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      300 MW燃煤鍋爐一次風(fēng)自適應(yīng)調(diào)溫節(jié)能技術(shù)的研究與應(yīng)用

      2015-04-24 07:15:30劉擁軍馮仁海
      綜合智慧能源 2015年12期
      關(guān)鍵詞:冷風(fēng)制粉磨煤機(jī)

      劉擁軍,馮仁海

      (華電國際十里泉發(fā)電廠,山東 棗莊 277103)

      0 引言

      隨著國家對(duì)節(jié)能減排指標(biāo)要求的日益嚴(yán)格,各電廠面臨著巨大的節(jié)能壓力。排煙熱損失是火電廠鍋爐熱損失中最大的一項(xiàng),約占鍋爐熱損失的60%~70%。影響排煙熱損失的主要因素是排煙溫度。目前,國內(nèi)電廠鍋爐排煙溫度普遍偏高,造成鍋爐運(yùn)行效率降低,機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)煤耗增加,電除塵效率下降,甚至威脅布袋除塵器的安全性及可靠性,并且增加脫硫塔的工藝耗水量。

      造成排煙溫度高的原因很多,如實(shí)際燃燒煤質(zhì)與設(shè)計(jì)燃用煤質(zhì)存在偏差,省煤器受熱面或空氣預(yù)熱器(以下簡稱空預(yù)器)受熱面偏小,煤粉細(xì)度大導(dǎo)致著火推遲,不同燃燒配風(fēng)方式導(dǎo)致爐膛火焰中心上移,爐膛漏風(fēng)導(dǎo)致爐膛輻射傳熱下降,受熱面積灰、結(jié)渣,吹灰器布置不合理或作用不明顯等。對(duì)于燃用高揮發(fā)分煙煤鍋爐來說,還有很重要的一點(diǎn)是,由于制粉系統(tǒng)的安全需要,磨煤機(jī)出口溫度往往設(shè)有安全上限,當(dāng)制粉熱風(fēng)溫度高于制粉干燥出力所需風(fēng)溫時(shí),制粉系統(tǒng)需要摻入冷風(fēng)運(yùn)行。此部分風(fēng)量常常大于設(shè)計(jì)值,造成流經(jīng)空預(yù)器的有組織風(fēng)量下降,進(jìn)而導(dǎo)致排煙溫度上升。中間儲(chǔ)倉式乏氣送粉系統(tǒng)雖然可以部分采用乏氣再循環(huán),但乏氣再循環(huán)量應(yīng)為最佳通風(fēng)量與一次風(fēng)量的差額,其數(shù)量有一定的限制,且目前不少電廠由于擔(dān)心再循環(huán)管積粉自燃而停止使用,僅靠摻入冷風(fēng)以滿足干燥劑溫度的需要。例如華電十里泉電廠#6,#7制粉系統(tǒng)磨煤機(jī)入口風(fēng)溫全年平均為230℃左右,比熱風(fēng)溫度低90℃,摻入冷風(fēng)量占總制粉風(fēng)量的30%左右。國內(nèi)燃用煙煤機(jī)組大多存在此問題,摻入冷風(fēng)量普遍占總制粉風(fēng)量的20% ~40%。事實(shí)上,當(dāng)煤種及鍋爐負(fù)荷一定時(shí),進(jìn)入爐膛的總風(fēng)量基本不變,因此,制粉系統(tǒng)摻入冷風(fēng)就等于減少通過空預(yù)器的風(fēng)量,使空預(yù)器傳熱效果減弱。經(jīng)計(jì)算,這會(huì)造成排煙溫度升高8~16℃。

      1 #7鍋爐運(yùn)行情況

      華電國際十里泉發(fā)電廠#7鍋爐的排煙溫度偏高的一個(gè)重要原因是制粉系統(tǒng)摻冷風(fēng)??疹A(yù)器出口熱風(fēng)溫度滿負(fù)荷時(shí)約為325℃,實(shí)際運(yùn)行中,磨煤機(jī)入口的混合風(fēng)溫只需要230℃左右(由于煤質(zhì)不同,混合風(fēng)溫在160~250℃變化)。根據(jù)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析,以上狀況引起制粉系統(tǒng)摻入總制粉風(fēng)量25% ~40%的冷風(fēng),導(dǎo)致排煙溫度升高10~15℃。運(yùn)行中受粉管最低風(fēng)速限制,干燥劑再循環(huán)門不能再開大(排出口風(fēng)壓維持在3.8~4.2kPa),因此,靠開大再循環(huán)門減小進(jìn)入磨煤機(jī)熱風(fēng)量來降低摻冷風(fēng)率的措施,作用十分有限。根據(jù)以上現(xiàn)狀,決定采用熱一次風(fēng)冷卻技術(shù)將制粉系統(tǒng)冷風(fēng)摻入率減少到接近于0,以此降低排煙損失、提高機(jī)組效率。

