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      煙梗開包機(jī)倒料過程的分析與實(shí)踐

      2015-05-30 13:51:11徐榮華張國平方利梅高雪峰安浩楊浩
      科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2015年31期
      關(guān)鍵詞:氣缸

      徐榮華 張國平 方利梅 高雪峰 安浩 楊浩

      摘 要:在卷煙生產(chǎn)企業(yè)制梗絲生產(chǎn)線投料端,越來越多的企業(yè)采用了自動化設(shè)備-煙梗開包機(jī)代替了傳統(tǒng)的人工上包、開口、倒料的投料模式,并獲得了良好的現(xiàn)場環(huán)境、很低的勞動強(qiáng)度等效果。但是,由于各企業(yè)采用的生產(chǎn)配方不同,原料的產(chǎn)地也不相同,造成原料包裝不同且包裝形式雜亂,部分產(chǎn)地原料包裝情況使得煙梗開包機(jī)出現(xiàn)了倒料動作的失敗,失去了自動化的意義。該文針對煙梗開包機(jī)倒料過程中所采用的機(jī)械結(jié)構(gòu)、自動化控制方式,結(jié)合氣缸的工作原理,對產(chǎn)生倒料動作失敗的原因進(jìn)行分析,并將分析后的方法應(yīng)用于對設(shè)備的調(diào)整,得出一種適應(yīng)不同包裝形態(tài)原料的控制方式。

      關(guān)鍵詞:煙梗投料 煙梗開包機(jī) 氣缸 氣缸原理 氣缸勻速運(yùn)動

      中圖分類號:TS4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)11(a)-0072-03

      在卷煙生產(chǎn)企業(yè)制梗絲生產(chǎn)線中,煙梗原料多采用麻袋進(jìn)行包裝,每袋重25~50 kg不等。當(dāng)需要將原料投入生產(chǎn)線時,需要由人工進(jìn)行搬運(yùn)、開口并將麻袋的煙梗倒進(jìn)第一級設(shè)備。相比傳統(tǒng)的煙梗人工喂料方式帶來的工人勞動強(qiáng)度過大和對現(xiàn)場環(huán)境粉塵污染嚴(yán)重的情況,采用煙梗開包機(jī)將煙梗向生產(chǎn)線投料的方式,可自動完成麻袋的搬運(yùn)、開口、倒料過程,從而有效避免以上問題,并使生產(chǎn)現(xiàn)場工作流程更加有序、生產(chǎn)線自動化程度得到一定的提高。但是,國家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并沒有將包裝煙梗用麻袋像制葉絲線包裝片煙用煙箱進(jìn)行尺寸、外形、包裝方式等方面的統(tǒng)一規(guī)定,各復(fù)烤企業(yè)在現(xiàn)階段向卷煙生產(chǎn)企業(yè)提供的原料包裝形態(tài)并不相同。由于生產(chǎn)采用的配方不同,使得不同產(chǎn)地、不同等級的梗包在同一批次生產(chǎn)流程內(nèi)進(jìn)入了煙梗開包機(jī)進(jìn)行處理,導(dǎo)致煙梗開包機(jī)出現(xiàn)了整包掉落、空麻袋掉落等問題,不能滿足功能要求,也因此需要人工進(jìn)行干涉,從而影響了生產(chǎn)的連續(xù)性和自動化程度。

      1 狀況描述

      該文主要就浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司寧波卷煙廠的制梗絲原料的包裝情況,對煙梗開包機(jī)在倒料過程出現(xiàn)的掉落狀況進(jìn)行描述和分析。制梗絲原料共來自4個產(chǎn)地,此稱為A、B、C、D4個產(chǎn)地,均采用麻袋進(jìn)行包裝,包裝情況統(tǒng)計如表1所示。

      從表1內(nèi)可看出,各產(chǎn)地原料的包裝尺寸、外形、封口方式均不相同,同一產(chǎn)地的原料在包裝時也存在了不同的情況。在生產(chǎn)過程中,除B產(chǎn)地原料生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定外,其余3個產(chǎn)地的原料都產(chǎn)生了不同程度的生產(chǎn)中斷。

      2 分析與實(shí)踐

      2.1 倒料原理

      如圖1所示,2-輸送帶將開口后的7-等待倒料的梗包向前輸送,經(jīng)1-勾包檢測光電管檢測后延時停止在待倒料位置,部分8-灑落煙梗會提前從包裝內(nèi)落下,以減少倒料負(fù)載。倒料機(jī)構(gòu)由4-插包臂、5-驅(qū)動氣缸、6-支撐主軸組成,5-驅(qū)動氣缸的氣缸桿在初始狀態(tài)為伸出狀態(tài),4-插包臂回繞6-支撐主軸旋轉(zhuǎn)抬起等待梗包通過;當(dāng)氣缸桿縮回時,插包臂沿圖示弧線運(yùn)動,插包臂頭端進(jìn)入麻袋內(nèi)部勾住麻袋,插包臂將麻袋提起,同時2-輸送帶在插包臂頭端進(jìn)入梗包后啟動輔助氣缸動作。

