段保江
(南京梅山冶金發(fā)展有限公司礦業(yè)分公司)
梅山鐵礦5 m3運(yùn)輸罐車驅(qū)動(dòng)橋結(jié)構(gòu)改造
段保江
(南京梅山冶金發(fā)展有限公司礦業(yè)分公司)
Normet運(yùn)輸罐車標(biāo)準(zhǔn)配備驅(qū)動(dòng)橋設(shè)計(jì)為無(wú)循環(huán)冷卻裝置,在平坦道路或重載上行工況下,各項(xiàng)設(shè)備性能指標(biāo)都很好,但在長(zhǎng)距離斜坡道重載向下行駛工況下,往往會(huì)導(dǎo)致剎車體溫度過(guò)高,設(shè)備制動(dòng)性能下降,帶來(lái)安全隱患。為提高設(shè)備制動(dòng)性能,增加制動(dòng)系統(tǒng)的冷卻效果,滿足實(shí)際工況的使用要求,通過(guò)參數(shù)計(jì)算選取凱斯勒驅(qū)動(dòng)橋代替原有橋,對(duì)橋安裝結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,改造后完全能夠滿足實(shí)際使用的可靠性要求,實(shí)現(xiàn)罐車的安全性能優(yōu)化。
驅(qū)動(dòng)橋 無(wú)循環(huán)冷卻裝置 結(jié)構(gòu)改造
目前,國(guó)內(nèi)外大多數(shù)礦山都采用濕噴作業(yè)支護(hù),需要運(yùn)輸罐車將混凝土砂石料運(yùn)輸?shù)絿姖{地點(diǎn)。梅山鐵礦使用Normet 5 m3運(yùn)輸罐車,用于運(yùn)輸井下巷道噴漿支護(hù)所需要的混凝土。罐車下行斜坡道距離約3 km,下坡距離長(zhǎng),對(duì)設(shè)備制動(dòng)性能要求高。2012—2014年使用期間,由于實(shí)際工況比設(shè)計(jì)工況惡劣,該設(shè)備在使用過(guò)程中,故障率較高,設(shè)備維修成本居高不下,更為嚴(yán)重的是,由于重載長(zhǎng)距離下行,制動(dòng)系統(tǒng)故障造成設(shè)備較大安全隱患,經(jīng)過(guò)分析比較,確定對(duì)設(shè)備驅(qū)動(dòng)橋改造是經(jīng)濟(jì)、有效的解決方法。
Normet運(yùn)輸罐車使用Nana 176行星減速橋,是機(jī)內(nèi)(半軸)制動(dòng)器即Inboard制動(dòng)器,最大特點(diǎn)是停車制動(dòng)器與行車制動(dòng)器都布置在橋的中央;動(dòng)摩擦片通過(guò)內(nèi)花鍵與半軸相連,既可軸向移動(dòng)又可以隨半軸回轉(zhuǎn);半軸一端通過(guò)花鍵與輪邊減速器太陽(yáng)齒輪相連,另一端通過(guò)花鍵與差速器半軸齒輪(標(biāo)準(zhǔn)齒輪)相連;靜摩擦片通過(guò)外花鍵與橋殼相連;只有軸向運(yùn)動(dòng),無(wú)回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng);動(dòng)力由主傳動(dòng)的主動(dòng)錐齒輪輸入,通過(guò)半軸帶動(dòng)輪邊減速器太陽(yáng)輪回轉(zhuǎn);油缸推動(dòng)制動(dòng)壓板,使動(dòng)摩擦片與靜摩擦片接合,從而達(dá)到制動(dòng)的目的[1]。機(jī)內(nèi)(半軸)制動(dòng)器結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。
Normet運(yùn)輸罐車橋在使用過(guò)程發(fā)現(xiàn)2個(gè)問(wèn)題:
(1)由于該橋采用液壓制動(dòng)彈簧釋放的行車制動(dòng)器,而運(yùn)輸罐車的主要工況是滿載長(zhǎng)時(shí)間的下坡行駛,一旦液壓系統(tǒng)出現(xiàn)故障或發(fā)動(dòng)機(jī)熄火,運(yùn)輸罐車就會(huì)無(wú)法安全制動(dòng),從而造成事故。
圖1 機(jī)內(nèi)(半軸)制動(dòng)器結(jié)構(gòu)
