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      30MW生物質(zhì)電廠真空系統(tǒng)調(diào)試問(wèn)題分析

      2015-07-16 08:26:24李樂(lè)
      科技資訊 2015年6期
      關(guān)鍵詞:真空調(diào)試

      李樂(lè)

      摘 要:真空是機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)及穩(wěn)定運(yùn)行的重要指標(biāo),真空每降低1%,將使汽輪機(jī)的汽耗量平均增加1%~2%,使機(jī)組的出力降低1%左右?!秶?guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化規(guī)劃(2014-2020)》明確了2020年前中國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化工作的指導(dǎo)思想、主要目標(biāo)、總體部署、重點(diǎn)任務(wù)和政策導(dǎo)向,生物質(zhì)能發(fā)展被認(rèn)為是有效措施之一。結(jié)合該公司已投產(chǎn)的生物質(zhì)電廠調(diào)試經(jīng)驗(yàn),詳細(xì)闡述了同類(lèi)型機(jī)組真空系統(tǒng)調(diào)試過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題和解決方法。

      關(guān)鍵詞:生物質(zhì)發(fā)電廠 真空 調(diào)試

      中圖分類(lèi)號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2015)02(c)-0039-01

      典型30MW生物質(zhì)發(fā)電廠的汽輪機(jī)為SIEMENSIndustrial Turbomachinery s.r.o.生產(chǎn)的高溫、超高壓、反動(dòng)式、單軸、單缸、凝汽式汽輪機(jī),型號(hào)為SST-400。機(jī)組為軸向排汽布置且熱井設(shè)計(jì)容量較小,真空系統(tǒng)相對(duì)較小,對(duì)影響因素反應(yīng)靈敏。

      1 已完成項(xiàng)目真空低典型現(xiàn)象及處理方法

      (1)松滋項(xiàng)目:試抽真空時(shí)最高至-78KPa,查得三、四、五段抽氣逆止門(mén)后疏水手動(dòng)門(mén)內(nèi)漏,熱緊上述閥門(mén)或更換后真空上升至-94.7kPa(此項(xiàng)目疏水?dāng)U容器與凝汽器相連且底部放水管排外,后續(xù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)已將兩者斷開(kāi))。

      (2)安仁項(xiàng)目:試抽真空時(shí)最高至-87kPa,由于保溫工作已完成,多次查漏未發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn),后研究決定低真空啟機(jī),沖轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)一、二段抽汽法蘭處蒸汽泄漏,法蘭墊圈未安裝,安裝墊圈后真空上升至-95.9kPa (未滿(mǎn)足西門(mén)子汽機(jī)真空要求-90kPa時(shí)啟機(jī)需試運(yùn)指揮部同意)。

      (3)霍山項(xiàng)目:試抽真空時(shí)最高至-90kPa,查得射抽冷卻器二級(jí)疏水旁路運(yùn)行,切成主路后真空升至-96kPa。

      (4)永新項(xiàng)目:試抽真空時(shí)最高至-74.1 kPa,查得射抽排空門(mén)已開(kāi),關(guān)閉后真空上升至-96.7kPa;并網(wǎng)運(yùn)行期間,因主汽壓力降低,射抽進(jìn)汽壓力未及時(shí)調(diào)整導(dǎo)致真空低至-81kPa跳機(jī),調(diào)整射抽進(jìn)汽壓力,關(guān)閉水封筒至凝汽器手動(dòng)門(mén),真空開(kāi)始回升,正常后調(diào)整水封筒至凝汽器手動(dòng)門(mén)到需要開(kāi)度。

      (5)天水項(xiàng)目:試抽真空時(shí)最高至-74kPa,查得熱井放水口臨時(shí)堵板被吸破漏入空氣,更換后真空升至-96kPa;并網(wǎng)運(yùn)行期間,因熱控人員誤開(kāi)#1、#2低加汽側(cè)壓力變送器排污門(mén)導(dǎo)致真空低跳機(jī),關(guān)閉后真空恢復(fù)。

