shè)定值320Kg/h,塔中溫度設(shè)定值(57±0.5)℃,回流比設(shè)定值3:3,塔頂溫度56℃左右,塔釜溫度60℃左右,夾套壓力(蒸汽)0.3MPa,開始出料700L/h,后期出料(500-600)L/h,母液(含水丙酮)最大處理量為≥1m3/h,塔頂成品(丙酮)含量≥99.0%。

      等所有母液做完后,塔內(nèi)溫度超過(guò)60度后,塔頂出料也就不合格了。這時(shí)蒸汽調(diào)節(jié)閥自動(dòng)關(guān)閉。手動(dòng)開啟調(diào)節(jié)閥的旁通閥,將塔中塔頂?shù)奈锪霞訜岬浇咏?00度后,將塔釜內(nèi)的廢水轉(zhuǎn)到車間的蒸餾釜內(nèi),塔頂料轉(zhuǎn)入到母液罐中。

      3 成效

      丙酮的回收并加以循環(huán)使用,降低了生產(chǎn)成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益,也是環(huán)保的基本要求,現(xiàn)在改造后丙酮的回收率比常規(guī)精餾高,而且提高了丙酮產(chǎn)品的質(zhì)量,減少了對(duì)環(huán)境的污染,相應(yīng)地降低了生產(chǎn)成本,降低了環(huán)保處理費(fèi)用,因而實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益的三統(tǒng)一。

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