薄磊等
【摘 要】壓縮機由于其轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的復(fù)雜性,支承條件的特殊性和存在多種非線性因素影響,因而在工作中經(jīng)常會出現(xiàn)各種故障,故障往往通過軸承振動的形式表現(xiàn)出來。影響軸承振動的因素很多,本文僅從軸承安裝的角度闡述了常見的因安裝不當(dāng)引起振動的軸承故障類型,并給出了故障的解決方法。在滑動軸承的使用過程中,從選型設(shè)計、制造裝配到檢修維護,必須嚴(yán)格把關(guān),使各項參數(shù)達到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),不能對任何環(huán)節(jié)有所疏漏。
【關(guān)鍵詞】壓縮機;滑動軸承;故障診斷;振動
一、滑動軸承振動故障原因分析
一般情況下,在滑動軸承的設(shè)計、制造以及安裝過程中,已經(jīng)充分考慮了如何減少振動,避免共振以及加強油膜動力穩(wěn)定性等問題,所以在正常工作狀態(tài)下,滑動軸承的振動量級被限制在一個較低的水平。如果軸承的振動一旦超過這個水平,將預(yù)示它已產(chǎn)生某種故障?;瑒虞S承的振動按照機理可以分為強迫振動和自激振動。強迫振動主要是軸系上組件不平衡,聯(lián)軸器不對中,安裝不良等原因所致,其振動頻率為轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)頻率或者是它的倍頻。其振動幅值在臨界轉(zhuǎn)速前,隨著轉(zhuǎn)速的增加而增大,超過臨界轉(zhuǎn)速,則隨著轉(zhuǎn)速的增加而減小,振動的最大值出現(xiàn)在臨界轉(zhuǎn)速上。自激振動往往在某個轉(zhuǎn)速下突然發(fā)生,主要是油膜渦動和油膜振動,其振動頻率一般情況下大約為旋轉(zhuǎn)頻率的0.35~0.48之間,具有極大的危害,產(chǎn)生自激振動的原因主要有:1)設(shè)計制造不合適。軸承穩(wěn)定性主要決定于軸承的設(shè)計制造和結(jié)構(gòu)形式。設(shè)計參數(shù)不合理,制造不符合技術(shù)要求,沒有采用可傾軸瓦、多油楔瓦等抗振性能好的結(jié)構(gòu)等,導(dǎo)致軸頸在工作中受到的油膜渦動力大,造成穩(wěn)定性差;2)安裝維護不當(dāng)。安裝和維修中,軸承間隙不符合技術(shù)要求,軸瓦參數(shù)不當(dāng),軸承殼體配合過盈不足,軸承的偏心率較小,都會引起穩(wěn)定性降低;3)操作運行不當(dāng)。機組運行過程中,如果油溫或油壓不當(dāng),潤滑不良時,潤滑油粘度和最小油膜厚度將變化,引起軸承的工作點、油膜剛度、阻尼系數(shù)等發(fā)生變化。一般情況下,未發(fā)生油膜振蕩時,油溫高粘度小,軸承不易產(chǎn)生油膜振蕩;4)狀態(tài)惡化。包括軸承磨損、疲勞損壞、腐蝕、氣蝕等因素。
二、壓縮機滑動軸承振動故障實例
1、軸承箱連接松動。軸承箱連接松動多見于軸承箱與底座或機殼采用分體結(jié)構(gòu)的機組上,本案例機組為制硝酸流程中的NO x離心壓縮機,額定工作轉(zhuǎn)速6 400r/min,軸承為可傾瓦結(jié)構(gòu)。停機檢修前機組運行正常,各測點振動值穩(wěn)定在30μm以內(nèi)。檢修過程中,只是復(fù)查了軸承安裝與對中找正,并揭蓋清理了轉(zhuǎn)子表面的銨鹽積垢。檢修完后,機組在啟機階段振動就偏大,隨著升速振動不斷加大,直至振動報警見下圖。
由機組的相關(guān)譜圖可見(見下圖),NOx壓縮機排氣側(cè)兩測點均出現(xiàn)了明顯的拍振波形,進一步頻譜分析表明,排氣側(cè)兩測點譜圖上除工頻成分外,1.2倍頻分量也很突出,這兩個相鄰頻率成分相互干擾,形成強烈拍振。研究拍振形成機理并結(jié)合檢修過程,我們將故障源定位在了軸承安裝上,事后的現(xiàn)場檢查也驗證了我們的推論。
原來NOx壓縮機軸承箱與壓縮機機殼為立分面接觸,二者之間通過10個螺栓緊固連接。工人師傅們檢修完軸承箱回裝時,由于疏忽大意,10個螺栓中有3個并沒有擰緊,軸承箱實際上“掛”在機殼立分面上,這就導(dǎo)致軸承箱的剛性不足而引起機組振動。
2、軸承下瓦接觸不充分
軸承下瓦通過與軸承襯套的充分接觸產(chǎn)生的摩擦力及軸瓦兩側(cè)的緊力固定在軸承箱內(nèi),一旦接觸不充分,就會導(dǎo)致軸承下瓦松動,從而引起機組振動。
