趙 鐸,孫津生,郭長(zhǎng)寧,陳喜成,曹希佳,劉廣歆
(1.河南神馬尼龍化工公司,河南 平頂山 467000;2.天津大學(xué),天津 300072;3.清華大學(xué),北京 100000)
差壓雙效精餾在尼龍66聚合反應(yīng)器尾氣回收中的應(yīng)用研究
趙 鐸1,孫津生2,郭長(zhǎng)寧2,陳喜成3,曹希佳2,劉廣歆2
(1.河南神馬尼龍化工公司,河南 平頂山 467000;2.天津大學(xué),天津 300072;3.清華大學(xué),北京 100000)
針對(duì)神馬實(shí)業(yè)股份有限公司簾子布公司現(xiàn)有9條尼龍66工業(yè)絲生產(chǎn)線,每年累計(jì)排放尾氣36000多噸、己二胺120多噸的現(xiàn)狀,采用差壓雙效精餾模式,對(duì)這9條尼龍66工業(yè)絲生產(chǎn)線聚合反應(yīng)器尾氣進(jìn)行回收利用,并減少進(jìn)入廠區(qū)生產(chǎn)有機(jī)廢水生化處理系統(tǒng)有機(jī)廢水的處理量。利用Pro/Ⅱ進(jìn)行了流程模擬,證實(shí)了差壓雙效精餾模式的可行性以及節(jié)能效果。
尼龍66;尾氣回收;差壓雙效精餾;流程模擬;工程設(shè)計(jì)
尼龍66,即聚己二酰己二胺,工業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng)PA66,具有力學(xué)和耐熱、耐候性能優(yōu)良,自潤(rùn)滑和耐摩擦性能好,電絕緣性能優(yōu)異,吸水性大等特點(diǎn),是最早和應(yīng)用最廣泛的工程塑料,也是目前全球產(chǎn)量和市場(chǎng)消費(fèi)量最大的工程塑料,廣泛應(yīng)用于汽車(chē)工業(yè)、電子電器工業(yè)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)[1]。
在神馬實(shí)業(yè)股份有限公司簾子布公司7kt/a的一條尼龍66工業(yè)絲工藝生產(chǎn)線上,一臺(tái)反應(yīng)器在1.75MPa、230~245℃條件下蒸發(fā)476.96kg/h過(guò)熱水蒸汽和1.59kg/h己二胺(含少量低聚物);經(jīng)過(guò)配套的調(diào)節(jié)閥、旋風(fēng)器、洗滌塔等裝置減壓減溫洗出己二胺等雜質(zhì)后,尾氣排進(jìn)大氣中,洗滌出的己二胺廢水排進(jìn)廠區(qū)生產(chǎn)有機(jī)廢水生化處理系統(tǒng)處理達(dá)標(biāo)后排放。公司現(xiàn)有9條尼龍66工業(yè)絲生產(chǎn)線,每年累計(jì)排放尾氣36000噸、己二胺120噸。若能夠充分回收利用這部分尾氣余熱,每年可降低綜合能耗3600噸標(biāo)準(zhǔn)煤,并減少進(jìn)入廠區(qū)生產(chǎn)有機(jī)廢水生化處理系統(tǒng)的有機(jī)廢水處理量。
基于以上問(wèn)題,本文采用雙效差壓精餾[2-6]對(duì)尾氣進(jìn)行回收利用,其中洗滌塔加壓操作,精餾塔常壓操作。高壓塔產(chǎn)生的高溫蒸汽作為第二個(gè)精餾塔的熱源,整個(gè)裝置無(wú)熱源輸入,即可回收純凈的中壓蒸汽。第二個(gè)精餾塔的低溫軟水作為廢熱蒸汽的洗滌劑,不必再引入更多洗滌用水。
聚合反應(yīng)器排氣回收利用項(xiàng)目的工藝裝置是由洗滌塔和兩臺(tái)精餾塔及其附屬設(shè)施組成的連續(xù)精餾裝置,目的在于將原料廢熱蒸汽回收利用產(chǎn)生中壓蒸汽和除去蒸汽中的聚合物。裝置設(shè)計(jì)規(guī)模為處理廢熱蒸汽9952t/a(1.18MPa,230℃),生產(chǎn)時(shí)間8000h/a,為連續(xù)生產(chǎn)。回收純凈中壓蒸汽 9569t/a(980kPa,飽和蒸汽),其中己二胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至10-6級(jí),低聚物盡可能除去。裝置產(chǎn)生富含己二胺的廢水217t/a,可集中回收再利用。
圖1 尼龍66聚合反應(yīng)器尾氣回收裝置流程圖
1.1 裝置工藝說(shuō)明