      2 系統(tǒng)概述

      2.1 系統(tǒng)工作原理

      利用汽輪機(jī)的小部分凝結(jié)水作為冷卻介質(zhì),把去制粉系統(tǒng)的熱一次風(fēng)溫度從空預(yù)器出口溫度降低到磨煤機(jī)進(jìn)口混合風(fēng)溫度,從而避免向制粉系統(tǒng)摻入冷風(fēng),減小排粉機(jī)單獨(dú)運(yùn)行時(shí)的冷風(fēng)量,使空預(yù)器風(fēng)量增加、排煙溫度降低。在負(fù)荷、煤質(zhì)變化時(shí)(如煤中含水率降低),通過調(diào)節(jié)熱一次風(fēng)冷卻裝置的傳熱功率,改變熱一次風(fēng)溫的降低幅度,保證磨煤機(jī)出口溫度在設(shè)定范圍內(nèi)。

      2.2 系統(tǒng)組成

      制粉系統(tǒng)摻冷風(fēng)治理改造,主要是在原熱一次風(fēng)道加裝熱一次風(fēng)冷卻裝置,引汽輪機(jī)側(cè)凝結(jié)水作為冷卻熱一次風(fēng)的介質(zhì)。

      2.2.1 冷卻裝置冷源取水及回水管道系統(tǒng)

      原則性熱系統(tǒng)如圖1所示。熱一次風(fēng)冷卻器(PALD)安裝于熱風(fēng)道與熱一次風(fēng)道交接處的水平一次風(fēng)道上,利用汽輪機(jī)回?zé)峒訜嵯到y(tǒng)的小部分主凝結(jié)水冷卻熱一次風(fēng)[1],冷卻水從#7低壓加熱器(以下簡稱低加)出口管道上抽出,進(jìn)入PALD本體,吸收熱風(fēng)熱量后返回#5低加出口管道,排擠抽汽在汽輪機(jī)上的做功,使汽輪機(jī)熱耗降低。利用兩級(jí)低加的級(jí)間壓降克服冷風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的新增阻力,故系統(tǒng)不必增加升壓泵。返回點(diǎn)選在除氧器水位調(diào)節(jié)閥的上游管段,可以避免對(duì)除氧器的水位調(diào)節(jié)造成影響。

      圖1 原則性熱系統(tǒng)

      2.2.2 熱一次風(fēng)冷卻裝置本體

      PALD在熱風(fēng)道的總體布置如圖2所示[2-4]。PALD采用立式布置、沿風(fēng)道前后分成2組,每組管箱數(shù)為2個(gè)。給水從后向前與空氣呈逆向流動(dòng),傳熱元件采用寬節(jié)距螺旋翅片管束,翅片垂直地面,以防磨損和積灰。基管材質(zhì)為20鋼(GB 3087),翅片材質(zhì)為低碳鋼,加工工藝為鎳基滲層釬焊。風(fēng)道截面尺寸為2 600 mm×2 720 mm,前后總長度2 900 mm。經(jīng)現(xiàn)場勘測(cè)布置空間合理。

      圖2 熱風(fēng)道總體布置示意

      PALD設(shè)計(jì)了旁路風(fēng)道和旁路風(fēng)調(diào)節(jié)裝置,旁路風(fēng)系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)以下功能:(1)調(diào)節(jié)PALD的傳熱量;(2)調(diào)整管間平均風(fēng)速,降低空氣阻力和磨損。系統(tǒng)的水管路設(shè)計(jì)為? 194 mm×5 mm,材質(zhì)為20鋼(GB 3087),管路系統(tǒng)由管道、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、截止閥、流量計(jì)等組成,設(shè)計(jì)流量為79.5 t/h,系統(tǒng)設(shè)計(jì)水阻力為35 kPa。

      2.2.3 雙回路自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)