      2 真空系統(tǒng)調(diào)試注意事項(xiàng)

      2.1 真空系統(tǒng)調(diào)試前檢查工作

      (1)檢查與真空相關(guān)系統(tǒng)及管道是否有設(shè)計(jì)和安裝缺陷,如軸封回汽疏水是否設(shè)計(jì)有疏水器,相關(guān)管道法蘭是否裝有墊圈、是否留有未完焊口等。

      (2)對(duì)凝汽器及低加汽側(cè)進(jìn)行灌水查漏,灌水至要求高度后保持24h,檢查水位是否下降。凝汽器灌水時(shí)應(yīng)盡量灌至熱井與凝汽器聯(lián)接焊縫處,低加汽側(cè)灌水時(shí)應(yīng)盡量灌滿(mǎn),與凝汽器和低加相連的系統(tǒng)和儀表應(yīng)投入。

      2.2 試抽真空期間真空低問(wèn)題分析

      試抽真空期間真空低,重點(diǎn)檢查以下系統(tǒng)

      (1)凝汽器:防爆門(mén)、人孔門(mén)和真空破壞門(mén),凝汽器放水管,真空測(cè)量?jī)x表,凝汽器水位計(jì)。

      (2)凝結(jié)水雜用水系統(tǒng):本體疏擴(kuò)減溫水管,后缸噴水管。

      (3)抽汽系統(tǒng):各段抽汽與汽缸聯(lián)接法蘭,抽汽逆止門(mén)法蘭,抽汽排氣、放水管,抽汽及調(diào)節(jié)級(jí)壓力測(cè)點(diǎn)。

      (4)疏水系統(tǒng):本體疏水管,各段抽汽疏水管。

      (5)低加系統(tǒng):低加運(yùn)行排汽及啟動(dòng)排汽管,低加危急、正常疏水及其放水管,低加水位變送器。

      (6)凝結(jié)水系統(tǒng):凝泵入口管(含濾網(wǎng)法蘭及排空管,入口差壓測(cè)點(diǎn)等),凝泵抽空氣管,凝泵盤(pán)根。

      (7)汽封系統(tǒng):汽封參數(shù)是否符合要求,回汽是否暢通,軸加風(fēng)機(jī)是否工作正常,軸封回汽疏水至凝汽器手動(dòng)門(mén)開(kāi)度,軸加水封筒至凝汽器手動(dòng)門(mén)開(kāi)度,軸加水封筒排氣管,軸加疏水排污管。

      (8)射抽系統(tǒng):射抽參數(shù)是否符合要求,射抽進(jìn)汽手動(dòng)門(mén)及空氣門(mén)是否全開(kāi),射抽冷卻器二級(jí)疏水是否用的主路疏水器,射抽疏水排污管。

      試抽真空期間若暫時(shí)查不到漏點(diǎn),可用隔離排除法。

      根據(jù)經(jīng)驗(yàn),在保證汽封和射抽進(jìn)汽參數(shù)的前提下,投入啟動(dòng)抽氣器后約40min真空能達(dá)到-80kPa以上,若超過(guò)40min真空仍然較低或上漲緩慢,應(yīng)立即開(kāi)始查漏。

      2.3 運(yùn)行期間真空低問(wèn)題分析

      2.3.1 凝汽器熱負(fù)荷過(guò)高

      (1)低加水位過(guò)低:調(diào)整至正常水位。(2)抽汽管疏水未關(guān):某段抽汽投入后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉其疏水。