裝置流程簡(jiǎn)圖如圖1所示。廢熱蒸汽原料進(jìn)入洗滌塔(T101)底部,由第二精餾塔而來(lái)的低溫軟水進(jìn)入洗滌塔(T101)頂部,廢熱蒸汽與低溫軟水在洗滌塔內(nèi)直接接觸,在洗滌塔的底部富集有機(jī)物(已二胺、低聚物等),此部分物料通過(guò)兩個(gè)塔的壓差進(jìn)入第二精餾塔(T102)中部,第二精餾塔(T102)塔底依靠洗滌塔塔頂而來(lái)的部分純凈的中壓蒸汽加熱塔釜物料,塔頂輕組分經(jīng)過(guò)冷凝器(E102)進(jìn)入回流罐(D102)中,一部分經(jīng)過(guò)回流泵(P104)回流進(jìn)入第二精餾塔(T102)中,一部分經(jīng)洗滌塔進(jìn)料泵(P104)送入洗滌塔(T101)中循環(huán)使用,塔底物質(zhì)達(dá)到指標(biāo)要求后利用壓差經(jīng)過(guò)帶有冷卻裝置的儲(chǔ)槽(E101)冷卻至40℃離開(kāi)本裝置。洗滌塔塔頂?shù)募儍糁袎赫羝糜诮o精餾塔T102塔釜再沸器E103加熱的部分外,做為中壓蒸汽熱源離開(kāi)本系統(tǒng)。
1.2 工藝原理及其說(shuō)明
本裝置采用的雙效壓差式精餾模式在甲醇精餾、乙醇精餾和環(huán)己烷三效精餾過(guò)程中已經(jīng)廣泛應(yīng)用,技術(shù)成熟。
采用雙效壓差式精餾模式,高壓塔產(chǎn)生的高溫蒸汽作為第二個(gè)精餾塔的熱源,整個(gè)裝置無(wú)熱源輸入,即可回收純凈的中壓蒸汽。第二個(gè)精餾塔的低溫軟水作為廢熱蒸汽的洗滌劑,不必再引入更多洗滌用水。洗滌塔(T101)將己二胺和低聚物等在本塔的塔底富集,經(jīng)壓差進(jìn)入精餾塔 (T102),精餾塔(T102)塔頂獲得低溫軟水,塔底廢熱蒸汽的廢物在達(dá)到排放指標(biāo)時(shí)便可排放。該流程兩塔公用回流罐,不使用外來(lái)熱源即可進(jìn)行,節(jié)省能耗。本裝置所選工藝的“三廢”排放少,只有少量的沖洗地用水和生活污水,不需單獨(dú)設(shè)立污水處理設(shè)施,可直接排放到總廠的污水處理裝置進(jìn)行處理,并按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)排放,對(duì)建設(shè)地區(qū)的環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生影響。設(shè)備超壓等事故狀態(tài)排放的蒸汽集中高點(diǎn)排放。本裝置無(wú)廢渣排放。
2.1 主要單元的操作模擬
2.1.1 精餾塔
本流程的單元操作為吸收和精餾。精餾是化工過(guò)程中非常重要的單元操作[7]。在Pro/Ⅱ軟件中,精餾模塊可用于氣-液、氣-液-水、液-液、氣-液-液等平衡過(guò)程的模擬。因此,本文所研究的雙效精餾流程中的洗滌塔和精餾塔,都是利用精餾塔模塊進(jìn)行模擬的。精餾塔的模擬是基于平衡級(jí)[8]來(lái)建立數(shù)學(xué)模型。
2.1.2 換熱器
Pro/Ⅱ軟件中有三種換熱器模塊:簡(jiǎn)單和嚴(yán)格換熱器以及冷箱。本流程所用的換熱器可用簡(jiǎn)單換熱器進(jìn)行模擬。簡(jiǎn)單換熱器可以模擬物流之間或物流與公用工程之間的換熱。
2.2 流程模擬結(jié)果
2.2.1 流股數(shù)據(jù)
利用化工流程模擬軟件Pro/Ⅱ?qū)δ猃?6聚合反應(yīng)器尾氣回收的雙效精餾流程進(jìn)行模擬,其主要流股組成見(jiàn)表1。
表1 尾氣回收工藝中主要流股的組成
從表1可以看出,洗滌塔塔頂流股S102為純凈的中壓蒸汽,其溫度遠(yuǎn)高于精餾塔塔底溫度,流股S102可用于精餾塔的熱源,精餾塔塔頂為低溫軟水,塔底流股符合排放要求。
2.2.2 洗滌塔和精餾塔模擬結(jié)果
洗滌塔的工藝操作條件見(jiàn)表2。根據(jù)洗滌塔的工藝操作條件進(jìn)行塔的模擬,結(jié)果見(jiàn)表3。
表2 洗滌塔的工藝操作條件
表3 洗滌塔的工藝模擬結(jié)果
精餾塔的工藝操作條件見(jiàn)表4。根據(jù)精餾塔的工藝操作條件進(jìn)行塔的模擬,結(jié)果見(jiàn)表5。
表4 精餾塔的工藝操作條件
從以上模擬結(jié)果可以得出各個(gè)塔板上的溫度、壓力情況、氣液相的流量等參數(shù),為流程設(shè)計(jì)提供了設(shè)計(jì)基礎(chǔ)。
3.1 自動(dòng)控制方案說(shuō)明
本裝置采用DCS系統(tǒng)對(duì)工藝生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行自動(dòng)控制,工藝過(guò)程中的各種工藝參數(shù)在CRT上集中動(dòng)態(tài)顯示,裝置的主要調(diào)節(jié)操作均可在操作間完成。
表5 精餾塔的工藝模擬結(jié)果
本裝置以回收能量物料平衡控制為主的控制方案,其具有以下優(yōu)點(diǎn):