      該系統(tǒng)設(shè)計(jì)了可編程邏輯控制器(PLC)自動(dòng)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)磨煤機(jī)進(jìn)風(fēng)溫度和摻冷風(fēng)率的自動(dòng)控制,自動(dòng)維持磨煤機(jī)進(jìn)口的冷風(fēng)零摻入狀態(tài)。PLC自動(dòng)控制系統(tǒng)由2個(gè)調(diào)節(jié)通道組成。

      (1)傳熱功率調(diào)節(jié)通道。通過改變旁路風(fēng)門的開度來調(diào)整傳熱功率,調(diào)節(jié)信號(hào)為熱一次風(fēng)冷卻器后母管風(fēng)溫及磨煤機(jī)入口風(fēng)溫,被調(diào)量為二者溫差Δt。熱一次風(fēng)冷卻器投入前,Δt大于0,緩慢關(guān)閉冷風(fēng)門、旁路風(fēng)門,增加冷卻器換熱功率;當(dāng)Δt為0時(shí),冷風(fēng)門全關(guān);當(dāng)磨煤機(jī)出口溫度低于設(shè)定值時(shí),開大旁路風(fēng)門減少傳熱功率,反之則關(guān)小旁路風(fēng)門,增加傳熱功率。

      (2)回水溫度調(diào)節(jié)通道。功率調(diào)整的同時(shí),通過改變PALD的進(jìn)水流量來維持設(shè)定的回水溫度,使之不會(huì)過低,以保證良好的熱經(jīng)濟(jì)性和防止給水管道產(chǎn)生汽化水擊,調(diào)節(jié)信號(hào)和被調(diào)量均為PALD的回水溫度,調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)為升壓泵出口的電調(diào)閥。

      通過以上調(diào)節(jié),機(jī)組可在煤質(zhì)、負(fù)荷、季節(jié)變化時(shí)對(duì)磨煤機(jī)進(jìn)口干燥劑溫度和摻冷風(fēng)率進(jìn)行控制。

      #7鍋爐摻冷風(fēng)項(xiàng)目設(shè)備于2014年9月25日開始調(diào)試,9月28日投入試運(yùn)行。目前A側(cè)設(shè)備投入第一組(靠鍋爐中心線側(cè)),B側(cè)設(shè)備投入第一組(靠鍋爐中心線側(cè))。

      3 #7爐摻冷風(fēng)裝置調(diào)試步驟[5]

      (1)在鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)前,先按常規(guī)步驟對(duì)進(jìn)、回水管路進(jìn)行水清洗,直至水質(zhì)合格。

      (2)檢查閥門的初始狀態(tài),確保一次風(fēng)旁路擋板門全開,冷卻水管路各排汽門、疏水門全開,#6低加進(jìn)口手動(dòng)門全開,本體進(jìn)、出口關(guān)斷門全開,水管路系統(tǒng)進(jìn)、出口關(guān)斷門全關(guān),回水管道上的電動(dòng)調(diào)節(jié)門全關(guān)。

      (3)當(dāng)機(jī)組負(fù)荷帶至160 MW時(shí),依次開啟進(jìn)、回水管路系統(tǒng)的進(jìn)、出口關(guān)斷門及電動(dòng)調(diào)節(jié)門,向熱一次風(fēng)冷風(fēng)機(jī)注水排氣。隨著機(jī)組的啟動(dòng),逐漸關(guān)閉各排汽門、疏水門。此過程要保持較大水流量(不低于50 t/h),防止回水汽化。

      (4)在機(jī)組負(fù)荷升至320 MW前,一次風(fēng)旁路擋板門及#6低加進(jìn)口手動(dòng)調(diào)節(jié)門始終保持全開。

      (5)正式調(diào)試在機(jī)組負(fù)荷達(dá)到320 MW時(shí)進(jìn)行。調(diào)試前先將旁路風(fēng)量調(diào)節(jié)單元和冷卻水流量調(diào)節(jié)單元切除自動(dòng),置手動(dòng)位置。將機(jī)組的磨煤機(jī)出口溫度、一次風(fēng)壓及一次風(fēng)門控制投入自動(dòng)。

      (6)在320 MW負(fù)荷下逐漸關(guān)小旁路風(fēng)擋板,觀察一次熱風(fēng)母管風(fēng)溫(混合后)變化情況,當(dāng)一次熱風(fēng)母管風(fēng)溫在260℃左右時(shí)(溫度根據(jù)運(yùn)行參數(shù)而定,溫差為3~4℃)停止調(diào)整旁路風(fēng)擋板,將旁路風(fēng)量調(diào)節(jié)單元投入自動(dòng)控制。

