郭株輝
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司)
德興銅礦選鉬工藝改造與生產(chǎn)實(shí)踐
郭株輝
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司)
為合理回收德興銅礦銅精礦中的金屬鉬,進(jìn)行了選鉬工藝改造。通過將大山選廠銅精礦引入選鉬、改用片狀Na2S配藥、應(yīng)用預(yù)處理新工藝、鉬精礦閃蒸干燥法等措施,使選鉬技術(shù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有了重大突破。針對(duì)原料粒度變細(xì)、選別難度加大、設(shè)備不配套等特點(diǎn),實(shí)施了5 000 t/a鉬精礦改造項(xiàng)目,通過流程結(jié)構(gòu)優(yōu)化、柱機(jī)聯(lián)合作業(yè)、串聯(lián)濃縮、2次分級(jí)預(yù)處理等新手段,使選鉬規(guī)模、產(chǎn)量及技經(jīng)指標(biāo)又有了顯著提升,各項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示,該礦在伴生鉬資源綜合回收領(lǐng)域其選鉬技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。
選鉬 細(xì)粒級(jí) 預(yù)處理 閃蒸干燥 柱機(jī)聯(lián)合
德興銅礦屬特大型斑巖銅礦,礦石中以銅為主,伴生的金、銀、鉬、硫、錸均可綜合回收,其中鉬金屬儲(chǔ)量達(dá)數(shù)十萬t,在選礦過程中,鉬等有價(jià)金屬富集在銅精礦(也稱銅鉬混合精礦,以下統(tǒng)稱選鉬原料)產(chǎn)品中。建礦以來,該礦曾針對(duì)選鉬進(jìn)行過大量的試驗(yàn)研究工作[1],在取得一定成果的基礎(chǔ)上于1982年自行改建了一座半工業(yè)性質(zhì)的銅鉬分離車間,年產(chǎn)鉬精礦僅幾十噸,之后德銅二期擴(kuò)建工程配套新建了銅鉬分離車間,于1985年5月底投產(chǎn)。而三期擴(kuò)建工程建設(shè)時(shí),由于受當(dāng)時(shí)銅鉬分選成本高、鉬價(jià)低的影響,雖有設(shè)計(jì),但未能實(shí)施工程化。
20世紀(jì)80年代初到90年代末,由于銅鉬分選受諸多因素的影響,德銅選鉬系統(tǒng)基本處于時(shí)停時(shí)開的半停產(chǎn)狀態(tài),造成鉬、錸資源的浪費(fèi)[1]。90年代末,該礦通過將大山選廠銅精礦引入選鉬、采用片狀硫化鈉、開發(fā)預(yù)處理新工藝等技術(shù)手段后,銅鉬分選技術(shù)取得了重大突破,選鉬成本大幅下降,產(chǎn)品產(chǎn)量、技經(jīng)指標(biāo)有了明顯好轉(zhuǎn)。2007—2008年實(shí)施的5 000 t/a鉬精礦改造項(xiàng)目,使選鉬工藝進(jìn)一步得到完善,其產(chǎn)能規(guī)模、成本、產(chǎn)品質(zhì)量、回收指標(biāo)再次出現(xiàn)大幅改善,鉬精礦產(chǎn)量逐年攀升,德興銅礦選鉬生產(chǎn)也由此步入了常態(tài)化,鉬、錸資源得到了充分的回收利用,為企業(yè)創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
1.1 前期(1998—2007年)工藝改造與措施
1.1.1 將大山選廠銅精礦引入選鉬[2]
