劉 永(吉林恒聯(lián)精密鑄造科技有限公司,吉林 磐石 132300)
熱軋窄帶精軋液壓AGC改造及應(yīng)用
劉 永
(吉林恒聯(lián)精密鑄造科技有限公司,吉林 磐石 132300)
摘 要:受鋼材市場(chǎng)及國(guó)家宏觀調(diào)控影響,窄帶鋼企業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)較為嚴(yán)峻,為了能更好的提高產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)高附加值的帶鋼產(chǎn)品, 取得良好的經(jīng)濟(jì)效益,精軋窄帶改造已成為各個(gè)窄帶線發(fā)展的必然趨勢(shì)。本系統(tǒng)通過對(duì)精軋后4輥軋機(jī)由電動(dòng)壓下改為液壓壓下、立輥軋機(jī)液壓改造,實(shí)現(xiàn)AGC及AWC功能,提高帶鋼寬度質(zhì)量及厚度質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:熱軋窄帶;AGC系統(tǒng);AWC系統(tǒng);厚度控制;寬度控制
熱軋窄帶鋼除直接作為薄板、窄帶鋼消費(fèi)外,還作為冷軋板帶、焊管、冷彎型鋼等產(chǎn)品的原料,被廣泛用于建筑、輕工、機(jī)械、紡織、汽車、拖拉機(jī)、電子等行業(yè)。某帶鋼廠是在2001年9月開始籌建,2002年7月開始生產(chǎn),現(xiàn)年產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到110萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力,受金融危機(jī)及國(guó)家宏觀調(diào)控影響,下游需求萎縮,特別是2011年9月份以后,窄帶鋼生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)較為嚴(yán)峻,為了能更好的提高產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)高附加值的帶鋼產(chǎn)品, 取得良好的經(jīng)濟(jì)效益,精軋窄帶改造已成為各個(gè)窄帶線發(fā)展的必然趨勢(shì)。
軋機(jī)總體裝備水平不高,加熱爐為推鋼式加熱爐,比步進(jìn)式加熱爐投資小,但水印大;粗軋機(jī)是單機(jī)架650軋機(jī);精軋機(jī)前4架為短應(yīng)力兩輥軋機(jī),后4架為四輥軋機(jī),精軋壓下全部是電動(dòng)壓下,這樣相對(duì)就會(huì)帶來(lái)產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率的弊端。由于推鋼式加熱爐水印、精軋電動(dòng)壓下機(jī)構(gòu)間隙大、電動(dòng)壓下預(yù)擺輥縫相對(duì)精度低造成產(chǎn)品的同條差、三點(diǎn)差較大,產(chǎn)品的頭尾失寬嚴(yán)重,產(chǎn)品在頭部7米及尾部7米范圍內(nèi)相對(duì)于帶體寬出2-3mm,窄帶鋼對(duì)于下游部分客戶相對(duì)于寬帶鋼的優(yōu)勢(shì)是省去了切分工序,但頭尾失寬部分只能裁掉,造成成品的浪費(fèi)。如果整條帶鋼寬度均勻,對(duì)于像制管客戶整條帶鋼可直接卷管。由于不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)壓靠及輥縫自動(dòng)預(yù)擺,造成換輥時(shí)間長(zhǎng);無(wú)二級(jí)計(jì)算機(jī)模型系統(tǒng),造成開軋不穩(wěn)定,人工修正規(guī)程時(shí)間過長(zhǎng);每個(gè)機(jī)架均需調(diào)整工,增加人工成本,工人工作環(huán)境差。
2.1 精軋機(jī)組設(shè)備
熱連軋機(jī)精軋機(jī)組由八架軋機(jī)構(gòu)成,前4架為兩輥短應(yīng)力軋機(jī),后四架為四輥軋機(jī),由電動(dòng)壓下改為液壓壓下,每機(jī)架有兩個(gè)液壓缸,液壓缸的伸縮量有SONY磁尺來(lái)檢測(cè),軋制力的大小通過壓頭進(jìn)行檢測(cè)。
本次改造范圍從精入口開始軋開始至三岔區(qū)為止的JP4-JP8AGC改造;精軋JP4-JP8電動(dòng)壓下系統(tǒng)改為液壓壓下,實(shí)現(xiàn)壓下APC、AGC控制,實(shí)現(xiàn)精軋區(qū)域自動(dòng)化生產(chǎn),提高產(chǎn)品通條差。
2.2 寬度質(zhì)量控制
(1)造成帶坯全長(zhǎng)寬度變動(dòng)主要有以下幾方面的原因:
