馬駿 趙衛(wèi)紅
【摘 要】通過對改良森吉米爾法加熱爐的閥門改善以及操作控制改進,既保證了爐溫和爐內(nèi)氣氛控制又保證帶鋼的加熱工藝要求,減少了自動調(diào)節(jié)時間,縮短了操作反應時間,同時又保證了產(chǎn)品質(zhì)量,減少廢品量。
【關鍵詞】改良森吉米爾法加熱爐;技術控制標準;流量閥;空煤比
1.邯鋼熱基鍍鋅板生產(chǎn)簡介
邯鋼連續(xù)熱基熱鍍鋅生產(chǎn)線(簡稱CGL)系引進意大利達涅利公司技術,設計能力年產(chǎn)30萬噸,產(chǎn)品規(guī)格:厚度為0.8---4.0mm,寬度850---1500mm.。于2001年7月破土動工建設,2003年10月開始大批量正式生產(chǎn),2004年1月生產(chǎn)達到設計水平。在設備配置、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品開發(fā)方面進行了許多創(chuàng)新,是中國大陸唯一一條專業(yè)生產(chǎn)熱基鍍鋅板的生產(chǎn)線,2003年8月28日成功生產(chǎn)出第一卷熱軋鍍鋅卷。邯鋼熱基熱鍍鋅生產(chǎn)線,創(chuàng)造了兩個至今尚未被打破的國內(nèi)鍍鋅生產(chǎn)線新紀錄,即國內(nèi)第一條以熱軋卷為原料的熱浸鍍鋅生產(chǎn)線及第一條生產(chǎn)出國內(nèi)最厚規(guī)格的鍍鋅板(4.0×1500mm)。
2.影響熱基鍍鋅板實物質(zhì)量的原因分析
在采用改良森吉米爾法加熱爐進行帶鋼退火鍍鋅時,對FF(直接火焰加熱)段的爐溫、爐壓及爐內(nèi)氣氛要求比較嚴格,稍有不符時會對產(chǎn)品質(zhì)量造成較大影響,甚至導致脫鋅。
在連續(xù)熱鍍鋅生產(chǎn)過程中會有很多因素造成生產(chǎn)線降速或停車,此時加熱爐的操作方法不當或者不同會導致廢品產(chǎn)生或者廢品量增多。
在以往的操作中開車升溫時都是把FF段各區(qū)的加熱溫度打成自動調(diào)節(jié)狀態(tài),由于自動調(diào)節(jié)時空、煤氣體比例閥的動作不靈敏以及比例閥的自動調(diào)節(jié)速度非常緩慢。
這樣的話導致加熱爐升溫時間比較緩慢;降速時采用關燒嘴的方法降不下去空、煤氣體流量等于白費;緊急降速時采用關區(qū)的方法會使爐壓及爐內(nèi)氣氛發(fā)生較大變化,導致缺陷品產(chǎn)生。
3.改善熱基鍍鋅板表面質(zhì)量措施
3.1 標準化爐子操作:
通過技術改進研究,統(tǒng)一制定技術控制標準,將各鋼種各品種的產(chǎn)品操作要點統(tǒng)計如下,方便了生產(chǎn)操作控制,穩(wěn)定產(chǎn)品實物質(zhì)量。
3.2對流量閥開啟不到位情況進行檢查更換
1、由于空燃比控制方式采用雙交叉限幅控制,其流量計和閥門定位器為其關鍵控制元件。閥門定位器能否正常對氣體流量進行調(diào)節(jié)是能否達到所須流量控制的關鍵。因此,對爐區(qū)全部閥門定位器進行了系統(tǒng)檢查,對20余個閥門定位器的傳動桿進行修復固定,保證了閥門定位器動作的一致性。
2、將流量計送自動化部進行了校驗,并檢查流量計孔板和取樣管(流量計為差壓變送器,通過檢測孔板兩側(cè)壓差來檢測流量,兩根較細的取樣管分別裝在孔板兩側(cè)取樣),發(fā)現(xiàn)兩個流量計孔板裝反,并且取樣管有堵塞現(xiàn)象,重新安裝孔板,清除堵塞雜質(zhì)。共計校正流量計5個,更換流量計1個。
3、此外,對110余個空氣閥門、130余個煤氣閥門進行全面檢查,對部分結(jié)焦和銹死閥門進行了清理。共修復助燃空氣閥門3個、煤氣閥門4個,確保各閥門動作靈活、準確。
通過以上措施,解決了長期存在的實際流量與設定值存在誤差的問題,從而實現(xiàn)了流量的準確控制,最終達到空燃比的準確控制,進而保證了生產(chǎn)過程中爐內(nèi)所需的還原氣氛。
3.3對空煤比手動調(diào)節(jié)制定要求
工藝操作人員注意觀察煤氣熱值儀顯示值,當發(fā)現(xiàn)煤氣熱值低于3900大卡,就需要到現(xiàn)場查看歷史曲線,一旦確認有繼續(xù)下降的趨勢,應及時觀察火焰顏色,調(diào)節(jié)空煤比,避免出現(xiàn)大規(guī)模的質(zhì)量問題。
生產(chǎn)中本著穩(wěn)定為主,避免頻繁調(diào)整速度,若帶尾出現(xiàn)大幅度變化時,以不出現(xiàn)大白斑為前提,必須調(diào)整時,調(diào)整順序為:先調(diào)整帶鋼入鋅鍋溫度;若仍達不到目的,再調(diào)整速度。
4.結(jié)論
通過以上幾方面的改進處理,有效的控制了熱基鍍鋅板的實物表面質(zhì)量,達到一個較高的控制能力,具體如下:
4.1改進后的生產(chǎn)質(zhì)量控制情況
1、通過改善后平均每次事故停車或緊急降速時廢品產(chǎn)生量由原來15.15噸/次降低為10.11噸/次,降低了33.27%。,較好的完成控制目標。
2、通過改善后平均每次事故停車或緊急降速時降級品產(chǎn)生量由原來的14.52噸/次降低為9.25噸/次,降低了36.29%,較好的完成控制目標。
4.2產(chǎn)生效益
1、經(jīng)濟效益:1) 每月事故停車按3次計算,每次廢品在10噸左右,正品與廢品差價按1000元算,年效益=12*3*10*1000*33.27%=11.98萬元;2 )每月緊急降速及事故停車在5次左右,每次降級品為11噸,降級品差價為100元,年效益=12*5*11*100*36.29%=2.4萬元;年創(chuàng)總效益為11.98+2.4=14.37萬元。
2、社會效益:杜絕了脫鋅產(chǎn)品流入市場,進一步保證了邯鋼熱基鍍鋅板的產(chǎn)品質(zhì)量,提高了邯鋼熱基鍍鋅板的產(chǎn)品信譽,為邯鋼熱基鍍鋅板迅速占有全國市場提供了可靠的保障。