陳士軍(河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司動(dòng)力部,河北唐山063016)
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汽輪機(jī)汽封系統(tǒng)優(yōu)化的研究與實(shí)踐
陳士軍
(河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司動(dòng)力部,河北唐山063016)
【摘要】通過(guò)在現(xiàn)有有效空腔內(nèi),增加密封齒數(shù);在不影響安全的情況下,減小密封間隙;在不影響密封壽命的前提下,減小齒的厚度;改善密封結(jié)構(gòu),使用新型蜂窩式汽封的方式對(duì)汽封改造來(lái)實(shí)現(xiàn)提高機(jī)組發(fā)電效率。
【關(guān)鍵詞】汽輪機(jī);汽耗;汽封
1.1外部環(huán)境影響
唐鋼動(dòng)力廠熱電二車間有130 t/h鍋爐和25 MW發(fā)電機(jī)組各3臺(tái),主要是利用公司生產(chǎn)出的富裕煤氣進(jìn)行發(fā)電,作為公司的生產(chǎn)輔助單位,在現(xiàn)有的煤氣供應(yīng)下,最大限度的增加發(fā)電量,減低公司的外用電成本,是當(dāng)前的主要途徑。
1.2內(nèi)部環(huán)境影響
通過(guò)計(jì)算,鍋爐的運(yùn)行已經(jīng)達(dá)到了設(shè)計(jì)能力,甚至滿負(fù)荷時(shí)指標(biāo)優(yōu)于設(shè)計(jì)能力,已經(jīng)無(wú)更大潛力可挖。汽機(jī)效率則較低,汽機(jī)設(shè)計(jì)發(fā)電汽耗為3.947 kg/kWh,而實(shí)際運(yùn)行汽耗達(dá)4.25 kg/kWh甚至更高。降低機(jī)組發(fā)電汽耗是提高發(fā)電效率的主要選擇。
1.3影響機(jī)組效率的因素
(1)汽輪機(jī)通流效率低,熱力系統(tǒng)嚴(yán)密性差(內(nèi)漏和外漏)。
(2)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)不良,影響機(jī)組凝汽器換熱,從而影響排氣溫度、真空等參數(shù)。
(3)汽機(jī)進(jìn)汽參數(shù)及運(yùn)行穩(wěn)定性。
針對(duì)上述各因素,近年來(lái)已經(jīng)對(duì)循環(huán)冷卻水進(jìn)行了最大能力的改造,并對(duì)運(yùn)行參數(shù)控制較好。最終本次課題重點(diǎn)從汽機(jī)本體通流部分進(jìn)行攻關(guān)。
目前適用于汽輪機(jī)的新型汽封有多種,包括蜂窩式汽封、側(cè)齒式汽封、刷式汽封、布萊登汽封等,通過(guò)與相關(guān)電廠交流,并聯(lián)系了多家生產(chǎn)汽封的廠家,總結(jié)蜂窩式汽封技術(shù)較適合我廠,蜂窩式汽封技術(shù)最早也最為成熟,和原汽封比較,蜂窩汽封是取消了原梳齒汽封上兩長(zhǎng)齒之間的短齒,將原短齒用蜂窩帶取代,汽封體整體外形尺寸與原汽封尺寸不變。
(1)在現(xiàn)有有效空腔內(nèi),增加密封齒數(shù),由原廠設(shè)計(jì)的23齒增加至25齒,增加密封效果。
(2)在不影響安全的情況下,減小密封間隙,由0.3 mm降低到0.25 mm,增強(qiáng)密封效果。
(3)在不影響密封壽命的前提下,減小齒的厚度,每個(gè)齒減少5 mm,增強(qiáng)密封效果。
(4)改善密封結(jié)構(gòu),增強(qiáng)密封效果,使用新型蜂窩式汽封。
(5)軸及動(dòng)葉頂部原凸臺(tái)凹槽結(jié)構(gòu)形狀仍保留不變,不對(duì)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子及葉頂進(jìn)行任何改變。
(6)原汽封體形狀及退讓彈簧形狀不變。
(7)保持汽封長(zhǎng)齒軸向相對(duì)位置不變,以滿足脹差的要求。將原不可調(diào)汽封改造成微量調(diào)整的結(jié)構(gòu)形式。
4.1返原廠家更換阻汽片
鑲齒片工程包括拔出舊片、鑲裝新片、和現(xiàn)場(chǎng)修刮間隙等幾項(xiàng)工作。
4.1.1換阻汽片流程
揭缸—復(fù)測(cè)間隙—吊出各級(jí)隔板—返廠拔齒—修理鑲齒槽—鑲齒沖鉚—立車車齒留余量—隔板裝回機(jī)組精車—完工
