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      330MW 神華煤鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)研究

      2015-04-13 08:34:00張丙剛張大興
      機(jī)電信息 2015年27期
      關(guān)鍵詞:結(jié)焦氧量燃燒器

      張丙剛 張大興

      (神華國(guó)華惠州熱電分公司,廣東 惠州516082)

      0 引言

      國(guó)華惠州熱電廠(chǎng)一期工程新建的2臺(tái)330 MW 機(jī)組2號(hào)鍋爐系武漢鍋爐廠(chǎng)生產(chǎn)的亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、露天布置、全鋼構(gòu)架的∏型汽包爐,設(shè)計(jì)燃用神混煤。制粉系統(tǒng)采用正壓直吹式,配備5臺(tái)HP863型碗式中速磨煤機(jī),設(shè)計(jì)煤粉細(xì)度R90=18%。煤粉燃燒器采用20只帶偏置周界風(fēng)的水平濃淡燃燒器,四角布置,大小雙切圓燃燒,切圓直徑分別為723 mm 和928 mm,共5層一次風(fēng)噴口,一、二次風(fēng)間隔布置,同時(shí)在燃燒器區(qū)上方布置3層分離式燃盡風(fēng)(SOFA),以實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)空氣的深度分級(jí)、進(jìn)一步降低NOx排放。鍋爐排渣系統(tǒng)采用鏈條式干式除渣機(jī)。

      為控制單燒神華煤時(shí)鍋爐的結(jié)焦,2號(hào)鍋爐摻燒了25%的高灰熔點(diǎn)準(zhǔn)格爾煤。但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,仍存在爐內(nèi)受熱面結(jié)焦較重的問(wèn)題;在夏季運(yùn)行期間,由于爐內(nèi)結(jié)焦和環(huán)境溫度升高,鍋爐的實(shí)際排煙溫度一直在155 ℃以上,比設(shè)計(jì)值125.6 ℃高約30 ℃,嚴(yán)重影響了鍋爐設(shè)備的安全性和經(jīng)濟(jì)性。本文針對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行了優(yōu)化燃燒調(diào)整試驗(yàn),并提出了合理的鍋爐運(yùn)行方式。

      1 測(cè)試方法及內(nèi)容

      鍋爐優(yōu)化燃燒調(diào)整試驗(yàn)根據(jù)《電站鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程》(ASMEPTC4.1)按反平衡法計(jì)算鍋爐熱效率,熱值取低位發(fā)熱量。試驗(yàn)過(guò)程中主要測(cè)試方法如下[1]:

      (1)煙氣溫度測(cè)量:空氣預(yù)熱器進(jìn)、出口煙道煙溫按代表點(diǎn)法用特制的K 型熱電偶測(cè)量,10~15min測(cè)一次,其代表點(diǎn)根據(jù)輔助試驗(yàn)測(cè)量面的溫度場(chǎng)確定,每一代表點(diǎn)孔上縱深方向按網(wǎng)格法裝有3個(gè)鎧裝熱電偶,以提高測(cè)量精度。送風(fēng)溫度用玻璃管溫度計(jì)測(cè)量。

      (2)煙氣成分測(cè)量:空氣預(yù)熱器進(jìn)、出口煙氣中氧量和NOx濃度采用德國(guó)產(chǎn)的Testo350型煙氣分析儀按照網(wǎng)格法測(cè)量,每10~15min測(cè)量一次。

      (3)原煤取樣:試驗(yàn)開(kāi)始前在給煤機(jī)處取樣,裝入磨口瓶?jī)?nèi)密封,每一試驗(yàn)工況取樣兩次,混合后進(jìn)行分析。

      (4)煤粉取樣:煤粉取樣在一次風(fēng)管上按照等速取樣采取,裝入塑料袋內(nèi),進(jìn)行混合篩分。

      (5)飛灰取樣:采用等速取樣法采集。

      (6)爐膛煙溫測(cè)量:采用紅外高溫儀通過(guò)鍋爐燃燒器區(qū)上部看火孔和屏區(qū)看火孔測(cè)量,作為結(jié)焦監(jiān)測(cè)手段之一。同時(shí),人工觀察燃燒器區(qū)、屏區(qū)、爐底干渣機(jī)處結(jié)渣。

      (7)運(yùn)行參數(shù)記錄:采用2號(hào)機(jī)組配套的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)記錄與試驗(yàn)有關(guān)的運(yùn)行參數(shù),每10min記錄一次。