      2.2 分析調(diào)整

      由于前端的自動開口機(jī)械機(jī)構(gòu)無法完全模擬人工的割斷繩頭、抽繩解口、解開扎口團(tuán)的動作,采用的是旋轉(zhuǎn)切割方式。如果切割封口端,會產(chǎn)生麻袋碎片、麻繩等雜物,同時由于封口時卷疊的麻袋層較厚會導(dǎo)致開口不連續(xù)影響卸料和扎口團(tuán)纏繞導(dǎo)致的開口部件故障等問題,帶有扎口團(tuán)的封口端也因此成為了倒料時插包臂進(jìn)入的部位。由于梗包停止位置由光電管從接收信號到失去信號控制,所以梗包的長短并不影響勾包氣缸動作的時間。經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),A、C、D3個產(chǎn)地的原料主要由于不同長度的扎口團(tuán)干擾了光電管,使得光電管在包裝本體通過后,仍判斷梗包未完全通過,導(dǎo)致梗包停止位置不在同一位置范圍,出現(xiàn)了當(dāng)停留在較遠(yuǎn)位置時插包臂頭端進(jìn)入麻袋較少和勾到了較厚的麻袋層卷疊部位的情況,從而導(dǎo)致當(dāng)輸送帶啟動后出現(xiàn)了插包臂頭端進(jìn)入量減少甚至脫落的情況,從而導(dǎo)致了麻袋的掉落。

      由于輸送帶采用的是直插式減速機(jī)驅(qū)動、無變頻控制,輸送速度無法降低,只能增加插包臂頭端進(jìn)入麻袋內(nèi)的深度,因此我們將氣缸桿縮回的速度進(jìn)行了提高。當(dāng)速度提高后,出現(xiàn)了麻袋從輸送帶上被推落的情況。按圖1內(nèi)運(yùn)動軌跡,我們發(fā)現(xiàn)掉落梗包的停留位置出現(xiàn)在了插包臂運(yùn)動弧線的最低點(diǎn)附近。綜合考慮表1內(nèi)統(tǒng)計的麻袋外形狀況,我們決定將麻袋停止時間提前,使插包臂頭端從包裝貼進(jìn)尾端的上表面進(jìn)入。此種方法改善了A、C、D產(chǎn)地原料在倒料過程中的掉袋情況,但仍有大部分麻袋出現(xiàn)了在完全提起后空麻袋從插包臂頭端脫落的情況以及B產(chǎn)地包在原料在提起的過程中從插包臂頭端脫落的情況。對此,我們調(diào)整了氣缸終位時的緩沖,以求減小氣缸桿完全縮回時產(chǎn)生的沖擊,結(jié)果由于速度較快,氣缸桿在到達(dá)終位前出現(xiàn)了抖動,仍出現(xiàn)了速度的下降,空麻袋仍從插包臂頭端脫落;而且,B產(chǎn)地原料仍在提起倒料過程中脫落麻袋。

      綜合上述考慮,我們決定將氣缸速度降低,以解決A、C、D產(chǎn)地原料終點(diǎn)位置時的速度下降過多導(dǎo)致的空麻袋掉落問題和B產(chǎn)地在提起過程中的脫落情況。因此,保證氣缸速度降低后插包臂頭端進(jìn)入麻袋內(nèi)的深度是需要解決的問題。鑒于此種結(jié)構(gòu)內(nèi)使用的驅(qū)動源為雙作用單桿氣缸,我們對氣缸的工作過程進(jìn)行了探討,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。

      當(dāng)插包臂頭端需要進(jìn)入麻袋時,氣缸桿進(jìn)行縮回動作。壓縮空氣從2-頭端進(jìn)排氣口進(jìn)入3-氣缸頭腔,缸體內(nèi)原有壓縮空氣經(jīng)5—尾端進(jìn)排氣口流出,3-氣缸頭腔和4-氣缸尾腔產(chǎn)生了壓力差,產(chǎn)生了拉力,并推動1-活塞桿移動。忽略活塞桿的直徑,產(chǎn)生的拉力F=P1S-P2S,其中P1為氣缸頭腔內(nèi)的空氣壓力,P2為氣缸尾腔內(nèi)的空氣壓力,S為活塞面積。產(chǎn)生的拉力又可表述為F=ma,其中m為負(fù)載質(zhì)量,a為使負(fù)載產(chǎn)生的加速度。由上述公式來看,隨著氣缸尾腔的空氣排出,壓力下降,氣缸活塞桿會對物料產(chǎn)生拉力,當(dāng)拉力大于負(fù)載后,氣缸活塞桿會產(chǎn)生變加速運(yùn)動。由于在提起倒料過程中,煙梗會從麻袋內(nèi)倒出,相對于氣缸桿的負(fù)載會大幅減少,氣缸活塞桿的加速度會進(jìn)一步增大,這也導(dǎo)致了在提起倒料的終點(diǎn)位置時速度很大。上述也可佐證,當(dāng)B產(chǎn)地原料相對其他3個產(chǎn)地原料停止位置靠前時,相比其他3個產(chǎn)地原料會提前接觸插包臂,從而阻礙了插包臂的運(yùn)動,使得此時氣缸尾腔的壓力下降較多;當(dāng)插包臂的運(yùn)動軌跡不再受到阻礙時,啟動速度較大,導(dǎo)致在提起倒料過程中的脫落。

