摘要:文章以紅會(huì)一礦1703工作面回風(fēng)巷為例,通過對(duì)煤柱巷道原有支護(hù)形式和受力狀況的分析,針對(duì)原支護(hù)不足,提出新支護(hù)理念——整體耦合讓均壓支護(hù),付諸實(shí)施后,取得明顯支護(hù)效果,為類似地質(zhì)條件煤柱巷道支護(hù)形式的選擇提供了有益借鑒。
關(guān)鍵詞:煤礦;老礦井;煤柱巷道支護(hù)方案;整體耦合讓均壓支護(hù);回風(fēng)巷 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):TD353 文章編號(hào):1009-2374(2015)18-0155-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.18.078
1 概述
紅會(huì)一礦開采靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司紅會(huì)煤田,屬低瓦斯礦井。礦井始建于20世紀(jì)70年代初期,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力105萬t/a,現(xiàn)核定生產(chǎn)能力220萬t/a,礦井的采煤方法為長(zhǎng)壁綜采放頂煤采煤法。分區(qū)式多水平斜井開拓方式。錨網(wǎng)支護(hù)技術(shù)推廣以來,紅會(huì)一礦不斷研究和總結(jié),形成了適合本礦地質(zhì)條件的錨網(wǎng)支護(hù)技術(shù)體系。但近年來,由于受小煤窯采動(dòng)及地質(zhì)構(gòu)造的影響,巷道變形嚴(yán)重,回采期間需進(jìn)行二次擴(kuò)修,安全生產(chǎn)受到了嚴(yán)重威脅。為了解決邊角煤柱工作面巷道支護(hù)難題,我礦技術(shù)研究人員與科研單位通過研究決定進(jìn)行整體耦合讓均壓支護(hù)新技術(shù)、新工藝試驗(yàn),取得理想效果。
2 試驗(yàn)巷道概況及支護(hù)現(xiàn)狀
試驗(yàn)巷道選在1703煤柱工作面回風(fēng)巷。1703工作面煤層平均厚度9.5m,煤層傾角4°~12°,煤層普氏硬度系數(shù)f為2.5~3.8,煤層含有一層夾矸,夾矸厚度0~0.5m,巖性為粉砂質(zhì)泥巖,遇水易變軟、膨脹,工作面東北部是大面積小煤窯破壞區(qū),工作面埋深326~428m。工作面回風(fēng)巷與1701工作面采空區(qū)呈窄小煤柱接觸,煤柱凈尺寸5m,設(shè)計(jì)走向長(zhǎng)730m,沿煤層底板布置,斷面形狀為半圓拱形。巷道高3.0m,寬4.0m,掘進(jìn)斷面10.28m2,采用錨網(wǎng)索支護(hù)方式,施工230m后,針對(duì)變形情況,對(duì)剩余500m巷道支護(hù)方案進(jìn)行了優(yōu)化。
3 原支護(hù)形式及存在的問題
3.1 原支護(hù)形式
錨網(wǎng)索支護(hù)方式是1703回風(fēng)巷之前采用的主要支護(hù)方式。頂部、幫部分別使用Φ20×2100mm和Φ20×1800mm等強(qiáng)度螺紋鋼錨桿,錨桿間排距800×800mm,配200×200×80mm木托板及120×120×10mm金屬托板;錨索采用Φ15.24×7000mm鋼絞線,頂部單排布置,間距2.4m,配400mm長(zhǎng)工字鋼托梁。每根錨桿裝2節(jié)K2360樹脂藥卷,錨索裝1節(jié)K2360、2節(jié)Z2360樹脂藥卷加長(zhǎng)錨固。全斷面鋪設(shè)12#鉛絲編織的菱形網(wǎng),網(wǎng)孔30×30mm。
3.2 原支護(hù)存在的問題
