孟憲雨,楊 蕾
(煙臺恒邦化工有限公司,山東 煙臺 264100)
一次鹽水生產(chǎn)裝置運行總結(jié)
孟憲雨,楊蕾
(煙臺恒邦化工有限公司,山東 煙臺 264100)
介紹了一次鹽水生產(chǎn)中遇到的各種問題并提出了解決問題的方法。
離子膜燒堿;預處理器;凱膜過濾器
煙臺恒邦化工有限公司的6萬t/a離子膜燒堿工程于2009年10月試車運行成功,與之配套的一次鹽水生產(chǎn)系統(tǒng)采用的是預處理器+凱膜過濾器的生產(chǎn)工藝。一次鹽水系統(tǒng)運行至今已有五年之余,運行穩(wěn)定,各項指標均達到設計要求。
在離子膜法制備燒堿的過程中,一次鹽水是生產(chǎn)的第一道工序,一次鹽水質(zhì)量的好壞直接決定了離子膜的效率和電解槽能否正常運行。原鹽中含有Ca2+、Mg2+、SO2-4等無機雜質(zhì),以及細菌、藻類殘體、腐殖酸等天然有機物和機械雜質(zhì),這些雜質(zhì)在化鹽時會被帶入鹽水系統(tǒng)中,如不去除將會造成離子膜的損傷,從而使其效率下降,破壞電解槽的正常運行。另外,鹽水中雜質(zhì)過多還會在電解槽中產(chǎn)生副反應,降低陽極電流效率,并對陽極壽命產(chǎn)生影響。
在幾年的運行中,該公司這套生產(chǎn)裝置滿足了一次精鹽水各項指標的要求:
NaCl:(305+5)g/L;
Fe3+≤0.1 mg/L;
Ca2++Mg2+<3 mg/L;
游離氯:0;
pH:9~11;
SS≤1 mg/L。
存在的問題:該公司原來有1套3萬t/a的隔膜電解槽裝置,隨著離子膜燒堿產(chǎn)量的擴大和隔膜電解系統(tǒng)的停運,系統(tǒng)中SO2-4的含量越來越高,高時達到8~10 g/L,需要添加大量BaCl2進行處理。經(jīng)理論計算(按6萬t/a離子膜燒堿),除掉原鹽中帶入的硫酸根(以原鹽中硫酸根含量0.5%計算),需要每天向淡鹽水中加入折百氯化鋇3.3 t,大大增加了生產(chǎn)成本。
解決辦法:為了降低成本,并控制鹽水中硫酸根含量,需要控制以下指標:(1)采購原鹽中的SO2-4的含量,越低越好(≤0.4%);(2)脫氯工段和鹽水工段控制好加入亞硫酸鈉的量,在保證鹽水中沒有游離氯的情況下,亞硫酸鈉盡量少加。
2.1預處理器鹽水分層,產(chǎn)生濃度差,造成清液不能正常溢流
在試車階段,由于開始為系統(tǒng)水試,預處理器內(nèi)積存一部分清水,在投料試車時,造成預處理器內(nèi)鹽水分層,產(chǎn)生濃度差,鹽水濃度自下往上越來越低。當預處理器滿液時,鹽水自上排泥口流出,而清液溢流管沒有液體流出。在正常生產(chǎn)期間,當長時間缺鹽,鹽水濃度波動大時容易發(fā)生上述不正?,F(xiàn)象。
解決辦法:在生產(chǎn)中做到化鹽桶上鹽穩(wěn)定,杜絕長時間間斷上鹽。當發(fā)生以上不正?,F(xiàn)象時,將上層濃度低的液體置換出去,使用潛泵形成鹽水的小循環(huán)(配水罐—化鹽桶—前反應罐—加壓溶汽罐—預處理器—潛泵—配水罐),或利用鹽泥處理系統(tǒng)形成小循環(huán) (配水罐—化鹽桶—前反應罐—加壓溶汽罐—預處理器—鹽泥罐—板框壓濾機—配水罐)。
2.2預處理器返渾
受多種因素的影響,預處理器有時出現(xiàn)返渾現(xiàn)象,即鹽水清液層在預處理器內(nèi)不能很好的和鹽泥層分離,造成溢流液渾濁,含固量多,增加凱膜過濾器的處理難度,使凱膜過濾器很快因為壓力過高而降低生產(chǎn)負荷或自動停車,預處理器返渾主要有以下原因。
(1)原鹽質(zhì)量差。由于預處理器的設計基礎是處理6萬t/a離子膜燒堿耗,當原鹽中Mg2+的含量超標時,將超出預處理器的處理能力,造成預處理器處理失衡,發(fā)生返渾現(xiàn)象;另外,鈣、鎂離子嚴重倒掛也易影響預處理器處理平衡;
(2)配水質(zhì)量不好,含Na2CO3過量。配水中碳酸根過多,將造成鈣離子提前反應,增加預處理器的處理負荷;同時因形成的碳酸鈣比重大而下沉,氫氧化鎂比重輕而上浮,最后出現(xiàn)上浮和下沉效果均不好的現(xiàn)象,造成預處理器返渾;
(3)三氯化鐵加入量不當。三氯化鐵進入粗鹽水后即快速水解形成氫氧化鐵,由于氫氧化鐵有非常大的比表面積,可以中和顆粒的電性,吸附有機物,同時作為無機絮凝劑,包裹氫氧化鎂膠體和其他較難沉降的鹽泥,被釋放的微小空氣泡托浮至預處理器液面。三氯化鐵加入量不當,預處理器易返渾。觀察上浮泥的顏色,三氯化鐵加入過量顯紅色,加入量不足顯白色,一般以土黃色為宜;
