劉祥兵,張 亮
(黃柏河流域管理局,湖北?宜昌?443100)
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玄廟觀電站機(jī)組推力瓦長(zhǎng)期高溫運(yùn)行的解決
劉祥兵,張 亮
(黃柏河流域管理局,湖北?宜昌?443100)
玄廟觀電站自投產(chǎn)發(fā)電以來,由于設(shè)計(jì)制造及安裝等多方面的原因,機(jī)組推力瓦一直處于高溫運(yùn)行,影響設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。通過調(diào)試初期和投運(yùn)后機(jī)組長(zhǎng)期高溫運(yùn)行的原因分析和持續(xù)改進(jìn),近幾年機(jī)組一直在設(shè)計(jì)溫度限額以下運(yùn)行,取得了良好效果。圖3幅,表1個(gè)。
水電站;推力瓦;高溫;原因分析;處理
玄廟觀電站位于湖北省宜昌市遠(yuǎn)安縣,屬黃柏河流域東支,水庫(kù)庫(kù)容4 215萬m3,集雨面積380 km2,裝有2臺(tái)臥式機(jī)組,總裝機(jī)容量5 000 kW,年發(fā)電量1 700萬kW·h。電站于2005年7月建成投產(chǎn),發(fā)電機(jī)型號(hào)為SFW2500—10/1730,水輪機(jī)型號(hào)為HLA551—WJ—89。2臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí)間已達(dá)8 a,還沒有進(jìn)行過大修,相對(duì)于水輪發(fā)電機(jī)組3~5 a的大修間隔,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出。機(jī)組的部分參數(shù)達(dá)不到技術(shù)規(guī)范要求,各軸承擺度和振動(dòng)值增大,瓦溫升高。從2010年6月至2012年夏季,1號(hào)機(jī)組推力瓦溫度高達(dá)65 ℃,2號(hào)機(jī)組也有62 ℃。
針對(duì)上述問題,電站決定進(jìn)行解體大修。實(shí)際大修時(shí)間從2013年2月25日開始,至4月22日全部完成。
2.1 存在制造上的嚴(yán)重缺陷
玄廟觀電站2臺(tái)機(jī)組于2005年6月3日進(jìn)入調(diào)試和試運(yùn)行階段,但由于諸多原因,機(jī)組始終無法正常運(yùn)行,主要表現(xiàn)為機(jī)組空載正常,但只要并網(wǎng)帶上負(fù)荷,推力瓦溫就急劇上升,無法控制只能被迫停機(jī)。
在一個(gè)多月的調(diào)試階段,機(jī)組溫度一直無法穩(wěn)定的原因排查主要集中在安裝質(zhì)量方面。經(jīng)過無數(shù)次復(fù)核重裝,始終無法解決根本問題。由于此機(jī)型為重慶水輪機(jī)廠的試驗(yàn)機(jī)型,從6月底開始,我們開始在設(shè)計(jì)和制造方面找原因,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核查明,主要原因是2臺(tái)機(jī)組設(shè)計(jì)推力盤甩油槽設(shè)計(jì)深度為22 mm,但現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核測(cè)量6個(gè)分布的推力盤甩油槽加工深度為:1號(hào)機(jī)數(shù)據(jù)分別為23、22、18、18、14、14 mm;2號(hào)機(jī)數(shù)據(jù)分別為26、22、22、18、18、15 mm。加工深度最大偏差達(dá)8 mm,達(dá)到設(shè)計(jì)值的36.4%。如此大的加工偏差致使機(jī)組在運(yùn)行帶負(fù)荷時(shí)推力瓦供油嚴(yán)重不足,造成了推力瓦溫急劇升高,甚至多次拉瓦的嚴(yán)重后果。在處理這一主要缺陷后,機(jī)組于7月4日并網(wǎng)發(fā)電成功。
2.2 存在設(shè)計(jì)上的缺陷
2.2.1 機(jī)組推力盤尺寸設(shè)計(jì)過于保守
電站機(jī)組設(shè)計(jì)水頭45 m,最大工作水頭52.16 m,最小工作水頭35.09 m,設(shè)計(jì)引用流量6.5 m3/s,額定轉(zhuǎn)速600 r/min,軸向水推力15.3 t,采用內(nèi)徑φ280 mm、外徑φ500 mm的推力軸瓦。經(jīng)多方研討認(rèn)為,推力盤只適用2 000 kW機(jī)組,這是影響推力瓦長(zhǎng)期高溫運(yùn)行的可能原因。
