袁美和,舒和英,王學(xué)文,陳征宇,袁 聰
(湖南昊華化工有限責(zé)任公司,湖南 株洲 412005)
環(huán)保與三廢利用
濕式催化氧化預(yù)處理殺螟丹農(nóng)藥廢水的研究
袁美和,舒和英,王學(xué)文,陳征宇,袁 聰
(湖南昊華化工有限責(zé)任公司,湖南 株洲 412005)
以Mn/Ce復(fù)合氧化物催化劑的非均相的濕式催化氧化處理殺螟丹生產(chǎn)廢水??疾炝朔磻?yīng)溫度、反應(yīng)壓力、配水pH值、催化劑用量等因素對殺螟丹農(nóng)藥廢水處理效果的影響,并依此確定較佳的工藝條件。結(jié)果表明,當(dāng)反應(yīng)溫度為180℃,反應(yīng)壓力為1.3MPa,溶液pH值為9,催化劑用量為7g·L-1,在此條件下,COD的去除率達(dá)到92.5%以上。
濕式催化氧化;催化劑;廢水;殺螟丹
殺螟丹是沙蠶毒素類殺蟲劑,胃毒作用強,具有觸殺、殺卵和一定的拒食作用,能用于防治鱗翅目、鞘翅目、半翅目、雙翅目等多種害蟲,對水稻二、三化螟有特效,是農(nóng)業(yè)部確定的替代高毒農(nóng)藥的品種之一。殺螟丹結(jié)晶工序產(chǎn)生的母液廢水,屬COD濃度高的有機廢水,采用普通的預(yù)處理工藝降解率低,成本費用高。
本文選用Mn/Ce復(fù)合氧化物催化劑,采用濕式催化氧化法(CWAO法)預(yù)處理殺螟丹母液廢水,使反應(yīng)條件變得溫和,以大幅降低廢 水的COD,為后續(xù)深入預(yù)處理提供了較好的條件。分別考察了反應(yīng)溫度、反應(yīng)壓力、廢水pH值、催化劑用量以及鼓泡進(jìn)氧加壓等因素對廢水處理的影響,并優(yōu)選工藝條件。
1.1 儀器與原料
GSA-3型高壓反應(yīng)釜,配有加熱和攪拌裝置。
廢水樣品采自殺螟丹生產(chǎn)廠的結(jié)晶母液,COD值約為110~170g·L-1。
1.2 催化劑的制備
Mn/Ce復(fù)合氧化物催化劑采用共沉淀法制備,將硝酸錳、硝酸鈰溶液按金屬離子的物質(zhì)的量比2∶1混合均勻后,緩慢加入到過量的2mol·L-1的燒堿中,攪拌,滴加完畢后,室溫下老化12h,真空抽濾,用去離子水反復(fù)洗滌沉淀物至中性,110℃干燥12h,300℃下焙燒6h,即得Mn/Ce復(fù)合氧化物催化劑。
1.3 實驗方法
取一定量的殺螟丹母液廢水,投于高壓釜內(nèi),投加一定量的Mn/Ce復(fù)合氧化物催化劑,調(diào)pH值,用高壓純氧經(jīng)減壓后鼓泡進(jìn)氧加壓,加溫,恒溫反應(yīng)1h,考察反應(yīng)溫度、壓力、配水pH值、催化劑以及鼓泡加壓對殺螟丹母液廢水降解效果的影響。
1.4 分析方法
采用重鉻酸鉀法測定廢水樣的化學(xué)需氧量(CODCr),pHS-25酸度計測定廢水的pH值。
2.1 反應(yīng)溫度對處理效果的影響
反應(yīng)溫度是濕式催化氧化過程中十分重要的影響因素。殺螟丹母液廢水COD為131.028g·L-1,鼓泡加壓,壓力1.3MPa,pH為9,催化劑7g·L-1,反應(yīng)時間1h??疾炝朔磻?yīng)溫度對催化活性的影響,結(jié)果如圖1所示。
由圖1可見,在反應(yīng)溫度為80~180℃時,隨著溫度升高COD去除率增加非???,但當(dāng)溫度在180~220℃時COD去除率增加緩慢。從設(shè)備投資和實際工程應(yīng)用運行成本兩方面綜合考慮,選擇反應(yīng)溫度為180℃。
圖1 反應(yīng)溫度對處理效果的影響
2.2 反應(yīng)壓力對處理效果的影響
殺螟丹母液廢水COD為131.028g·L-1,溫度為隨壓力變化,pH為9,催化劑7g·L-1,鼓泡加壓,反應(yīng)時間1h,考察反應(yīng)壓力對處理效果的影響,結(jié)果如圖2所示。
圖2 反應(yīng)壓力對處理效果的影響
從圖2中可看出,壓力低處理效果差,主要是因為壓力低溫度不能升到高溫,從而影響處理效果。封閉體系溫度升高壓力必然提高,高溫與高壓對應(yīng),從安全、設(shè)備投資以及與反應(yīng)溫度相對應(yīng)等幾個方面考慮,加上壓力單方面升高,溫度不上升,1.3MPa以上處理效果增加緩慢,因此壓力選擇1.3MPa。
2.3 配水pH值對處理效果的影響
殺螟丹母液廢水COD為131.028g·L-1,反應(yīng)溫度180℃,鼓泡加壓,壓力1.3MPa,pH為9,催化劑用量為7g·L-1,反應(yīng)時間1h,配水pH值對處理效果的影響見圖3。
母液廢水pH值約為0.02,直接處理效果較差,加上酸性強對設(shè)備要求高,pH值等于9,COD降解效果最好,強堿性條件降解有所抑制。
圖3 pH值對處理效果的影響
2.4 Mn/Ce復(fù)合氧化物催化劑的投加量對處理效果的影響
殺螟丹廢水COD為131.028g·L-1,反應(yīng)溫度180℃,鼓泡加壓,壓力1.3MPa,pH為9,反應(yīng)時間1h,考察了Mn/Ce復(fù)合氧化物催化劑的投加量對處理效果的影響,結(jié)果如圖4所示。
圖4 催化劑投加量對處理效果的影響
由圖4可見,Mn/Ce復(fù)合氧化物催化劑的活性隨著投加量的增加而提高,但當(dāng)投加量大于7g·L-1以后,Mn/Ce復(fù)合氧化物催化劑的活性提高幅度緩慢??紤]到實際應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性,本實驗選取最佳的Mn/Ce復(fù)合氧化物催化劑投加量為7g·L-1。
2.5 鼓泡進(jìn)氧加壓對處理效果的影響
殺螟丹母液廢水COD為131.028g·L-1,反應(yīng)溫度180℃,壓力1.3MPa,pH為9,催化劑用量為7g·L-1,反應(yīng)時間1h,考察了鼓泡進(jìn)氧加壓對處理效果的影響,結(jié)果如圖5所示。
由圖5可看出,鼓泡氧化加壓比不鼓泡加壓反應(yīng)快,鼓泡加壓降解效果相對好,考慮到經(jīng)濟(jì)和時效性,選擇鼓泡加壓方式。
X 703.1
A
1671-9905(2015)04-0047-02
國家科技支撐項目(2011BAE06B07)
袁美和(1964-),男,高級工程師,主要從事化工農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)研究工作,E-mail: yuanmeihe@126.com
2015-01-29