4.1.2重要環(huán)節(jié)施工方法說(shuō)明
拔齒:用鉗子夾緊拔除。遇銹蝕嚴(yán)重者,用將鋼筋棍與齒焊在一起,然后用撬棍撬出。
修理鑲槽:用手銼修平原來(lái)鑲齒沖點(diǎn)。遇沖點(diǎn)重者,可用角向磨光機(jī)磨修。
鑲齒沖鉚:成型齒片放入鑲齒槽內(nèi),用沖子沖鉚,要求在10 mm的弧長(zhǎng)內(nèi)要有1~2個(gè)鉚點(diǎn),在分段的接口處斷面向里的50 mm長(zhǎng)度以內(nèi)鉚接點(diǎn)必須不間斷的鉚牢,不能留非脹緊點(diǎn)。
車齒:將上下兩半隔板對(duì)接以洼窩為基準(zhǔn)找正。然后再根據(jù)尺寸粗車齒留余0.5 mm。然后壓間隙后進(jìn)行精車修正,回裝入缸體后,手工精修間隙。
4.1.3齒片間隙精確調(diào)整
(1)各級(jí)隔板在離廠更換齒片期間,機(jī)組檢修人員必須根據(jù)汽缸前后軸封的洼窩找轉(zhuǎn)子中心,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子中心合格后不再調(diào)整,通過(guò)調(diào)整發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子找對(duì)中,對(duì)中調(diào)整完畢后不再進(jìn)行變動(dòng)。
(2)各級(jí)隔板套體在加工廠粗車返回現(xiàn)場(chǎng)后,全部回裝,用假軸測(cè)量調(diào)整各級(jí)隔板洼窩。
調(diào)整至隔板汽封洼窩數(shù)據(jù)合格,如表1。
表1 下隔板洼窩測(cè)量數(shù)據(jù) mm
(3)按軸系中心調(diào)整好后的洼窩數(shù)據(jù)安裝鏜齒機(jī),同時(shí)根據(jù)機(jī)組轉(zhuǎn)子的漂移同時(shí)進(jìn)行修正;
(4)開始下缸第一次精修,精修過(guò)程根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)間隙預(yù)留0.10~0.20 mm余量,完成第一次精修;
(5)修刮后,再次吊入測(cè)量,按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行自行檢驗(yàn),對(duì)不合要求的各別點(diǎn)進(jìn)行微調(diào)。
(6)根據(jù)下缸的數(shù)值進(jìn)行上缸間隙的調(diào)整,下缸調(diào)整好后,將專用鏜齒機(jī)安裝在下缸上,根據(jù)下缸洼窩調(diào)整固定好,然后,分別將每級(jí)隔板套上半依次序回裝到下半上,進(jìn)行間隙精修。
(7)上下缸按給定的間隙調(diào)整完畢后,吊入轉(zhuǎn)子上下缸合缸壓膠布,最后確認(rèn)尺寸,需要微調(diào)的最后進(jìn)行微調(diào)。公差控制在0~0.05 mm之內(nèi)。精修正完畢后各點(diǎn)阻汽片葉頂間隙如表2。
4.2安裝汽封體
各部位可拆卸活動(dòng)汽封全部改成蜂窩汽封
4.2.1汽封材料選用
(1)汽封母體環(huán)
汽封環(huán)母體材料原則上原來(lái)汽封是什么材質(zhì)就選用什么材質(zhì)。我廠原用材質(zhì)為銅質(zhì),經(jīng)過(guò)與相關(guān)廠家咨詢,汽封選用15CrMoA鍛件。15CrMoA可以在550益正常工作,具有較強(qiáng)的熱強(qiáng)性,是哈爾濱汽輪機(jī)廠常規(guī)汽封材料,適合于汽輪機(jī)任何部位的汽封。
(2)蜂窩帶
采用進(jìn)口美國(guó)HTH公司生產(chǎn)的Hastelloy-X耐高溫鎳基合金。在900以下能長(zhǎng)期穩(wěn)定工作。
4.2.2汽封間隙調(diào)整結(jié)構(gòu)形式
原汽封是通過(guò)車削小背弧的方式進(jìn)行調(diào)整。周轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng),裝卡找正困難。蜂窩汽封小背弧上設(shè)計(jì)出凸臺(tái)結(jié)構(gòu),通過(guò)在現(xiàn)場(chǎng)磨削凸臺(tái)進(jìn)行間隙調(diào)整。
4.2.3汽封體安裝