德興銅礦設(shè)計(jì)的二期銅鉬分選車間是以原一、二期選廠(現(xiàn)泗洲選礦廠)所生產(chǎn)的銅鉬混合精礦(設(shè)計(jì)含鉬品位0.384%)為原料,但實(shí)際上由于原料含鉬品位低且波動(dòng)大,為0.05%~0.50%(年均0.12%左右),造成作業(yè)條件紊亂,選別效果差,生產(chǎn)成本高,造成選鉬長(zhǎng)期停車,不能正常生產(chǎn)。1998年初德興銅礦為恢復(fù)選鉬生產(chǎn),除了將粗選段流程結(jié)構(gòu)作適當(dāng)調(diào)整并將部分A型浮選機(jī)改為BF型浮選機(jī)外,將大山選礦廠的銅精礦引入到選鉬作業(yè)(鉬品位年平均約0.28%),同時(shí)采用TXF-901分析儀對(duì)原礦品位進(jìn)行快速檢測(cè),確保了入選原料含鉬品位及臺(tái)效的穩(wěn)定,為選鉬的持續(xù)正常作業(yè)提供了保證,選鉬成本、技經(jīng)指標(biāo)得到改善,扭轉(zhuǎn)了德興銅礦選鉬長(zhǎng)期處于虧損的狀態(tài)。
1.1.2 采用新型礦漿計(jì)量自動(dòng)加藥控制系統(tǒng)
長(zhǎng)期以來,制約選鉬均衡生產(chǎn)的硬件手段,即入選礦漿與藥劑添加的準(zhǔn)確計(jì)量和合理分配問題,始終未得到很好的解決。選礦廠曾進(jìn)行過多次改進(jìn),如安裝電磁流量計(jì)測(cè)礦漿量,用玻璃管流量計(jì)、單片機(jī)控制的加藥機(jī)添加硫化鈉等,但均不成功。2000年初,德興銅礦與長(zhǎng)沙拓創(chuàng)科技發(fā)展有限公司合作[3],針對(duì)選鉬生產(chǎn)特點(diǎn)開發(fā)設(shè)計(jì)了以可編程序控制器(PLC)為控制核心,可實(shí)現(xiàn)入選礦漿量的調(diào)節(jié)、計(jì)量和藥劑添加的自動(dòng)控制系統(tǒng),該套系統(tǒng)的成功應(yīng)用,較好地解決了以前單靠人工手動(dòng)操作無法計(jì)量與核算而造成選鉬生產(chǎn)不穩(wěn)、藥劑單耗高、浪費(fèi)大的難題。
1.1.3 改用片狀Na2S代替桶裝Na2S用于生產(chǎn)
銅鉬分選作業(yè)成本主要是Na2S的消耗,約占選鉬總成本的70%,對(duì)于硫化鈉藥劑,長(zhǎng)期以來,一直沿用桶裝[2]供應(yīng),質(zhì)量難以保證。Na2S配制當(dāng)中,由于溶解速度慢,濃度極不穩(wěn)定,用量難以控制,對(duì)浮選作業(yè)影響較大,易造成藥量消耗過大,影響選鉬指標(biāo)。1998年采用片狀硫化鈉(袋裝)后,硫化鈉質(zhì)量明顯改善,且配制方便,濃度穩(wěn)定,有利于現(xiàn)場(chǎng)均衡添加與控制,據(jù)統(tǒng)計(jì)此項(xiàng)措施使Na2S的單耗在原有基礎(chǔ)上下降了10個(gè)百分點(diǎn)以上,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
1.1.4 預(yù)處理新工藝的成功應(yīng)用
經(jīng)一系列措施改造,近年鉬精礦年產(chǎn)量由幾十噸提高到450 t左右,基本做到全天侯選鉬并實(shí)現(xiàn)了盈利。但以德興銅礦所擁有的鉬資源而言,銅鉬分選還未擺脫藥劑消耗大、產(chǎn)量低、技術(shù)指標(biāo)不高的基本現(xiàn)狀。因此,2001年初,攻關(guān)組針對(duì)選鉬原料礦漿粒度細(xì)(見表1)、銅品位高、黏性大、殘留藥劑多、表面被污染等特點(diǎn)進(jìn)行了分析,提出采用適宜微細(xì)粒分級(jí)的水力旋流器[4]進(jìn)行預(yù)處理的新工藝,取沉砂,拋溢流,以脫除-10 μm粒級(jí)和大部分殘留藥劑,達(dá)到脫泥、脫藥和濃縮目的。
表1 銅鉬混合精礦粒度分布組成
2000—2001年開展了小型試驗(yàn)和半工業(yè)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明,選鉬原料經(jīng)預(yù)處理后分選效果顯著提高,硫化鈉單耗大幅度下降。預(yù)處理后沉砂與全原漿1次粗選指標(biāo)及Na2S消耗對(duì)比情況見表2。
