郭亮亮
GUO Liang-liang
(北京機械工業(yè)自動化研究所,北京 100120)
近年來,由于國家政策對新能源項目的大力支持,得到各地投資商的廣泛關注,電池薄膜生產(chǎn)線項目在國內(nèi)迅速崛起,國內(nèi)涉足隔膜的企業(yè)已接近40家,規(guī)劃的產(chǎn)能達到8億多平米,已經(jīng)遠遠超出2014年全球的實際用量7億平米,而目前我國隔膜的年用量在2.5億平米,而且在中高端領域主要依賴進口,進口量達到1億平米,隨著產(chǎn)能的增大,市場對薄膜質(zhì)量的要求也越來越高,目前除少數(shù)隔膜領頭企業(yè)在初期取得可觀的盈利以外,大部分國產(chǎn)隔膜企業(yè)舉步維艱,價格低和下游付款周期長導致市場走入惡性循環(huán)。目前國內(nèi)已經(jīng)在技術層面獲得了基本的突破,所以要想在激烈的市場競爭中尋求發(fā)展,如何完善技術、控制質(zhì)量,產(chǎn)品性能穩(wěn)定和技術的提高才是隔膜行業(yè)的關鍵。
拉膜生產(chǎn)線的配置可分為下面七個部分:擠出系統(tǒng)、鑄片系統(tǒng)、縱拉系統(tǒng)、橫拉系統(tǒng)、牽引系統(tǒng)和收卷系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)(電加熱和油加熱)和控制系統(tǒng)等,此設備的排布也是根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)線工藝來定的,前三個系統(tǒng)是決定產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵點,重中之重,當然后面的系統(tǒng)也重要。
本文也是針對生產(chǎn)線重中之重中容易出現(xiàn)問題的縱拉系統(tǒng)來討論,對于各生產(chǎn)廠家反映的共性問題:
1)包氣:薄膜在通過拉伸輥筒時,在輥面與膜面間夾帶氣體的現(xiàn)象。
2)橫向條紋:在薄膜通過縱向拉伸后,在薄膜表面產(chǎn)生橫向的條紋。
3)厚度偏差大:通過取樣測量,在同一點橫向或者縱向測的厚度,比較這些數(shù)據(jù)得出來的偏差值,影響厚度的因素有很多。
“包氣、橫向條紋、厚度偏差大”的現(xiàn)象對于生產(chǎn)廠家在前期的生產(chǎn)調(diào)試過程中經(jīng)常遇到,其中包氣的產(chǎn)生是由于下面三個因素造成的:1)輥筒表面溫度的均勻性和生產(chǎn)工藝溫度的高低;2)拉伸區(qū)域輔助壓輥的壓力和位置;3)各輥筒間的安裝精度和輥筒的速度精度波動大小等。橫向條紋的產(chǎn)生也是由于工藝的溫度高低和拉伸比值設定的是否合理、各輥筒間的安裝精度和輥筒的速度精度波動大小等原因造成的。拉伸比值對于生產(chǎn)線生產(chǎn)車速、工藝路線的選擇至關重要,因此縱拉機拉伸區(qū)的主要任務就是確定縱向拉伸比(拉伸快輥線速度與拉伸慢輥線速度的比值)。隨著縱向拉伸比值的增加,取向程度變高,薄膜機械性能增加,透氣性和光澤度變好,但縱向拉伸比過高,橫向拉伸時破膜的幾率增加;縱向拉伸比過低,薄膜的機械性能下降,橫向出現(xiàn)條紋,導致薄膜縱向厚度偏差過大。所以縱向拉伸比大小的確定及拉伸輥速度的穩(wěn)定性就至關重要。
圖1 原方案圖
圖1 為原方案的驅(qū)動方式,電機通過齒輪箱驅(qū)動拉伸區(qū)的四根輥筒,1號電機驅(qū)動慢拉1號輥筒和慢拉2號輥筒,2號電機驅(qū)動快拉1號輥筒和快拉2號輥筒。
圖1中的1拖2驅(qū)動方式,使得慢拉1號輥與慢拉2號輥、快拉1號輥和快拉2號輥的速度精度受齒輪箱精度的影響很大。這些影響是由齒輪箱的加工精度覺定的,是通過電氣控制無法彌補的,而且兩輥之間沒辦法單獨控制,也給調(diào)試帶來了許多問題。
本文針對上述問題通過大量的理論分析和現(xiàn)場調(diào)試實踐,將原有的縱拉機拉伸區(qū)1拖2的輥筒驅(qū)動電機反復拆卸和調(diào)整控制方式,最終找到了解決問題的關鍵,研究制定了解決方案,重新設計驅(qū)動方式,以保證各輥筒的速度精度,這樣不僅能有效的解決上述問題,還能給生產(chǎn)工藝提供更好的實驗環(huán)境,提升生產(chǎn)線的車速。
圖2新方案圖為單獨驅(qū)動的驅(qū)動方式,把原有的大功率電機,按照工藝要求,合理分配給四根輥筒,使之能夠滿足設備的生產(chǎn)要求。
單獨驅(qū)動是通過電機直接驅(qū)動輥筒,去掉了中間的齒輪箱,也放開了對慢拉1、2號輥筒間、快拉1、2號輥筒間的束縛??梢愿鶕?jù)工藝要求調(diào)整各輥筒間的速差,通過控制每一臺電機的速度精度,使得各輥間的速差更加穩(wěn)定,同時也提升了設備運行的穩(wěn)定性。
圖2 新方案圖
通過本文中問題的研究及新方案的廣泛應用,使得目前國內(nèi)雙拉生產(chǎn)線縱拉系統(tǒng)包氣、產(chǎn)生橫向條紋等問題得到改善,同時增加了生產(chǎn)線的工作效率,降低了生產(chǎn)線的運營成本,大大提高了生產(chǎn)線的成品率。而且單獨的驅(qū)動方式也拓寬了生產(chǎn)工藝路線范圍,使得可操作空間得到提升。單獨的驅(qū)動方式能更精確的控制輥筒速度,各輥筒間的速度差更加穩(wěn)定,安裝、調(diào)試也變得更簡單。
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