      2 試驗(yàn)結(jié)果分析

      2.1 運(yùn)行氧量的影響

      在維持其他運(yùn)行參數(shù)不變的條件下,以空預(yù)器出口氧量為變化參數(shù),通過(guò)改變送風(fēng)機(jī)入口門(mén)來(lái)控制該參數(shù)。試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。

      表1 氧量對(duì)鍋爐運(yùn)行的影響

      從表中可以看出,鍋爐在80%及以上負(fù)荷時(shí),隨著氧量的增加,未燃碳熱損失基本不變或略有下降,但干煙氣熱損失卻隨之增加,鍋爐效率在80%左右負(fù)荷時(shí)呈遞減趨勢(shì),在滿(mǎn)負(fù)荷時(shí)基本不變。這說(shuō)明,神華煤的燃燒特性?xún)?yōu)良,氧量控制在較低水平即可,氧量過(guò)度升高只會(huì)造成排煙損失增加而對(duì)降低飛灰含碳量無(wú)益。

      家在五樓,沒(méi)有燈火,想必父親已經(jīng)睡了。蔣海峰爬上樓,掏出鑰匙開(kāi)門(mén),聽(tīng)見(jiàn)屋里發(fā)出令人恐怖的喊聲:“哪個(gè)?”

      另一方面,由于神華煤燃燒速度快,氧量升高對(duì)燃燒器區(qū)爐溫和屏區(qū)煙溫的影響均較小,從而說(shuō)明氧量變化對(duì)鍋爐結(jié)焦的影響也較小。但需要注意的是,氧量升高可以增強(qiáng)燃燒器區(qū)的氧化性氣氛,對(duì)于高鐵型的神華煤防止結(jié)焦來(lái)說(shuō)也是有利的[2]。在其他運(yùn)行參數(shù)不變的情況下,氧量對(duì)NOx的影響呈正相關(guān)性,即隨著氧量增加,NOx呈上升趨勢(shì)。

      綜合考慮低氮、高效和防結(jié)焦的需要,在鍋爐負(fù)荷為80%ECR 以上時(shí)的運(yùn)行氧量控制在3.3%左右。

      2.2 鍋爐負(fù)荷的影響

      從表1還可以看出,對(duì)于神華煤鍋爐來(lái)說(shuō),由于其優(yōu)良的燃燒特性,在80%ECR 以上負(fù)荷時(shí),鍋爐效率均能保證較高水平,在保證值93.5%以上。在負(fù)荷下降時(shí),由于運(yùn)行氧量會(huì)適當(dāng)提高,燃燒器區(qū)過(guò)量空氣系數(shù)增加,NOx排放濃度呈升高趨勢(shì),由220 mg/Nm3升高至250 mg/Nm3左右。鍋爐負(fù)荷在80%~100%ECR 范圍內(nèi)波動(dòng)時(shí),爐溫水平基本保持不變,若需要通過(guò)降負(fù)荷來(lái)減輕爐內(nèi)結(jié)焦,則將負(fù)荷降低至80%ECR以下。

      2.3 煤粉細(xì)度的影響

      通過(guò)調(diào)整磨煤機(jī)分離器擋板開(kāi)度,將煤粉細(xì)度R90值由25%調(diào)低至20%,試驗(yàn)結(jié)果如表2所示??梢钥闯觯S著煤粉細(xì)度下降,爐內(nèi)火焰中心下移明顯,不但屏區(qū)溫度出現(xiàn)了42 ℃的下降,而且煤粉燃盡程度大幅提高,飛灰含碳量由2.12%下降至1.32%,使未燃碳熱損失下降0.12%。從上述表述可以看出,細(xì)煤粉有利于提高鍋爐經(jīng)濟(jì)性、降低屏區(qū)受熱面結(jié)焦風(fēng)險(xiǎn)。由于燃燒速度加快,放熱強(qiáng)度增加,燃燒器區(qū)溫度有所上升,使該區(qū)結(jié)焦傾向增加;但較細(xì)的煤粉顆粒慣性小,可以減少大顆粒偏轉(zhuǎn)刷墻的風(fēng)險(xiǎn),也可以減輕水冷壁結(jié)焦[3]。另外,煤粉細(xì)度變化對(duì)NOx排放濃度的影響較小。因此,運(yùn)行過(guò)程中建議選取較低的煤粉細(xì)度,至少維持在設(shè)計(jì)值18%附近。