(2)該驅(qū)動(dòng)橋所使用的制動(dòng)器沒(méi)有強(qiáng)制冷卻功能,長(zhǎng)距離下坡時(shí)由于頻繁的制動(dòng)而使制動(dòng)器過(guò)熱,摩擦片的摩擦系數(shù)降低而無(wú)法安全制動(dòng);另外摩擦片頻繁過(guò)熱大大降低了使用壽命,使得維修工作量大增,增加設(shè)備的維護(hù)成本,降低設(shè)備的使用效率。
從2012年7月—2015年1月,4臺(tái)罐車更換橋共計(jì)22次,其中由于橋串油故障導(dǎo)致更換的為15次,制動(dòng)不靈為6次,溫度高為1次;橋串油故障占總故障次數(shù)的68%,橋串油的大多數(shù)原因是由于剎車體溫度高,導(dǎo)致密封損壞,所以解決剎車體冷卻問(wèn)題是關(guān)鍵。根據(jù)以往的維修經(jīng)驗(yàn),有2種方法解決:①剎車體增加強(qiáng)冷卻功能,新增設(shè)一路液壓油用于冷卻;②增大摩擦接觸面積,即增大散熱面積。結(jié)合以上兩方面,最終考慮重新選擇橋類型。
通過(guò)前期大量的調(diào)研,Kessler公司驅(qū)動(dòng)橋可以滿足要求,該橋制動(dòng)器的工作原理:橋使用彈簧制動(dòng)液體冷卻制動(dòng)器(Posi-stop制動(dòng)器),該制動(dòng)器的外殼與空心主軸和橋殼固定,靜摩擦片與制動(dòng)器外殼由花鍵連接。動(dòng)摩擦片安裝在靜摩擦片之間,通過(guò)內(nèi)花鍵與輪轂相連,隨輪轂一起轉(zhuǎn)動(dòng)。當(dāng)起動(dòng)柴油機(jī)時(shí),壓力油推動(dòng)制動(dòng)活塞向右運(yùn)動(dòng),壓緊螺旋彈簧,動(dòng)、靜摩擦片松開(kāi),車輛運(yùn)行。當(dāng)制動(dòng)踏板踩下時(shí),制動(dòng)油缸的壓力油流回油箱,此時(shí)活塞在彈簧的作用下,壓緊動(dòng)、靜摩擦片,制動(dòng)車輛[2]。彈簧制動(dòng)液體冷卻制動(dòng)器結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2。
圖2 彈簧制動(dòng)液體冷卻制動(dòng)器
2.1 驅(qū)動(dòng)橋型號(hào)
Normet原車驅(qū)動(dòng)橋的靜承載能力是24 000 kg,運(yùn)輸罐車空載質(zhì)量大約是10 670 kg,滿載質(zhì)量大約20 900 kg,空載時(shí)后橋荷重是3 890 kg,滿載時(shí)后橋荷重15 290 kg,外輪廓寬度為2 000 mm。根據(jù)要求選擇Kessler公司的D912系列驅(qū)動(dòng)橋,外輪廓寬度改為2 000 mm,單橋最大靜承能力為65 000 kg。
2.2 驅(qū)動(dòng)橋參數(shù)
2.2.1 速 比
Normet攪拌車用橋的齒數(shù)分別為差速器盤33,錐齒輪9,接盤14,行星27,太陽(yáng)輪13,齒圈68。根據(jù)一級(jí)減速和輪邊減速的傳動(dòng)比計(jì)算公式
i0=i1i2,
(1)
式中,i0為總傳動(dòng)比;i1為一級(jí)減速器的傳動(dòng)比,等于盤齒數(shù)目與錐齒數(shù)目的比值;i2為輪邊減速器的傳動(dòng)比,i2=1+齒圈數(shù)目與太陽(yáng)輪齒數(shù)的比值。
通過(guò)計(jì)算得出i0=22.3。kelsser公司D912系列驅(qū)動(dòng)橋的速比是22.4,完全可以滿足要求。
2.2.2 制動(dòng)距離
新驅(qū)動(dòng)橋制動(dòng)力矩為17 600 N·m,舊驅(qū)動(dòng)橋的制動(dòng)力矩為15500Nm,新橋制動(dòng)力矩大于舊橋。
首先計(jì)算制動(dòng)力,然后求出制動(dòng)減速度,最后計(jì)算出車輛的制度距離。
(1)整車制動(dòng)力計(jì)算。
FB=MB/RK,
(2)
