趙 凱
(華電天津軍糧城發(fā)電有限公司 天津 3 003 00)
隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)要求的不斷提高,各燃煤火力發(fā)電企業(yè)都正在對(duì)鍋爐煙氣進(jìn)行脫硫、脫硝和除塵裝置的建設(shè)和改造。特別是脫硝裝置,對(duì)于燃煤火力發(fā)電企業(yè)是新生事物,還比較陌生,一些發(fā)電企業(yè)因運(yùn)行和維護(hù)不當(dāng)造成設(shè)備損壞嚴(yán)重?zé)o法運(yùn)行,給企業(yè)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)損失,同時(shí),也給環(huán)境造成嚴(yán)重污染。因此提高運(yùn)行和維護(hù)人員技術(shù)水平,加強(qiáng)脫硝裝置的運(yùn)行調(diào)整和維護(hù)是保證環(huán)保設(shè)施保持長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行達(dá)標(biāo)排放的關(guān)鍵。
2.1 脫硝基本原理
選擇性催化還原法(S C R)脫硝裝置的基本原理是利用氨(N H3)對(duì)N O x的還原功能,使用氨氣(N H3)作為還原劑,將體積濃度小于5%的氨氣通過(guò)氨氣噴射格柵噴入溫度為3 00℃~420℃的煙氣中,與煙氣中的N O x混合后,擴(kuò)散到催化劑表面,在催化劑的作用下氨氣(N H3)將煙氣中的N O和N O2還原成無(wú)公害的氮?dú)猓∟2)和水(H2O)如圖 1。
圖1 SCR反應(yīng)示意圖
S C R化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
在燃煤煙氣的N O x中,N O約占95%,N O2約占5%,所以化學(xué)反應(yīng)式(1)為主要反應(yīng),實(shí)際氨氮比接近1∶1。
值得注意的是,煙氣中的N O x在催化還原的過(guò)程中,還會(huì)催化氧化煙氣中S O2轉(zhuǎn)化成S O3,化學(xué)反應(yīng)式(3)??諝忸A(yù)熱器換熱原件在140℃~220℃低溫段區(qū)域,S O3與逃逸的N H3反應(yīng)生成高粘性的N H4H S O4(硫酸氫氨),化學(xué)反應(yīng)式(4)。粘結(jié)和粘附煙氣中的飛灰顆粒造成空預(yù)器換熱原件的堵塞和腐蝕,因此,要嚴(yán)格控制氨逃逸濃度小于3 p p m,同時(shí)也要控制S O2/S O3的轉(zhuǎn)化率小于1%。
2.2 工藝系統(tǒng)簡(jiǎn)介
一般燃煤發(fā)電機(jī)組鍋爐煙氣脫硝均采用低氮燃燒加S C R工藝路線,先由低氮燃燒器在鍋爐爐膛內(nèi)將煙氣中的N O x排放含量控制在3 50m g/m3以下,在經(jīng)過(guò)S C R投入還原劑,將煙氣中的N O x排放含量控制在200m g/m3以下。S C R設(shè)計(jì)為三層,第一、二層安裝有催化劑,下部第三層備用,催化劑采用蜂窩型。S C R入口煙道設(shè)計(jì)安裝有噴氨格柵、整流器和導(dǎo)流板。為防止催化劑積灰和堵塞催化劑蜂窩孔,在各層催化劑均設(shè)計(jì)安裝有蒸汽吹灰器。還原劑采用液氨,經(jīng)液氨蒸發(fā)器蒸發(fā)成氨氣。氨氣經(jīng)S C R區(qū)的稀釋風(fēng)混合后,經(jīng)噴氨格柵噴入S C R入口煙道內(nèi),在靜態(tài)混合器、導(dǎo)流板和整流器的作用下,混合均勻的氨氣/煙氣混合物進(jìn)入催化劑進(jìn)行還原反應(yīng)。反應(yīng)后的干凈煙氣離開(kāi)S C R裝置,進(jìn)入空氣預(yù)熱器。
