劉來(lái)章
(德州德隆(集團(tuán))機(jī)床有限責(zé)任公司,山東 德州 253003)
曲軸是發(fā)動(dòng)機(jī)中的關(guān)鍵零件之一,由于它形狀復(fù)雜、剛性差(特別是六缸曲軸)、加工余量大、質(zhì)量分布不平衡,要求的加工精度又高,所以曲軸是發(fā)動(dòng)機(jī)中最難加工的工件之一。
六缸曲軸與四缸曲軸相比,加工難度增加很多,主要是曲軸剛性的問(wèn)題。傳統(tǒng)曲軸主軸頸加工工序是:(1)齊端面、打中心孔、套車曲軸大小頭;(2)銑削粗加工;(3)粗磨加工;(4)精磨加工。第一道工序是基準(zhǔn)加工工序,加工出的曲軸大小頭作為后3道工序的夾持基準(zhǔn)。第二道工序是粗銑加工,即銑刀盤高速旋轉(zhuǎn)而曲軸緩慢旋轉(zhuǎn),待曲軸旋轉(zhuǎn)1周即完成1個(gè)主軸頸的加工,這種加工方式的特點(diǎn)是效率高,可以快速去除毛坯余量,但加工表面質(zhì)量太差,外圓表面棱角分明。第三道工序是主軸頸粗磨加工,主要是對(duì)上道粗銑工序進(jìn)行修整,并進(jìn)一步減少加工余量,加工精度等級(jí)IT7~8級(jí),為保證成品合格率給精磨留余量0.2~0.3mm。第四道工序是主軸頸精磨工序,該道工序是將主軸頸各項(xiàng)尺寸及精度加工至圖紙要求的最終工序,由于前道粗磨工序留有余量較大,使得該工序加工時(shí)間較長(zhǎng)一些。
通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)加工方法的分析,我們不難看出第三道工序是1個(gè)瓶頸,該工序的加工精度不高,橢圓度誤差較大所以必須留較大的余量,給精磨工序帶來(lái)很大的負(fù)擔(dān),又由于前工序粗銑出來(lái)的外圓表面棱角分明,給本工序帶來(lái)的加工余量也非常大,且該道工序無(wú)法更精準(zhǔn)地控制加工余量、尺寸精度。
鑒于以上原因我們決定用車削的方法來(lái)代替第三道工序,即用精車削代替粗磨。以六缸重卡曲軸為例進(jìn)行試驗(yàn),見(jiàn)圖1曲軸圖示,六缸曲軸需要加工的主軸頸共有7個(gè),且剛性十分弱,工件質(zhì)量也不平衡,很有可能造成讓刀、振刀無(wú)法切削的情況,如何保證工件不變形或少變形是需要攻克的首要問(wèn)題。通過(guò)多次討論、實(shí)驗(yàn)論證,最后選用這樣一種配置,機(jī)床選用斜床身臥式數(shù)控車床,主軸配置液壓自定心卡盤,液壓尾座頂緊(圖2),中間采用曲軸專用開(kāi)式液壓自定心中心架進(jìn)行輔助支撐,中心架移動(dòng)采用液壓油缸驅(qū)動(dòng),中心架兩側(cè)配有工件托架,方便裝卸工件,詳見(jiàn)圖3。
機(jī)床樣機(jī)(圖4)試制完成后,進(jìn)行了多次試切削,基本上達(dá)到了預(yù)期效果,但同時(shí)也存在一些問(wèn)題:(1)曲軸第四主軸頸(剛性最弱的位置)徑向跳動(dòng)超差,圖紙要求0.15mm,經(jīng)過(guò)試驗(yàn)車削的跳動(dòng)誤差為0.20mm;
(2)由于工件本身形狀的原因,決定了工件易變形的特點(diǎn),故采用液壓尾座持續(xù)頂緊的方式易產(chǎn)生工件變形,且無(wú)法避免;(3)采用如圖5所示的曲軸車刀后,刀桿探出太長(zhǎng)剛性較差,偶爾出現(xiàn)振刀現(xiàn)象;(4)利用液壓油缸驅(qū)動(dòng)中心架前后移動(dòng)的方式不安全,液壓缸帶有感應(yīng)磁環(huán),對(duì)環(huán)境要求較高,機(jī)床車削下來(lái)的切屑極易干擾磁環(huán)的信號(hào),造成油缸誤動(dòng)作進(jìn)而出現(xiàn)事故。
