趙雙,袁威
(重慶郵電大學(xué)先進(jìn)制造工程學(xué)院,重慶400065)
軋管機(jī)軋制前,為了便于穿棒,芯棒與毛管中心線高度需對齊。由于一套軋機(jī)通常要軋制多個孔型和壁厚的鋼管,因此,芯棒與毛管中心線高度并不是一成不變的,而是隨軋制孔型和管壁厚度的變化而變化。以前,芯棒支撐裝置高度通常采用電機(jī)絲桿離線調(diào)節(jié),這種方式根據(jù)每一批次的鋼管規(guī)格,事先調(diào)整好軋機(jī)前臺芯棒支撐裝置高度。由于這種方式需要離線調(diào)節(jié),對于小批次、多規(guī)格的生產(chǎn)耗時費(fèi)力,實際生產(chǎn)效率較低。目前,隨著液壓控制系統(tǒng)的成熟,開始采用液壓位置閉環(huán)控制的方式來調(diào)整芯棒支撐裝置的高度,文中將介紹這種控制方式。
在軋管機(jī)軋制過程中,軋機(jī)前臺靠近軋機(jī)入口的幾個芯棒支撐裝置(輥),由于既要支撐芯棒,又要支撐毛管,還要避讓其傳動機(jī)構(gòu)(通常為齒條或鏈條),因此它有3 個位置:毛管位、芯棒位和下降位。而遠(yuǎn)離軋機(jī)的幾個芯棒支撐輥僅僅需要支撐芯棒和避讓傳動機(jī)構(gòu),故只有芯棒位和下降位[1]。芯棒支撐裝置機(jī)械結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
芯棒支撐輥在軋制過程中的運(yùn)動過程如下:
(1)毛管從穿孔機(jī)運(yùn)送來之前,毛管支撐輥高度調(diào)整到毛管位,芯棒支撐輥高度調(diào)整到芯棒位,這樣毛管放置到位后,芯棒通過傳動機(jī)構(gòu)帶動前進(jìn),實現(xiàn)穿棒功能,開始進(jìn)入夾送和軋制環(huán)節(jié); (2)隨著軋制的進(jìn)行,毛管和芯棒向前運(yùn)動,部分毛管支撐輥需要升高到芯棒位,支撐芯棒; (3)軋制完成后,傳動裝置通過前,支撐輥處于下降位,便于傳動裝置的順利后退; (4)后退完成后,支撐輥快速升起,以便支撐芯棒快速返回。
圖1 芯棒支撐裝置結(jié)構(gòu)圖
以某軋管機(jī)生產(chǎn)線為例,已知單個芯棒支撐裝置的油缸尺寸為φ63/φ36-250,支撐機(jī)構(gòu)短臂為250 mm,長臂為450 mm,長短臂夾角為135°。以某孔型最大毛管壁厚為例,其芯棒位、毛管位、下降位各參數(shù)及坐標(biāo)值詳見圖2。
圖2 芯棒支撐機(jī)構(gòu)簡圖
根據(jù)機(jī)組軋制工藝要求,毛管最大壁厚為12 mm,從下降位到芯棒位支撐輥上升的距離為230 mm。為了實現(xiàn)順利穿棒,工藝要求芯棒支撐輥的芯棒位和毛管位的位置控制精度為±1 mm;芯棒前進(jìn)時,傳動裝置到來前從芯棒位或毛管位下降到最低位的時間要求小于1 s;芯棒返回時,從最低位上升到芯棒位的時間要求小于2 s;從芯棒位下降到毛管位由于等待時間較長,時間僅要求小于3 s。該機(jī)組最大芯棒質(zhì)量約400 kg,由5 個支撐輥分擔(dān),因此每個支撐輥的外負(fù)載約為800 N[2]。根據(jù)以上參數(shù),可在AMESim 環(huán)境中建立機(jī)電液系統(tǒng)的綜合仿真模型,如圖3 所示。
在圖3 的AMESim 仿真模型中[3],恒壓力源1 取14 MPa;高頻響比例閥初選流量P-A/A-T 為50 L/min@1 MPa、P-B/B-T 為25 L/min@1 MPa,頻率50 Hz@25%額定流量。
