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      大比例摻燒煤泥實(shí)踐分析

      2015-04-24 07:15:10曾憲江練純青郭俊原小強(qiáng)張凱東馬俊杰
      綜合智慧能源 2015年10期
      關(guān)鍵詞:煤場雜物皮帶機(jī)

      曾憲江,練純青,郭俊,原小強(qiáng),張凱東,馬俊杰

      (內(nèi)蒙古京泰發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 準(zhǔn)格爾 017000)

      0 引言

      根據(jù)國家有關(guān)資源綜合利用優(yōu)惠政策,煤泥摻燒具備良好的經(jīng)濟(jì)、環(huán)保效益。摻燒煤泥后,可減少鍋爐磨損及降低排渣系統(tǒng)故障;有效解決煤泥污染環(huán)境問題,降低灰渣排放總量;與同熱值的原煤相比價(jià)格低廉,可大量節(jié)約燃料成本,提高經(jīng)濟(jì)效益;燃燒煤泥,更加凸顯電廠資源綜合利用水平,符合國家產(chǎn)業(yè)政策,能更好地享受國家有關(guān)優(yōu)惠政策。

      1 煤泥性質(zhì)

      某煤礦年產(chǎn)原煤1200萬t,年產(chǎn)煤泥180萬t,每年可向附近電廠提供煤泥100萬 t,煤泥熱值15.9~18.4 kJ/g。

      煤泥來自煤礦重介洗選工藝,即工藝水循環(huán)產(chǎn)生的副產(chǎn)物,包含粗煤泥和細(xì)煤泥2種產(chǎn)品。洗選后的含泥工藝水通過旋流器分離,頂流去往緩沖池作為細(xì)煤泥的主要原料,通過加藥、攪拌、沉淀,泵送至盤式加壓過濾機(jī)及快開式板框壓濾機(jī)壓濾,形成細(xì)煤泥,水分25% ~28%,性狀黏稠結(jié)團(tuán),保水性好;底流進(jìn)入高速離心機(jī)脫水,連續(xù)產(chǎn)出粗煤泥,水分18%~20%,顆粒狀,松散易脫水。煤泥中常含有大量流失的磁性介質(zhì)。

      選煤廠的粗、細(xì)煤泥通過一條集料刮板機(jī)向電廠輸送、外排,煤泥經(jīng)過露天晾曬后,水分在16%以下即可與原煤摻混使用。

      2 大比例摻燒煤泥的技術(shù)條件及可行性

      目前有多種途徑或方式,通過輸煤系統(tǒng)或是管道給鍋爐輸送煤泥,實(shí)現(xiàn)大比例摻燒煤泥。

      2.1 烘干裝置

      采用燃煤鍋爐煙氣直接或間接加熱煤泥進(jìn)行干燥。該類裝置加熱效率高,脫水效果好,但由于目前單臺(tái)設(shè)備出力小,場地占用大,干燥煤泥發(fā)熱量降低及煙氣排放環(huán)保要求等問題,仍需要做大量改進(jìn)工作。

      2.2 自然晾干

      需要足夠的場地或周轉(zhuǎn)時(shí)間,且要求天氣晴好、風(fēng)速適當(dāng),嚴(yán)重受限于場地及環(huán)保要求。目前政府部門要求煤場全封閉,不能有粉塵外溢,極大地影響煤泥的翻曬脫水。

      2.3 煤泥泵送系統(tǒng)

      把一定粒徑的煤泥制成膏狀,由柱塞泵提供動(dòng)力,通過管道直接泵送至爐膛燃燒。當(dāng)泵送管道長度、高度超過一定數(shù)值且回流量大時(shí),一般在柱塞泵出口增加逆止閥以降低煤泥回流、減緩管道振動(dòng)。煤泥泵送系統(tǒng)分爐頂給料和鍋爐側(cè)墻給料兩類,優(yōu)點(diǎn)比較明顯,符合國家資源綜合利用產(chǎn)業(yè)政策,煤泥水分要求范圍較廣,不會(huì)產(chǎn)生運(yùn)輸污染,直噴鍋爐燃燒,中間環(huán)節(jié)相對較少。但受制于煤泥性質(zhì)、設(shè)備可靠性、場地條件(如距離、高差)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)等因素,目前有運(yùn)行好的,也有不理想的,仍需在基礎(chǔ)研究、設(shè)備開發(fā)方面努力。該系統(tǒng)由膏漿制備機(jī)、儲(chǔ)料倉、正壓給料機(jī)、膏體泵、逆止閥、管道、鍋爐給料器等組成。