根據(jù)上述樣機(jī)試制情況及試切削情況來(lái)看,機(jī)床結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步優(yōu)化,考慮工件變形大、刀桿剛性和操作安全性等問(wèn)題,得出如下優(yōu)化措施:
(1)將原來(lái)的液壓尾座改為副主軸結(jié)構(gòu),前后主軸分別配有液壓浮動(dòng)卡盤,避免持續(xù)頂緊給工件造成的軸向變形問(wèn)題;
(2)特殊設(shè)計(jì)曲軸專用整體式刀盤,刀盤厚度要滿足曲軸檔寬和進(jìn)檔較深的車削要求,避免原曲軸車刀桿剛性不足的問(wèn)題;
(3)改變曲軸中心架的驅(qū)動(dòng)方式,采用伺服電動(dòng)機(jī)+滾珠絲杠的方式驅(qū)動(dòng)中心架移動(dòng),這種方式可以在任意位置停止且定位精度高,同時(shí)也提高了機(jī)床的動(dòng)作安全性,通過(guò)中心架跟隨的方式來(lái)加工,即架第二主軸頸車第三主軸頸,架第三主軸頸車第四主軸頸,架第四主軸頸車其他所有主軸頸,通過(guò)這種方式來(lái)最大限度地減小工件變形;
(4)刀盤上增配在線測(cè)量裝置,因?yàn)榍S兩端是毛坯面,軸向定位不準(zhǔn)確,每加工1件需要人工對(duì)刀1次十分繁瑣,有了在線測(cè)量裝置,就完全實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)對(duì)刀,對(duì)刀精確且用時(shí)較短。
通過(guò)這4步的優(yōu)化改進(jìn),又進(jìn)行了多次反復(fù)試車,檢驗(yàn)機(jī)床加工精度的穩(wěn)定性,最終結(jié)果完全超過(guò)預(yù)期。優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)外形圖見(jiàn)圖6,精車的各項(xiàng)精度高于粗磨精度,精車后的精度見(jiàn)表1所示,通過(guò)表1各項(xiàng)比較可以得出,精車方式完全可以取代粗磨的方式。
表1 精車與粗磨曲軸主軸頸的對(duì)比表
我們從兩個(gè)方面進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析,首先在效率方面,精車方式比粗磨方式節(jié)約了15.4%的時(shí)間,在當(dāng)今市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的社會(huì),分秒必爭(zhēng)是每個(gè)企業(yè)追求最大利潤(rùn)的一部分。其次在使用成本方面,精車方式的優(yōu)點(diǎn)就更為突出了,車床的銷售成本比磨床的低,車刀刀片的消耗成本要比磨床砂輪的成本低很多,車削下來(lái)的鐵屑可以作為廢鐵變賣,進(jìn)一步降低使用成本,而磨床的磨屑則無(wú)法回收,另外磨削產(chǎn)生的油霧對(duì)工人的身體健康影響很大,諸多因素證明以精車方式取代粗磨方式是正確的,也是一種趨勢(shì)。見(jiàn)表2使用成本對(duì)比表。
表2 使用成本對(duì)比表
本文通過(guò)利用傳統(tǒng)加工方法和前期試驗(yàn)進(jìn)行分析論證,提出了一種擺脫傳統(tǒng)曲軸加工行業(yè)瓶頸的解決方案,也是一次大膽嘗試,該方案既降低了使用成本,又能提高效率及精度,是一種加工方法的更新?lián)Q代,同時(shí)總結(jié)出了利用車床方式進(jìn)行加工時(shí),機(jī)床結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的各個(gè)要點(diǎn),目前該機(jī)床已交付用戶使用,得到了各用戶的認(rèn)可。
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