2.2.2 主軸密封潤(rùn)滑水偏小
在試運(yùn)行期間,特別是在機(jī)組開度較小的情況下,水壓小,機(jī)組潤(rùn)滑水很小甚至無潤(rùn)滑水,致使經(jīng)常燒毀盤根;同時(shí)導(dǎo)致主軸溫度高,不能安全穩(wěn)定投入運(yùn)行。
2.3 頂蓋排水壓力過大
因主軸密封潤(rùn)滑水在小開度或者孤網(wǎng)運(yùn)行中,機(jī)組因潤(rùn)滑水不能滿足要求而無法正常運(yùn)行;而當(dāng)機(jī)組在帶正常負(fù)荷的情況下,因開度增加而頂蓋排水量急劇增加,在調(diào)試階段,除原有排水管路外,還需要另外4臺(tái)排水泵方可滿足排水要求;這時(shí)集水井2臺(tái)泵全部開啟,抽水間隔僅15 min,排水系統(tǒng)告急。因電站集水井系統(tǒng)已全部建成,不可能進(jìn)行擴(kuò)容改造。
上述原因造成如果全部打開頂蓋排水,排水系統(tǒng)不能滿足要求;如果部分開啟頂蓋排水管,又增加了軸承水平推力,導(dǎo)致溫度升高。
2.4 機(jī)組已達(dá)到大修年限
自2005年機(jī)組投入運(yùn)行以來,盡管機(jī)組已正常發(fā)電,但機(jī)組推力瓦一直在高溫運(yùn)行。2006年3月,2號(hào)機(jī)組出現(xiàn)比較嚴(yán)重的電氣軸承拉瓦事故; 2006年12月,1號(hào)機(jī)組又出現(xiàn)了永久性轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地的故障;上述隱患均采用不徹底的大修進(jìn)行處理。在以后的冬修中,電站或自行或外請(qǐng)技術(shù)人員針對(duì)瓦溫高進(jìn)行刮瓦盤車處理,因?yàn)樘幚磉^量,致使軸瓦間隙已達(dá)不到技術(shù)規(guī)范要求,各軸承擺度和振動(dòng)值增大,瓦溫年年升高,必須進(jìn)行解體大修。
3.1 針對(duì)制造上的嚴(yán)重缺陷
制造上的缺陷是投運(yùn)初期影響機(jī)組一直無法并網(wǎng)發(fā)電的關(guān)鍵原因。由于制造上的粗糙和極大誤差,導(dǎo)致調(diào)試階段故障持續(xù)近1個(gè)多月,極大浪費(fèi)了人力和物力,也影響了機(jī)組早日產(chǎn)生效益。
針對(duì)復(fù)核結(jié)果,將不符合設(shè)計(jì)要求的推力盤甩油槽深度統(tǒng)一加工到25 mm,由于返廠難度太大,主要采取現(xiàn)場(chǎng)用電鉆和電磨頭加工的方式;而且考慮到強(qiáng)度問題,沒有繼續(xù)加深。采用此方式解決后,機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電成功,機(jī)組當(dāng)年運(yùn)行最高溫度為59 ℃,基本滿足了投產(chǎn)發(fā)電的要求。
3.2 針對(duì)設(shè)計(jì)上的缺陷
3.2.1 機(jī)組推力盤尺寸設(shè)計(jì)過于保守的處理
機(jī)組最大水推力14.5 t。發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子重11.8 t。整個(gè)水輪發(fā)電機(jī)組為兩支點(diǎn),僅發(fā)電機(jī)1根主軸,水輪機(jī)懸掛在發(fā)電機(jī)軸上,僅靠水機(jī)端φ320徑向軸承和集電環(huán)端φ280徑向推力軸承支撐轉(zhuǎn)動(dòng)部分。
經(jīng)過復(fù)核驗(yàn)算,每塊瓦的單位壓力為12.5 kg/cm2,對(duì)于臥式水輪發(fā)電機(jī)推力軸承推力瓦單位所受壓力偏大,造成瓦溫升高。因推力盤已套在主軸上,不能改變瓦大小。
此缺陷要想徹底解決只有將推力盤及主軸一同返廠,將推力盤尺寸加大,同時(shí)更換新的軸承座,運(yùn)回電站后再重新安裝機(jī)組。雖然可徹底解決機(jī)組隱患問題,但難度太大,只有待條件成熟資金充足時(shí)再考慮。
3.2.2 主軸密封潤(rùn)滑水偏小問題的處理
為解決主軸密封潤(rùn)滑水偏小或空載開度時(shí)無潤(rùn)滑水的問題,我們采取了在主軸密封蓋上端開孔,從蝸殼取水加壓進(jìn)密封體,水從主軸密封排水管排出,強(qiáng)迫水在主軸密封環(huán)內(nèi)循環(huán),避免主軸與柔性石墨干摩擦,以降低主軸溫度。
