孫仁龍 張侃毅 賴德貴 董占元 新疆石油勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司
輪南作業(yè)區(qū)加熱爐提效技術(shù)改造
孫仁龍 張侃毅 賴德貴 董占元 新疆石油勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司
加熱爐是油氣田生產(chǎn)中廣泛使用的加熱設(shè)備,目前塔里木油田加熱爐耗氣量占總耗氣量的35.2%,加熱爐使用過(guò)程中存在耗能高、負(fù)荷率和熱效率偏低等問(wèn)題,未達(dá)到中油股份公司加熱爐(鍋爐)熱效率的要求。結(jié)合塔里木油田輪南作業(yè)區(qū)加熱爐存在的實(shí)際情況,開(kāi)展了加熱爐提效技術(shù)研究,通過(guò)應(yīng)用煙氣余熱回收技術(shù)、空氣預(yù)熱技術(shù)及采用全自動(dòng)電子比例調(diào)節(jié)式燃燒器,提高加熱爐運(yùn)行水平,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗。
塔里木油田;加熱爐;煙氣余熱回收;空氣預(yù)熱;全比例調(diào)節(jié)燃燒器
(1)天然氣處理站400×104m3原穩(wěn)裝置的8 MW導(dǎo)熱油爐排煙溫度為258℃,熱效率為82.5%,負(fù)荷率40%,耗氣量323.1×104m3/a(標(biāo)況)。
(2)天然氣處理站40×104m3天然氣處理裝置的1 500 kW導(dǎo)熱油爐排煙溫度為250℃,熱效率為85%,負(fù)荷率113.3%,耗氣量170.9×104m3/a(標(biāo)況)。
(3)輪南作業(yè)區(qū)井口加熱爐共計(jì)13臺(tái),平均熱效率70.6%,單井加熱爐負(fù)荷率14.5%,耗氣量16.5×104m3/a(標(biāo)況)。
天然氣處理站8 MW導(dǎo)熱油爐和1 500 kW導(dǎo)熱油爐熱效率測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表1。
按照《石油工業(yè)用加熱爐能效限定值及能效等級(jí)(GB24848—2010)》中加熱爐節(jié)能評(píng)價(jià)值的要求,輪南作業(yè)區(qū)加熱爐能效測(cè)試具體分析見(jiàn)表2。
表1 輪南作業(yè)區(qū)天然氣處理站加熱爐熱效率測(cè)試結(jié)果
一般加熱爐提效主要從以下方面考慮[1]:
(1)更新低效高耗加熱爐。
(2)配套節(jié)能型高效燃燒器。
夾逼定理常用于求數(shù)列極限中的無(wú)窮和的極限問(wèn)題。若和的各項(xiàng)為分式,且各分母不同(但為等價(jià)無(wú)窮大),則可以通過(guò)各項(xiàng)分母的放縮(保持等價(jià)性)以形成公分母,達(dá)到通分化簡(jiǎn)的效果,再用夾逼原理求極限。
(3)配套輻射定向吸熱節(jié)能技術(shù)。
(4)加熱盤管清垢防垢技術(shù)。
(5)加熱爐余熱回收技術(shù)。
本次改造將從3個(gè)方面進(jìn)行:
(1)對(duì)于8 MW導(dǎo)熱油爐,在真空加熱爐尾部安裝煙氣余熱冷凝器裝置。
表2 輪南作業(yè)區(qū)加熱爐能效測(cè)試分析
(2)1 500 kW導(dǎo)熱油爐采用高溫?zé)犸L(fēng)型燃燒器替換原有燃燒器,安裝空氣預(yù)熱器。
(3)單井加熱爐燃燒器更換為全自動(dòng)電子比例調(diào)節(jié)式燃燒器,并進(jìn)行相應(yīng)控制系統(tǒng)改造。
3.1 8MW導(dǎo)熱油爐余熱回收改造
天然氣處理站內(nèi)的清水換熱器E-701熱源為8 MW導(dǎo)熱油爐導(dǎo)熱油,此次在真空加熱爐尾部安裝煙氣余熱冷凝器裝置,使清水進(jìn)入煙氣余熱冷凝器裝置與高溫?zé)煔膺M(jìn)行換熱,不再需要8 MW導(dǎo)熱油爐提供熱源,從而減少了燃?xì)庥昧俊?/p>
煙氣冷凝器裝置材料采用翅片高效換熱技術(shù)制作,設(shè)備內(nèi)部與煙氣接觸的碳鋼部分采用航天部高級(jí)陶瓷防腐漆處理,下部設(shè)置有冷凝水收集器,可以有效收集煙氣冷凝水,杜絕冷凝水倒灌加熱爐。煙氣冷凝器主要技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表3。改造后煙氣冷凝器節(jié)能率見(jiàn)表4。
表3 煙氣冷凝器主要技術(shù)參數(shù)
表4 煙氣冷凝器節(jié)能率測(cè)試
3.2 1500 kW加熱爐余熱回收改造
采用高溫?zé)犸L(fēng)型燃燒器替換原有燃燒器,安裝空氣預(yù)熱器加熱進(jìn)爐的空氣,再回爐助燃。利用煙氣熱源進(jìn)行熱交換,以提高加熱爐進(jìn)風(fēng)溫度,強(qiáng)化和促進(jìn)燃燒。改造完成后,加熱爐排煙溫度由250℃降至150℃,可使助燃空氣溫度由20℃提升至125℃??諝忸A(yù)熱器節(jié)能率測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表5。
表5 空氣預(yù)熱器節(jié)能率測(cè)試
3.3 井口加熱爐燃燒器更換
單井加熱爐燃燒器更換為全自動(dòng)電子比例調(diào)節(jié)式燃燒器,并進(jìn)行相應(yīng)控制系統(tǒng)改造,改造完成后13臺(tái)井口加熱爐熱效率將從目前的70.6%提高至86%,額定節(jié)氣量達(dá)到2.7×104m3/a(標(biāo)況)。
(1)安裝煙氣余熱冷凝器裝置后,8 MW導(dǎo)熱油爐節(jié)氣率8.6%,額定節(jié)氣量31.5×104m3/a。
(2)采用高溫?zé)犸L(fēng)型燃燒器替換原有燃燒器,安裝空氣預(yù)熱器后,1 500 kW導(dǎo)熱油爐額定節(jié)氣量9.2×104m3/a。
(3)13口單井加熱爐燃燒器更換為全自動(dòng)電子比例調(diào)節(jié)式燃燒器,并進(jìn)行相應(yīng)控制系統(tǒng)改造,改造完成后額定節(jié)氣量能夠達(dá)到2.7×104m3/a。
[1]王錄軍,周學(xué)軍,雷鈞,等.長(zhǎng)慶油田加熱爐提效途徑探討[J].石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督,2014(8):4-6.
(欄目主持 李艷秋)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.9.003
孫仁龍:助理工程師,2012年畢業(yè)于西南石油大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè),主要從事煉油化工、油氣田地面工程設(shè)計(jì)。
2015-04-19
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