孫傳文 馮浩川 徐應(yīng)福(中冶寶鋼技術(shù)服務(wù)有限公司,上海 寶山 200941)
自卸車大箱輕量化的研制
孫傳文 馮浩川 徐應(yīng)福
(中冶寶鋼技術(shù)服務(wù)有限公司,上海 寶山 200941)
本文主要是自卸車大箱輕量化的研發(fā),采用一種高強度材料BS600MC設(shè)計出一種適合于廢鋼、鋼渣運輸?shù)男滦痛笙?,既減輕了大箱的重量,提高運輸能力,又增加了大箱的強度,降低油耗,減少了單位運輸成本,這種新型大箱在大型鋼廠廢鋼、鋼渣運輸中具有廣泛的推廣應(yīng)用價值。
自卸車;大箱輕量化;高強度材料;廢鋼鋼渣運輸
我們必須尋求一種新型材料代替目前使用的材料,要求這種材料在減少大箱厚度的基礎(chǔ)上,機械性能均能滿足大箱強度,達(dá)到自卸車大箱輕量化的目的。
2.1制作輕型化大箱技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
2.1.1進行焊接工藝評定,根據(jù)焊接工藝評定結(jié)果將找到適合BS600MC制作大箱的焊接方法。
2.1.2 底部主梁制作
先制作好主梁,由于主梁是折彎后的焊接件,先應(yīng)確保折彎件對接口的平整度,這是通過前道下料、折彎工序的工序質(zhì)量為前提保證的,盡管存在累積誤差,但對接口的錯邊應(yīng)該不能超過1mm。
主梁在焊接完成后必須進行校正,確保直線度,直線度允差應(yīng)在1/1000L之內(nèi)。
2.1.3 底板制作
大箱底板往往不能由一張整板制作而成,通常是要通過2張10mm以上的整板拼接,所以拼接縫必須用半自動切割機開設(shè)坡口,為確保焊接成型美觀,可采用將C02氣保焊機的槍頭固定在半自動切割機主機上,通過半自動切割機軌道運行來保證焊縫的直線度,只是要注意槍頭固定后與板材之間的夾角,防止應(yīng)角度與引弧位置偏差造成未能熔透。
2.1.4 底板與主梁的拼裝焊接
底板與主梁呈平行布置,要求之間焊縫為滿焊,所以強調(diào)上道工序主梁的焊后校正是必要的,主梁的形式是箱型形式,相對而言抵抗變形的能力比底板大得多,所以組裝前主梁必須校直。而主梁與底板聯(lián)結(jié)焊縫的焊接順序同樣重要,合理的方法應(yīng)是用2名焊工同時施焊當(dāng)中的兩條主縫,方式是從當(dāng)中向兩側(cè)同時反方向施焊,各自焊完一半后,再從中間反方向焊接另外一半,使焊接產(chǎn)生的熱應(yīng)力互相有所抵消,盡量減少變形。而CO2氣保焊的焊接電流應(yīng)控制在200A~220A左右,引弧電壓應(yīng)在25V~30V左右,電流不宜過大。焊后應(yīng)根據(jù)變形情況用火焰或外力方式對主梁進行二次校直,并整平底板。
2.1.5 側(cè)板的拼裝
側(cè)板的組成包括上部縱梁、下部異型折邊梁、中部豎梁、側(cè)板本體,由于側(cè)板的外觀形象好壞直接影響著大箱的整體外觀,所以在進行組裝時不應(yīng)先進行滿焊,因為側(cè)板本身較薄,且校正困難,一旦變形太大將嚴(yán)重影響大箱整體外觀質(zhì)量。所以側(cè)板各部位應(yīng)先進行組裝和點焊。
2.1.6 大箱的整體焊接
