科技簡訊
1 存在問題
四川美豐化工股份有限公司化肥分公司現(xiàn)有4臺6M50-190/36.5-16/27-135型空氣、氮氫氣聯(lián)合壓縮機,主要供200kt/a合成氨裝置生產(chǎn)所需的工藝空氣和氮氫氣。該機為6M50型六列六級對稱平衡型少油潤滑往復(fù)活塞式壓縮機,從2005年8月運行至今。2014年5月3日和5日,3#6M50型聯(lián)合壓縮機空氣三段出口氣體溫度2次出現(xiàn)異常(測溫點安裝在其三段氣缸與出口緩沖器連接的管道上)。經(jīng)紅外線測溫儀現(xiàn)場檢測,發(fā)現(xiàn)其三段出口緩沖器氣體溫度達180~190℃(正常操作時,氣體溫度138℃;工藝控制指標≤150℃)。從工藝操作方面排查,未找到問題;后經(jīng)檢修人員拆檢其空氣三段出口、四段進口氣閥以及三段活塞環(huán)、支承環(huán)等部件,均完好無損,未發(fā)現(xiàn)故障。
2 原因分析
對3#6M50型聯(lián)合壓縮機空氣三段出口氣體溫度升高原因進行分析,排除了工藝操作和壓縮機組零部件故障引發(fā)氣體溫度上升。重點圍繞三段出口緩沖器查找原因:①3#6M50型聯(lián)合壓縮機機空氣段雖進行了清洗,但僅對一段分離器等進行了檢查,二、三、四段未進行詳細檢查,不排除二、三、四段緩沖罐有油垢、碳垢等積存;②緩沖器內(nèi)如有斷裂氣閥閥片或其他金屬微粒等雜物,在高速氣流作用下,碰撞可能產(chǎn)生火花,會引起氣體溫度急劇上升。
3 改造措施
(1)在緩沖器進口管道距緩沖器180mm處,增加1對法蘭。拆卸進口管道,便于觀察和清理設(shè)備內(nèi)異物、雜物。
(2)將緩沖器底部螺塞由M20mm尺寸更換為DN80mm手孔,便于清潔、沖洗設(shè)備內(nèi)油垢、碳垢等積存。
4 改造效果
該聯(lián)合壓縮機的緩沖器經(jīng)改造后,運行平穩(wěn),其空氣三段出口氣體溫度均在工藝指標控制范圍內(nèi),有力地保證了聯(lián)合壓縮機機組的長周期、安全、穩(wěn)定運行。用同樣的方法,對1?!?#6M50型聯(lián)合壓縮機空氣列二、三、四級出口緩沖器全部進行了改造,收到預(yù)期的效果。
(四川美豐化工股份有限公司化肥分公司四川德陽618000 金開進)
1 風(fēng)壓電流對造氣爐況的影響
為了使造氣爐內(nèi)氣化層溫度達到或無限接近原料煤的灰熔點,盡可能提高蒸汽的分解率,操作人員就要盡可能增大入爐風(fēng)量。結(jié)合鼓風(fēng)機方面的知識,風(fēng)機入爐風(fēng)量(Q)與電流(I)的關(guān)系應(yīng)該為Q∝I/P,即在風(fēng)壓(P)一定的情況下,電流的升高即代表了入爐風(fēng)量的增加。然而穩(wěn)定的造氣爐工況才是提高單爐發(fā)氣量的前提,因此,在追求高風(fēng)量的同時也必須考慮造氣爐工況的承受能力。通過監(jiān)測鼓風(fēng)機電流值、風(fēng)壓的變化,并與正常燃燒工況下的電流、風(fēng)壓相比較,就可以查出造氣爐工況的變化從而采取相應(yīng)措施。
2 吹風(fēng)氣對造氣爐工況的影響
吹風(fēng)氣回收裝置的作用就是回收造氣爐吹風(fēng)階段的吹風(fēng)氣、合成的弛放氣和脫碳系統(tǒng)的尾氣,既可以回收熱量副產(chǎn)蒸汽,又減輕了環(huán)保污染。然而吹風(fēng)氣回收裝置主要是通過引風(fēng)機以負壓的形式抽取造氣所產(chǎn)的吹風(fēng)氣,這時若吹風(fēng)氣總管內(nèi)負壓過高就會引起造氣爐工況波動,使旋風(fēng)除塵器排出物增多,增加消耗;另一方面若引風(fēng)機負壓過低又會影響造氣入爐風(fēng)量,降低單爐發(fā)氣量,因此,吹風(fēng)氣引風(fēng)機的調(diào)節(jié)需要造氣操作人員結(jié)合爐況、煤質(zhì)粒度、風(fēng)機電流等進行綜合考慮。
