紀云松
(江蘇華電昆山熱電有限公司,江蘇 昆山 215300)
某電廠1000MW發(fā)電機組#7瓦振動分析
紀云松
(江蘇華電昆山熱電有限公司,江蘇 昆山 215300)
以某電廠1000MW發(fā)電機組為例,分析試運期間各軸承振動監(jiān)測數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)#7瓦振動超標。通過多次啟動觀察,找到了產(chǎn)生振動的原因,并采取針對性措施解決了#7瓦振動的問題。
1000MW機組;發(fā)電機;軸瓦振動;軸承
某電廠1 000 MW機組采用THDF125/67型發(fā)電機,#2機組首次啟機時,#7瓦振動從低負荷開始有爬升現(xiàn)象,到800MW時振動急劇爬升到200μm,1X相位變化較大,軸心觀察摩擦位置沒有變化,懷疑擋板、密封瓦有碰磨現(xiàn)象。具體數(shù)據(jù)見表1。
表1 振動數(shù)據(jù)
2.1 第1次平衡配重
經(jīng)過討論,在#7瓦發(fā)電機勵端加530 g/320°配重。第1次平衡配重后振動數(shù)據(jù)見表2。
表2 第1次平衡配重后振動數(shù)據(jù)
根據(jù)以上結(jié)果分析,第1次所加配重未達到要求。
2.2 第2次平衡配重
經(jīng)過討論,在#7瓦發(fā)電機勵端加300 g/25°配重(第1次配重拆去)。第2次平衡配重后振動數(shù)據(jù)見表3。
表3 第2次平衡配重后振動數(shù)據(jù)
經(jīng)分析,第2次配重后低負荷時振動基本滿足要求,但在500MW負荷后有振動幅值的爬升,相角也在變化,但在達到滿負荷后,經(jīng)一定時延后基本穩(wěn)定在130μm(單峰),低于西門子機組的軸振報警值154μm(單峰),但峰-峰值仍超出國家標準。
2.3 第3次平衡配重
以上兩次平衡配重后振動不達標,分析認為此振動明顯由轉(zhuǎn)子熱不平衡引起,可能因素為轉(zhuǎn)子通風(fēng)不暢、匝間短路等內(nèi)部情況,如徹查發(fā)電機需抽轉(zhuǎn)子。經(jīng)與發(fā)電機廠家確認后,制定并實施了第3次平衡配重方案,該次平衡配重的目的主要是控制滿負荷階段發(fā)電機#6,#7瓦的軸振水平,以利于168 h試運行階段的振動安全監(jiān)控。
#2機組啟動,順利達到1 000MW滿負荷,期間發(fā)電機振動變化情況大致如下。
(1)剛到3 000 r/min定速。7X軸振剛到3 000 r/min時為80μm左右(汽輪機數(shù)字電液控制系統(tǒng)(DEH)監(jiān)控屏數(shù)據(jù),單峰值,下同),比平衡配重前剛到3 000 r/min時的振動明顯偏大,主要原因為此次平衡配重是針對滿負荷階段的振動矢量計算的。
(2)低負荷階段。在500 MW及以下負荷時,#6,#7瓦軸振的通頻振動值基本穩(wěn)定在40μm左右(14:00—22:00)。但從汽輪發(fā)電機組在線狀態(tài)監(jiān)測和分析(TDM)系統(tǒng)的監(jiān)測趨勢圖上可以看到,7X軸振的振動矢量發(fā)生了很大變化,從最初的350°左右漂移至140°左右(14:30—19:30)。
從TDM系統(tǒng)趨勢圖看,#6,#7瓦振動矢量已經(jīng)漂移了100°左右。從矢量變化趨勢看,振動矢量隨負荷增加還有進一步的偏移趨勢。
(3)高負荷階段振動。700MW時:6X,36μm;7X,45μm。900MW時:6X,46μm;7X,62μm。剛到1000MW時:6X,56μm;7X,79μm。1 000MW運行1 h后振動穩(wěn)定數(shù)據(jù):6X,74μm;7X,99μm。1 000 MW運行 6 h后振動穩(wěn)定數(shù)據(jù):6X,74μm;7X,98μm。
從高負荷階段的振動變化趨勢看,#6,#7瓦軸振爬升曲線在700MW以上開始陡峭,在1 000MW穩(wěn)定負荷后,#6,#7瓦軸振仍有滯后1 h左右的爬升時間(爬升幅值為20μm左右),隨后振動在1000 MW負荷下能長時間保持穩(wěn)定。
經(jīng)分析第3次配重,在500MW負荷后有振動幅值的爬升,相角仍在變化,但在達到滿負荷后,經(jīng)一定時延后基本穩(wěn)定在100μm(單峰),基本達到了第3次配重前預(yù)期的效果。
2.4 振動的消除
為進一步保證機組投入生產(chǎn)后穩(wěn)定運行,決定對#2發(fā)電機進行抽轉(zhuǎn)子檢查,進一步查找#7瓦振動爬升的原因。
2.4.1 針對振動爬升故障的主要檢查
(1)發(fā)電機轉(zhuǎn)子交流阻抗試驗和極平衡試驗。試驗數(shù)據(jù)表明狀態(tài)良好。