本案例中機組為空分流程上的離心空壓機,額定工作轉(zhuǎn)速7540r/min,軸承為可傾瓦結(jié)構(gòu)。機組2013年1月安裝完畢后投產(chǎn),投運初期排氣側(cè)振動情況良好,兩測點振動值均不到20μm,但卻有輕微上漲的趨勢,隨后的三個月內(nèi),振動不斷增加,直至4月底機組因振動過大連鎖停機,見下圖。
查看機組變大階段的相關(guān)譜圖發(fā)現(xiàn)(見下圖),空壓機排氣側(cè)振動成分主要集中在工頻上,再結(jié)合相位前后變化不明顯的信息及軸心軌跡形態(tài)(見下圖),排除了轉(zhuǎn)子不平衡的因素,將重點集中在軸承安裝上。
事后的檢修過程中發(fā)現(xiàn),空壓機振動原因主要是因為軸承下瓦與軸承襯套接觸不充分,通過在下瓦背涂上紅丹粉檢測顯示,實際有效接觸面積不足60%。
隨后現(xiàn)場工作人員將軸承下瓦與軸承襯套間的接觸高點用刮刀逐一修刮,直至二者之間的接觸面積達到85%以上。經(jīng)過上述整改后,機組后來一次開車成功,排氣側(cè)振動值迅速回落到20μm以內(nèi),截至發(fā)稿前運行狀態(tài)仍然非常好。
綜上所述,我們不難看出,軸承下瓦與軸承襯套接觸不充分發(fā)生在機組投產(chǎn)前,這就導(dǎo)致二者之間的摩擦力不足。
機組投運后,軸承下瓦受到來自轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的沖擊力,久而久之,當(dāng)沖擊力超過摩擦力時,軸承下瓦與軸承襯套會發(fā)生相對位移,繼而引起機組振動。需要注意的是,在安裝軸承下瓦時,下瓦兩側(cè)的過盈量應(yīng)取小一些,過大的過盈量不利于軸承下瓦完全落下去與軸承襯套充分接觸。
3、軸瓦間隙超差
由于設(shè)計不當(dāng)、加工誤差、運行過程中的磨損等因素,滑動軸承的瓦間隙往往容易超差,尤以瓦間隙偏大常見,下面結(jié)合一個具體案例介紹瓦間隙超差引起的機組振動。機組為制硝酸流程中的軸流壓縮機,額定工作轉(zhuǎn)速8000r/min,軸承為橢圓瓦結(jié)構(gòu)。該機組在升速到工作轉(zhuǎn)速初期就出現(xiàn)了間歇性振動突變,運行一天后振動開始上漲,同時振動波動現(xiàn)象更加頻繁,波動幅度近20μm。在分析機組的波形頻譜、軸心軌跡等特征圖形(見下圖)后發(fā)現(xiàn),引起機組出現(xiàn)振動波動的成分為0.34倍頻,該成分在振動幅值上已經(jīng)超過工頻幅值,這是一起典型的低頻自激振動故障,符合此類振動特征的故障有氣流擾動和軸承工作不良兩種可能。由于氣流擾動現(xiàn)象對機組工藝負(fù)荷變化比較敏感,現(xiàn)場工作人員通過改變靜葉角度調(diào)節(jié)軸流壓縮機的負(fù)荷,但調(diào)整前后振動變化并不明顯。而在降低機組軸承進油溫度的過程中,壓縮機排氣側(cè)兩測點振動值均出現(xiàn)了下降,這顯然與軸承工作不良的故障特征一致,由此我們將機組故障原因鎖定在軸承上。
隨后的停機檢查完全驗證了我們的結(jié)論,該軸承軸瓦頂間隙嚴(yán)重超差,實測0.32mm,遠大于0.18~0.23mm的設(shè)計值,機組振動故障實際上是由于瓦間隙過大而引起的油膜渦動(油膜振蕩)。由于現(xiàn)場沒有備瓦,只能對舊瓦進行修復(fù),修復(fù)工作包括兩方面:1)磨削原軸承上瓦中分面,使軸瓦頂間隙降低到設(shè)計要求;2)縮小巴氏合金寬度,在車床上加工出一條寬20mm,深1mm的環(huán)形槽(見下圖),增加軸承的比壓,提高軸承的穩(wěn)定性。軸承修復(fù)后再次開機,達到額定工作狀態(tài)后,排氣側(cè)振動值均不超過17μm,振動突變和不穩(wěn)定現(xiàn)象消失,運行狀態(tài)非常平穩(wěn)。
結(jié)束語
滑動軸承是壓縮機上的關(guān)鍵部件,它的運行狀態(tài)直接影響著壓縮機的運行效果,因此非常有必要加強對滑動軸承的日常監(jiān)測工作。
監(jiān)測工作最好采用在線狀態(tài)監(jiān)測模式,它能實時監(jiān)測到滑動軸承的運行特性,在故障早期發(fā)現(xiàn)軸承振動故障,并將各種故障因素消滅在萌芽期,使故障率降到最低,從而保證生產(chǎn)正常高效進行。
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