3 結(jié)語
總之,節(jié)能降耗是一項長期、需要全方位綜合考慮的工作,找出各細節(jié)方面的不足,以最大限度地降低對造氣爐況的影響,使造氣在穩(wěn)定中逐步降低消耗,提高產(chǎn)能。
(河南心連心化肥有限公司 河南新鄉(xiāng)453731姬春禮 王麗真 張 峰)
山東潤銀生物化工股份有限公司合成氨裝置脫硫系統(tǒng)采用栲膠法脫硫工藝,氣柜出口進脫硫系統(tǒng)的前冷塔對降低半水煤氣溫度、降低壓縮機一段進口氣體溫度、提高單機出力率有著至關(guān)重要的作用。因此,對該前冷塔進行了改造,既滿足了系統(tǒng)氣體降溫的需要,還確保了安全穩(wěn)定運行。
1 存在的問題及分析
前冷塔出口循環(huán)水進入熱水池,與半水煤氣換熱后的循環(huán)水由熱水泵送入涼水塔進行降溫。因半水煤氣中含有大量煤灰、焦油,循環(huán)水中夾雜大量的雜物、泡沫,熱水泵常因壓力不足而運行不穩(wěn)定。由于空間有限,熱水池容積較小,熱水池經(jīng)常溢水,污染周邊環(huán)境,并給操作帶來了一定的困難。
2 改造措施
(1)將前冷塔底部安全水封小罐出口法蘭口拆除,并加置盲板,以便動火與系統(tǒng)隔絕。在法蘭口后增設(shè)三通,一路加裝1只DN350mm蝶閥,去熱池(正常運行時,處于關(guān)閉狀態(tài));一路加裝1只DN400mm閘閥,去高為3200mm的新預(yù)制小罐。小罐頂端添加Φ530mm溢流管道去熱池。當熱泵跳車時,避免因前冷塔內(nèi)水位過高而封住半水煤氣,發(fā)生安全事故。
(2)新預(yù)制小罐底部出口加1只DN400mm閘閥,去熱泵;在閘閥與熱泵之間設(shè)三通,一路連接至負壓罐的出口。新預(yù)制小罐設(shè)置現(xiàn)場液位計,并安裝液位信號傳送器,將信號送至操作室DCS系統(tǒng)。在熱泵、冷泵加置聯(lián)鎖停車裝置。
3 改造效果
改造后,避免了前冷塔出口熱池溢水,減輕了對周邊設(shè)備、管道的腐蝕,增強了操作的便捷性,可在操作室內(nèi)實時監(jiān)控液位信息,避免了因負壓罐內(nèi)進入空氣,導(dǎo)致熱泵壓力不足的影響,確保了系統(tǒng)長周期安全穩(wěn)定運行。
(山東瑞星集團有限公司山東泰安271500 劉 偉)
1 存在問題
河北新化公司股份有限公司有1臺C3-3.45/0.49型抽凝式汽輪機組,額定進汽量28t/h,額定抽汽量20t/h,最大進汽量32.5t/h,最大抽汽量25t/h,最小凝汽量4t/h;進汽壓力3.43MPa,溫度435℃,抽汽壓力0.49MPa。由于造氣系統(tǒng)使用蒸汽壓力為0.08MPa,該汽輪機組抽汽需經(jīng)減壓后送造氣系統(tǒng),存在蒸汽能量等損失,運行很不經(jīng)濟。因此,決定于2012年4月對該汽輪機組進行改造。改造后,汽輪機組抽汽滿足了造氣系統(tǒng)的要求,取消減壓流程,并將熱量全部回收。
2 改造措施
(1)改造方案。改造前、后汽輪機組進汽量不變,最小進汽量>20t/h,最終得到0.20MPa,200℃蒸汽。拆掉原汽輪機冷凝器,增加1臺熱泵。熱泵參數(shù):驅(qū)動蒸汽壓力0.45~0.55MPa,蒸汽量20~25t/h,抽汽壓力0.10MPa,排汽壓力0.18~0.22MPa。汽輪機排汽壓力約0.10MPa。將達到汽輪機抽汽壓力的蒸汽作為熱泵驅(qū)動蒸汽,抽吸汽輪機0.10MPa的蒸汽,兩股蒸汽混合后獲得0.20MPa的蒸汽。在汽輪機后汽缸處加裝冷卻噴淋裝置,降低排汽和后汽缸溫度,保證汽輪機安全運行。
(2)改造實施方案。原高壓缸調(diào)節(jié)級和2個壓力級(1~3級)結(jié)構(gòu)尺寸不變,運行方式不變。低壓調(diào)節(jié)級結(jié)構(gòu)尺寸不作變動,低壓壓力級前兩級保留(5~6級),拆除7~9級隔板,去除7~9級動葉片,保留葉輪??s小5~6級通流部分尺寸,保證后汽缸壓力≤0.10MPa。改造后,對機組進行配重動平衡試驗。