      (7)在進(jìn)行上述調(diào)整的同時(shí),觀察冷風(fēng)機(jī)的回水溫度,調(diào)整水流量保持回水溫度略高于主凝結(jié)水進(jìn)除氧器的水溫(其溫差小于10℃)。待旁路風(fēng)量調(diào)節(jié)單元投入自動(dòng)控制,冷風(fēng)機(jī)的回水溫度穩(wěn)定一段時(shí)間后,再將冷卻水流量調(diào)節(jié)單元投入自動(dòng)控制。

      (8)在進(jìn)行第(7)項(xiàng)調(diào)節(jié)過程中,若出現(xiàn)水流量提不上來,不能滿足水溫要求時(shí),可手動(dòng)關(guān)小#6低加進(jìn)口截止門,提升進(jìn)入冷風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的冷卻水流量。

      (9)在調(diào)試過程中密切觀察一次風(fēng)冷卻器系統(tǒng)的空氣密封情況,一旦發(fā)現(xiàn)漏風(fēng),要及時(shí)處理并進(jìn)行記錄。

      4 調(diào)試過程中的控制原則和注意事項(xiàng)

      4.1 控制原則

      (1)控制凝結(jié)水回水溫度不低于凝結(jié)水系統(tǒng)在#5低加出口的凝結(jié)水溫度,或稍低3~5℃,該參數(shù)可根據(jù)機(jī)組的不同負(fù)荷工況,采用回水調(diào)節(jié)門進(jìn)行控制。

      (2)在滿足制粉系統(tǒng)對(duì)熱風(fēng)溫度需求的條件下(以磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí)不摻用冷風(fēng)為原則),盡可能降低該裝置出口熱風(fēng)溫度,盡量減少或避免磨煤機(jī)對(duì)冷風(fēng)的使用量。

      因目前A,B側(cè)均投入一組換熱器運(yùn)行,換熱能力受限,若需要時(shí)可投入另一組運(yùn)行。

      4.2 注意事項(xiàng)

      (1)在日常運(yùn)行中,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)摻冷風(fēng)裝置出口風(fēng)溫的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)異常(出口風(fēng)溫快速、大幅度降低等),應(yīng)立即停運(yùn)異常側(cè)摻冷風(fēng)裝置。

      (2)因A,B側(cè)摻冷風(fēng)裝置備用換熱器組的進(jìn)、出口閥門可能存在漏流現(xiàn)象,水在加熱器內(nèi)會(huì)被加熱蒸發(fā),時(shí)間長會(huì)使換熱器內(nèi)部壓力升高,甚至存在爆炸危險(xiǎn),因此,在使用備用換熱器期間,應(yīng)使備用換熱器的疏水門保留一定開度,不得因存在漏流而全部關(guān)閉,防止換熱器超壓損壞。

      5 試驗(yàn)結(jié)果

      在不同負(fù)荷、不同工況下進(jìn)行了多次試驗(yàn)。為了保證試驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠,每次試驗(yàn)均在機(jī)組運(yùn)行工況穩(wěn)定,機(jī)組各主輔機(jī)設(shè)備運(yùn)行情況、環(huán)境溫度、汽溫及燃燒情況穩(wěn)定,無制粉系統(tǒng)啟、停切換,無吹灰,煤質(zhì)變化可以忽略的情況下進(jìn)行,同時(shí)排除了其他未詳盡提及的諸多細(xì)節(jié)干擾,因此,實(shí)驗(yàn)結(jié)果是在投運(yùn)摻冷風(fēng)系統(tǒng)的單一因素影響下得出的。在各種負(fù)荷下均進(jìn)行多次試驗(yàn),試驗(yàn)顯示,在回水調(diào)門開度低于35%時(shí)回水易汽化,高于60%時(shí)回水溫度過低,抽汽量過低會(huì)降低機(jī)組真空度,同樣影響機(jī)組效率。因此,僅將回水調(diào)門開度在35%~60%時(shí)的試驗(yàn)結(jié)果予以顯示。每次試驗(yàn)結(jié)果取均值,數(shù)據(jù)見表1~3。