此方式解決了機(jī)組開機(jī)過程及小開度運(yùn)行時(shí)盤根經(jīng)常燒毀、主軸溫度較高的隱患,但在運(yùn)行規(guī)程中必須詳細(xì)寫明開機(jī)流程,待機(jī)組在大開度運(yùn)行時(shí)必須關(guān)閉從蝸殼取水的潤(rùn)滑水,以避免因壓力過大而從盤根處噴水。
3.3 2013年機(jī)組大修解決的問題
3.3.1 解決了頂蓋排水壓力大的問題
為充分排除頂蓋水流,同時(shí)減輕集水井壓力,在此次冬修過程中,我們采用在尾水錐管上切割1個(gè)圓孔,焊接1段長(zhǎng)1 m、直徑200 mm的不銹鋼管。由于現(xiàn)場(chǎng)空間限制,將3根頂蓋排水通過不銹鋼軟管接入直徑200 mm的不銹鋼管,直接排入尾水。不僅減輕了集水井排水壓力,同時(shí)在機(jī)組運(yùn)行中可以將3根頂蓋排水閘閥全部打開,使頂蓋壓力大大降低,正常運(yùn)行時(shí)均在0.03 MPa以內(nèi)。為避免機(jī)組檢修時(shí)尾水位太高進(jìn)入集水井,在鋼管中間安裝了1個(gè)不銹鋼閘閥,正常運(yùn)行時(shí)全部開啟。
3.3.2 改進(jìn)推力瓦綜合研磨方式
在每塊瓦經(jīng)過初刮—研磨—挑花—研磨以后,最后上機(jī)磨瓦以前,將徑推軸承上、下瓦用銷子、螺栓連接在一起,放置在平整的地面,依次放入10塊彈性墊和推力瓦(見圖1)。
根據(jù)磨出的點(diǎn)子,進(jìn)行刮瓦;如此反復(fù),使瓦面接觸點(diǎn)越來越多,面積越來越大,推力瓦工作面越平整。處理到推力瓦工作面基本平整后,將徑推軸承上下瓦裝入軸承座,放入彈性墊及推力瓦進(jìn)行盤車刮瓦。
3.3.3 改進(jìn)盤車方式
以往采用的盤車方式主要有兩種:一是利用剎車盤車,二是利用機(jī)組小開度轉(zhuǎn)動(dòng)進(jìn)行盤車。盡管簡(jiǎn)單易行,但前者由于剎車裝置一般位于臥式機(jī)組飛輪下端,受力不在中心,影響磨瓦效果;后者需要全面安裝好機(jī)組,工序復(fù)雜。
圖1 改進(jìn)推力瓦研磨方式
圖2 改進(jìn)盤車方式
此次盤車方式采用將尾水管折下后轉(zhuǎn)動(dòng)180°,利用2 t手拉葫蘆拉動(dòng)轉(zhuǎn)輪中心線,讓推力瓦受力,然后在飛輪處用行車?yán)瓌?dòng)鋼絲繩進(jìn)行盤車(見圖2)。
松開行車及轉(zhuǎn)輪處的葫蘆。用千斤頂靠在徑推軸承座上,頂住飛輪,把轉(zhuǎn)子向飛輪方向頂1 mm左右,讓推力瓦松動(dòng),拆開徑推瓦,取出推力瓦。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)推力瓦受力比較均勻,即瓦的工作面與主軸垂直、與鏡板平行,效果良好。
3.3.4 1號(hào)機(jī)組增加外置油冷卻器
為探索降低瓦溫的新途徑,在1號(hào)機(jī)組大修中訂購(gòu)了1套外置油冷卻器,外循環(huán)冷卻管為螺旋散熱管,從技術(shù)供水總管取水,經(jīng)頂蓋排水總管排至尾水錐管。
外置油冷卻器配置2臺(tái)油泵,并配置2臺(tái)油泵主、備切換控制柜(PLC控制)。從軸承座排油管抽油,經(jīng)油冷卻器后再?gòu)耐屏S承上端進(jìn)入,以降低瓦溫(見圖3)。
1號(hào)機(jī)組在增加外置油冷卻器后,推力瓦溫降低幅度盡管低于預(yù)期,但在同等條件下可以達(dá)到降低3 ℃。
圖3 增加外置油冷卻器
經(jīng)過上述處理,在近幾年的運(yùn)行中,機(jī)組運(yùn)行溫度均沒有超過60℃。1號(hào)機(jī)在投入外置油冷卻器后溫度還會(huì)降低3℃,達(dá)到了預(yù)期效果(見表1)。
表1 2014年機(jī)組瓦溫極限運(yùn)行工況 (℃)
機(jī)組推力瓦高溫運(yùn)行是電站的重大隱患,也是電站管理者和運(yùn)行人員非常擔(dān)心的事情,因此,在解決此問題時(shí),不僅要從安裝、質(zhì)檢等方面找原因,也要從設(shè)計(jì)制造方面認(rèn)真分析,并且充分尊重和吸收不同技術(shù)人員的特長(zhǎng)、方法,集多方智慧加以解決。
責(zé)任編輯 吳 昊
2015-06-04
劉祥兵(1973-),男,高級(jí)工程師,主要從事水電站的生產(chǎn)及技術(shù)管理工作。 E_mail:lxb_yc@163.com