(1)由于受地質(zhì)構(gòu)造及小窯破壞區(qū)影響,巷道頂板下沉、幫凸、底鼓,局部巷道頂板墜包網(wǎng)破,錨桿托板破裂。巷道收斂變形嚴(yán)重,局部寬度不足3.0m,高度不足2.5m;(2)很多錨桿隨圍巖的變形一起變形,大部分錨桿受力不均勻,木托板被壓碎,個(gè)別錨桿、錨索被拉斷,導(dǎo)致失效。
3.3 巷道破壞原因分析
(1)初期支護(hù):由于錨桿的托盤與巖面沒有緊貼,這樣在安裝的時(shí)候安裝應(yīng)力達(dá)不到要求,所以錨桿起不到有效的支護(hù)作用;(2)后期受力:雖然錨桿的桿體直徑和強(qiáng)度相對(duì)較大,但錨桿在受力不夠強(qiáng)的情況下對(duì)圍巖的支護(hù)力卻很小,使得錨桿與圍巖的變形及受力不耦合易隨著圍巖發(fā)生形變,造成圍巖表面出現(xiàn)不同程度的破碎現(xiàn)象,起不到理想的支護(hù)作用;(3)錨桿產(chǎn)品質(zhì)量:假若錨桿使用與桿體強(qiáng)度不匹配的木托盤、鐵托盤、螺母時(shí),這樣錨桿在受力時(shí)桿體也發(fā)揮不了最佳作用;(4)錨桿安裝未做到及時(shí)支護(hù)及時(shí)預(yù)緊,同時(shí)沒有對(duì)錨桿受力狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè)。
4 整體耦合讓均壓支護(hù)理念
4.1 耦合讓均壓的概念
在巷道穩(wěn)定控制中,我們主要通過錨桿支護(hù)系統(tǒng)對(duì)圍巖施加主動(dòng)力。利用早期的主動(dòng)力支護(hù)使得圍巖的強(qiáng)度和承載能力得以提升,進(jìn)而在錨桿支護(hù)系統(tǒng)與圍巖共同作用下保持圍巖的穩(wěn)定性。
4.2 整體耦合讓均壓設(shè)計(jì)理念
整體耦合:個(gè)體支護(hù)體和圍巖間的耦合(讓壓)和支護(hù)體和支護(hù)體之間的耦合(均壓),所以整體耦合包括:(1)錨桿系統(tǒng)和圍巖耦合;(2)錨索系統(tǒng)和圍巖耦合;(3)錨桿間的耦合;(4)錨桿和錨索的耦合;(5)表面支護(hù)對(duì)耦合的影響。
5 整體耦合讓均壓支護(hù)方案
5.1 基本支護(hù)
錨桿類型:采用整體耦合讓均壓應(yīng)力顯示錨桿,以便于錨桿安裝載荷的控制和檢測(cè),同時(shí)保證錨桿系統(tǒng)與錨索系統(tǒng)達(dá)到耦合支護(hù)狀態(tài)。
錨桿參數(shù):Φ20×2200mm:Q500礦用螺紋鋼,屈服噸位為16.018t,抗拉噸位為21.143t。
安裝應(yīng)力:4t以上。
讓壓裝置:最大讓壓距離30mm,讓壓點(diǎn):12~15t。
樹脂錨固劑:Ck2335×2。
護(hù)表措施:金屬網(wǎng)+W分段鋼帶+高強(qiáng)托盤(150×150×8mm)。
頂板及兩幫鋼帶分別為:3660×275×2.5mm;2820×275×2.5mm。
間排距:840×900mm。布置如圖1、圖2所示。
5.2 加強(qiáng)支護(hù)
錨索類型:整體耦合讓均壓鳥窩錨索。
錨索規(guī)格:Φ17.8×6300mm。
讓均壓裝置:?jiǎn)闻葑寜汗埽畲笞寜壕嚯x30mm,讓壓點(diǎn):17~20t。
樹脂錨固劑:Z2350×3。
錨索托盤:300×300×12mm的高強(qiáng)鐵托盤。
間排距:頂部三根,間距1260mm,排距2700mm,錨索布置如圖1、圖2所示。
5.3 施工工藝
5.3.1 錨桿安裝步驟:(1)利用錨桿機(jī)打鉆比錨桿托盤到末端要長(zhǎng)20mm的深孔;(2)在規(guī)定的孔位放入樹脂藥卷和錨桿;(3)完成第2步后,迅速旋轉(zhuǎn)錨桿攪拌0~15秒,然后順勢(shì)上推錨桿使托盤貼近頂板;(4)停:為了使樹脂藥卷能夠充分凝固,我們要在攪拌后停止一分鐘左右;(5)上緊螺母:旋轉(zhuǎn)攪拌器上緊螺母;(6)為達(dá)到規(guī)定安裝應(yīng)力我們需要進(jìn)一步對(duì)螺母進(jìn)行緊固,一般我們通過扭矩放大器或風(fēng)動(dòng)扳來作用。