(2)發(fā)電機轉(zhuǎn)子通風(fēng)試驗。該試驗在靜態(tài)下進行,目前只能檢測和評估通風(fēng)孔是否通暢,各孔通風(fēng)量因檢測手段的限制無法定量評估。發(fā)電機廠商對此次現(xiàn)場轉(zhuǎn)子通風(fēng)試驗結(jié)果表示認可。
(3)軸系中心復(fù)查調(diào)整。復(fù)查數(shù)據(jù)表明,汽輪發(fā)電機組對輪中心略有上張口(0.08mm),復(fù)裝時按要求調(diào)整為下張口(0.01mm)。勵磁發(fā)電機對輪復(fù)裝時下張口控制在0.15mm。
(4)汽、勵端密封瓦配合狀態(tài)檢查調(diào)整。復(fù)查結(jié)果表明,汽、勵端密封瓦支座的內(nèi)檔迷宮密封與轉(zhuǎn)軸有明顯磨痕,復(fù)裝前對迷宮銅條進行了修刮去翻邊處理,復(fù)裝時按圖紙要求控制了間隙。
復(fù)查時發(fā)現(xiàn),勵端密封瓦內(nèi)圓及平面均有碰磨痕跡,尤其是平面磨痕較為明顯。復(fù)裝階段也發(fā)現(xiàn),密封瓦座對合接縫處有0.08mm左右的錯位現(xiàn)象,安裝公司反映初次安裝階段就有該現(xiàn)象。在發(fā)電機廠技術(shù)人員的現(xiàn)場指導(dǎo)下,最終修正了該缺陷。
檢查結(jié)果表明,汽、勵端密封瓦本身的尺寸數(shù)據(jù)、橢圓度、平直度良好。
(5)汽、勵端軸瓦球面接觸狀態(tài)檢查修整。復(fù)檢時發(fā)現(xiàn)球面接觸狀態(tài)較差,汽端瓦呈線接觸,接觸面積嚴重不足。勵端瓦接觸角小于90°,兩側(cè)接近水平方向范圍無接觸。
發(fā)電機廠家派出專業(yè)人員現(xiàn)場研磨球面,最終達到了接觸角大于120°、檢查面積大于80%、接觸點分布均勻的配合要求。
(6)轉(zhuǎn)子與鐵心氣隙隔板間隙檢查調(diào)整。復(fù)查時發(fā)現(xiàn),該氣隙隔板與轉(zhuǎn)子勵端護環(huán)外圓有明顯磨痕,護環(huán)外圓60°弧度范圍碰磨痕跡锃亮,有略顯過熱現(xiàn)象,氣隙隔板內(nèi)圓上1~3點位置磨痕嚴重發(fā)黑。復(fù)裝時嚴格控制了該配合間隙。
2.4.2 檢修后發(fā)電機振動情況
#2機此次檢修工作完成后,重新帶到1 000MW滿負荷。在此過程中,發(fā)電機#6,#7瓦軸振基本穩(wěn)定(包括振幅和相位)。軸振與相位趨勢圖如圖1所示。
圖1 軸振與相位趨勢圖
(1)機組定速后,在并網(wǎng)前做了發(fā)電機電氣試驗,勵磁電流最大達到2 000A左右,在此期間發(fā)電機#6,#7瓦軸振基本穩(wěn)定(包括振幅和相位)。該狀態(tài)與前次新機安裝后初次沖轉(zhuǎn)定速時電氣試驗階段#6,#7瓦軸振有明顯爬升狀態(tài)相比,有了明顯好轉(zhuǎn)。
(2)發(fā)電機并網(wǎng)及后續(xù)升負荷過程中,#6,#7瓦軸振,尤其是#7瓦軸振,振幅和相位始終保持穩(wěn)定。與前次運行過程中#6,#7瓦軸振振幅大幅爬升,相位飄移150°的狀態(tài)相比,有了本質(zhì)的變化,即:此次檢查消缺工作消除了造成發(fā)電機熱態(tài)彎曲變形的故障,各瓦的軸振均低于70μm,且較穩(wěn)定。
檢修后重新開機,發(fā)電機振動熱態(tài)明顯爬升的現(xiàn)象消失,造成先前振動熱態(tài)明顯爬升現(xiàn)象的主要原因如下。
(1)勵端氣隙隔板與轉(zhuǎn)子護環(huán)碰磨,因護環(huán)懸掛式熱套在轉(zhuǎn)子本體上,該處的碰磨對振動影響較為敏感;同時,護環(huán)膨脹量將根據(jù)負荷的變化而變化。從原先表征出的熱不平衡現(xiàn)象看,此缺陷應(yīng)為主要原因。
(2)勵端密封瓦座對合接縫錯位,抵消了軸向間隙裕度,造成密封瓦自由度受阻,導(dǎo)致密封瓦與轉(zhuǎn)子碰磨。
(3)汽、勵端軸瓦球面接觸不良,造成軸瓦支撐剛度不足,尤其是高負荷階段動剛度更差。
[1]楊軍,李桂陽,何輒.機組軸系振動診斷及處理方法研究[J].華電技術(shù),2008,30(1):50-52.
[2]郭學(xué),程明都,李自峰,等.210MW汽輪發(fā)電機組振動分析與處理[J].華電技術(shù),2008,30(9):27-29.
(本文責(zé)編:白銀雷)
TK 268.+1
:B
:1674-1951(2015)04-0043-02
紀云松(1969—),男,江蘇常州人,高級工程師,從事燃氣電廠管理方面的工作(E-mail:13775221017@163.com)。
2014-12-02;
2015-01-20