低溫軟水和廢熱蒸汽在洗滌塔(T101)內(nèi)直接接觸換熱,實(shí)現(xiàn)傳熱和傳質(zhì),將廢熱蒸汽中的高沸點(diǎn)物質(zhì)控制在塔釜,一旦發(fā)生如下情況都可以使塔釜的液位下降或上升,如廢熱蒸汽壓力和溫度,低溫軟水的溫度及低溫軟水的流量等,當(dāng)以上因素發(fā)生變化,塔釜的液位都會(huì)發(fā)生變化,或升高或降低。為保證塔能正常運(yùn)行,出現(xiàn)以上情況,塔釜液位調(diào)節(jié)閥的自控控制采出,以便調(diào)節(jié)軟水的流量或廢熱蒸汽的壓力,控制洗滌塔穩(wěn)定。
第二精餾塔(T102)的進(jìn)料是由洗滌塔(T101)的塔底采出控制的,平穩(wěn)的進(jìn)料量是控制兩個(gè)塔平衡的主要因素,T102再沸器熱量由 T101提供,T102的熱量平衡也體現(xiàn)在塔底的液位上,本塔應(yīng)嚴(yán)格控制回流量,以控制整個(gè)二塔的能量平衡,滿足洗滌塔的低溫軟水的需水量。T102的回流罐的液位控制可以采用間歇高低液位控制。
3.2 工藝參數(shù)的調(diào)整
在工程設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,對(duì)該裝置進(jìn)行試車(chē),對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。精餾可通過(guò)回流量、進(jìn)料量和產(chǎn)品采出量的適當(dāng)調(diào)整,滿足塔的分離要求,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
精餾塔塔頂產(chǎn)品偏輕,通過(guò)適當(dāng)提高塔底溫度,增加塔頂采出量調(diào)整。
精餾塔塔頂產(chǎn)品偏重,通過(guò)適當(dāng)減少塔底溫度,增加回流量,減少塔頂采出量調(diào)整。
將裝置流程打通,對(duì)裝置、管道、管件的工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)。結(jié)果表明,在滿負(fù)荷狀態(tài)下,T101、T102兩塔操作符合要求。但T102塔頂冷凝器E102換熱面積不能滿足冷卻要求。為此做以下設(shè)備調(diào)整:
(1)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)采樣數(shù)據(jù)重新計(jì)算,需求總面積為17.9m2,原有冷凝器換熱面積為5.58m2,因此建議增加一臺(tái)面積為12~15m2的冷凝器,與原有冷凝器E101串(并)聯(lián)使用。
(2)同時(shí),原有E102冷卻水進(jìn)、出管口為Φ25mm,不能滿足冷卻水量要求,建議將冷去水進(jìn)出管口增加至Φ40mm,以保證冷卻水量的供給。
按照正常工藝數(shù)據(jù)穩(wěn)定開(kāi)車(chē),其具體工藝數(shù)據(jù)和對(duì)應(yīng)的檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表6、表7。期間連續(xù)開(kāi)車(chē),因回流罐內(nèi)游離胺含量過(guò)高(已高于進(jìn)料氣胺含量),將回流罐和精餾塔塔釜液全部放空后重新開(kāi)車(chē)。
表6 裝置工藝操作參數(shù)
表7 對(duì)應(yīng)檢測(cè)結(jié)果
設(shè)備不做調(diào)整,更換回流液為新鮮水,將原有塔釜液放空后重新開(kāi)車(chē),具體工藝參數(shù)維持不變同表6,對(duì)應(yīng)的檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表8。因?yàn)榭刂谱』亓鞴薨泛浚章试龈咧?3.99%。
表8 對(duì)應(yīng)檢測(cè)結(jié)果
將精餾塔進(jìn)料位置降低至塔釜進(jìn)料,具體工藝參數(shù)僅回流量T101變?yōu)?60kg/h、T102變?yōu)槿亓鳎袎赫羝a(chǎn)出量變?yōu)?124kg/h,其余維持不變同表6,對(duì)應(yīng)的檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表9。增大精餾塔回流,以降低回流液游離胺的含量,吸收率提高至90.45%。
表9 對(duì)應(yīng)檢測(cè)結(jié)果
對(duì)以上工藝調(diào)整過(guò)程進(jìn)行總結(jié),改進(jìn)后的流程圖如圖2所示。
圖2 改進(jìn)后工藝的模擬流程圖