(4)排泥周期和排泥量不合適。排泥周期長或排泥少,預處理器上部泥封層越來越厚,清液層下降,易反渾;排泥太頻繁或排泥過多則會破壞預處理器的泥封層,使泥封層變稀,同樣易反渾;
(5)鹽水溫差大和鹽水濃度波動大,也易造成預處理器返渾。
發(fā)生鹽水返渾時解決辦法:a.針對以上各種原因進行調(diào)節(jié);b.當發(fā)生預處理器返渾現(xiàn)象后,及時查找原因,停凱膜系統(tǒng),進行預處理器至配水罐間的循環(huán),直至預處理器恢復正常。
2.3化鹽水量不足,前反應罐液位下降
運行中經(jīng)常出現(xiàn)化鹽水流量不足,當化鹽泵開滿后前反應罐液位仍達不到要求的現(xiàn)象,主要有以下幾個原因。
(1)化鹽泵漏氣,打不上水??赏ㄟ^泵出口的排污閥的流量判斷;
(2)化鹽泵進口葉輪被雜物堵住。此現(xiàn)象發(fā)生的幾率大一些,可通過拆泵進口的短節(jié)查看;
(3)板式換熱器被雜物堵住。此現(xiàn)象也經(jīng)常發(fā)生,可通過鹽水走旁路,換熱器下線解決(需要注意配水的溫度,不要波動太大);
(4)化鹽桶進口管道被雜物堵住。
2.4凱膜過濾器一些不正?,F(xiàn)象及處理經(jīng)驗
(1)返沖時間過長,出現(xiàn)“錯誤1”,返沖時液面下降不到浮球以下。主要原因是4#擾性閥門或7#擾性閥門的快速排氣閥排氣不暢。處理方法:使用圓柱形物體(粗細可以捅進排氣閥,物體不要帶尖)捅排氣閥放氣口(在充氣狀態(tài)下),使閥門暢通;
(2)“進液”和“過濾”操作發(fā)生混亂。主要原因是浮球卡住或掉落。處理方法:檢查浮球,更換浮球;
(3)凱膜過濾器壓力高。處理方法:a.進行酸洗;b.調(diào)整過濾時間;c.在“過濾”區(qū)間內(nèi),手動“反沖”一兩次;d.降低流量,減少生產(chǎn)負荷。
一次鹽水工段的正常運行直接關系到離子膜電解系統(tǒng)的運行,且精鹽水的質(zhì)量好壞決定著離子膜的使用壽命和電解槽的電流效率。只有一次鹽水工段運行正常,才能保證整個電解系統(tǒng)的正常。所以,操作人員必須時刻小心,嚴格按照操作規(guī)程操作,及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的不正?,F(xiàn)象,并在最短時間內(nèi)處理好。作為該工段工藝的生產(chǎn)特點,需要重點控制好各項工藝指標,保證預處理器的穩(wěn)定,從而確保凱膜過濾器的出水質(zhì)量和出水能力。生產(chǎn)中應注意事項如下。
(1)上鹽平穩(wěn),保證鹽層厚度,杜絕長時間斷鹽現(xiàn)象;
(2)控制化鹽溫度,定期使用溫度計檢測2#折流槽鹽水(粗鹽水)溫度,防止化鹽溫度檢測儀表失真引起的鹽水溫度過高現(xiàn)象 (鹽水溫度過高將損壞膜組件);
(3)觀察凱膜過濾器出水澄清度;定期觀察各擾性閥門開關程序是否正確;
(4)控制好精鹽水各項工藝指標,特別是鈣、鎂離子含量、SS、游離氯指標,一旦發(fā)現(xiàn)不合格,必須立即停至向貯罐輸入鹽水;
(5)預處理器返渾,及時查找返渾原因,并對應處置;
(6)防止脫硝系統(tǒng)加入過多的氯化鋇,注意板框壓濾機濾布狀態(tài),一旦發(fā)現(xiàn)濾布破損立即更換,防止硫酸鋇進入配水系統(tǒng),造成精鹽水中鋇離子超標。
Run summary of primary brine device
MENG Xian-yu,YANG Lei
(Yantai Humon Chemical Co.,Ltd.,Yantai 264100,China)
The problems and solution of primary brine production process were introduced.
ionic membrane caustic soda;pre-treatment;HVM
TQ114.26+1
B
1009-1785(2015)10-0008-02
2015-05-01
孟憲雨,(1980—),男,2004年畢業(yè)于煙臺大學,現(xiàn)于煙臺恒邦化工有限公司從事生產(chǎn)技術工作。