李春發(fā)
1.問題背景
廈順板帶冷精軋?jiān)O(shè)備是德國ACHENBACH公司的1850mm四輥軋機(jī),一對(duì)支承輥和一對(duì)工作輥,支承輥輥徑1400mm,工作輥輥徑400mm。主要軋制薄鋁板。每當(dāng)換輥后檢查軋制成品時(shí)發(fā)現(xiàn)靠軋機(jī)操作側(cè)料邊部會(huì)有周期性的輥印。將輥抽出檢查時(shí)同樣發(fā)現(xiàn)在工作輥上輥操作側(cè)也有一道深深的壓痕,同樣發(fā)現(xiàn)上支承輥操作側(cè)產(chǎn)生一圈均勻分布的印痕。
2.問題分析
經(jīng)過反復(fù)檢查、推敲,最終發(fā)現(xiàn)問題出現(xiàn)在工作輥換輥動(dòng)作程序問題上面。其換工作輥程序是:
工作輥換輥牽引小車先將軋機(jī)內(nèi)舊工作輥抽出,然后送入一對(duì)新工作輥,新輥到達(dá)軋機(jī)機(jī)體位置后,工作輥下負(fù)彎輥缸將輥提升到達(dá)上支承輥后,換輥牽引小車退回原位。工作輥提升是伺服閥Y1.1(如圖一)通過電磁閥Y4.1控制四個(gè)物理結(jié)構(gòu)相同的下負(fù)彎缸Z2.5、Z2.6、Z2.7和Z2.8將工作輥提升至上支承輥。由于工作輥操作側(cè)比驅(qū)動(dòng)側(cè)輕,當(dāng)工作輥提升時(shí),當(dāng)彎輥缸提升時(shí),而四個(gè)下負(fù)彎缸Z2.5、Z2.6、Z2.7和Z2.8的作用力相等,自然重量輕的操作側(cè)先提升,也即工作輥操作側(cè)先接觸上支承輥,在驅(qū)動(dòng)側(cè)提升過程中,操作側(cè)與上支承輥產(chǎn)生滑動(dòng)摩擦,由于支承輥硬度比工作輥高,所以在工作輥上形成一道深深的刮痕,當(dāng)軋機(jī)溫輥時(shí),工作輥刮痕對(duì)上支撐輥形成一圈均勻分布的印痕。當(dāng)軋制鋁板時(shí),刮痕對(duì)軋制料邊部產(chǎn)生周期性輥印。
3.解決問題
通過問題分析,我們發(fā)現(xiàn),產(chǎn)生刮痕根本原因是工作輥提升時(shí),兩側(cè)提升時(shí)不平衡。解決思路就是使工作輥提升時(shí)盡量水平上升,減小傾斜所造成與支承輥間的摩擦,以消除輥間表面印痕。
由于工作輥操作側(cè)輕,而作用于工作輥上的四個(gè)下負(fù)彎缸Z2.5、Z2.6、Z2.7和Z2.8作用力相等。
為使驅(qū)動(dòng)側(cè)負(fù)彎缸作用力大于操作側(cè),勢必對(duì)液壓管路進(jìn)行改造,這樣將會(huì)對(duì)軋機(jī)軋制時(shí)彎輥控制產(chǎn)生影響。為不影響軋機(jī)正常功能,通過修改Bachmann M1 SGC彎輥提升動(dòng)作程序,以達(dá)到工作輥水平上升。
為了減小工作輥提升時(shí)的傾斜度,我們將輥提升動(dòng)作進(jìn)行分解,將原來提升一步到位分成三步完成:將開始提升壓力由設(shè)計(jì)70bar減小到45bar,提升5秒后,再將壓力增加到56bar,再過5秒后,恢復(fù)到設(shè)計(jì)壓力。對(duì)工作輥的起始提升壓力盡可能降低,直至上、下工作輥完全接觸后再恢復(fù)設(shè)計(jì)所需壓力;加大緩沖時(shí)間,使提升時(shí)間由設(shè)計(jì)8秒延長至30秒。目的使下工作輥提升時(shí)驅(qū)動(dòng)側(cè)和操作側(cè)盡量處于水平靠攏上支承輥輥,減少它們間傾斜所造成摩擦,以消除輥間表面印痕。
圖一
程序如下:
IF bending_is_set_up THEN
workRoll_UpTON(IN:=TRUE, PT:=t#30S);
workRoll_Up_SlowTON(IN:=TRUE, PT:=t#5S);
ELSE
workRoll_UpTON(IN:=FALSE, PT:=t#30S);
workRoll_Up_SlowTON(IN:=FALSE, PT:=t#5S);
END_IF
IF NOT workRoll_UpTON.Q AND workrolls_Up THEN
BendRefOut := 0.65 * gc_par.bend.rollChngUp;
END_IF
IF bending_is_set_up AND workRoll_Up_SlowTON THEN
BendRefOut := 0.8 * gc_par.bend.rollChngUp;
END_IF
IF bending_is_set_up AND workRoll_UpTON.Q THEN
BendRefOut := gc_par.bend.rollChngUp;
END_IF
IF (Workrolls_Up) THEN
bending_valve_top_negative := TRUE; (* Y3.1 *)
bending_valve_top_positive := TRUE; (* Y2.1 *)
bending_valve_bottom_positive := TRUE; (* Y5.1 *)
bending_valve_bottom_negative := FALSE; (* Y4.1 *)
bending_counterpressure := FALSE; (* Y6.1 *)
workRoll_UpTON(IN:=FALSE, PT:=t#30S);
END_IF
IF bending_is_set_up THEN
IF ABS(BendingMain.bend_act) > 0.8*ABS(BendRefOut)
AND ABS(BendingMain.bend_act) < 1.2*ABS(BendRefOut) THEN
WorkRollsUpTON(IN:=TRUE, PT:= t#34s);
ELSE
WorkRollsUpTON(IN:=FALSE, PT:= t#34s);
gc_val.bend_val.benstate := BENSTATE_MOVE_UP;
END_IF;
IF WorkRollsUpTON.Q THEN
gc_val.bend_val.benstate := BENSTATE_IS_UP;
END_IF
ELSE
WorkRollsUpTON(IN:=FALSE, PT:= t#34s);
END_IF
4.改善效果:
根據(jù)公司MES系統(tǒng)生產(chǎn)記錄表情況統(tǒng)計(jì):2012年1-9月,因工作輥刮痕產(chǎn)生輥印直接損失:
CTP0降級(jí)至CTP1約150噸;CTP0降至PS約200噸;直接報(bào)廢50噸。直接經(jīng)濟(jì)損失:150噸*1000元/噸+200噸*1500元/噸+50噸*7000元/噸=800000元
間接損失:
(1)無法軋制寬度1600mm以上成品;
(2)此印痕嚴(yán)重時(shí)無法軋制只好重新?lián)Q輥,增加停機(jī)時(shí)間,每換一對(duì)輥用時(shí)30分鐘;
(3)縮短工作輥使用壽命。