      表2 煤粉細(xì)度對(duì)鍋爐運(yùn)行的影響

      2.4 磨煤機(jī)運(yùn)行方式的影響

      本項(xiàng)試驗(yàn)進(jìn)行了停運(yùn)不同位置磨的影響試驗(yàn),結(jié)果如表3所示。可以看出,磨停運(yùn)方式變化對(duì)鍋爐效率的影響較小,對(duì)NOx排放濃度的影響也不大(因測(cè)點(diǎn)位于SCR 脫硝裝置后)。從對(duì)鍋爐結(jié)焦的影響來(lái)看,停運(yùn)不同磨對(duì)主燃燒器區(qū)的溫度水平影響不大,但停上層磨時(shí)的屏區(qū)煙溫下降較為明顯,說(shuō)明對(duì)屏區(qū)結(jié)焦控制較為有利。一般來(lái)講,停中層磨有利于分散熱負(fù)荷、改善爐內(nèi)氣流運(yùn)動(dòng)狀況,減少煤粉氣流偏轉(zhuǎn)刷墻結(jié)焦。

      表3 磨煤機(jī)運(yùn)行方式對(duì)鍋爐運(yùn)行的影響

      從試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,為減輕結(jié)焦,運(yùn)行過(guò)程中建議優(yōu)先選擇停上層磨,這樣可以降低NOx排放,減輕屏區(qū)結(jié)焦和提高燃燒效率;為防止結(jié)焦,宜實(shí)行中間層和上層磨煤機(jī)定期倒磨制度,利用倒磨時(shí)的擾動(dòng)進(jìn)行掉焦,利用中間磨運(yùn)行來(lái)分散熱負(fù)荷、改善爐內(nèi)氣流運(yùn)動(dòng)狀況。

      2.5 一次風(fēng)量(溫)的影響

      在其他運(yùn)行參數(shù)不變的情況下,通過(guò)調(diào)整磨出口溫度,磨的通風(fēng)量和入口風(fēng)溫隨之發(fā)生改變,進(jìn)而改變通過(guò)空預(yù)器的一次風(fēng)量和排煙溫度,試驗(yàn)結(jié)果如表4所示。在一次風(fēng)溫從65 ℃提高至70 ℃后,磨煤機(jī)摻入的冷風(fēng)量減少,從110t/h下降至85t/h,則通過(guò)空預(yù)器的有組織的風(fēng)量增加,排煙溫度從142.1 ℃下降至137.2 ℃,鍋 爐 的 干 煙 氣 熱 損 失 下 降0.23%。由于一次風(fēng)量增加,燃燒初期補(bǔ)入的氧量增加,煤粉燃燒過(guò)程提前,燃盡率提高,未燃碳熱損失也呈下降趨勢(shì),鍋爐的效率升高0.29%。

      表4 一次風(fēng)量(溫)對(duì)鍋爐運(yùn)行的影響

      一次風(fēng)量升高后,由于燃燒提前,反而造成燃燒器區(qū)煙溫升高、屏區(qū)煙溫下降,這樣會(huì)增加燃燒器區(qū)結(jié)焦風(fēng)險(xiǎn)降低屏區(qū)結(jié)焦風(fēng)險(xiǎn),但一次風(fēng)速提高也會(huì)減少煤粉氣流偏轉(zhuǎn)刷墻結(jié)焦的可能性,對(duì)減輕結(jié)焦有利。同時(shí),一次風(fēng)量提高會(huì)使NOx生成濃度小幅提高。

      總體來(lái)看,由于神華煤優(yōu)良的燃燒特性,一次風(fēng)量(溫)提高鍋爐的經(jīng)濟(jì)性是提高的,尤其對(duì)排煙溫度控制有利。因此,在保證制粉系統(tǒng)安全的情況下,應(yīng)適當(dāng)提高磨出口風(fēng)溫至70 ℃以上,以減少制粉系統(tǒng)摻入冷風(fēng)量。

      2.6 周界風(fēng)開(kāi)度的影響

      從表5可以看出,隨著周界風(fēng)門(mén)開(kāi)度變大,煤粉氣流著火、燃盡出現(xiàn)了提前的現(xiàn)象,爐內(nèi)燃燒充分,煤粉燃盡度提高,說(shuō)明在著火初期就補(bǔ)入較多的風(fēng)量可以促進(jìn)煤粉燃盡。鍋爐的干煙氣熱損失基本不變,鍋爐效率提高。為保證鍋爐經(jīng)濟(jì)性,周界風(fēng)開(kāi)度宜保持在70%左右,較高的周界風(fēng)速還可以增強(qiáng)一次風(fēng)剛性,防止一次風(fēng)氣流偏轉(zhuǎn)刷墻引起結(jié)焦。周界風(fēng)開(kāi)度對(duì)NOx排放濃度的影響也較小。