5.3.2 錨桿安裝質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn):(1)為了使錨桿達(dá)到相應(yīng)的安裝載荷,我們通常利用全部脫落的樹脂阻尼來填充螺母;(2)應(yīng)力顯示環(huán)完全壓扁;(3)錨桿外露長(zhǎng)度為30~80mm;(4)用扭矩扳手檢驗(yàn),錨桿安裝扭矩不低于350Nm。
5.3.3 錨索安裝與檢測(cè):
第一,錨索安裝步驟:(1)打鉆大于錨索有效長(zhǎng)度30~50mm范圍內(nèi)的深孔;(2)在確保不使錨固劑外殼破裂的情況下,將選定好的錨固劑慢慢地推進(jìn)打好的鉆孔中;(3)將安裝好索具、耦合讓均壓裝置、球墊和高強(qiáng)托盤的錨索緩緩?fù)迫脬@孔,直至推不動(dòng)為止;(4)將預(yù)先安裝在鉆機(jī)上的錨索攪拌器跟錨索的尾部連接,并快速攪拌錨固劑,攪拌錨固劑的同時(shí)鉆機(jī)推力要最大。再將錨固劑攪拌半分鐘左右,一定要在確保錨索托盤靠近巖面的情況下再停止攪拌錨固劑;(5)當(dāng)錨固劑攪拌完畢,再等待15~20分鐘后我們通常用錨索漲拉器拉緊錨索,其中錨索預(yù)應(yīng)力要達(dá)到10~12噸。
第二,錨索張緊檢測(cè):Φ17.8mm的整體耦合讓均壓鳥窩錨索的拉拔力要求大于36噸,設(shè)計(jì)選用3支Z2350樹脂藥卷錨固,利用風(fēng)動(dòng)泵進(jìn)行張緊并檢測(cè)。
6 試驗(yàn)效果
對(duì)試驗(yàn)巷道進(jìn)行頂板下沉量觀測(cè),我們一般利用量程為300mm頂板離層位移計(jì),每隔50m在Φ32mm孔內(nèi)安裝1臺(tái)。每天觀測(cè)記錄一次。結(jié)果顯示,采用該技術(shù)后,頂板絕對(duì)下沉量為20~50mm,兩幫移近量為15~80mm,比原支護(hù)巷道變形量大幅度減少。工作面回采期間,該巷道斷面成形較好,直觀上無明顯變形,確保了安全回采。
7 技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)
第一,避免了巷道二次擴(kuò)修,節(jié)約了費(fèi)用。原支護(hù)巷道在掘后不到兩個(gè)月時(shí)間,頂板下沉量最大500mm,兩幫移近量最大1000mm,巷道底鼓量最大達(dá)到1000mm,巷道的通風(fēng)狀況及井下職工通行受到極大影響。在這種情況下回采前必須進(jìn)行二次擴(kuò)修使得頂板下沉量控制在50mm以內(nèi),兩幫移近量在100mm以內(nèi),不需二次擴(kuò)修,確保了安全回采,同時(shí),每米節(jié)省材料費(fèi)1600元,既省錢又省力。
第二,圍巖的變形得到了很好的控制,大大提高了工作面的安全性能,對(duì)同類條件下的礦井支護(hù)技術(shù)提供了有效的技術(shù)方案,具有重要推廣意義。
8 結(jié)語
整體耦合讓均壓支護(hù)技術(shù)在我礦大力實(shí)施后,有效解決了巷道變形問題,避免了因巷道二次擴(kuò)修而造成的資金損失,同時(shí)支護(hù)質(zhì)量的有效提高保證了工人的施工安全;提高了巷道掘進(jìn)的施工速度,提升了煤礦企業(yè)的社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益。
作者簡(jiǎn)介:黃文憑(1968-),男,甘肅白銀人,甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司生產(chǎn)技術(shù)部工程師,研究方向:煤礦采掘技術(shù)管理。
(責(zé)任編輯:陳 倩)