表2 選鉬預(yù)處理半工業(yè)試驗(yàn)指標(biāo)和硫化鈉消耗對(duì)比
在上述試驗(yàn)取得成功的基礎(chǔ)上,于2002年6月完成了預(yù)處理新工藝技術(shù)改造并投入生產(chǎn)應(yīng)用,當(dāng)年鉬精礦產(chǎn)量達(dá)到1 400 t,實(shí)現(xiàn)了歷史性突破。預(yù)處理應(yīng)用前后各主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比見表3。
表3 預(yù)處理工藝應(yīng)用前后技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比
由表3可知,采用預(yù)處理新工藝:①技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯著提高,選鉬回收率提高了11.14個(gè)百分點(diǎn),精礦品位提高了0.63個(gè)百分點(diǎn),硫化鈉消耗降低了17.37 kg/t,其他各種藥劑如水玻璃、煤油等也大幅降低,年節(jié)約生產(chǎn)成本2 000萬元以上;②生產(chǎn)操作穩(wěn)定,浮選泡沫性脆,流動(dòng)性好,浮選速率明顯加快,中礦循環(huán)量大幅度減少,“發(fā)黏”現(xiàn)象大有好轉(zhuǎn),浮選泡沫更為“清爽”。
1.1.5 鉬精礦烘干工藝改造
隨著鉬精礦產(chǎn)量的逐年增加,原有鉬精礦烘干系統(tǒng)已逐漸制約選鉬的正常生產(chǎn)。原設(shè)計(jì)采用ZLG-3螺旋蒸汽干燥設(shè)備,由于工藝陳舊,設(shè)備老化,效率低,處理能力有限。因此, 2003年初通過合作,采用了一套由遼寧東大粉體工程技術(shù)有限公司開發(fā)研制的SKSZ85閃蒸干燥機(jī)[5]對(duì)鉬精礦進(jìn)行干燥,其處理能力為1.4~1.7 t/h,是原螺旋蒸汽干燥機(jī)的5倍,煤耗為70~80 kg/t,是原螺旋蒸汽干燥機(jī)的1/4。干燥工藝改造后,達(dá)到了預(yù)期效果,不僅效率高,而且干燥后產(chǎn)品水分降至1%以下,遠(yuǎn)低于螺旋蒸汽干燥機(jī)3%的水準(zhǔn),干燥質(zhì)量好。改造后干燥工藝流程見圖1。
1.2 5 000 t/a鉬精礦改(擴(kuò))建工程
經(jīng)過多年的技術(shù)攻關(guān)和工藝完善,選鉬工藝技術(shù)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。然而隨著德興銅礦擴(kuò)產(chǎn)到13萬t/d,銅鉬混合精礦量將達(dá)1 687 t/d以上,現(xiàn)有的選鉬流程及裝備已與之不相適應(yīng),存在的問題主要有:綜合選別能力不足,僅1 300 t/d,且4個(gè)浮選系列分散于兩個(gè)選鉬車間,臺(tái)效低,操作管理不便;上游原料粒度變得更細(xì),-10 μm粒級(jí)由原先的12%左右上升到了30%以上,選別難度加大;浮選、再磨設(shè)備陳舊老化效率低,尤其是新銅車間3#、4#系列浮選指標(biāo)較差;精選段作業(yè)效率低、中礦量大且影響到粗選,精礦品位和作業(yè)回收率均不高;流程配置不合理、自動(dòng)化程度不高。因此,實(shí)施5 000 t/a鉬精礦項(xiàng)目的改造勢(shì)在必行。
圖1 改造后干燥工藝流程
1.2.1 主要設(shè)計(jì)方案
5 000 t/a鉬精礦改(擴(kuò))建項(xiàng)目由中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司設(shè)計(jì)[6],設(shè)計(jì)規(guī)模為5 000 t/a鉬精礦,考慮到原料含鉬品位和各階段銅金屬量的波動(dòng),實(shí)際按10 000 t/a規(guī)模進(jìn)行設(shè)計(jì)。主要工藝設(shè)備選擇遵循以下原則:①“少投入,多產(chǎn)出”,盡可能利用原有設(shè)施;②對(duì)現(xiàn)有廠房結(jié)構(gòu)不做大的改動(dòng),以節(jié)省投資和縮短建設(shè)周期;③選用成熟的新技術(shù)、新工藝,選型先進(jìn)可靠的設(shè)備;④提高自動(dòng)化水平。