      3 大比例摻燒煤泥技術(shù)實(shí)踐

      為便于從輸煤系統(tǒng)轉(zhuǎn)運(yùn)摻燒煤泥,制定并實(shí)施了10余項(xiàng)有針對性的技術(shù)改造。2013年實(shí)現(xiàn)全年摻燒煤泥97.95萬t,比例超過50%。實(shí)際工作中從以下方面進(jìn)行了探索。

      3.1 粗、細(xì)煤泥分離運(yùn)行

      粗細(xì)煤泥因粒徑、水分、黏度等性質(zhì)迥異,混合進(jìn)入燃料系統(tǒng)摻燒時(shí)極易導(dǎo)致設(shè)備堵塞,降低系統(tǒng)出力,影響機(jī)組負(fù)荷甚至運(yùn)行的安全性。為此,在洗煤廠出口加裝粗、細(xì)煤泥分離系統(tǒng),沿用洗煤廠的粗煤泥皮帶,加長后反向運(yùn)行接入煤泥輸送系統(tǒng),原有的刮板機(jī)專門用于運(yùn)輸細(xì)煤泥,使粗細(xì)煤泥從源頭上分離外排,為煤泥分開儲(chǔ)存、煤泥泵送系統(tǒng)原料配比制漿、提高煤泥摻燒量創(chuàng)造了必要條件。粗細(xì)煤泥分離運(yùn)行方案如圖1所示。

      3.2 臨時(shí)煤場加裝煤泥轉(zhuǎn)運(yùn)皮帶及振動(dòng)給煤機(jī)

      煤泥需不斷翻曬、周轉(zhuǎn)、消耗,實(shí)現(xiàn)與原煤混合摻燒。如將晾干煤泥裝車遠(yuǎn)距離倒運(yùn)至地下煤斗,會(huì)產(chǎn)生約5元/t的運(yùn)輸費(fèi)用。如在臨時(shí)煤場增設(shè)皮帶并安裝振動(dòng)給煤機(jī),將煤泥就近轉(zhuǎn)運(yùn)至輸煤主系統(tǒng),不僅降低汽車倒運(yùn)煤泥的運(yùn)費(fèi)成本,還會(huì)減少汽車運(yùn)輸產(chǎn)生的環(huán)境污染,長期經(jīng)濟(jì)效益可觀。

      安裝的振動(dòng)給煤機(jī),采用變頻控制,給料均勻、可調(diào)節(jié),既可實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)、均勻給料,保證皮帶不跑偏、不撒料,又可實(shí)現(xiàn)與原煤流量匹配調(diào)整,按一定比例摻燒煤泥。

      3.3 #5,#7皮帶機(jī)甲、乙側(cè)交叉改造

      輸煤系統(tǒng)#4皮帶機(jī)至#8皮帶機(jī)之間的所有設(shè)備,只能甲側(cè)對甲側(cè)、乙側(cè)對乙側(cè),不能交叉?zhèn)溆谩R宦愤\(yùn)行一路備用,當(dāng)其中一路設(shè)備的任一臺(tái)設(shè)備故障檢修時(shí),整側(cè)設(shè)備失去備用,給輸煤系統(tǒng)上煤帶來很大壓力,可靠性差。特別是細(xì)篩、細(xì)碎煤機(jī)、環(huán)錘式碎煤機(jī)故障多,且排除故障時(shí)間長。在一側(cè)失去備用的情況下,出現(xiàn)較大設(shè)備缺陷,可能會(huì)導(dǎo)致斷煤、機(jī)組降負(fù)荷等后果。特別是在摻燒煤泥情況下,落煤管、篩碎設(shè)備經(jīng)常堵塞,必須有多種運(yùn)行方式及通道才能保障上煤通暢。

      為此,把#5,#7皮帶機(jī)一側(cè)驅(qū)動(dòng)裝置前移、落煤斗正對另一側(cè)皮帶機(jī)的上方,并在兩側(cè)皮帶機(jī)原落煤斗位置安裝雙側(cè)犁煤器,從而實(shí)現(xiàn)皮帶機(jī)甲、乙側(cè)交叉互通。改造后,大大豐富了輸煤系統(tǒng)運(yùn)行方式,提高了輸煤系統(tǒng)的安全性、可靠性。

      3.4 輸煤細(xì)碎樓加裝煤泥直通通道

      鑒于輸煤系統(tǒng)細(xì)篩機(jī)、細(xì)碎機(jī)故障率高且消缺時(shí)間長,通過安裝細(xì)篩機(jī)、細(xì)碎機(jī)旁路落煤管,使煤泥不經(jīng)篩分、破碎直接進(jìn)入原煤倉,原煤在另一路運(yùn)送通道篩分破碎后與煤泥混合,不僅降低了細(xì)篩機(jī)、細(xì)碎機(jī)的堵煤頻次,而且使輸煤系統(tǒng)的運(yùn)行方式更具靈活性、安全性及可靠性。

