王巍
DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2015.36.095
摘 要:哈爾濱第三發(fā)電廠二期鍋爐為哈爾濱鍋爐廠引進美國CE公司技術設計制造的HG—2008/18.2—YM2型鍋爐,型式為亞臨界壓力、一次中間再熱、強制循環(huán)、單爐膛汽包爐,設計燃料為鶴崗煙煤,采用四角布置、切向燃燒、RP-1003型中速磨煤機正壓直吹式制粉系統(tǒng)。由于燃料市場的變化和企業(yè)發(fā)展的需要,設計煤種難以保證,為此適應煤質變化#4鍋爐在2014年大修中對RP-1003型中速磨煤機調整改進,以適應不同煤種。
關鍵詞:鍋爐 中速磨煤機 調整試驗
中圖分類號:TU81 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)12(c)-0095-02
1 設備主要參數(shù)
1.1 鍋爐主要設計規(guī)范
蒸發(fā)量:2 008 t/h——過熱汽溫度:540.6 ℃;
再熱器進/出口溫度:315/540.6 MPa——給水溫度:278.3 ℃;
排煙溫度:126 ℃——燃煤量:275 t/h;
鍋爐效率:92.08%——空預器漏風率:8%。
1.2 磨煤機主要設計規(guī)范
型式RP-1003中速碗式磨煤機:最大出力:68.1 t/h;最大通風量:102 t/h;額定功率:450 kW;額定電流:57.5 A。
2 測試目的
通過對RP-1003型中速磨煤機控制調整試驗,確定在不同煤質下,各項指標能否滿足鍋爐實際運行的需要,同時使磨煤機在安全、經(jīng)濟前提下長期、可靠穩(wěn)定運行。
參照標準:《電站磨煤機及制粉系統(tǒng)性能試驗》(DL/T467-2004);《火力發(fā)電廠技術經(jīng)濟指標計算方法》(DL/T904-2004)。
3 調整過程
調整磨煤機出口折向擋板,開度為70%~80%,并且保證實際開度全周一致。這樣減少了局部擾動和出粉均勻性較好,有效控制磨煤機出口阻力在較低水平。
保證磨煤機各轉動部件靈活,跟蹤良好。調整碾磨間隙即磨輥與磨碗之間控制在較小間距。根據(jù)不同磨煤機分別調整。同時降低液壓加載壓力,這樣結果相對增加了碾磨出力,增大了原煤與磨件之間的接觸面積。
保證風煤比不變在1.45~2.0之間,但必須保證磨煤機出口風粉混合物合適溫度。因為出口溫度過低將使煤粉粘性增加,延程阻力升高較快,在維持出力時導致通風電耗增大。
4 數(shù)據(jù)整理及計算
二期200 t/h鍋爐RP-1003型碗式中速磨煤機調整后,經(jīng)過近10個月的投入,通過間斷測試和正常運行統(tǒng)計,單臺磨煤機出力提高了5~8 t/h。穩(wěn)定狀態(tài)下電流同比下降了7~10 A,磨煤機出口煤粉細度R90在31%~34%范圍。煤粉均勻性也較合理,R200在4.5%~6.5%之間,鍋爐灰渣可燃物含量保證平穩(wěn)在1.0%~1.5%可控之內,另外從設備安全性方面監(jiān)視也無異常。磨煤機的石子煤排放量正常。機組大負荷下焦結性能穩(wěn)定,具體數(shù)值見表1、表2。
5 經(jīng)濟效益分析
通過對RP-1003型碗式中速磨煤機全面調整和實際運行考驗,經(jīng)長時間連續(xù)統(tǒng)計得出,磨煤機噸煤耗電量平均降低1~2 kwh/t,單耗降幅達到20%左右,若按2014年二期燃用褐煤量227萬t計算,全面節(jié)省為340.35萬度。
參考文獻
[1] 寧克儉.數(shù)據(jù)庫技術的發(fā)展述評[J].電訊技術,2003(3):17-20.
[2] 張文鵬,林西奎,李祥苓,等.1000 MW級火電機組制粉系統(tǒng)選型研究[J].電力設備,2006(6):28-31.
[3] 劉壽忠,劉祥玲.HP與MPS中速磨煤機的比較[J].江西電力職業(yè)技術學院學報,2006(2):20-23.