1)鋼坯頭尾失寬:在立輥側(cè)壓量較大時(shí),鋼坯頭尾的橫向金屬流動(dòng)較大,因而導(dǎo)致頭尾兩側(cè)的延展比較大,出現(xiàn)“大頭”、“大尾”,造成頭尾失寬。
2)水印區(qū)寬度失寬:由于推鋼式加熱爐的缺陷,會(huì)造成鋼坯有規(guī)則分布的水印區(qū),如果鋼坯加熱時(shí)間再不夠長(zhǎng),水印會(huì)更加明顯,水印區(qū)的寬度與帶體的寬度延展不一樣,最終導(dǎo)致軋出的帶鋼寬度不均。
3)精軋區(qū)造成的寬度差:活套起套瞬間轉(zhuǎn)矩過大,會(huì)對(duì)帶鋼的“頸部”造成沖擊,出現(xiàn)寬度變窄的情況。
(2)解決方法:
1)SSC短行程功能:L2模型根據(jù)當(dāng)前立輥的實(shí)際側(cè)壓量,計(jì)算出鋼坯頭尾的短行程動(dòng)作曲線,下發(fā)給PLC,再由PLC通過高響應(yīng)AWC液壓缸執(zhí)行動(dòng)作,從而達(dá)到實(shí)現(xiàn)控制頭尾失寬的目的。
2)AWC功能:在執(zhí)行完SSC短行程功能后,L1自動(dòng)化系統(tǒng)鎖定帶鋼的實(shí)際寬度,并根據(jù)實(shí)際檢測(cè)軋制力和立輥輥縫間接計(jì)算出當(dāng)前的實(shí)際寬度,進(jìn)行AWC控制,保證帶體和頭部的寬度一致,實(shí)現(xiàn)非常好的同條差。
3)精軋活套軟接觸功能:傳統(tǒng)活套控制思想是為了保證順利起套,所以在起套時(shí)給電機(jī)恒定的大轉(zhuǎn)矩,就容易對(duì)帶鋼“頸部”造成沖擊,導(dǎo)致厚度變薄,寬度變窄,所以針對(duì)這種情況,我們?cè)黾恿嘶钐椎能浗佑|功能,在活套快接觸到帶鋼時(shí),快速切到張力閉環(huán),保證恒定微張力控制。
2.3 厚度質(zhì)量控制
熱帶厚度精度可分為:一批同規(guī)格帶鋼的厚度異板差和每一條帶鋼的厚度同板差,為此可將厚度精度分解為帶鋼頭部厚度命中率和帶鋼全長(zhǎng)厚度偏差。
(1)帶鋼產(chǎn)生厚度異板差的原因主要有
粗軋軋出的坯料厚度和寬度有變化:由于粗軋平輥壓下沒有AGC控制功能,因此粗軋軋出的坯料厚度是在變化的;或者立輥控制不好時(shí),會(huì)造成寬度也發(fā)生變化,最終在精軋軋制時(shí),會(huì)造成一批同規(guī)格的帶鋼存在異板差。
坯料溫度的不同:同一批規(guī)格的鋼坯由于在加熱爐加熱的程度不一致,會(huì)存在硬度上的差異,進(jìn)而對(duì)軋機(jī)的彈跳量不一樣,造成同批次的帶鋼產(chǎn)生異板差,這是造成異板差的主要原因。
帶鋼產(chǎn)生厚度同板差的原因主要有:
水印的影響:與寬度差形成的原因一致,水印區(qū)域溫度較低,軋制力較大,對(duì)軋機(jī)牌坊的彈跳也大,進(jìn)而會(huì)形成厚差。
頭部沖擊:穿帶過程中,由于帶鋼頭部冷卻面積大,溫降快,因此頭部對(duì)軋機(jī)輥縫的沖擊較大,而且軋制規(guī)格越薄,頭部長(zhǎng)度越長(zhǎng),造成頭部“厚躍”。
(2)解決方法
精軋前饋AGC功能:通過上游機(jī)架出口厚度的變化情況,在下游機(jī)架的AGC缸提前動(dòng)作,主要用來(lái)解決水印造成的厚度變化比較陡的情況。
壓頭功能:在帶鋼頭部進(jìn)入軋機(jī)前,根據(jù)上游機(jī)架帶頭與帶體之間的厚差,進(jìn)行提前壓下,來(lái)抵消硬度比較大的頭部沖擊,減小頭部厚差。
壓尾功能:在軋件離開上游軋機(jī)后,根據(jù)尾部軋制力的變化情況,在下游機(jī)架進(jìn)行壓下動(dòng)作,來(lái)消除帶鋼尾部的厚差。
通過本次改造不僅提高了精軋自動(dòng)化水平,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)擺輥縫,節(jié)約了換輥時(shí)間,同時(shí)提高了帶鋼產(chǎn)品質(zhì)量,帶鋼同條差達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。軋制規(guī)格也從改造前的最薄2.5mm擴(kuò)展到現(xiàn)在的最薄1.8mm,以熱帶代替冷帶,降低下游成本,為企業(yè)多創(chuàng)造利潤(rùn),爭(zhēng)取市場(chǎng)空間,并解放勞動(dòng)生產(chǎn)力,全自動(dòng)化生產(chǎn)線省去大量調(diào)整工,節(jié)省勞動(dòng)力成本。
參考文獻(xiàn):
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作者簡(jiǎn)介:劉永(1980-),女, 吉林磐石人,本科,研究方向:電氣自動(dòng)化。