      由于氣體具有可壓縮性,氣缸尾腔內(nèi)的壓縮空氣在連接大氣后出現(xiàn)的壓力下降,可由氣缸活塞向尾端的移動進(jìn)行壓縮后再次上升,從而減慢對活塞桿拉力的變化速度。但當(dāng)前采用的通過排氣調(diào)速提高氣缸速度的方法,氣缸尾腔內(nèi)的壓縮空氣順利排出并不能很好地保證氣缸頭腔和尾腔的壓力差。

      綜上所述,為避免扎口團(tuán)對插包臂頭端進(jìn)入包裝內(nèi)的影響,將全部原料停止時間提前,在插包臂受到阻礙的位置進(jìn)行動作保持,將氣缸尾端排氣頭減小,但留給足夠時間排氣形成壓力差,從而使插包臂頭端獲得一定的進(jìn)入深度。但是需要考慮氣缸活塞桿受到阻礙時,尾端壓力對麻袋提起速度的影響,即能否對后端氣體進(jìn)行壓縮,不產(chǎn)生加速度的大幅增加。由于沒有收集到相關(guān)資料,筆者并沒有計算出準(zhǔn)確結(jié)果,此處提出的計算過程僅供參考和指正。我們認(rèn)為,當(dāng)插包臂運(yùn)動軌跡受到梗包的阻礙后,氣缸活塞桿停止運(yùn)動,氣缸頭腔壓縮空氣壓力應(yīng)為0.6 MPa(供應(yīng)壓力),由于插包臂本身結(jié)構(gòu),只要產(chǎn)生壓差,插包臂就會產(chǎn)生運(yùn)動,可假設(shè)運(yùn)動過程中對氣缸后腔空氣進(jìn)行了壓縮,在插包臂被梗包阻礙停止后,氣缸尾腔內(nèi)的壓力也為0.6 MPa。根據(jù)伯努力方程應(yīng)用公式P=0.5ρv2(P為空氣動壓力,v為氣體流動速度)計算出氣缸后腔向外排出的空氣流速,再使用Q=vs(v為氣體流動速度,s為排出口截面積)計算出空氣流量,接著根據(jù)氣體體積的減少計算質(zhì)量的減少,最后根據(jù)P/m=C(P為實(shí)際壓力,m為氣缸后腔體積內(nèi)的空氣質(zhì)量,C為常數(shù))。由于氣缸后腔內(nèi)的壓力和空氣密度隨著空氣的排出在下降,排出的速度也隨之下降,筆者未能計算出后腔內(nèi)的壓力與時間和排出口截面積的關(guān)系。另外,當(dāng)氣缸運(yùn)動后,由于壓縮空氣流動速度很快,假設(shè)氣缸頭腔內(nèi)的壓力很快達(dá)到即保持0.6 MPa,根據(jù)玻意耳-馬略特定律公式計算一定的運(yùn)動距離對氣體的壓縮情況,但由于壓縮空氣同時在排出且隨內(nèi)部壓力變化排出速度也在變化,并不符合玻意耳-馬略特定律對一定質(zhì)量理想氣體的前提條件要求。

      對此,我們只能采用實(shí)驗(yàn)的方法,先將氣缸速度調(diào)至較低工況。在較低速度的情況下,需保持較長時間才能使插包臂頭端進(jìn)入包裝內(nèi)一定深度,同時在輸送帶啟動后由于輸送帶和插包臂運(yùn)動的速度差,插包臂頭端會從包裝內(nèi)脫落。經(jīng)過多次調(diào)整氣缸速度和停止時間,我們確定的最終控制方式為將輸送帶停止時間提前,即麻袋停止等待倒料的位置提前使插包臂進(jìn)入點(diǎn)避開尾部位置而從尾端上表面進(jìn)入,延遲時間啟動輸送帶使插包臂頭端進(jìn)入一定深度后,采用步進(jìn)輸送帶的控制方式保證插包臂頭端在提起倒料前仍保持一定的進(jìn)入深度。

      3 結(jié)語

      綜上所述,針對包裝形式雜亂的制梗絲線原料,通過對控制方式的調(diào)整,利用氣缸前后腔壓力差,在不改動當(dāng)前結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上成功地完成了煙梗開包機(jī)的倒料動作。但是,氣缸內(nèi)部的壓力變化過程較為復(fù)雜,使用氣缸作為驅(qū)動源并不是最合適的選擇,使用帶有變頻控制的電機(jī)控制插包臂的效果應(yīng)會優(yōu)于氣缸。

      參考文獻(xiàn)

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      [2] 劉延俊.液壓與氣壓傳動[M].2版.機(jī)械工業(yè)出版社,2007:

      130-137.

      [3] 孫文策.工程流體力學(xué)[M].2版.大連理工大學(xué)出版社,

      1995:50-55.

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