      2.7 燃盡風(fēng)開(kāi)度的影響

      由于2號(hào)爐在設(shè)計(jì)時(shí)較多地采用了爐內(nèi)低氮燃燒技術(shù),如采用低氮燃燒器和緊湊、分離燃盡風(fēng)技術(shù),較好地達(dá)到了控制氮氧化物排放的目的,NOx排放控制不成問(wèn)題,但這需要一個(gè)前提,即在神混煤低氧燃燒的背景下,應(yīng)是在不影響鍋爐燃燒效率和安全性(結(jié)焦)的基礎(chǔ)上,盡可能降低NOx排放[4]。對(duì)于配置了空氣深度分級(jí)系統(tǒng)的鍋爐,應(yīng)結(jié)合水冷壁貼壁氣氛情況,盡可能對(duì)燃盡風(fēng)開(kāi)度進(jìn)行精細(xì)調(diào)整,以避免出現(xiàn)高溫腐蝕現(xiàn)象。

      表5 周界風(fēng)開(kāi)度對(duì)鍋爐運(yùn)行的影響

      從2號(hào)爐的運(yùn)行操作來(lái)看,運(yùn)行人員習(xí)慣將緊湊、燃盡風(fēng)門(mén)都開(kāi)得較大,即緊湊燃盡風(fēng)門(mén)開(kāi)度為20%~30%,同時(shí)還將三層分離燃盡風(fēng)門(mén)開(kāi)度也設(shè)定為20%~30%,這樣可使2號(hào)爐的NOx濃度一般控制在250mg/Nm3以下。試驗(yàn)結(jié)果表明,這樣設(shè)置燃盡風(fēng)門(mén)開(kāi)度,雖有利于降低NOx濃度,也沒(méi)有對(duì)爐內(nèi)結(jié)焦產(chǎn)生多大影響,但容易引起風(fēng)箱壓力偏低、爐溫水平下降和煤粉燃盡程度下降。因此,適當(dāng)關(guān)小燃盡風(fēng)門(mén)開(kāi)度,對(duì)于提高風(fēng)箱壓力和煤粉燃盡程度比較有利。

      2.8 二次風(fēng)配風(fēng)方式的影響

      從表6可以看出,與運(yùn)行人員習(xí)慣采用的均等配風(fēng)相比,正塔配風(fēng)更有利于促進(jìn)煤粉燃盡,鍋爐效率也處于較高水平。同時(shí),配風(fēng)形狀的改變對(duì)爐內(nèi)氣流運(yùn)動(dòng)也有較大影響,在對(duì)NOx排放影響不大的情況下,正塔配風(fēng)有利于減小燃燒器區(qū)上部的切圓并防止在溫度較高的該區(qū)域的結(jié)焦;倒塔配風(fēng)降低了二次風(fēng)的使用效率,但增強(qiáng)了分級(jí)配風(fēng)效果,一般有利于NOx排放的降低;縮腰配風(fēng)將燃燒器“分為”兩段布置,改善了上、下兩組燃燒器的配風(fēng)條件,有利于防止氣流偏轉(zhuǎn)刷墻。

      表6 配風(fēng)方式對(duì)鍋爐運(yùn)行的影響

      各種配風(fēng)方式對(duì)屏區(qū)和燃燒器區(qū)溫度的影響均較小,為了防止結(jié)焦,從煤粉氣流流動(dòng)等方面考慮,縮腰配風(fēng)最佳,其次是正塔、均等配風(fēng)。若考慮經(jīng)濟(jì)性,應(yīng)優(yōu)先考慮正塔配風(fēng)方式。

      2.9 燃燒器擺角的影響

      從表7可以看出,燃燒器擺角變化對(duì)煤粉燃盡的影響較小,對(duì)排煙溫度的影響也不大,約在2 ℃左右,鍋爐效率略有下降。隨著燃燒器擺角從15°下擺至-15°,火焰中心位置大幅下降,燃燒器區(qū)溫度變化不大,屏區(qū)煙溫從1 045 ℃下降至973 ℃,擺角對(duì)屏區(qū)煙溫的影響較大,屏區(qū)結(jié)焦傾向減輕。從對(duì)NOx的影響來(lái)看,燃燒器下擺導(dǎo)致煤粉氣流在爐內(nèi)高溫區(qū)停留時(shí)間延長(zhǎng),NOx排放增加。