根據(jù)實(shí)際開(kāi)車(chē)的工藝參數(shù)情況,精餾塔塔頂?shù)睦淠髂芰Σ蛔?,新增了一臺(tái)換熱面積15m2的冷凝器,與原有的冷凝器3并聯(lián)使用,并將塔頂?shù)臍庀喙芫€進(jìn)行了加粗。另外,為減少精餾塔塔頂氣相中夾帶的氣胺量,將精餾塔的進(jìn)料位置調(diào)整至塔釜進(jìn)料,并加大塔頂回流量。在線檢測(cè)冷凝液罐中的游離胺含量,以指導(dǎo)塔內(nèi)回流量的調(diào)整。如果罐內(nèi)游離胺含量高于一定值,則進(jìn)行一部分排放,并補(bǔ)充新鮮水,使游離胺含量處于較低水平,以保證對(duì)己二胺的吸收率。
在多次的工藝調(diào)整和設(shè)備改進(jìn)中,得到己二胺吸收率的比較圖,如圖3所示。
圖3 試車(chē)期間全部樣品吸收率對(duì)比結(jié)果
隨著工藝調(diào)整和設(shè)備改進(jìn),吸收率從最低56.38%提高至90.45%。工藝調(diào)整和設(shè)備改進(jìn)結(jié)果有效。裝置總胺量吸收率雖然到達(dá)90.45%,但是仍未達(dá)到設(shè)計(jì)要求,但考慮現(xiàn)有裝置雖不能實(shí)現(xiàn)對(duì)游離胺的處理,但已實(shí)現(xiàn)對(duì)己二胺的處理的預(yù)期效果。裝置在進(jìn)料量1468kg/h、0.62MPa(G)的條件下,可實(shí)現(xiàn) 1124kg/h中壓蒸汽產(chǎn)出,產(chǎn)品產(chǎn)出率76.7%,高于原設(shè)計(jì)的69%要求。對(duì)于游離胺(環(huán)己亞胺和其他未知的組分),現(xiàn)有裝置不能實(shí)現(xiàn)分離,需要重新設(shè)計(jì)流程。
利用差壓雙效精餾對(duì)尼龍66聚合反應(yīng)器尾氣進(jìn)行回收,通過(guò)研究可以得到如下結(jié)論:
(1)采用雙效壓差式精餾模式,高壓塔的產(chǎn)生高溫蒸汽作為第二個(gè)精餾塔的熱源,整個(gè)裝置無(wú)熱源輸入,即可回收純凈的中壓蒸汽。第二個(gè)精餾塔的低溫軟水作為廢熱蒸汽的洗滌劑,不必再引入更多洗滌用水。洗滌塔將己二胺和低聚物等在本塔的塔底富集,經(jīng)壓差進(jìn)入精餾塔,精餾塔塔頂獲得低溫軟水,塔底廢熱蒸汽的廢物在達(dá)到排放指標(biāo)時(shí)便可排放。該流程兩塔公用回流罐,不使用外來(lái)熱源即可進(jìn)行。
(2)通過(guò)流程模擬得到流股參數(shù)、中壓蒸汽的生產(chǎn)能力、工藝設(shè)備以及公用工程用量數(shù)據(jù),證實(shí)了差壓式雙效精餾模式的可行性以及節(jié)能效果。
(3)本裝置工藝的“三廢”排放少,只有少量的沖洗地用水和生活污水,不需單獨(dú)設(shè)立污水處理設(shè)施,可直接排放到總廠的污水處理裝置進(jìn)行處理,并按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)排放,對(duì)建設(shè)地區(qū)的環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生影響。設(shè)備超壓等事故狀態(tài)排放的蒸汽集中高點(diǎn)排放。本裝置無(wú)廢渣排放。
(4)在流程模擬數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上對(duì)該裝置進(jìn)行了工程設(shè)計(jì),獲得了裝置的管道參數(shù)、控制方案、設(shè)備操作技術(shù)以及裝置開(kāi)停車(chē)方法。對(duì)裝置工藝參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,總胺量吸收率到達(dá)90.45%。裝置在進(jìn)料量1468kg/h、0.62MPa(G)的條件下,可實(shí)現(xiàn)1124kg/h中壓蒸汽產(chǎn)出,產(chǎn)品產(chǎn)出率76.7%,高于原設(shè)計(jì)的69%要求。
(5)對(duì)于游離胺 (環(huán)己亞胺和其他未知的組分),現(xiàn)有裝置不能實(shí)現(xiàn)分離,需要重新設(shè)計(jì)流程。
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印度開(kāi)發(fā)納米催化劑解決化學(xué)工業(yè)中挑戰(zhàn)性的催化反應(yīng)問(wèn)題