3 結(jié)語
將該汽輪機機組由抽凝式改為背壓式后,經(jīng)2年多平穩(wěn)運行,基本達到設(shè)計要求,效果良好。改造后,進汽量為28t/h,壓力3.43MPa,溫度435℃;抽汽壓力0.49MPa,溫度260℃;排汽壓力0.10MPa,溫度120℃;熱泵出口蒸汽壓力為0.20MPa,溫度200℃;發(fā)電量為1800kW。改造后,因取消凝汽,拆除冷凝器,原涼水系統(tǒng)停運1臺30kW風(fēng)機、1臺75kW循環(huán)水泵,減少4名操作人員,年經(jīng)濟效益約280萬元。此機組改造后不足之處:因熱水泵為單噴嘴結(jié)構(gòu),且使用抽汽作為驅(qū)動蒸汽,主汽流量<20t/h時,驅(qū)動蒸汽需補充外系統(tǒng)蒸汽,否則,會使機組后汽缸壓力升高。
(河北新化股份有限公司河北新樂050700 韓 濤)
1 潤滑系統(tǒng)
鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司共有6臺JB4M25-160/54型甲醇氣壓縮機,運行初期,需要啟動2臺油泵(額定功率5.5kW)才能達到潤滑油額定壓力(0.25~0.40MPa)的下限。當潤滑油的壓力波動至低于聯(lián)鎖停機壓力0.20MPa時,壓縮機停止運行,造成減機或系統(tǒng)緊急停車事故,既影響生產(chǎn),又損壞設(shè)備;還存在2個隱患:①潤滑油達不到要求的額定壓力,造成壓縮機的主軸承與主軸頸、曲柄與大頭瓦、十字頭銷與連桿小頭瓦襯套、十字頭滑履與滑道等機構(gòu)運動副的潤滑效果不良,運動副磨損加劇,運動響聲大等;②當潤滑油壓力波動至聯(lián)鎖停機壓力時,造成緊急停機的事故,影響了生產(chǎn)的安全性和連續(xù)性。為此,對機組的油壓系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、運動副、機體主要部位的溫度進行測量,發(fā)現(xiàn)影響潤滑油壓力的主要原因是潤滑油溫度過高。于是,在6臺壓縮機的油壓系統(tǒng)回油管道上分別設(shè)置1臺冷卻器(換熱面積32m2),只需啟動1臺油泵運行完全可達到額定潤滑油壓力指標。潤滑系統(tǒng)經(jīng)改造后,潤滑油溫度由61℃降至45℃,機體主要部位溫度由65℃降至53℃;以電價0.7元/kW·h、電功率70%計,每天可節(jié)約電費約388元;確保了壓縮機正常運行,避免了因潤滑油壓力波動而造成油壓聯(lián)鎖停機事故。
2 盤車機構(gòu)
JB4M25-160/54型壓縮機盤車機構(gòu)的傳動原理是由1臺4kW電動機帶動減速機上的小齒輪,再將運動傳遞給安裝在曲軸上的大齒輪,實現(xiàn)盤車動作。使用過程中,因齒面壓力較大,難以實現(xiàn)兩齒輪間的嚙合、分離動作,稍不小心就會造成輪齒折斷;為此,根據(jù)減速機省力的原理,在電動機風(fēng)葉端軸頭上用平鍵連接了1只用拇指、食指就可轉(zhuǎn)動的圓形小手柄。轉(zhuǎn)動小手柄(正反轉(zhuǎn)均可)時,可順利實現(xiàn)大、小齒輪的嚙合、分離動作,輕松完成盤車作業(yè),完善了該壓縮機盤車機構(gòu)的技術(shù)性能。
(鶴壁寶發(fā)能源科技股份有限公司河南鶴壁458000 孫 玉)
臨沂恒昌煤業(yè)集團年生產(chǎn)能力為1300kt焦炭。2010年,引進了焦爐煤氣純氧轉(zhuǎn)化及低壓合成技術(shù)并建設(shè)了1套130kt/a甲醇裝置。為充分利用甲醇弛放氣和甲醇空分系統(tǒng)產(chǎn)生的氮氣,于2011年10月建設(shè)了1套100kt/a合成氨裝置,2012年9月裝置一次開車成功,生產(chǎn)出合格的液氨產(chǎn)品。工藝采用焦爐煤氣預(yù)處理脫硫脫萘+焦爐煤氣、甲醇弛放氣變壓吸附提氫+脫氧脫硫系統(tǒng)+高壓合成,是國內(nèi)首套純氫純氮制合成氨裝置。針對氨回收系統(tǒng)原始開車以來暴露的部分設(shè)備或工藝問題,進行了技術(shù)改造,經(jīng)過工藝調(diào)整和系統(tǒng)優(yōu)化后,裝置實現(xiàn)了長周期穩(wěn)定運行。