式中,F(xiàn)B為整車制動(dòng)力,N;MB為橋產(chǎn)生的制動(dòng)總力矩,按雙橋計(jì)算,35 200 N·m;RK為輪胎的滾動(dòng)半徑,0.58 m。
計(jì)算得出FB=60 689 N。
(2) 制動(dòng)加速度計(jì)算。略去空氣阻力和滾動(dòng)摩擦阻力,坡度角為0°,此時(shí)制動(dòng)負(fù)加速度J為
J= FB/G/δ0,
(3)
式中,J為制動(dòng)負(fù)加速度,m/s2;G為罐車工作質(zhì)量,20 900 kg;δo為與車輛相連的旋轉(zhuǎn)質(zhì)量系數(shù),1.04。
計(jì)算得出J=2.792 m/s2。
(3)制動(dòng)時(shí)間計(jì)算。
t=v/J ,
(4)
式中,v為滿載限定速度,20 km/h。
計(jì)算得出t=1.989 s。
(4)制動(dòng)距離計(jì)算。
(5)
計(jì)算得出s=5.522 m。
按照井下安全行車要求,當(dāng)滿載時(shí)速為20 km/h時(shí),制動(dòng)距離不大于10.2 m,由此可以確定,所選驅(qū)動(dòng)橋的制動(dòng)力矩完全滿足安全標(biāo)準(zhǔn)的要求。
綜上所述,所選新橋在傳動(dòng)比、制動(dòng)性能上都能滿足要求,符合梅山鐵礦的工況及相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)。
替代驅(qū)動(dòng)橋與原橋尺寸相差無(wú)幾,對(duì)整體車架不需要改動(dòng),對(duì)液壓管路和傳動(dòng)系統(tǒng)也不要變動(dòng),只需要對(duì)前機(jī)架局部安裝位置進(jìn)行調(diào)整,以滿足替代驅(qū)動(dòng)橋與機(jī)架的可靠連接,同時(shí)滿足其他部件的安裝尺寸。
3.1 前機(jī)架的改造
前機(jī)架的改造主要是前橋擺動(dòng)架的安裝,圖3為原設(shè)備橋與機(jī)架連接方式。由于選用的驅(qū)動(dòng)橋連接方式與Normet原車車橋的連接方式完全不一樣,需重新設(shè)計(jì)加工前橋擺動(dòng)架、與前機(jī)架連接方式和結(jié)構(gòu)。按照最小改動(dòng)且適合現(xiàn)場(chǎng)改動(dòng)的原則,重新設(shè)計(jì)了前橋擺動(dòng),改進(jìn)擺動(dòng)架擺動(dòng)軸承為耐軸向沖擊的錐滾子軸承,并防塵密封。安裝時(shí)只需現(xiàn)場(chǎng)焊4塊連接板及相應(yīng)的加強(qiáng)筋板,簡(jiǎn)單且適合在車間現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。改造后設(shè)備橋與機(jī)架連接方式見(jiàn)圖4。
3.2 后機(jī)架的改造
后機(jī)架的連接安裝只需去掉車橋連接板,根據(jù)所選車橋的連接尺寸加工連接板,現(xiàn)場(chǎng)焊接即可。
圖3 改造前原設(shè)備橋與機(jī)架連接方式
圖4 改造后設(shè)備橋與機(jī)架連接方式
根據(jù)改造后使用效果來(lái)看,運(yùn)輸罐車完全能夠滿足重載下行時(shí)的各項(xiàng)設(shè)備性能需求,制動(dòng)效果明顯改善,且罐車制動(dòng)器使用壽命延長(zhǎng),可節(jié)約維修成本5 000~8 000元/(臺(tái)·a),更重要的是能夠?qū)崿F(xiàn)罐車的安全運(yùn)行,完全達(dá)到改造目的和要求。
[1] 張棟林.地下鏟運(yùn)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.
[2] 李文耀.工程機(jī)械底盤構(gòu)造與維修[M].北京:電子工業(yè)出版社,2008.
2015-05-26)
段保江(1976—),男,工程師,碩士,210041 江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)西善橋鎮(zhèn)。