印度科學(xué)與工業(yè)研究委員會(huì)-印度石油研究院 (CSIRIIP)已開(kāi)發(fā)了制備各種納米結(jié)構(gòu)材料(納米催化劑)的新的高能效合成策略,這些材料可用于幾個(gè)具有挑戰(zhàn)性的化學(xué)工業(yè)中的催化反應(yīng),包括苯選擇氧化為苯酚,丙烯選擇氧化為環(huán)氧丙烷(PO)等。
對(duì)苯選擇氧化制苯酚,CSIR-IIP使用了一種具有經(jīng)濟(jì)效率的有利于環(huán)境的綠色工藝。其已經(jīng)開(kāi)發(fā)了一種納米催化劑,可使用連續(xù)工藝在空氣存在下十分高選擇性地將苯直接轉(zhuǎn)化為苯酚。
對(duì)丙烯選擇性氧化合成環(huán)氧丙烷(PO),開(kāi)發(fā)的納米催化劑有助于以三廢最少,經(jīng)濟(jì)上可行和更環(huán)保的方式采用一種丙烯選擇氧化生產(chǎn)PO的新工藝。環(huán)氧丙烷(PO)是重要的合成中間體,用于制備大宗化學(xué)品,如聚氨酯泡沫,丙二醇,聚丙二醇和碳酸丙烯酯。目前,其全球產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)t/a,其中90%是通過(guò)氯代醇工藝或有機(jī)過(guò)氧化氫工藝 (Halcon法),其除了有嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題外,也會(huì)導(dǎo)致生成不想要的副產(chǎn)品。
CSIR-IIP開(kāi)發(fā)的另一納米催化劑是幫助甲烷低溫活化,能夠在常壓低溫活化甲烷而無(wú)一點(diǎn)失活,有助于減排二氧化碳。
CSIR-IIP也開(kāi)發(fā)了用于常壓連續(xù)工藝將乙烷轉(zhuǎn)化為乙烯的納米催化劑。
通過(guò)簡(jiǎn)單的制備方法控制合成納米粒子仍然是研究人員的一個(gè)挑戰(zhàn),因?yàn)榇蠖鄶?shù)的制備方法是能量密集的,需要大量的熱處理,并產(chǎn)出較大的顆粒。 (王熙庭)
Recycling off-gas from nylon 66 polymerization reactors with differential pressure double-effect distillation
ZHAO Duo1,SUN Jin-sheng2,GUO Chang-ning2,CHEN Xi-cheng3,CAO Xi-jia2,LIU Guang-xin2
(1.Henan Shenma Nylon Chemical Company,Pingdingshan 467000,China;2.Tianjin University,Tianjin 300072,China; 3.Tsinghua University,Beijing 100000,China)
In order to deal with more than 36,000 tons off-gas and over 120 tons HMD annual emission from nine nylon 66 industrial fiber product lines of Tire Fabrics Company of Shenma Industrial Company Limited,recycling of the polymerization reactors off-gas was carried out with differential pressure double-effect distillation,and what’s more,the amount of organic waste water fed to the biological treatment system was reduced significantly.Feasibility and energy saving effect of the differential pressure double-effect distillation was proven by flow sheet simulation using Pro/Ⅱ.
nylon 66;off-gas recycling;differential pressure double-effect distillation;process simulation;engineering design
TQ342.12;X78
:B
:1001-9219(2015)03-65-05
2014-11-15;
:趙鐸(1972-),男,高級(jí)工程師,電話0375-7066859,電郵nlzhaoduo@163.com。