3.1 S C R區(qū)的氨氣供給調(diào)整門(mén)和氨氣流量計(jì)經(jīng)常發(fā)生堵塞,造成無(wú)法供氨氣的現(xiàn)象,使N O x排放超標(biāo)。
3.1.1 原因分析
液氨的純度很高,一般液氨含量在99.6%以上,但還有一定的雜質(zhì),這些雜質(zhì)帶有一定的粘性,附著在閥門(mén)門(mén)體和流量計(jì)孔板處,不斷積累后堵塞閥門(mén)門(mén)口和流量計(jì)孔板,一般3~5個(gè)月出現(xiàn)一次。
3.1.2 處理方法
需要開(kāi)旁路手動(dòng)調(diào)整保證供氨氣,將供給調(diào)整門(mén)和氨氣流量計(jì)拆下,用壓縮空氣將附著在閥門(mén)門(mén)體和流量計(jì)孔板處粘性雜質(zhì)清理干凈。
3.2 催化劑表面掛灰或堵塞
催化劑表面掛灰或堵塞(正常的催化劑如圖2,被堵塞的催化劑如圖3,催化劑孔被堵塞如圖4,催化劑表面微孔被堵塞如圖5)。催化劑是還原法脫硝工藝中的主要設(shè)備之一,煙氣中的N O x與噴入的氨氣充分混合后,通過(guò)催化劑表面,在催化劑的催化作用下還原成N2和H2O,催化劑發(fā)生大面積嚴(yán)重積灰和蜂窩孔嚴(yán)重堵塞的現(xiàn)象后,會(huì)使催化劑失去催化作用,(1)使N O x排放超標(biāo);(2)造成嚴(yán)重的氨逃逸,更增加了環(huán)境污染,同時(shí),逃逸的氨與煙氣中的S O3反應(yīng)會(huì)生成高粘性的硫酸氫氨,粘結(jié)和粘附煙氣中的飛灰顆粒造成空預(yù)器換熱原件的堵塞和腐蝕;(3)造成S C R阻力加大使引風(fēng)機(jī)電耗增加外;(4)必須更換催化劑,給企業(yè)帶來(lái)的較大經(jīng)濟(jì)損失。
3.2.1 原因分析
3.2.1.1 省煤器灰斗防灰裝置排灰不暢或堵塞,使大量飛灰被煙氣帶入。
3.2.1.2 吹灰控制不合理,不能保證每次吹灰的效果。
3.2.1.3 蒸汽吹灰器故障,未及時(shí)回復(fù),長(zhǎng)期不能正常投運(yùn)。
3.2.1.4 蒸汽吹灰器所用蒸汽壓力、溫度選擇或控制不當(dāng),造成過(guò)熱度低、沒(méi)有輸水或輸水不完全,蒸汽中帶水嚴(yán)重。
3.2.2 處理方法
3.2.2.1 加強(qiáng)省煤器灰斗防灰裝置的控制,保證排灰正常。
3.2.2.2 合理控制吹灰次數(shù)和吹灰時(shí)間,應(yīng)根據(jù)催化劑各層壓差確定吹灰次數(shù)和吹灰時(shí)間,不能按時(shí)間設(shè)定吹灰次數(shù)和吹灰時(shí)間,一般當(dāng)催化劑壓差高于原始值的5%~10%開(kāi)始吹灰,當(dāng)催化劑壓差恢復(fù)到原始值后停止吹灰。
圖2 正常的催化劑
圖3 被堵塞的催化劑
圖4 催化劑孔被堵塞
圖5 催化劑表面微孔被堵塞
3.2.2.3 加強(qiáng)蒸汽吹灰器的檢修維護(hù),確保正常投運(yùn)。
3.2.2.4 蒸汽吹灰器所用蒸汽壓力、溫度選擇要合理,應(yīng)保證一定的過(guò)熱度,同時(shí),每次吹灰前應(yīng)及時(shí)輸水且輸水完全。
3.2.2.5 利用各種停機(jī)的機(jī)會(huì)對(duì)催化劑進(jìn)行檢查,對(duì)于蜂窩孔壁表面掛灰的,可采用壓縮空氣將蜂窩孔壁表面掛灰吹掃干凈。對(duì)于局部積灰或個(gè)別蜂窩孔出現(xiàn)的輕微堵塞,可用吸塵器吸走表面積灰,在用壓縮空氣將蜂窩孔吹通、吹凈。對(duì)于大面積堵塞而又無(wú)法清通的應(yīng)進(jìn)行更換(催化劑嚴(yán)禁用水沖洗避免催化劑鈍化失效)。
3.3 催化劑模塊之間形成煙氣走廊
催化劑模塊之間(或底部)和單元體之間密封不嚴(yán)形成煙氣走廊。形成煙氣走廊,使部分混合后的煙氣未在催化劑內(nèi)反應(yīng),這既影響了脫硝出口N O x排放濃度,又增加了氨氣的消耗,同時(shí)也造成氨的逃逸率增高,逃逸的氨將生成硫酸氫氨,硫酸氫氨粘性大,粘附在空氣預(yù)熱器換熱原件表面,吸附煙氣中的灰造成空氣預(yù)熱器換熱原件的堵塞,使引風(fēng)機(jī)電耗增加,影響機(jī)組出力,嚴(yán)重的被迫停機(jī)。
