鈕政強(qiáng) 陸 寧
(中天鋼鐵集團(tuán)第一煉鐵廠 江蘇常州)
850 m3高爐上料系統(tǒng)電氣設(shè)備:4臺ABB ACS800-07-0770-3變頻器;兩臺ABB 380V 355kW(HXR450L G8)交流電機(jī);兩臺ZSY710-22.4減速機(jī)(中硬齒面,減速比22.4);4臺YWZ9-800/301料車機(jī)械制動(dòng)器(三相AC 380 V);兩只8.5852 1232 G121編碼器;4套 LK4-188/3主令控制器(i=1∶20,10 A,380 V,24路出點(diǎn));兩套保護(hù)控制柜;4套制動(dòng)電阻柜;兩套電源切換柜。
850 m3高爐上料系統(tǒng)主卷揚(yáng)電機(jī)經(jīng)減速箱減速后,用大扭矩拖動(dòng)卷揚(yáng)機(jī),卷揚(yáng)機(jī)再驅(qū)動(dòng)料車,以往復(fù)運(yùn)動(dòng)方式實(shí)現(xiàn)上料。主卷揚(yáng)電機(jī)的功率控制由變頻器提供,通過現(xiàn)場操作箱或PLC系統(tǒng)對變頻器輸入端提供數(shù)字量給定,實(shí)現(xiàn)變頻器的啟動(dòng)、加速、減速、停車、正反轉(zhuǎn)等狀態(tài)控制的開環(huán)控制。當(dāng)收到料車上行信號后,變頻器根據(jù)預(yù)先設(shè)定的勵(lì)磁時(shí)間參數(shù)為主卷揚(yáng)電機(jī)進(jìn)行直流勵(lì)磁,電機(jī)處于堵轉(zhuǎn)狀態(tài);力矩電流大于啟動(dòng)力矩電流后,抱閘打開,料車上行;料車加速后到達(dá)高速上行狀態(tài);上行料車運(yùn)行至接近爐頂時(shí),再進(jìn)行減速;料車運(yùn)行至爐頂時(shí)完成停車,抱閘閉合,料車完成卸料,此時(shí)料車停車位置應(yīng)是工藝要求的角度(55°~60°),既可倒凈車內(nèi)爐料又不至撞到極限沖頂開關(guān)。
選擇“PLC控制”或“操作臺控制”的方式均可獨(dú)立控制料車上料,而且均能滿足高速、低速的調(diào)速要求;在卡車(料車在分歧軌段被卡在軌道上)狀態(tài)下,可允許停車或有控下行;料車尚未到達(dá)行程終點(diǎn)時(shí),系統(tǒng)有卷筒反轉(zhuǎn)保護(hù);料車啟動(dòng)、停車及加速、減速平穩(wěn),速度控制受負(fù)載(空載或滿載)影響較小。
850 m3高爐主卷揚(yáng)設(shè)計(jì)為雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)方式??紤]到高爐生產(chǎn)的連續(xù)性,采用雙回路電源進(jìn)線,進(jìn)線回路開一備一。采用4套獨(dú)立變頻器柜,每臺電機(jī)對應(yīng)兩臺變頻柜驅(qū)動(dòng)(開一備一),雙系統(tǒng)可以互換,在主機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)可較快地投用備機(jī),保證生產(chǎn)連續(xù)進(jìn)行。料車運(yùn)行時(shí),驅(qū)動(dòng)兩臺電機(jī)而同時(shí)運(yùn)行的兩套變頻器為一組,共用一個(gè)保護(hù)控制柜。
850 m3高爐投用初期上料系統(tǒng)存在一些問題,通過分析,找到原因,制定解決措施,實(shí)施后高爐上料系統(tǒng)運(yùn)行可靠,維護(hù)方便,保證了高爐連續(xù)生產(chǎn)。
(1)料車啟動(dòng)時(shí)出現(xiàn)“啟動(dòng)后退”現(xiàn)象。在生產(chǎn)配料過程中,配料重量增加等因素加大了起步負(fù)荷,使料車啟動(dòng)時(shí)負(fù)載突然變大,變頻器內(nèi)部輸出功率組件的換流時(shí)間調(diào)整不及時(shí),在較短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)料車“啟動(dòng)后退”現(xiàn)象。主要通過調(diào)整預(yù)勵(lì)磁時(shí)間(以保持電機(jī)堵轉(zhuǎn))和延遲機(jī)械抱閘釋放時(shí)間來解決問題。將ACS800變頻器參數(shù)21.02由800 ms改為1500 ms,將變頻器中控制抱閘的輸出繼電器動(dòng)作延遲1.5 s。
表1 清除料車“啟動(dòng)后退”現(xiàn)象變頻器主要參數(shù)設(shè)置