主要設(shè)計(jì)內(nèi)容如下:
(1)選礦流程。延用現(xiàn)有鉬選礦流程,將現(xiàn)有精選2作業(yè)改用浮選柱,將現(xiàn)有精選3、精選4、精選5、精選6各作業(yè)改用兩次浮選柱精選。
(2)主要設(shè)備配置。在現(xiàn)有二期選鉬廠(3#、4#系列廠房)內(nèi)進(jìn)行改造,鉬粗、掃選和精選1按2個(gè)系統(tǒng)平行配置,每個(gè)系列為5 000 t/a鉬精礦規(guī)模。精掃選浮選機(jī)、3次精選浮選柱、粗精礦再磨機(jī)、粗精礦濃密機(jī)等按一個(gè)系列配置。
(3)主要設(shè)備。浮選系列的粗選用4槽,掃選用2槽,精選1用2槽,精掃選用2槽,均為10 m3浮選機(jī);精選2、精選3各選用1臺(tái)φ2.13 m的浮選柱,精選4選用1臺(tái)φ1.22 m浮選柱;中礦濃縮機(jī)選用1臺(tái)φ20 m高效化濃縮機(jī),鉬精礦新增1臺(tái)φ12 m高效化濃縮機(jī);粗精礦再磨選用1臺(tái)立式塔磨機(jī);過濾設(shè)備增加1臺(tái)板框壓濾機(jī);干燥設(shè)備將已有閃蒸干燥機(jī)改造后提升處理能力。為了確保鉬精礦濃縮溢流不跑混及脫藥效果,采用φ20 m高效化濃縮機(jī)(不加絮凝劑,只改變給礦方式等)。
(4)自動(dòng)化儀表。為保證主要工藝流程的穩(wěn)定及連續(xù)生產(chǎn),設(shè)計(jì)配備全新整套儀表及計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的工藝參數(shù)進(jìn)行全面檢測(cè)和控制。對(duì)溫度、壓力、流量、濃度、液位等檢測(cè)配備全套儀表。對(duì)于濃度測(cè)量采用核輻射儀表,礦漿金屬品位采用載流X熒光分析儀、藥劑添加采用微機(jī)控制的定量加藥系統(tǒng)。
1.2.2 工藝流程和指標(biāo)
根據(jù)試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐和設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量要求等,按照工藝先進(jìn)、指標(biāo)可靠的原則,確定了設(shè)計(jì)工藝流程見圖2,設(shè)計(jì)指標(biāo)見表4。
圖2 5 000 t/a鉬精礦改(擴(kuò))建項(xiàng)目設(shè)計(jì)工藝流程
表4 銅鉬分選設(shè)計(jì)指標(biāo)
注:銅選廠鉬回收率按75%計(jì);銅精礦預(yù)分級(jí)按85%計(jì),進(jìn)入選鉬系統(tǒng)后,鉬回收率按85%計(jì)。
2.1 5 000 t/a鉬精礦改(擴(kuò))建工程試生產(chǎn)
5 000 t/a鉬精礦改(擴(kuò))建工程于2008年8月實(shí)施完畢,9月份開始調(diào)試,10月份負(fù)荷試車。負(fù)荷試車過程中,發(fā)現(xiàn)存在如下問題。
2.1.1 設(shè)計(jì)流程結(jié)構(gòu)不合理
(1)設(shè)計(jì)將粗選段的精選1泡沫直接轉(zhuǎn)入精選2(浮選柱)作業(yè),由于精選1采用的是10 m3浮選機(jī),精礦泡沫產(chǎn)率波動(dòng)大,且濃度低(7%左右),導(dǎo)致精2的浮選柱操作很不穩(wěn)定,工藝條件難以控制。