(1)將各汽封體回裝至上下隔板,在汽封體的上、下、左、右四個(gè)方向各粘貼1層(厚0.25 mm)、2層(厚0.5 mm)的膠布,將轉(zhuǎn)子放入,逐級(jí)回扣上半缸隔板,通過(guò)盤動(dòng)轉(zhuǎn)子一周,檢查膠布的接觸情況,對(duì)各級(jí)汽封間隙做記錄,根據(jù)膠帶的磨損情況初步確認(rèn)調(diào)整間隙,通過(guò)調(diào)整汽封體凸臺(tái)調(diào)整各級(jí)間隙。
(2)第一次各級(jí)調(diào)整完畢后,再次回裝各級(jí)汽封體,回裝轉(zhuǎn)子,按上述同樣步驟再次檢查間隙情況,并做記錄,直至各級(jí)調(diào)整數(shù)值均在圖紙標(biāo)準(zhǔn)值下限附近即可。
(3)經(jīng)過(guò)3次調(diào)整,最終各級(jí)隔板汽封數(shù)據(jù)記錄在案(略)。
4.3機(jī)組回裝
機(jī)組回裝,回裝過(guò)程中保證汽機(jī)部分不再進(jìn)行調(diào)整,復(fù)測(cè)對(duì)中數(shù)據(jù),用發(fā)電機(jī)部分調(diào)整對(duì)中,使對(duì)中數(shù)據(jù)合格。
對(duì)中數(shù)據(jù)如下:
上下與左右張口標(biāo)準(zhǔn)值為0~0.02 mm,實(shí)測(cè)下張口值為0.005 mm,西張口為0.005 mm;上下與左右圓周標(biāo)準(zhǔn)值為0~0.04 mm,實(shí)測(cè)上下圓周電機(jī)高方向?yàn)?.026 mm,左右圓周偏西方向?yàn)?。
表2 葉頂間隙測(cè)量數(shù)據(jù)mm
汽機(jī)汽封系統(tǒng)的改造,對(duì)原有的梳齒汽封更換為新型的高效蜂窩式汽封,對(duì)磨損嚴(yán)重的葉頂汽封進(jìn)行修復(fù),在圖紙規(guī)定的裝配間隙下,采用更高精度的安裝間隙,降低了汽輪機(jī)的級(jí)間損失,大大提高了汽輪機(jī)的效率,汽機(jī)的汽耗在原有的基礎(chǔ)上大幅下降,汽耗指標(biāo)甚至超過(guò)了機(jī)組的設(shè)計(jì)指標(biāo),改造效果明顯。改造前,兩臺(tái)機(jī)組同期汽耗4.07 kg/kWh、4.18 kg/kWh,改造后,兩臺(tái)機(jī)組同期汽耗3.95 kg/kWh、4.01 kg/kWh,機(jī)組效率提高2.9%和4.0%,兩指標(biāo)均達(dá)到機(jī)組設(shè)計(jì)值,改造效果明顯。
A Study and Practice on Optimization of the Steam Sealing System of Steam Turbine
Chen Shijun
(Tangshan Power Supply Department of Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Tangshan, Hebei 063016, China)
[Abstract]The number of sealing teeth was increased in existing cavity, the sealing gap was narrowed as long as not affecting safety, teeth thickness was reduced as long as not af-fecting the service life of the sealing and the sealing structure was improved through modifi-cation of the steam sealing with new-type cellular steam sealing, which has enhanced the power generating efficiency of the unit.
[Keywords]steam turbine; steam consumption; steam sealing
作者簡(jiǎn)介:陳士軍(1970-),男,2005年畢業(yè)于河北理工大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè),現(xiàn)從事技術(shù)、設(shè)備管理工作。
收稿日期:2015-06-12
【中圖分類號(hào)】TM311
【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】B
【文章編號(hào)】1006-6764(2015)10-0034-03