      2.3.2 循環(huán)水量不足或凝汽器水室積存空氣

      (1)循環(huán)水進(jìn)、出口溫差增大:增加循泵運(yùn)行臺(tái)數(shù);適當(dāng)減少其他循環(huán)水用戶(hù)水量;循泵故障時(shí)及時(shí)啟動(dòng)備用泵;打開(kāi)水室排空門(mén),空氣排盡后關(guān)閉。(2)循環(huán)水流量降低:凝汽器鋼管堵塞,清理前池雜物;投入循環(huán)水加藥裝置以防止微生物滋生;投入膠球清洗系統(tǒng)。

      2.3.3 循環(huán)水中斷

      真空急劇下降,排汽溫度急劇升高,循環(huán)水回水壓力急劇降低。(1)因循泵跳閘而備用泵未聯(lián)啟(立即手啟備用泵)。(2)循泵出口門(mén)故障關(guān)閉而備用泵未聯(lián)啟(立即手啟備用泵)。(3)凝汽器循環(huán)水進(jìn)、出口電動(dòng)門(mén)故障關(guān)閉(立即設(shè)法打開(kāi))。(4)前池液位低循泵無(wú)出力(保留一臺(tái)泵運(yùn)行,立即停運(yùn)其他泵,同時(shí)向循環(huán)水池補(bǔ)水)。(5)廠用電中斷。若循環(huán)水中斷因(1)、(2)、(3)、(4)引起,應(yīng)迅速采取相應(yīng)措施并減負(fù)荷,當(dāng)真空無(wú)法恢復(fù)降到最低允許值時(shí)進(jìn)行故障停機(jī);若因(s)引起,應(yīng)立即故障停機(jī),待廠用電恢復(fù)后再啟機(jī)。當(dāng)凝汽器超過(guò)正常溫度時(shí),應(yīng)停機(jī)并關(guān)閉循環(huán)水進(jìn)、出口電動(dòng)門(mén),待凝汽器溫度降至50℃以下時(shí)方可投用循環(huán)水。

      2.3.4 循環(huán)水冷卻水塔換熱效果差

      循環(huán)水進(jìn)水溫度偏高:水塔運(yùn)行方式切為雙塔運(yùn)行;水塔填料損壞或安裝不當(dāng),應(yīng)更換或整改。

      2.3.5 汽封系統(tǒng)故障

      (1)汽封壓力不足:汽封壓力調(diào)門(mén)閥芯堵塞,拆開(kāi)清理;汽封壓力調(diào)門(mén)失氣全關(guān),應(yīng)恢復(fù)儀用空氣壓力或投用汽封旁路。(2)軸加水封筒水位被吸空:關(guān)閉水封筒至凝汽器手動(dòng)門(mén),重新注水后調(diào)整至適當(dāng)開(kāi)度。

      2.3.6 射抽系統(tǒng)故障

      射抽進(jìn)汽壓力不足:射抽減壓閥閥芯堵塞,拆開(kāi)清理;啟動(dòng)抽氣器進(jìn)汽手動(dòng)門(mén)內(nèi)漏,應(yīng)緊固或更換;主汽壓力下降,應(yīng)及時(shí)調(diào)整射抽減壓閥開(kāi)度,適時(shí)投入射抽旁路;射汽抽氣器入口濾網(wǎng)或噴嘴堵塞,拆開(kāi)清理,可臨時(shí)切至備用抽氣器或二組抽氣器同時(shí)運(yùn)行。

      3 結(jié)語(yǔ)

      該文僅從調(diào)試經(jīng)驗(yàn)方面對(duì)真空系統(tǒng)問(wèn)題進(jìn)行分析和處理。如何提高真空以達(dá)到節(jié)能降耗目的,提高機(jī)組效率,這是一個(gè)從設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試到運(yùn)行各個(gè)階段都應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的課題。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 趙常興.汽輪機(jī)組技術(shù)手冊(cè)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2007.

      [2] 李佳江.汽輪機(jī)凝汽器真空度下降原因分析及預(yù)防措施[J].科技風(fēng),2010(7):192.

      [3] 高殿波.影響凝汽器真空的因素分析[J].內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟(jì),2011(21):116-117,120.

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