      表7 燃燒器擺角對(duì)鍋爐運(yùn)行的影響

      3 結(jié)論

      隨著鍋爐技術(shù)的進(jìn)步和對(duì)節(jié)能、環(huán)保、安全要求的提高,目前的大型電站鍋爐燃燒優(yōu)化試驗(yàn)已不再局限于提高鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。神華煤鍋爐雖然具有較高的燃燒效率、較高的環(huán)保性能,但具有先天性的結(jié)焦較重、排煙溫度較高的問(wèn)題。因此,目前的神華煤鍋爐燃燒調(diào)整的思路應(yīng)是在重點(diǎn)研究防治鍋爐結(jié)焦、降低排煙溫度的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)鍋爐低氮、高效、安全燃燒的綜合平衡。本文通過(guò)調(diào)整試驗(yàn),主要得到以下結(jié)論:

      (1)從鍋爐的經(jīng)濟(jì)性角度來(lái)看,目前影響鍋爐效率的主要因素是排煙溫度偏高,鍋爐修正后的排煙溫度普遍比設(shè)計(jì)值偏高10~15 ℃,約影響鍋爐效率1.0個(gè)百分點(diǎn),這主要由制粉系統(tǒng)摻入過(guò)多冷風(fēng)引起,并與空預(yù)器面積不足有關(guān);

      (2)鍋爐各主要運(yùn)行參數(shù)變化對(duì)燃燒器區(qū)溫度水平的影響較小,只需盡量避免擺角過(guò)度下傾即可,在溫度水平較高的前提下,運(yùn)行調(diào)整控制該區(qū)域結(jié)焦應(yīng)主要從控制燃燒器區(qū)過(guò)量空氣系數(shù)、避免一次風(fēng)氣流偏轉(zhuǎn)刷墻兩個(gè)方面著手;

      (3)火焰中心位置對(duì)屏區(qū)煙溫及其結(jié)焦的影響較大,采用細(xì)煤粉、合適的周界風(fēng)開(kāi)度和氧量水平、中等偏低的一次風(fēng)量、水平或略下傾的燃燒器擺角、開(kāi)大COFA 風(fēng)以及避免上大下小的倒塔配風(fēng)方式等可起到控制屏區(qū)結(jié)焦的作用;

      (4)鍋爐的NOx水平可以比較容易地通過(guò)燃盡風(fēng)門(mén)開(kāi)度的調(diào)整得到控制,建議將NOx排放濃度設(shè)定在250~300mg/Nm3附近運(yùn)行,這樣即使是在氧量較低的情況下(3.3%左右),仍可以避免鍋爐結(jié)大的焦塊,即可同時(shí)滿(mǎn)足安全和環(huán)保要求;

      (5)在兼顧鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保方面的要求的前提下,建議煤粉細(xì)度R90=20%左右、鍋爐負(fù)荷在80%ECR 以上時(shí)氧量在3.3%附近(70%負(fù)荷時(shí)為3.5%)、擺角水平位并適當(dāng)上仰(可降低燃燒器區(qū)溫度)、一次風(fēng)溫70 ℃、燃盡風(fēng)采用COFA=50%和SOFA=15%的開(kāi)度、周界風(fēng)開(kāi)度50%~60%(連續(xù)330 MW 負(fù)荷時(shí)建議75%)。

      [1]李永華,楊臥龍,常建剛.300 MW 鍋爐優(yōu)化燃燒調(diào)整試驗(yàn)研究[J].電站系統(tǒng)工程,2010,26(6):7-9.

      [2]馬天星,王恩祿,張偉,等.燃煤電站鍋爐運(yùn)行參數(shù)對(duì)其熱效率影響的試驗(yàn)研究[J].鍋爐技術(shù),2006,37(6):21-25.

      [3]馬曉偉,杜云華,黃波,等.300 MW“W”鍋爐制粉系統(tǒng)及燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)[J].東方電氣評(píng)論,2006,20(4):35-40.

      [4]周昊.大型電站鍋爐氮氧化物控制和燃燒優(yōu)化中若干關(guān)鍵性問(wèn)題的研究[D].杭州:浙江大學(xué),2004.

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