大箱按圖紙預(yù)組裝完成后,就可進行整體焊接,整體焊接前應(yīng)做好如下準(zhǔn)備工作:首先應(yīng)在兩邊側(cè)板之間加好支撐,使側(cè)板、底板、前板形成一個剛性結(jié)構(gòu),由于大箱的整體寬度直接影響車輛后面的上牌工作,不允許超寬,所以寬度方向的焊接收縮余量不宜放得過大。支撐加好后應(yīng)先焊接側(cè)板、前板與底板之間的聯(lián)結(jié)縫,以使大箱整體焊后均勻收縮,與支撐形成更為堅固的剛性結(jié)構(gòu),最后再焊接側(cè)板外部的表面焊縫。在整體焊接時,一個是要注意焊接環(huán)境的風(fēng)速不得超過2m/s,另一個是要注意避免焊接時的二次受熱。尤其是側(cè)板及前板的外表面焊縫,應(yīng)該安排手法熟練的焊工,小電流一次焊接,焊縫長度不長應(yīng)盡量避免出現(xiàn)接頭,如出現(xiàn)不可避免的接頭則焊工在第二次引弧時一定要注意手形壓好,避免出現(xiàn)接瘤過高,增加焊縫打磨量。角焊縫應(yīng)飽滿美觀,對接焊縫應(yīng)該平直,焊縫不得低于母材、焊縫余高不得高于2mm。
2.1.7 大箱后門制作
大箱后門主要由后門邊框、加強筋、后門立板及上部掛鉤組成。后門的焊接順序直接影響整體的成型美觀,所以首先后門的整體焊接應(yīng)在一個平整的鋼平臺上進行,立板鋪好后由于后門寬度方向尺寸較大,所以應(yīng)先用簡易胎具生根在鋼平臺上用楔鐵將后門橫梁固定,先焊接立板與后門橫梁之間的長焊縫,再從左至右按順序焊接加強筋與立板之間的焊縫,最后焊接上部掛鉤。焊后如出現(xiàn)一定程度的焊接變形,應(yīng)避免用高強度的火焰進行校正,防止烘烤過度造成后門立板嚴(yán)重變形,影響整體美觀。應(yīng)該采用低熱量火焰結(jié)合千斤頂施加外力的方法進行局部校正,必要時在鋼平臺上設(shè)置一定的胎具配合千斤頂。
2.2 根據(jù)相關(guān)工藝制作新型大箱
2.2.1 根據(jù)合算評定采購相關(guān)的材料,進行焊接工藝評定
2.2.2 根據(jù)相關(guān)工藝制作新型大箱3 輕量化大箱制作完成后試驗對比
3.1 兩種大箱重量之差
對112-241的車輛裝兩種不同材料的大箱過磅對車輛皮重進行稱量。
車號:112-421;
Q345B車輛皮重:19.64t;
BS600MC車輛皮重:17.56t;相差重量:2.08噸;
平均每臺車的重量降低了10.6%。
3.2 新制作的輕量化大箱在我公司進行現(xiàn)場裝車試驗,主要的工作是運輸鋼渣和大渣鋼。通向現(xiàn)場的觀察,該大箱在112-403自卸車使用,該車輛每次裝車重量約在25t,每次裝車大渣鋼塊數(shù)為50塊左右,最大的重量約為1t,2013年10月份該車輛共裝車378車,未出現(xiàn)大箱異常損壞現(xiàn)象,可以滿足現(xiàn)場生產(chǎn)需求。
4 經(jīng)濟效益
采用BS600MC鋼板制作自卸車大箱,重量減輕2.08t,在裝載相同貨物的情況下,使用該新型大箱的車輛在重載時降低了整車重量的:2.08÷30=6.93%,空載時降低了整車重量的2.08÷19.64=10.59%,假設(shè)油料的消耗于車輛的重量成正比,按照運輸部空載率30%計算:6.93%×70%+10.59%×30%=8.028%,則運輸?shù)牟裼拖膶档?.028%。2012年我公司柴油消耗費用為1988.69萬元,則一年可以產(chǎn)生經(jīng)濟效益1988.69× 8.028%=159.65萬元。
輕量化大箱研制投入使用以后,駕駛員反應(yīng)較好,提升了自卸車運載能力,增加了駕駛員收入,又減少了油耗,增加了運輸車輛的利用率,降低了運輸單位成本。
U469
A中冶寶鋼技術(shù)公司運輸部每年運輸車輛運輸成本比較高,特別是柴油消耗占運輸總成本56%,并隨著柴油價格的不斷上升,柴油的消耗成本也在不斷的增加,因此我們必須采取一種切實可行的方法去解決運輸車輛油耗問題。
孫傳文,出生年月:1972年9月14日,1997年7月畢業(yè)于華東冶金學(xué)院(現(xiàn)改為:安徽工業(yè)大學(xué))。