在料車啟動(dòng)瞬間,首先要檢測變頻器輸出力矩是否足夠。對ABB變頻器進(jìn)行自定義編程,使得變頻器在判斷建立了足夠的轉(zhuǎn)矩和電流后,才使輸出繼電器RO2得電,并將RO2加入抱閘接觸器得電條件的連鎖。抱閘在得電狀態(tài)下打開,并設(shè)置延遲打開時(shí)間1.5 s。通過主要參數(shù)設(shè)置(表1),無論是在開爐時(shí)配料7 t負(fù)荷情況下,還是目前配料15 t負(fù)荷時(shí)均未再出現(xiàn)料車“啟動(dòng)后退”現(xiàn)象。
(2)料車啟動(dòng)時(shí)加速過快料車剛啟動(dòng)的一段時(shí)間內(nèi),爐頂?shù)牧宪囄赐巳脘撥壍闹本€段,料車的自重不能有效形成鋼絲繩的張力。若此時(shí)加速度過快,既增加了對減速機(jī)齒輪的沖擊,又易造成鋼絲繩松弛,甚至料車“飛車”。
7號高爐主卷揚(yáng)變頻器通過數(shù)字輸入端子組合和變頻參數(shù)設(shè)定,實(shí)現(xiàn)不同的運(yùn)行速度。主令控制器“料車減速”信號接到變頻器的DI4輸入點(diǎn),控制料車高/低速切換。料車在底部時(shí),該信號點(diǎn)閉合,則卷揚(yáng)電機(jī)啟動(dòng)即直接向預(yù)先設(shè)置的450 r/min高速加速,達(dá)到設(shè)定的速度后開始定速運(yùn)行;直到料車距爐頂10 m左右時(shí),“料車減速”信號斷開,控制變頻減速到預(yù)先設(shè)定的低速150 r/min進(jìn)行定速運(yùn)行;在離爐頂0.5 m時(shí),主令控制器“停車”信號發(fā)出,變頻器控制電機(jī)減速停車。為實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)、精確停車,將參數(shù)21.03原停車方式由“COST”改為“RAMP”。
表2 消除料車啟動(dòng)加速過快現(xiàn)象變頻器主要參數(shù)設(shè)置
為實(shí)現(xiàn)料車平穩(wěn)啟動(dòng),在變頻器自定義編程模塊里定義了料車加速的“斜坡切換”:在料車啟動(dòng)后的18 s內(nèi),以較長的加速時(shí)間加速;料車在平穩(wěn)經(jīng)過鋼軌斜橋拐點(diǎn)后再以較短的加速時(shí)間加速到設(shè)定的速度450 r/min,主要設(shè)置參數(shù)見表2。
圖1 上料系統(tǒng)控制電路
(3)東料車減速運(yùn)行后變頻器頻繁跳閘上料系統(tǒng)控制電路見圖1,11CK-4和11CK-12分別為東車上行與西車上行時(shí),主令控制器上的“料車減速”位置點(diǎn)信號。在東料車上行開始時(shí),11CK-12保持?jǐn)嚅_,11CK-4保持閉合,其在東料車經(jīng)過“料車減速”位置后(即減速后)斷開。KA205和KA105分別為西車上行與東車上行控制繼電器。在東料車上行時(shí),KA205保持?jǐn)嚅_,KA105保持閉合。KA104和KA204分別為東車與西車的驅(qū)動(dòng)變頻器進(jìn)線接觸器吸合的指示繼電器,其在料車正常上料期間始終吸合。KA103和KA203分別為東車與西車的“減速檢查”信號,由變頻器輸出繼電器RO3指示,其失電表示變頻器頻率>17 Hz(即料車高速),其得電表示變頻器頻率<15 Hz(即料車低速)。正常情況下,東車上行至“料車減速”位置后,11CK-4斷開;而此時(shí)變頻器檢測到輸出頻率<15Hz(即料車已經(jīng)減速成功),KA103閉合。這樣,使得其綜合保護(hù)作用的YK繼電器保持得電,料車正常運(yùn)行。
經(jīng)分析,認(rèn)為東料車在減速之后變頻器頻繁跳閘的原因可能是11CK-4斷開后,KA103未及時(shí)閉合,導(dǎo)致YK繼電器失電。即主令控制器上的“料車減速”位置信號斷開過早,料車雖已減速(控制料車變頻器減速的信號來自另一個(gè)主令控制器,該信號比11CK-4信號來得稍早一點(diǎn)),但變頻器頻率還沒有完全減到15 Hz。為此對主令控制器中的“料車減速”位置點(diǎn)向后調(diào)整一點(diǎn),延遲其斷開時(shí)間,故障消除。
經(jīng)過改進(jìn),目前中天鋼鐵高爐主卷揚(yáng)機(jī)驅(qū)動(dòng)已經(jīng)完全適應(yīng)了上料系統(tǒng),設(shè)備故障率明顯降低,整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,即使在頻繁啟、停的工況下,始終保持良好的運(yùn)行狀態(tài),提高了高爐上料系統(tǒng)效率,保證了高爐正常上料。