      表1 各工況下排煙溫度對(duì)比

      表2 各工況下的熱風(fēng)溫度對(duì)比

      表3 各工況下的回水溫度對(duì)比

      由以上試驗(yàn)結(jié)果得出如下結(jié)論。

      (1)當(dāng)熱風(fēng)溫度過低時(shí),應(yīng)開大冷風(fēng)器調(diào)整門開度(0~100%);當(dāng)熱風(fēng)溫度過高時(shí),應(yīng)關(guān)小冷風(fēng)器調(diào)整門開度(100% ~0)。

      (2)機(jī)組負(fù)荷在200~300 MW時(shí),在進(jìn)行冷風(fēng)器調(diào)整門調(diào)整時(shí),排煙溫度升高和降低的幅度平均在3~5℃。

      (3)摻冷風(fēng)系統(tǒng)可顯著降低排煙溫度,在保證回水溫度高于#5低加出水溫度的情況下,機(jī)組負(fù)荷200,250,300 MW 的回水調(diào)門最佳開度分別為49%,54%,60%,在此區(qū)間內(nèi)的回水調(diào)門開度可以參照試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行調(diào)節(jié)。

      6 社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益

      設(shè)b為當(dāng)前的供電煤耗,Δb為對(duì)應(yīng)的供電煤耗變化量,排煙溫度每變化1℃,Δb=0.000561 b。以2014年11月1至19日煤耗為例,330MW機(jī)組正平衡煤耗b=323.8 g/(kW·h),則 Δb=0.181 651 8 g/(kW·h)。根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,在冷風(fēng)器投入時(shí),排煙溫度降低的幅度平均在3~5℃,對(duì)應(yīng)的供電煤耗變化量為0.5448~0.9080 g/(kW·h)。

      該項(xiàng)目投入運(yùn)行后,能夠較大幅度降低制粉系統(tǒng)的摻冷風(fēng)量,降低排煙溫度,提高布袋除塵器運(yùn)行壽命,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。且系統(tǒng)具有隨負(fù)荷、煤質(zhì)等變化自動(dòng)調(diào)節(jié)冷風(fēng)摻入率的功能。

      通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,排煙溫度下降5℃,可使鍋爐效率提高約0.2%,#7機(jī)組全年發(fā)電18.25×109kW·h,排煙溫度降低5℃,可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1658t,按煤價(jià)780元/t計(jì)算,每年可節(jié)約129多萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

      7 該項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù)和創(chuàng)新點(diǎn)

      7.1 技術(shù)要點(diǎn)

      該項(xiàng)目在空預(yù)器的出口熱一次風(fēng)管道上對(duì)稱布置旁路管道并分別加裝1組熱一次風(fēng)冷卻裝置,在熱一次風(fēng)冷卻裝置所并聯(lián)的主熱一次風(fēng)管路上安裝電動(dòng)調(diào)節(jié)門,從汽輪機(jī)回?zé)峒訜嵯到y(tǒng)引一部分凝結(jié)水作為冷卻介質(zhì),把去制粉系統(tǒng)的熱一次風(fēng)溫度從空預(yù)器出口溫度降低到磨煤機(jī)進(jìn)口混合風(fēng)的溫度,從而避免向制粉系統(tǒng)摻入冷風(fēng),增加了空預(yù)器風(fēng)量,降低了排煙溫度。在負(fù)荷、煤質(zhì)變化(如煤中含水率降低)時(shí),通過調(diào)節(jié)熱一次風(fēng)冷卻裝置的傳熱功率(調(diào)節(jié)風(fēng)量和調(diào)節(jié)水量2種模式,水量及風(fēng)量調(diào)節(jié)模式為2種獨(dú)立的閉環(huán)自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng),可單獨(dú)調(diào)節(jié),也可配合調(diào)節(jié)),改變熱一次風(fēng)溫的降低幅度。

      其主要技術(shù)要點(diǎn)如下:

      (1)回收空氣側(cè)高品位余熱進(jìn)入回?zé)嵯到y(tǒng),采用最優(yōu)進(jìn)、回水參數(shù)獲得最大節(jié)能量;

      (2)采用雙調(diào)節(jié)回路實(shí)現(xiàn)了熱一次風(fēng)自適應(yīng)調(diào)節(jié)及最佳給水參數(shù)調(diào)節(jié);

      (3)找到了適用于熱源溫度大幅超過冷卻介質(zhì)飽和溫度運(yùn)行工況下,避免投入及解列系統(tǒng)發(fā)生水擊及嚴(yán)重震動(dòng)的方案;