3.3.1 原因分析
催化劑模塊之間(或底部)和單元體之間是用陶瓷纖維棉密封的,由于制造或安裝不當(dāng)或密封材料選用不當(dāng),在設(shè)備投運(yùn)后,由于煙氣的高溫和沖刷,使部分密封材料被沖刷掉,形成煙氣走廊。嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成被迫停機(jī)。
3.3.2 處理方法
利用各種檢修的機(jī)會(huì)檢查催化劑模塊之間(或底部)和單元體之間的密封是否嚴(yán)密,發(fā)現(xiàn)有被吹掉的可用陶瓷纖維棉進(jìn)行牢固封堵。
3.4 噴氨格柵的噴嘴積灰堵塞
為保證氨氣噴入煙道后能與煙氣均勻混合,因此,噴氨格柵的噴嘴是均布于整個(gè)煙道斷面,每個(gè)噴嘴覆蓋一定的區(qū)域,由閥門(mén)調(diào)節(jié)每個(gè)噴嘴的噴氨量使之均等。一旦出現(xiàn)個(gè)別噴嘴堵塞,其覆蓋的區(qū)域?qū)](méi)有氨氣進(jìn)入,沒(méi)有與氨氣混合的煙氣,穿過(guò)催化劑未經(jīng)脫硝排出,使脫硝出口N O x排放濃度超標(biāo)。為了控制脫硝出口N O x排放濃度不超標(biāo)就必須加大噴氨量,但被堵塞的噴嘴所覆蓋的區(qū)域仍然沒(méi)有氨氣進(jìn)入,而其他區(qū)域噴氨量已經(jīng)過(guò)量,雖然控制了脫硝出口N O x排放濃度不超標(biāo),卻使氨逃逸量增加,氨逃逸量增加后的危害前面已有描述。
3.4.1 原因分析
煙氣中攜帶著大量的飛灰,這些飛灰的粒徑大小各異,小粒徑的飛灰易被煙氣帶走,大粒徑的飛灰不易攜帶,會(huì)隨機(jī)落在噴嘴口,逐步堆積,直至堵塞噴嘴。
3.4.2 處理方法
3.4.2.1 加強(qiáng)運(yùn)行人員對(duì)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)視,及時(shí)發(fā)現(xiàn)各路噴嘴流量的變化,一旦發(fā)現(xiàn)有流量變小時(shí),及時(shí)調(diào)整,加大此路的供氨量,將被堵但尚未堵死的噴嘴疏通正常,恢復(fù)原始噴氨量。
3.4.2.2 對(duì)于完全被堵塞的噴嘴,利用各種停機(jī)的機(jī)會(huì)進(jìn)行人工疏通,對(duì)被磨損和磨漏的管道進(jìn)行更換并采取防磨措施,對(duì)掉噴嘴的進(jìn)行恢復(fù)。3.4.2.3每年需對(duì)各路噴嘴的噴氨量進(jìn)行試驗(yàn)和調(diào)整。
3.5 氨/煙氣混合器磨損。氨/煙氣混合器是使氨氣與煙氣充分混合的設(shè)備,混合的是否均勻決定了脫硝效果。
3.5.1 原因分析
由于煙氣中攜帶著大量的飛灰,而且又有一定的流速,因此,沖刷磨損是在所難免的。
3.5.2 處理方法
利用各種檢修的機(jī)會(huì)檢查氨/煙氣混合器有無(wú)變形、磨損和開(kāi)焊現(xiàn)象,對(duì)有變形的進(jìn)行調(diào)整恢復(fù)原形,對(duì)被磨損的進(jìn)行修補(bǔ),有開(kāi)焊的進(jìn)行補(bǔ)焊。
隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)管理力度的不斷加大,對(duì)于燃煤發(fā)電企業(yè)即要加快脫硝設(shè)施的改造投入,同時(shí),還要加強(qiáng)對(duì)脫硝設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)管理,使脫硝設(shè)施能長(zhǎng)期安全穩(wěn)定運(yùn)行,確保N O x排放濃度長(zhǎng)期達(dá)標(biāo)。