王飛 李興強(qiáng)
(青島華拓電力設(shè)計有限公司 山東青島 266031)
近年來,煙氣循環(huán)流化床脫硫技術(shù)發(fā)展迅速,由于同濕法脫硫工藝相比,此項技術(shù)無論在投資方面還是在運行費用方面,均具有較大的優(yōu)勢,故在世界范圍內(nèi)得以廣泛應(yīng)用。隨著大型煙氣循環(huán)流化床脫硫裝置的生產(chǎn)和引進(jìn),流化床的脫硫工作取得了較好的進(jìn)展,但此項工藝尚不具備同時脫硝的能力,這使得此技術(shù)的應(yīng)用前景收到了較大的局限,因此,本文則著重對煙氣循環(huán)流化床的同時脫硫脫硝技術(shù)展開研究,以期為拓寬此項技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域提供有價值的參考意見。
將流化床反應(yīng)器設(shè)定在一個內(nèi)經(jīng)3000mm、高5000mm的垂直圓筒當(dāng)中,在主體上設(shè)置溫度測點,在實驗過程中,應(yīng)用SO2、NO以及H2O和空氣的混合氣體對實際的煙氣進(jìn)行模擬,在對其進(jìn)行加熱后,送入流化床反應(yīng)器,將引風(fēng)機(jī)作為動力來源,整個系統(tǒng)在負(fù)壓下運行利用螺旋式給料機(jī)將高活性吸收劑添加至反應(yīng)器中,通過對加料斗中的加料口的開度進(jìn)行調(diào)節(jié),從而調(diào)整吸收劑的供給量。旋風(fēng)除塵器收集經(jīng)由反應(yīng)器反應(yīng)后而派出的固體物料,而后,固體物料經(jīng)由回料腿返回至煙氣流化床參與循環(huán)。需要說明的是,在實驗時,由高壓水泵產(chǎn)生的零劃水滴主要從流化床的底部進(jìn)入,從而對煙氣的濕度進(jìn)行調(diào)節(jié),而反應(yīng)系統(tǒng)中進(jìn)出的SO2與NO的濃度,則主要由煙氣分析儀進(jìn)行測定[1]。
氧化性、高活性吸收劑的制備方法如下:將重量比為3∶1的粉煤灰和工業(yè)石灰計入水混合消化,溫度控制在90℃左右,在經(jīng)過6h的消化后烘干,向其中加入少量具有較強(qiáng)氧化性的錳鹽粉末,即M添加劑,在攪拌后,令其均勻分散在吸收劑的表面,并形成氧化點,最終,制得同時脫硫脫硝的氧化性、高活性吸收劑。
通過對反應(yīng)系統(tǒng)中煙氣進(jìn)出口的NO和SO2濃度進(jìn)行測定,進(jìn)而確定脫除效率。借助電子顯微鏡對粉煤灰以及高氧化性、高活性吸收劑與反應(yīng)后的高氧化性、高活性吸收劑之間的卻別進(jìn)行觀察和分析,利用X射線能譜儀對表面成分分析,并以化學(xué)方法對脫硫、硝的相關(guān)產(chǎn)物進(jìn)行分析,借助鋅粉還原法對產(chǎn)物中硝酸鹽的含量進(jìn)行測定[2]。
反應(yīng)器固體顆粒物的濃度的單位為kg·m-3,主要用來表示流化床脫硫、脫硝的具體效果,其計算公式為:反應(yīng)器中顆粒物的質(zhì)量與反應(yīng)器的體積之比。
實驗結(jié)果表明,錳鹽粉末,即M添加劑的添加多少以及是否添加并不能夠?qū)α骰裁摿虻男Чa(chǎn)生過多影響,但卻能夠顯著影響NO的脫除效果,具體影響表現(xiàn)為:當(dāng)M添加劑的含量較低時,煙氣循環(huán)流化床的脫硝效率升高,而M添加劑含量達(dá)到1.6%時,流化床脫硝效率達(dá)到轉(zhuǎn)折點,而后,隨著M添加劑量的逐漸增加,脫硝效率的增長也趨于平緩,導(dǎo)致此結(jié)果的原因為,以錳鹽為主要成分的M添加劑在制備過程中,高度分散到活性吸收劑表面,從而增加了“氧化點”的數(shù)量,而當(dāng)添加劑含量較低時候,整個脫硝過程實際上是由NO向NO2轉(zhuǎn)化的過程,由于“氧化點”隨著含量的升高而增多[3]。因此,NO的轉(zhuǎn)化率也出現(xiàn)大幅提升,由此表現(xiàn)出良好的脫硝效果;而當(dāng)添加劑含量繼續(xù)升高至1.6%時,附著于吸收劑表面的“氧化點”接近飽和,故此時,繼續(xù)增加添加劑含量,流化床的脫硝效率雖有增長,但卻不如先前明顯。
在煙氣的停留時間方面,隨著其停留時間的延長,流化床同時脫硫、脫硝的效率也呈現(xiàn)出逐漸增加的變化趨勢,與脫硫效果相比,其脫硝效率隨煙氣停留時間的變化更為明顯,導(dǎo)致此結(jié)果的原因在于,煙氣在反應(yīng)器中的長時間停留,使得其與高活性吸收劑之間的接觸更加充分,由此提高了流化床脫硫脫硝的效率,而對于NO而言,因其自身是難溶于水的,且無法被吸收劑吸收,只有將其轉(zhuǎn)化為同類的高價化合物,即NO2方能夠達(dá)到脫硝的目的。當(dāng)煙氣的停留時間較長時,較多的NO發(fā)生氧化作用而轉(zhuǎn)化為NO2,從而被吸收劑吸收,以達(dá)到良好的脫硝效果。但值得注意的是,若煙氣的停留時間過長,則需要增加反應(yīng)器的容量,從而影響技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性,故將煙氣的最佳停留時間確定為2.4s。
本文以煙氣循環(huán)流化床同時脫硫脫硝技術(shù)作為主要研究對象,以實驗的方式對對流化床同時脫硫脫硝實驗做出詳細(xì)探究,研究結(jié)果表明,M添加劑含量對煙氣循環(huán)流化床的脫硫效率并無影響,而對其脫硝效率卻具有顯著影響,且隨著添加劑含量的降低,脫硝效率上升幅度和速度較大,當(dāng)添加劑含量為1.6%時,脫硝效率達(dá)到最高;而煙氣停留時間越長,則流化床脫硫脫硝的效果越好??梢?,未來加強(qiáng)對煙氣循環(huán)流化床同時脫硫脫硝技術(shù)的研究和應(yīng)用力度,對于提高脫硫、脫硝效率和工業(yè)生產(chǎn)效率具有重要的現(xiàn)實意義。
[1]葛能強(qiáng).煙氣循環(huán)流化床一體化脫硫、脫硝技術(shù)[J].江蘇電機(jī)工程,2006,03(12):64-66.
[2]韓穎慧.基于多元復(fù)合活性吸收劑的煙氣CFB同時脫硫脫硝研究[D].北京:華北電力大學(xué),2012.
[3]殷旭.液相添加劑半干法同時脫硫脫硝實驗研究[D].北京:華北電力大學(xué),2012.