      (4)采用新型結(jié)構(gòu)解決了受熱面積灰、磨損以及焊點(diǎn)在風(fēng)道內(nèi)部泄漏的問題。

      7.2 創(chuàng)新點(diǎn)

      該項(xiàng)目采用的制粉系統(tǒng)摻冷風(fēng)節(jié)能改造技術(shù),能夠較大幅度降低制粉系統(tǒng)的摻冷風(fēng)量,降低排煙溫度,減少排煙損失,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。且系統(tǒng)具有隨負(fù)荷、煤質(zhì)等變化自動(dòng)調(diào)節(jié)冷風(fēng)摻入率的功能。

      (1)熱一次風(fēng)冷卻裝置采用平翅式換熱元件及新型密封結(jié)構(gòu),解決了積灰、磨損、膨脹、焊點(diǎn)外部泄漏等問題。

      (2)設(shè)計(jì)了雙回路閉環(huán)調(diào)節(jié)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)熱一次風(fēng)溫自動(dòng)快速調(diào)節(jié)響應(yīng)的功能,可在不同負(fù)荷、季節(jié)、煤質(zhì)下控制傳熱功率及最佳回水溫度。

      (3)從鍋爐側(cè)熱一次風(fēng)提取過剩熱能至汽輪機(jī)側(cè)回?zé)嵯到y(tǒng),通過系統(tǒng)優(yōu)化達(dá)到了節(jié)能的效果。

      8 與低壓省煤器技術(shù)的不同之處

      8.1 避免了積灰及磨損問題

      由于低壓省煤器技術(shù)回收的是煙氣余熱,致使低壓省煤器積灰及磨損問題非常嚴(yán)重,導(dǎo)致其運(yùn)行周期短,傳熱效率差。

      而熱一次風(fēng)冷卻技術(shù)熱源為干凈的空預(yù)器出口熱風(fēng),其含灰量可基本忽略,設(shè)備積灰及磨損非常輕微,運(yùn)行安全性及可靠性較低壓省煤器技術(shù)大大提高。

      8.2 設(shè)備重量及投資差異大

      低壓省煤器由于冷、熱源換熱溫差小(基本在40℃以下),相同的換熱量需要大量的換熱面積,造成設(shè)備質(zhì)量大、相關(guān)基礎(chǔ)及安裝費(fèi)用高。而摻冷風(fēng)回收余熱技術(shù)具有大得多的換熱溫差(至少3倍以上),換熱器整體換熱面積小,投資相應(yīng)下降。

      8.3 回收熱量的品位不同

      低壓省煤器技術(shù)由于排煙溫度較低,回水溫度很難超過120℃,相應(yīng)回收余熱的品位較低(會(huì)排擠第6級(jí)非調(diào)整抽汽量,抽氣效率低于15%),而熱一次風(fēng)冷卻技術(shù)由于熱風(fēng)溫度高(300℃以上),回水溫度一般在140℃以上,回收余熱的品位較高(會(huì)排擠第5級(jí)抽汽量,抽氣效率接近20%)。

      9 結(jié)束語

      熱一次風(fēng)冷卻技術(shù)首次在華電國際十里泉發(fā)電廠#7機(jī)組上成功實(shí)施,不僅解決了十里泉發(fā)電廠300 MW級(jí)機(jī)組制粉系統(tǒng)摻入冷風(fēng)導(dǎo)致排煙溫度高的難題,而且對(duì)解決電力行業(yè)發(fā)電機(jī)組在高揮發(fā)分燃煤機(jī)組降低排煙溫度也提供了有效途徑,具有重要的指導(dǎo)意義及較高的借鑒價(jià)值。

      [1]周國平,黃素華,呂曉東.利用一次風(fēng)冷卻器降低燃煤機(jī)組煤耗[J].電力與能源,2014(4):491-494.

      [2]吳阿峰,譚燦燊.大容量燃煤火電機(jī)組熱一次風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的探討[J].電力學(xué)報(bào),2013(2):166-169.

      [3]王春昌,柳扣林,唐海寧,等.送風(fēng)系統(tǒng)熱一次風(fēng)旁路裝置的開發(fā)及工程應(yīng)用[J].中國電力,2009(12):53-56.

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      [5]曾紅林,余貴云.磨煤機(jī)入口冷風(fēng)量對(duì)鍋爐排煙溫度影響的試驗(yàn)分析[J].江西電力,2010(5):41-43.

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