      3.5 #4轉(zhuǎn)運(yùn)站落料裝置改造

      為更好地運(yùn)輸煤泥,減少堵煤次數(shù),盡量保證原煤與煤泥混合上煤,以降低水分,并充分利用原煤顆粒沖擊落煤管壁及設(shè)備表面黏附的煤泥,降低黏煤程度。

      但煤礦筒倉所供的原煤中鉆頭、木塊、鐵件等雜物較多,粒徑超過300mm的煤塊占來煤量的20%以上,大塊原煤和雜物直接敲擊在#4皮帶機(jī)導(dǎo)料槽的導(dǎo)流板上,導(dǎo)致其多次被砸斷損壞,進(jìn)而造成下游#4皮帶機(jī)甲、乙側(cè)皮帶劃傷撕裂。為在源頭上降低大塊原煤對系統(tǒng)設(shè)備的沖擊,在#4轉(zhuǎn)運(yùn)站#3皮帶機(jī)頭部安裝脈動(dòng)式除雜物裝置,從原煤中濾出粒徑大于280mm的大塊煤、矸石及雜物,并加裝雜物轉(zhuǎn)運(yùn)皮帶,將濾出的大塊煤、矸石及雜物自動(dòng)轉(zhuǎn)運(yùn)至室外的垃圾池內(nèi),實(shí)現(xiàn)分揀、轉(zhuǎn)運(yùn)自動(dòng)化,降低了雜物清理勞動(dòng)強(qiáng)度。雖篩分濾出了粒徑大于280mm的大塊物料,但粒徑大于50mm的原煤仍對下游設(shè)備有一定影響,為此在落煤管與導(dǎo)料槽接口處設(shè)計(jì)了緩沖漏斗裝置,三者之間采用軟性材料密封,漏斗通過高強(qiáng)度彈簧緩沖,直接將沖擊載荷傳導(dǎo)到大地。

      4 技術(shù)探索

      4.1 煤泥干化

      圖1 粗細(xì)煤泥分離運(yùn)行方案

      針對粗煤泥顆粒狀、松散、易脫水的特性,把運(yùn)輸煤泥的皮帶加寬、降低帶速,即把煤泥攤薄,并給風(fēng)干煤泥留出足夠的時(shí)間。按粗煤泥產(chǎn)量200 t/h計(jì)算,如采用帶寬1400mm、帶速0.5m/s的皮帶機(jī),煤泥可攤薄至60mm左右;若皮帶長度超過200m,就有400 s的加熱時(shí)間。

      在皮帶機(jī)縱向布置若干熱風(fēng)箱,每組熱風(fēng)箱底部密布廣角噴嘴,直吹煤泥表面。兩風(fēng)箱之間安裝1組梳耙,每2組梳耙交錯(cuò)半齒布置,以實(shí)現(xiàn)煤泥翻轉(zhuǎn),增加通風(fēng)有效面積。熱風(fēng)熱源取自煙氣余熱系統(tǒng)熱水,或是冷渣器熱水,可通過水氣交換器獲得。煤泥干化示意如圖2所示。

      圖2 煤泥干化示意

      4.2 煤泥翻曬

      如有足夠場地且能露天存放,利用日照及北方的干燥空氣,采用機(jī)械方式破碎、翻曬,干化效果良好。

      推煤機(jī)后驅(qū)動(dòng)輪連接類似旋耕機(jī)裝置,攜帶液壓定位犁頭在煤場分塊翻耕作業(yè),提高煤泥與空氣的接觸面積,可實(shí)現(xiàn)煤泥破碎、翻曬及干化。煤場翻曬裝置如圖3所示。

      圖3 煤場翻曬裝置

      5 結(jié)論

      煤泥作為洗煤廠的副產(chǎn)品,難于處理且污染環(huán)境,如能對煤泥進(jìn)行低成本處理,將會(huì)取得巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。本文重點(diǎn)介紹了如何對傳統(tǒng)輸煤系統(tǒng)進(jìn)行適應(yīng)性改造,進(jìn)而為循環(huán)流化床鍋爐大比例摻燒煤泥提供基礎(chǔ)技術(shù)條件。通過近2年的運(yùn)行實(shí)踐,摻燒煤泥穩(wěn)定,煤泥占總體燃料比例超過50%,為煤泥的充分利用探索了新的方法,也可為解決煤泥干燥、轉(zhuǎn)運(yùn)提供新的思路。

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