唐秀英 陸博福
(1.大慶榆樹(shù)林油田開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,黑龍江151100;2.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司,黑龍江161042)
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大型冷卻排管改造修復(fù)工藝及室外施工技術(shù)
唐秀英1陸博福2
(1.大慶榆樹(shù)林油田開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,黑龍江151100;2.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司,黑龍江161042)
大型冷卻排管是化肥生產(chǎn)裝置的大型設(shè)備。從工廠化肥生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)以來(lái),該設(shè)備已連續(xù)運(yùn)行了十年,由于外套管銹蝕嚴(yán)重而造成泄漏,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)。在設(shè)備大修時(shí)公司決定對(duì)其進(jìn)行修復(fù)改造,并要求在8天~10天內(nèi)完成。該設(shè)備龐大,長(zhǎng)達(dá)8 m、高4.5 m(包括基礎(chǔ))、寬1 m多,重50 t。經(jīng)研究,在工藝上采用預(yù)制排管外套管組,分部組成排片,待停機(jī)后即可投入組裝、修理、試壓等項(xiàng)工作。
1設(shè)備改制修復(fù)原始條件
該設(shè)備管程(氣腔)壓力32 MPa,殼程水套壓力P=0.8 MPa,管程氣腔以Ps=32 MPa進(jìn)行水壓試驗(yàn),水套要重新制造。
圖1是大型冷卻排管正面圖,圖2是側(cè)視圖。
1—冷卻水U型管箱 2—冷卻水管 3—鋼架 4—?dú)夤軋D1 大型冷卻排管正面圖Figure 1 Front view of heavy cooling row tube
5—冷卻水進(jìn)口管箱 6—?dú)饴烦隹诼?lián)箱 7—?dú)饴愤M(jìn)口聯(lián)箱 8—冷卻水出口管箱圖2 大型冷卻排管側(cè)面圖Figure 2 Side view of heavy cooling row tube
2結(jié)構(gòu)分析與方案制定
該設(shè)備由6排48根管組成,長(zhǎng)8 m、高4.5 m(包括基礎(chǔ))、外套管直徑(?133×5)mm。此設(shè)備應(yīng)整體卸下后運(yùn)往壓力容器廠車(chē)間內(nèi)進(jìn)行修復(fù)。但是由于該設(shè)備外形龐大、重達(dá)50t以上,受工廠的廠房大門(mén)及吊車(chē)能力限制而不能整體運(yùn)送。考慮到修復(fù)后的組裝,為此采用切割鋼架分體運(yùn)送到車(chē)間修復(fù)制做。工藝方案如下:
(1)設(shè)備必須分上下各三部分將架體切割運(yùn)送到容器廠車(chē)間修理改造。
(2)考慮到修制工期而采取先預(yù)制冷卻排管外套,分片組焊排片組。
(3)考慮到外殼制造工藝性,將原設(shè)計(jì)的外殼端部柱筒相貫面改成平鋼板角接、對(duì)接的圓柱管箱結(jié)構(gòu),大大提高了制造工藝性,降低了制造難度,也降低了材料成本費(fèi)用。
(4)為了便于修復(fù)設(shè)備,將本設(shè)備分成上下大小各6片、12部組,單體修復(fù)后組裝在6個(gè)鋼架上再進(jìn)行水壓試驗(yàn)。
(5)因外套結(jié)構(gòu)決定了必須是將氣管裝于套管內(nèi),封閉箱蓋板,焊后,方能進(jìn)行水管水壓試驗(yàn),經(jīng)分片進(jìn)行組裝焊接后水壓試驗(yàn)合格。
(6)管箱殼板采用模具沖壓成U型板,組焊成長(zhǎng)圓筒體。
(7)按氣管接口設(shè)計(jì)高壓水壓試驗(yàn)裝置,封閉連凸盤(pán)等部件。
(8)組裝前應(yīng)必須有設(shè)備改造修制后的組裝設(shè)備圖紙和必要的相關(guān)尺寸。如氣管伸出長(zhǎng)度、與箱體相關(guān)尺寸。
(9)為保證管間距尺寸公差(250±1.5)mm,應(yīng)用定位裝焊夾具組焊填料盒于直徑(?133×5)mm管子上。
3設(shè)備修復(fù)改制實(shí)施過(guò)程
(1)外套管(?133×5×8 000)mm下料,?108 mm管下料,支板放樣下料。
(2)管箱放樣下料,長(zhǎng)形圓筒U型板沖壓模具制做、沖壓U型板,而后組對(duì)焊接成型箱殼。
(3)管箱雙孔板下料,轉(zhuǎn)鏜床加工孔?136 mm/45°坡口轉(zhuǎn)鉚焊。
(4)管箱與管(?133×5)mm組焊,用夾具組裝焊接,控制(250±1.5)mm間距尺寸。
(5)填料盒組焊在(?133×5)mm管的另一頭,用定位夾具裝配焊接,保證(250±1.5)mm間距尺寸。
(6)外套管除銹,除聯(lián)接外部接頭以外,均刷油漆。