(2)設(shè)計(jì)的精掃選作業(yè)采用2槽10 m3浮選機(jī),其尾礦與粗選的精礦泡沫、精選2的尾礦合并后一道進(jìn)入精選1作業(yè),由于精2、精3均采用浮選柱作業(yè),受上道工序的影響,精掃選的作業(yè)濃度極低,大約4%左右,尾礦進(jìn)入精選1后,導(dǎo)致礦漿體積量過大,槽體通過能力不足,精選1作業(yè)很難穩(wěn)定,并傳導(dǎo)至粗選段后也難以控制,流程受阻,無法正常生產(chǎn)。
2.1.2φ20 m中礦濃縮底流泵故障頻繁
設(shè)計(jì)的精選2作業(yè)精礦(中礦)采用1臺(tái)φ20 m高效化濃縮機(jī)濃縮,底流采用kp600軟管變頻泵將礦漿輸送至塔磨機(jī),經(jīng)磨礦后礦漿揚(yáng)送至精選3處理,由于軟管泵對(duì)比重大、礦漿濃度變化廣的礦漿不適應(yīng),導(dǎo)致泵上量不穩(wěn)、管路易堵、泵體漏漿并伴有頻頻跳閘現(xiàn)象,造成工藝流程不暢通,受阻嚴(yán)重。
2.1.3 粗選段給料不均衡
粗選段2個(gè)系列分別由3#、4#的φ30 m濃縮底流渣漿泵采取單打一方式給礦,并可實(shí)現(xiàn)變頻,但存在如下問題:①因2臺(tái)φ30 m濃縮機(jī)采用并聯(lián)方式對(duì)原料濃縮,由于分礦不均問題,濃縮后底流濃度變化不一且波動(dòng)大,導(dǎo)致粗選段2個(gè)系列臺(tái)效差異大,波動(dòng)不穩(wěn);②1臺(tái)泵對(duì)應(yīng)1個(gè)系列供礦,雖然礦漿可計(jì)量,但缺乏穩(wěn)量裝置無返量手段,不能實(shí)現(xiàn)兩系列無差異化均衡供礦,對(duì)浮選操作造成困難。
2.2 工藝優(yōu)化與完善
2.2.1 調(diào)整設(shè)計(jì)流程結(jié)構(gòu)
(1)為了避免精選2(浮選柱)給礦波動(dòng)大及入選濃度過低問題,將由精1泡沫直接轉(zhuǎn)入精選2作業(yè)改為先進(jìn)入φ20 m高效濃縮機(jī)濃縮,濃縮后底流經(jīng)塔磨后再進(jìn)入精選2作業(yè),不僅解決了上述問題,同時(shí)對(duì)選別物料還起到濃縮脫藥和磨礦后礦物表面被擦洗的效果,為精選2作業(yè)創(chuàng)造了良好條件;另外,將φ20 m濃縮底流軟管泵改為渣漿泵,避免頻繁出現(xiàn)故障。
(2)將原設(shè)計(jì)精選3作業(yè)由φ20 m濃縮底流給礦改為由精選2的精礦直接給礦,將原用于處理精3尾礦的2槽10 m3浮選機(jī)改用處理精選2的尾礦,調(diào)整后的流程更為順暢。
2.2.2 優(yōu)化柱機(jī)聯(lián)合作業(yè)流程
設(shè)計(jì)采用2槽10 m3浮選機(jī)用于浮選柱的精掃選,其尾礦與粗選精礦泡沫合并進(jìn)入精選1作業(yè),改進(jìn)方法為:將柱機(jī)聯(lián)合流程進(jìn)一步延伸,利用一期廠房原4 m3浮選機(jī)對(duì)2槽10 m3浮選機(jī)(稱精掃1)的尾礦經(jīng)濃縮后作進(jìn)一步處理(稱精掃2),其精礦分別依次返回精2、精3作業(yè);而精掃2的尾礦則轉(zhuǎn)入φ30 m濃縮機(jī)與選鉬原料合并。其好處為:①發(fā)揮了柱機(jī)聯(lián)合流程優(yōu)勢(shì),對(duì)提高選鉬回收率有利;②通過φ30 m濃縮機(jī)的緩沖作用,直接消除了原設(shè)計(jì)精掃選尾礦因濃度低、體積量波動(dòng)大對(duì)粗選作業(yè)段的影響,而且原料利用不受損失,確保了流程的穩(wěn)定和回收率的提高。
2.2.3 采取串聯(lián)濃縮、實(shí)現(xiàn)浮選均衡給料
針對(duì)粗選段給料不均衡問題,首先將3#、4#的φ30 m濃縮機(jī)由并聯(lián)濃縮改為串聯(lián)濃縮;其次將原先由2臺(tái)底流泵給2個(gè)系列以單打一方式供礦改為由1臺(tái)泵集中供礦,同時(shí)增設(shè)分配、計(jì)量裝置和返量手段,確保了濃度穩(wěn)定和兩個(gè)浮選系列無差異性均衡供礦。