由芯棒支撐裝置的工作特點(diǎn)可知,芯棒支撐輥上升、下降的支撐臂機(jī)構(gòu)的運(yùn)動軌跡在同一平面內(nèi),屬于二維運(yùn)動。AMESim 軟件中的二維機(jī)構(gòu)庫Planar Mechanical 恰好能夠滿足對該裝置進(jìn)行動力學(xué)仿真的要求,另外AMESim 軟件的AMEViewer 可以提供機(jī)構(gòu)運(yùn)動的重現(xiàn)[4]。在使用二維機(jī)構(gòu)庫進(jìn)行仿真的過程中,需要輸入構(gòu)件的重心坐標(biāo)、質(zhì)量和坐標(biāo),文中采用絕對坐標(biāo)系的方法。二維仿真結(jié)果如圖4所示。
圖3 芯棒支撐裝置仿真模型
圖4 芯棒支撐裝置二維仿真結(jié)果
以機(jī)組靠近軋機(jī)的芯棒支撐輥為例,其運(yùn)動過程為毛管位→下降位→芯棒位→毛管位。相關(guān)結(jié)構(gòu)參數(shù)由圖2 可知,芯棒支撐輥的芯棒位、毛管位、下降位分別為+1 067.4、 +1 055.4、 +837.4 mm。根據(jù)前述工藝要求,對芯棒支撐輥液壓控制系統(tǒng)進(jìn)行仿真,仿真結(jié)果如圖5 所示。圖(a)顯示的是下降位和芯棒位的數(shù)據(jù),圖(b)顯示的是芯棒位和毛管位的數(shù)據(jù)。
從圖5 (a)、(b)中可以看出:芯棒支撐輥位置精度均控制在±1 mm,從毛管位(+1 055.4 mm)降到下降位(+837.4 mm)、從下降位上升到芯棒位(+1 067.4 mm)、從芯棒位降到毛管位的時間分別為0.787、1.634、2.243 s,均滿足工藝設(shè)計要求。
圖5 閉環(huán)仿真結(jié)果
圖6 為機(jī)組生產(chǎn)過程中通過計算機(jī)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采集到的實際運(yùn)行數(shù)據(jù),可以看出:與仿真同等工藝要求下,從毛管位降到下降位、從下降位上升到芯棒位、從芯棒位降到毛管位的時間分別為0.500、1.531、2.370 s,與仿真數(shù)據(jù)較為一致,驗證了仿真的準(zhǔn)確性和元件選型的正確性。需要說明的是:實際控制中,從毛管位降到下降位,因為支撐輥直接降到某一位置以下就滿足工藝要求,所以沒有采用閉環(huán)控制,這也是現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)中芯棒支撐輥實際位置(曲線2)與設(shè)定位置(曲線1)沒有保持一致的原因。
圖6 現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)
采用AMESim 對芯棒支撐裝置液壓位置閉環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行了動力學(xué)仿真設(shè)計,并通過現(xiàn)場實際運(yùn)行數(shù)據(jù)與仿真結(jié)果的對比,驗證了仿真的正確性。該芯棒支撐裝置液壓閉環(huán)位置控制系統(tǒng)已在生產(chǎn)線中實際運(yùn)用,運(yùn)行情況良好。
AMESim 軟件滿足機(jī)構(gòu)的二維運(yùn)動控制仿真建模要求,由于AMEViewer 可以提供機(jī)構(gòu)運(yùn)動的重現(xiàn),對機(jī)械設(shè)備的設(shè)計也有一定的指導(dǎo)意義。
[1]李笑.液壓與氣壓傳動[M].北京:國防工業(yè)出版社,2009.
[2]成大先.機(jī)械設(shè)計手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.
[3]付永領(lǐng),祁曉野.AMESim 系統(tǒng)建模和仿真——從入門到精通[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2006.
[4]何清華,張大慶,郝鵬,等.液壓挖掘機(jī)工作裝置仿真研究[J].系統(tǒng)仿真學(xué)報,2006,18(3):735-738.