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      甲醛回收塔加堿防腐改造總結(jié)

      2015-03-25 22:37:09李武斌
      河南化工 2015年11期
      關(guān)鍵詞:加堿回收塔塔頂

      李武斌

      (開封龍宇化工有限公司 , 河南 開封 475200)

      甲醛回收塔加堿防腐改造總結(jié)

      李武斌

      (開封龍宇化工有限公司 , 河南 開封 475200)

      通過在甲醛回收塔的底部出料中加入低濃度的NaOH溶液,有效降低了甲醛回收塔中的甲酸含量,塔頂、塔底物料中甲酸含量下降明顯,從而大大延長了TOX生產(chǎn)裝置中回收甲醛流經(jīng)管道、設(shè)備的使用壽命,防腐蝕效果明顯。

      甲醛回收 ; 甲酸 ; 加堿 ; 防腐蝕

      0 前言

      開封龍宇化工有限公司是一家生產(chǎn)工程塑料聚甲醛的企業(yè),公司共有聚甲醛生產(chǎn)裝置兩套,總計產(chǎn)能10萬t/a,總投資37億元。聚甲醛生產(chǎn)包括如下幾個單元:甲醛制備、甲醛濃縮、三聚甲醛(TOX)合成、TOX精制、甲醇回收、TOX回收、甲醛回收、二氧五環(huán)(DOX)合成、DOX精制、聚合、安定化封端造粒、粒子干燥包裝等。甲醛回收塔的操作是:將各單元中稀甲醛(濃度8%~10%)經(jīng)過加壓精餾,提濃到40%左右返回系統(tǒng)使用,從而降低原料甲醇的消耗。

      1 工藝流程及存在的問題

      甲醛回收系統(tǒng)的工藝流程為:甲醛濃縮崗位脫除的稀醛(HCHO濃度約10%)與TOX回收塔塔底出料(HCHO濃度約12%)分別經(jīng)泵送入甲醛回收塔進(jìn)料緩沖槽,混合后由甲醛回收塔入料泵加壓后經(jīng)過進(jìn)料預(yù)熱器升溫后送往塔內(nèi);1.2 MPa的蒸汽經(jīng)過調(diào)節(jié)閥后進(jìn)入塔底再沸器與塔內(nèi)物料進(jìn)行熱量交換,高濃度HCHO氣體從塔頂排出,經(jīng)過塔頂能源回收器和冷卻器冷卻成含高濃度甲醛(40%)溶液,進(jìn)入塔頂冷卻器受槽,該受槽內(nèi)物料一部分經(jīng)回流泵加壓,作為回流液返回塔內(nèi),另一部分經(jīng)管道壓向中間罐區(qū)甲醛儲槽,與甲醛制備采出的新鮮甲醛混合后進(jìn)入脫醇崗位;甲醛回收塔底部含微量甲醛的廢水經(jīng)進(jìn)料預(yù)熱器降溫后再經(jīng)廢水冷卻器進(jìn)一步降溫后排入廢水池,經(jīng)廢水輸送泵送往污水處理崗位。

      改造前甲醛回收系統(tǒng)存在的主要問題:① 甲醛回收塔塔頂、塔底物料中HCOOH含量偏高,設(shè)計要求塔頂物料中HCOOH含量在0.5%左右,塔底物料中HCOOH含量在0.4%左右,而實際運行時塔頂物料中HCOOH含量經(jīng)常超過1.2%,高的時候達(dá)到1.6%,塔底物料中HCOOH含量在1.0%左右。② 甲醛回收塔及附屬設(shè)備腐蝕嚴(yán)重,塔底再沸器、進(jìn)料緩沖槽、塔頂冷卻器受槽均因為腐蝕而出現(xiàn)列管泄漏。③ 回收甲醛中HCOOH含量高引起脫醇系統(tǒng)設(shè)備腐蝕,屏蔽泵頻繁故障,影響生產(chǎn)穩(wěn)定。④廢水pH值低(<3)廢水池及污水處理系統(tǒng)調(diào)節(jié)池均出現(xiàn)不同程度的腐蝕。上述問題的存在嚴(yán)重影響著整個裝置的安穩(wěn)長滿優(yōu)運行,改造前,系統(tǒng)頻繁減量,生產(chǎn)負(fù)荷低。

      2 HCOOH產(chǎn)生機理及降低HCOOH的方法

      甲醛回收塔的操作條件是:塔壓,0.55 MPa;塔底操作溫度,162 ℃;塔頂操作溫度,155 ℃;回流比,1.6。在甲醛回收塔內(nèi),甲醛能夠通過下述兩種反應(yīng)途徑生成甲酸。

      2.1 甲醛的氧化反應(yīng)

      甲醛本身是一種還原性較強的還原劑,在有氧存在的條件下,很容易發(fā)生氧化反應(yīng)生產(chǎn)甲酸,反應(yīng)屬于自由基機理[1]:

      2.2 康尼扎羅反應(yīng)