1 氨回收塔出口加裝冷卻器
由于氨回收塔循環(huán)水管規(guī)格設(shè)計偏小,導(dǎo)致氣氨被水吸收時釋放出的熱量不能及時傳遞出去,產(chǎn)生的氨水溫度在54℃左右;溫度較高的氨水在氨水槽中極易揮發(fā),導(dǎo)致氨水裝車處氨味極大。目前,在氨回收塔氨水管出口加裝了1臺DN600mm、長2.7m的冷卻器,以便盡量降低氨水溫度。改造后,氨水的溫度由54℃下降至25℃,大大減少了其在氨水槽中的揮發(fā)量,效果十分顯著。
2 吸收塔更換旋渦泵
原設(shè)計的氨回收塔加水泵為PG12-25×7型多級離心泵(揚程160m,功率15kW,流量為12m3/h),加水量相對于減壓的氣氨量偏大,開泵運行時間約20min即可給氨回收塔加滿水,脫鹽水與氣氨逆向接觸時間短,氣氨不能完全被吸收,導(dǎo)致氨回收塔壓力偏高,開放空閥,既損失氣氨,又污染環(huán)境?,F(xiàn)將加水泵更換為W25-70型旋渦泵(揚程80m,功率3kW,流量1m3/h),可以連續(xù)給氨回收塔加水,氣氨與水得到了充分反應(yīng),解決了上述問題。
3 氨水槽進口管改造
原氨水管配接在氨水槽的頂部,有時因氣氨進入氨回收塔流速過快,導(dǎo)致部分氣氨隨氨水排放入氨水槽,氣氨隨之從排氣管中逸出,使氨水槽周圍氨味極大?,F(xiàn)拆除原氨水槽頂部Φ89mm排氣管,原Φ57mm氨水管改至排氣管處,并在Φ57mm氨水管下部配置Φ76mm管線伸入氨水槽底部,以便氣氨能在氨水槽中被進一步吸收,在原氨水管與氨水槽連接法蘭處改為排氣管。
4 球罐安全閥出口管加裝吸氨器
2只液氨球罐的安全閥出口管末端均伸入盛有水的敞口式水槽中,以避免安全閥啟跳時氣氨泄漏污染環(huán)境。但是安全閥的根部閥存在不同程度內(nèi)漏現(xiàn)象,由于更換安全閥根部閥不方便,致使安全閥出口管水槽處周圍氨味較大?,F(xiàn)制作1只容積為5m3、規(guī)格Φ1400mm×2800mm,設(shè)計壓力為0.25MPa的吸氨器替代原敞口式水槽。該吸氨器投運后,氣氨與水得到了充分反應(yīng),產(chǎn)生含氨質(zhì)量分數(shù)為20%的氨水,氨水工藝指標后放入氨水槽內(nèi)外售,不僅解決了環(huán)保問題,而且增加企業(yè)效益。
(山東恒昌聚材化工科技股份有限公司山東臨沂276132 陳世通)
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《小氮肥》雜志是經(jīng)原國家科委、原化工部批準,由上?;ぱ芯吭壕庉嫵霭娴娜珖钥?。主要發(fā)行對象定位占全國氮肥一半以上產(chǎn)能的傳統(tǒng)流程大、中、小規(guī)模的氮肥企業(yè)和兼顧向新型煤氣化轉(zhuǎn)型的企業(yè)。主要報道內(nèi)容有:氮肥企業(yè)的技術(shù)改造、節(jié)能減排經(jīng)驗;氮肥生產(chǎn)中新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的應(yīng)用;化肥科研成果、生產(chǎn)管理以及氮肥企業(yè)發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)驗和開展多種經(jīng)營的信息等。本刊內(nèi)容可供全國從事氮肥、煤化工行業(yè)的工廠、設(shè)計、科研、高等院校及各省市主管部門的工程技術(shù)人員和管理人員參考。
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