2.2.4 完善預(yù)處理工藝、提高選鉬入選礦量
預(yù)處理工藝通過之前的1次分級(jí)改為2次串聯(lián)分級(jí),1、2次沉砂合并進(jìn)入選鉬系統(tǒng),溢流部分拋棄,沉砂產(chǎn)率由75%提高至85%左右。為進(jìn)一步提高選鉬入選礦量,對(duì)旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行多次優(yōu)化,并將2次分級(jí)旋流器規(guī)格由之前的φ150 mm調(diào)整為φ100 mm,分級(jí)效率進(jìn)一步得到提高,沉砂產(chǎn)率也上升至87%以上。
2.2.5 優(yōu)化后選鉬工藝流程
優(yōu)化后選鉬工藝流程見圖3。
2.3 改造效果
5 000 t/a鉬精礦改(擴(kuò))建工程建成后,經(jīng)調(diào)試生產(chǎn)逐漸趨于正常。改造前后指標(biāo)對(duì)比見表5。
由表5可知:
(1)改造后,預(yù)處理產(chǎn)率提高了11.90個(gè)百分點(diǎn),選鉬日處理量提高了38個(gè)百分點(diǎn),綜合回收率提高了11.30個(gè)百分點(diǎn)。
(2)選擇增大后的新型浮選設(shè)備,選別效率得到提高,藥劑單耗下降,選鉬成本進(jìn)一步降低,實(shí)現(xiàn)了低成本選鉬。
(3)針對(duì)選鉬原料粒度細(xì)的特點(diǎn),在精選段首次成功應(yīng)用浮選柱3次作業(yè),確保了精礦品位的提高,精礦中含銅品位從2.5%下降到1.6%以下;通過柱機(jī)聯(lián)合作業(yè)流程,兼顧了粗、細(xì)粒級(jí)鉬的回收,使精選段鉬回收率有了大幅提升,提升幅度達(dá)38.26個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到了“早收快收”的效果,浮選作業(yè)鉬總回收率得到了顯著提高。
(4)據(jù)流程查定分析[7],因上游選銅工藝的改進(jìn),選鉬原料粒度變得更細(xì),經(jīng)預(yù)處理后,-29 μm粒級(jí)達(dá)83%,給銅鉬分選增大了難度;進(jìn)入2段浮選,給礦粒度組成進(jìn)一步細(xì)化,-23 μm粒級(jí)近90%,整體而言,浮選機(jī)粗粒級(jí)回收好于細(xì)粒級(jí),浮選柱細(xì)粒級(jí)回收則好于粗粒級(jí),改造后的工藝適合上述條件,達(dá)到了預(yù)期效果。
圖3 改進(jìn)后選鉬工藝流程
表5 改造前后指標(biāo)對(duì)比
(5)對(duì)于特細(xì)粒級(jí)礦的選別而言,由于各作業(yè)點(diǎn)精礦泡沫量大、濃度低,中間礦的濃縮脫藥環(huán)節(jié)顯得尤為重要,否則易造成流程不暢,指標(biāo)低下。
(1)德興銅礦選鉬原料主要特點(diǎn)是含銅高、粒度細(xì)、堿性大、泡沫黏、礦漿被殘留藥劑污染,分選十分困難。
(2)實(shí)踐證明,預(yù)處理工藝是選鉬的核心技術(shù),是實(shí)現(xiàn)低成本選鉬和兼顧鉬綜合回收率提高的最佳途徑。
(3)采用柱機(jī)聯(lián)合新工藝特別適合細(xì)粒級(jí)礦銅鉬分離選別作業(yè),是提高產(chǎn)品質(zhì)量和回收率的較佳工藝組合。
(4)因選鉬原料較特別,各作業(yè)點(diǎn)精礦泡沫量大、濃度低,因此濃縮脫藥環(huán)節(jié)尤為重要。
(5)選鉬還有12%左右的超細(xì)粒級(jí)原料(即預(yù)處理后的溢流部分礦)沒有被利用,是未來攻克研究的重點(diǎn)。
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2015-05-18)
郭株輝(1965—),男,高級(jí)工程師,334224 江西省德興市。