(1)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備冷卻排管切割鋼架,取回6部冷卻排管進(jìn)行拆卸氣管,彎頭、螺栓、墊片等部件,聯(lián)箱體全部解體,卸下填料壓蓋。
(2)切割外殼套管管箱盲板,用吊車(chē)滑輪反向裝置抽出(?83×15×8 000)mm氣管,切割舊填料盒轉(zhuǎn)車(chē)床修復(fù)加工。
(3)車(chē)床修車(chē)舊填料盒再用。
(4)將氣管進(jìn)行單根水壓試驗(yàn)檢查,安裝試驗(yàn)管路、高壓閥門(mén)、專(zhuān)用高壓打壓接頭等及60 MPa壓力表,試壓泵壓力63 MPa,裝水緩慢加壓到32 MPa,保壓30 min。
(5)對(duì)合格氣管除銹,刷油漆。
(6)氣管安裝于水套管中,用吊車(chē)配置轉(zhuǎn)向滑輪等裝置配合作業(yè)安裝,而后通過(guò)調(diào)整氣管的插入長(zhǎng)度來(lái)控制氣管的長(zhǎng)度。
(7)安裝填料油浸石棉繩,裝填料壓蓋。
(8)安裝彎頭部件,螺栓把固,加透鏡墊。
(9)組裝焊接管箱盲板蓋。
(10) 水套殼程水壓試驗(yàn),用2.5 MPa壓力表,試驗(yàn)壓力1.0 MPa,保壓30 min合格降壓放水(分部進(jìn)行而不能用連通管以防止氣體進(jìn)入)。
(11)氣管分部水壓試驗(yàn),用60 MPa壓力表,試驗(yàn)壓力32 MPa。安裝試壓泵、管路、專(zhuān)用件接頭等,加水分6級(jí)升壓到32 MPa,保壓30 min合格降壓放水,清理后運(yùn)往設(shè)備安裝現(xiàn)場(chǎng)。
(12)現(xiàn)場(chǎng)組裝安裝焊接鋼架,對(duì)正方位,裝配焊接接頭等。
完成冷卻排管改造修復(fù)工程。
4氣腔高壓水壓試驗(yàn)裝置
高壓水壓試驗(yàn)專(zhuān)用裝置的密封結(jié)構(gòu)不同于中、低壓形式,應(yīng)采用透鏡墊密封結(jié)構(gòu)。對(duì)于這種試驗(yàn)裝置可分為兩部分:第一部分為互換通用結(jié)構(gòu)部分,即緩沖壓力表接管可與泵連接,三通截止高壓閥門(mén)等部件可與3D22Ⅱ、Ⅲ級(jí)冷卻器試驗(yàn)壓力裝置共用;第二部分則是管路與冷卻排管氣管連接部分結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。該設(shè)計(jì)應(yīng)與被試壓設(shè)備引出接口結(jié)構(gòu)相符合。
該氣管引出接口為Dn50,Pn32 MPa、螺紋法蘭透鏡墊連接密封結(jié)構(gòu)。氣管直徑為(?83×15)mm,透鏡墊為JB 2776—79 Dn50、Pn32MPa,螺紋法蘭為Dn50、Pn32 MPa。
由于氣管引出連接口為Dn50、Pn32 MPa,大于角型截止閥門(mén)接口直徑尺寸,為此采用變徑透鏡活套壓盤(pán)、螺紋法蘭連接密封結(jié)構(gòu)形式。即變徑壓盤(pán)一端制成透鏡墊曲面形狀,另一端為螺紋焊接頭,可與閥門(mén)連接或壓力表管頭連接。
對(duì)于變徑透鏡壓盤(pán)規(guī)格尺寸可參照氣腔管接
口Dn50、Pn32 MPa。透鏡墊、JB 2776—1979、曲面SR的外徑Dw尺寸確定透鏡墊曲面尺寸,透鏡墊厚度25 mm,材質(zhì)20鋼,法蘭外徑按設(shè)備接口與JB 2769—1979 Dn50、Pn32 MPa選取。透鏡墊厚度40 mm,接頭處按閥門(mén)Dn15、Pn32 MPa選取螺紋M33×2、密封錐面20°。
5結(jié)論
(1)對(duì)大型冷卻排管的修復(fù)改制完全符合技術(shù)要求。
(2)在進(jìn)行大型設(shè)備的修復(fù)改造時(shí),必須有完整的改制組裝施工圖紙,且控制相關(guān)組焊安裝尺寸。
(3)在組織生產(chǎn)修復(fù)施工作業(yè)時(shí),必須有統(tǒng)一指揮調(diào)度平衡。
編輯傅冬梅
摘要:通過(guò)制定科學(xué)合理的修復(fù)方案,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求完成了化工企業(yè)大型冷卻排管修復(fù)改造工作。
關(guān)鍵詞:化工企業(yè);大冷排管;修復(fù)
Reconstructed and Repair Process of Heavy Cooling Row Tube and Outdoor Construction Technique
Tang Xiuying, Lu Bofu
Abstract:By establishing scientific and reasonable repair project, repairing and reconstructed work of heavy cooling row tube for the chemical enterprise has been accomplished in terms of set time.
Key words:chemical enterprise; heavy cooling row tube; repair
收稿日期:2014—02—08
中圖分類(lèi)號(hào):TQ052
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A