      無α活潑氫的醛,在強堿作用下,一分子的醛基氫以氫負(fù)離子的形式轉(zhuǎn)移給另一個分子,一分子氧化,一分子還原。甲醛符合上述條件,在強堿作用下易發(fā)生康尼扎羅反應(yīng),一分子氧化成HCOOH,一分子還原成CH3OH,反應(yīng)方程式如下:

      在甲醛回收塔中,進(jìn)料物料為10%左右濃度的稀HCHO溶液,呈弱酸性,因此,塔內(nèi)產(chǎn)生HCOOH的主要原因是由于HCHO的高溫氧化反應(yīng)[2]。

      2.3 降低HCOOH的方法

      由于HCOOH屬于有機強酸,對金屬設(shè)備具有較強的腐蝕性,系統(tǒng)中如果HCOOH含量過高,將會造成精餾塔塔體、填料及塔頂、塔底換熱設(shè)備的嚴(yán)重腐蝕,同時也會造成系統(tǒng)中儲槽、管道及動設(shè)備的腐蝕,嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)。為有效控制HCHO回收系統(tǒng)中HCOOH的含量,國內(nèi)POM生產(chǎn)企業(yè)分別作出了探索,神寧集團聚甲醛分廠的技術(shù)人員借鑒煉油廠的防腐蝕經(jīng)驗,采取有機胺加緩蝕劑的方法,取得了不錯的效果。

      我公司根據(jù)酸堿中和原理,經(jīng)過實驗室模擬試驗,決定采用從甲醛回收塔塔底加入低濃度NaOH溶液,降低塔底廢水中HCOOH含量,再利用精餾塔的氣液相濃度梯度原理,由下至上,逐步影響甲醛回收塔塔內(nèi)各塔板上HCOOH的濃度,最終塔頂物料中HCOOH含量也相應(yīng)下降,達(dá)到了降低系統(tǒng)中,尤其是回收甲醛中HCOOH含量的目的。

      3 改造方案及加堿位置的選擇

      加堿改造方案:在三聚甲醛生產(chǎn)過程中,需要使用8%左右的NaOH溶液,因此,我們可以利用系統(tǒng)中已有的稀堿液添加系統(tǒng),只是在稀堿輸送泵的出口增加一條管徑為DN32的管道,將稀堿液送往塔釜內(nèi),將塔底廢水中的HCOOH降到0.6%左右。

      加堿位置的選擇:HCHO在強堿存在下,易發(fā)生康尼扎羅反應(yīng),因此,對甲醛回收塔加堿的位置選擇異常重要,如果從塔頂回流管線或上部進(jìn)料管線加入,由于此兩處的HCHO濃度均較高,易發(fā)生康尼反應(yīng);同時,由于高濃度HCHO在高溫、強堿條件下還能發(fā)生糖化反應(yīng),若從上述位置加入NaOH將會對系統(tǒng)造成嚴(yán)重的后果,塔內(nèi)物料糖化,堵塞填料,無法正常運行。通過實驗,我們將稀堿加入位置放在塔底部WC90水加入口,此處物料基本是廢水,其中HCHO含量只有0.2%以下,既不會引起HCHO的康尼反應(yīng),更不會引發(fā)HCHO的糖化反應(yīng)。

      4 改造效果

      4.1 HCOOH濃度變化情況

      公司《甲醛回收塔加堿調(diào)酸控制附屬設(shè)備腐蝕的系統(tǒng)改造》項目于2014年 3月29日改造完成, 3月30日9:00加堿系統(tǒng)投入運行。系統(tǒng)運行穩(wěn)定,塔底pH值由加堿前的2.3升高至加堿后的3.6,塔底HCOOH含量明顯降低,從加堿前的最高1.2%降至加堿后的最低0.67%,平均控制在0.74%。

      4.2 設(shè)備、管線腐蝕情況

      2014年4月份加堿改造之前,回收HCHO流經(jīng)的管線和設(shè)備頻繁出現(xiàn)泄漏,2014年4月份改造之前的三個月內(nèi)共計檢修28次,而加堿管線投用后的三個月共計檢修3次,且逐步減少,經(jīng)濟效益顯著。

      5 總結(jié)

      總之,通過對甲醛回收塔進(jìn)行加入稀堿溶液的改造,有效降低了甲醛回收塔頂、塔底物料中的HCOOH濃度,降低了物料對相應(yīng)設(shè)備、管道的腐蝕,為生產(chǎn)裝置的安穩(wěn)長滿優(yōu)運行打下了良好的基礎(chǔ),為公司經(jīng)濟效益的提升提供了堅實的保證。

      [1] 李 峰.甲醛及其衍生物[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.

      [2] 黃蒼峰,王 琦.甲醛回收塔防腐蝕技術(shù)探討[J].廣州化工, 2014(11):169-170.

      2015-09-16

      李武斌(1971-),男,高級工程師,從事化工工藝管理和生產(chǎn)管理工作,E-mail:hnyylwb0912@163.com。

      TQ050.9

      B

      1003-3467(2015)11-0052-02

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