韓永強(qiáng)
摘 要:該文主要介紹了中厚板軋制線粗軋機(jī)高壓水除磷噴射閥的工作原理,分析現(xiàn)有高壓水除鱗設(shè)備噴射閥存在的液壓及控制問題,針對常見的設(shè)備故障進(jìn)行分析總結(jié),通過對現(xiàn)有高壓水除鱗噴射閥控制系統(tǒng)加裝皮囊式蓄能器穩(wěn)定系統(tǒng)壓力,減弱噴射閥換向帶來的沖擊,改造原有電磁換向閥系統(tǒng)為電液換向閥控制系統(tǒng),加裝節(jié)流調(diào)速閥組,有效地提高了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性,極大地減少了噴射閥控制系統(tǒng)的故障。
關(guān)鍵詞:噴射閥 除鱗 液壓系統(tǒng)
中圖分類號:TG333.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)02(c)-0023-02
高壓水除鱗系統(tǒng)設(shè)備分為站內(nèi)和站外兩部分組成。站內(nèi)為高壓水系統(tǒng)動(dòng)力來源,主要有電機(jī)、偶合器、高壓離心泵、止回閥、最小流量閥、最低液面閥、閘閥、高壓氣水罐等主要部件組成,站外高壓水系統(tǒng)控制部分,主要有手動(dòng)閘閥、噴射閥、集管、噴嘴等主要部件組成。高安水除鱗系統(tǒng)的運(yùn)行決定著生產(chǎn)線能否正常運(yùn)行,同時(shí)也對鋼板表面質(zhì)量起到?jīng)Q定性的作用。因此,保證高壓水除鱗系統(tǒng)的高質(zhì)量運(yùn)行一直是設(shè)備管理的一個(gè)重要工作。
1 除鱗噴射閥簡介
125EFC7PY-320-00噴射閥結(jié)構(gòu)見圖1。噴射閥的工作原理是A作為入口,泵出口的高壓水由噴射閥A口流入主閥芯上腔,B口作為噴射閥的出口,連接除鱗集管和噴嘴。閥桿的升降是由先導(dǎo)液壓控制裝置來實(shí)現(xiàn)。這個(gè)裝置中兩位四通電磁換向閥與連接閥桿的液壓缸兩腔接通。當(dāng)兩位兩通電磁閥得電時(shí),液壓缸上腔進(jìn)入5MPa高壓油,使缸內(nèi)活塞帶動(dòng)閥桿向下移動(dòng)。當(dāng)閥桿下降時(shí),主閥芯上腔高壓水首先通過小閥口進(jìn)人下腔,對管路起預(yù)充水作用。閥桿繼續(xù)下降,使主閥芯打開,高壓水通過B口流進(jìn)集管,集管上的噴嘴按一定角度,將高壓水噴射到鋼板的表面,實(shí)現(xiàn)高壓水噴射除鱗的過程。在噴射閥每次動(dòng)作中,閥桿能否準(zhǔn)確可靠下降,是整個(gè)噴射閥工作的基本保證。125EFC7PY-320-00噴射閥的主要性能規(guī)范見表1。
2 噴射閥控制系統(tǒng)存在的問題及原因分析
粗軋機(jī)除鱗系統(tǒng)中噴射閥控制系統(tǒng)原理圖如下圖2所示。噴射閥的控制系統(tǒng)壓力取自粗軋機(jī)液壓系統(tǒng),系統(tǒng)壓力為18MPa,經(jīng)過一級減壓后,滿足噴射閥工作壓力5MPa,噴射閥先導(dǎo)液壓缸的動(dòng)作,通過兩位四通的電磁換向閥進(jìn)行操作,常態(tài)下油缸處于上升狀態(tài),噴射閥關(guān)閉,當(dāng)除鱗點(diǎn)需要除鱗時(shí),電磁換向閥得電,油缸活塞迅速下壓,噴射閥閥芯打開,高壓水噴出。
在日常使用過程中存在以下幾種故障。
(1)由于減壓閥減壓差為13MPa,進(jìn)出口壓力變化較大,隨著噴射油缸的動(dòng)作,減壓閥閥口動(dòng)作頻發(fā),減壓閥很容易出現(xiàn)故障,主要表現(xiàn)為阻尼孔螺塞松脫,造成卡阻,減壓失效。
(2)由于噴射閥動(dòng)作頻率較高,電磁換向閥動(dòng)作頻率較高,而且電磁換向閥吸力大,換向時(shí)間短,但沖擊較大,噪聲大,系統(tǒng)震動(dòng)較為明顯,過載時(shí)易燒毀。當(dāng)減壓閥損壞時(shí),電磁換向閥工作壓力較高,換向負(fù)載較大,造成換向閥極易損壞。
(3)由圖2可以看出整個(gè)回路沒有蓄能裝置,換向沖擊未能得到有效地緩沖,也極大地增加了液壓閥損壞的頻率。
該系統(tǒng)使用3年來,平均每年更換減壓閥數(shù)量平均為10個(gè),電磁換向閥更換數(shù)量平均為10個(gè),因控制系統(tǒng)故障造成的停機(jī)時(shí)間約為400min/年。
3 改進(jìn)措施
3.1 一次改造后
通過對改造前液壓系統(tǒng)的分析及總結(jié),決定在原有液壓系統(tǒng)中增加蓄能器來減少系統(tǒng)壓力的波動(dòng),并增加一組減壓閥來減少進(jìn)出口壓差,提高減壓閥的使用壽命。改造后的液壓系統(tǒng)原理圖如上圖3所示。改造后控制系統(tǒng)穩(wěn)定性有了較大改善,系統(tǒng)震動(dòng)明顯降低。運(yùn)行一年來,換向閥及減壓閥更換頻率減少一半,同時(shí)故障時(shí)間也降低一半。
3.2 二次改造后
通過對噴射閥除鱗系統(tǒng)的進(jìn)一步的分析及總結(jié),決定采用電液換向閥替代電磁換向閥,為了減緩換向帶來的液壓沖擊,在液壓回路中加裝雙單向節(jié)流閥,取消原有系統(tǒng)的二級減壓閥。改造一年來,整個(gè)液壓系統(tǒng)基本沒有出現(xiàn)過故障,液壓閥也未曾出現(xiàn)過損壞,可以減少設(shè)備維修費(fèi)近1萬元/年,減少故障時(shí)間近200min,按3000元/t計(jì)算,可增加產(chǎn)值105萬元/年,同時(shí)在一定程度上提高了設(shè)備的有效作業(yè)率,有效地保障了設(shè)備的運(yùn)行。
4 結(jié)語
通過對高壓水噴射閥控制系統(tǒng)的不斷改造,噴射閥的故障率有效地得到了降低。在日常設(shè)備維護(hù)過程中,只要我們不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析設(shè)備故障的根本原因,很多設(shè)備故障點(diǎn)我們都能做到有效地克服。
參考文獻(xiàn)
[1] 唐安生.鞍鋼高壓水除鱗噴射閥的改進(jìn)[J].冶金設(shè)備管理與維修,2005,25(3).
[2] 徐益民.電液比例控制系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005.
[3] 周士昌.液壓氣動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)運(yùn)行禁忌470例[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2002.