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    淺談鉆井液添加劑腐植酸產(chǎn)品起泡問題

    2015-01-01 02:44:02
    天津化工 2015年2期
    關(guān)鍵詞:礦源消泡基漿

    (大港油田石油工程研究院,天津300000)

    1 問題的提出

    2014年4 月,新疆中古x油井,泥漿出現(xiàn)大量氣泡,對(duì)正常鉆井生產(chǎn)產(chǎn)生了一定影響,要求油田相關(guān)部門盡快解決此問題。通過大量的室內(nèi)實(shí)驗(yàn)和研究分析,找出了鉆井液起泡的原因。在鉆井過程中,由于鉆井液中添加了磺化褐煤使產(chǎn)品產(chǎn)生氣泡,造成泥漿性能惡化,表現(xiàn)為泥漿結(jié)構(gòu)增強(qiáng)、粘切升高?;烊脬@井液中的氣體形成氣泡很難消除,造成不能正常鉆進(jìn),給鉆井帶來很大的損失,這就要求我們盡快解決這個(gè)問題。

    2 研究思路

    要想解決這個(gè)問題,必須先確定腐殖酸起泡原因,然后根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行起泡分析,進(jìn)行試驗(yàn),最后得出起泡的原因及相應(yīng)的解決辦法。

    3 實(shí)驗(yàn)

    結(jié)合實(shí)驗(yàn)室實(shí)際操作的可行性及現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,從磺化褐煤的以下幾個(gè)方面進(jìn)行起泡性試驗(yàn)方法的研究。

    3.1 起泡率檢測(cè)方法的確定

    基漿是為考察添加劑的鉆井液性能而專門配制的,是用來檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)漿的一種參照基準(zhǔn),因此,基漿性能的確定是關(guān)鍵的要素之一。對(duì)于測(cè)定起泡率性能指標(biāo)所用的基漿也應(yīng)該有其特殊的要求。首先要求基漿具有較好的流動(dòng)性,表觀粘度AV是表征流動(dòng)性的指標(biāo),其值應(yīng)在8~9 mps,以保證其測(cè)量的操作性和準(zhǔn)確性;其次,現(xiàn)場(chǎng)鉆井液的pH值在9~10之間;基漿作為參照基準(zhǔn),不應(yīng)起泡。

    配漿方法:500mL蒸餾水+1.0g無水碳酸鈉+24g鈉土,高攪20min,25±1℃密閉養(yǎng)護(hù)24h。養(yǎng)護(hù)后的基漿要求:pH值為9.0,AV為8mps。

    檢測(cè)方法:

    1)蒸餾水中起泡率測(cè)定:量取300mL蒸餾水,加入0.5%試樣,高攪5min后,25±1℃密閉養(yǎng)護(hù)1h。然后高攪5min,拿下立即開始計(jì)時(shí),10s內(nèi)倒入500mL量筒中,20s時(shí)讀數(shù)。

    2)室溫起泡率測(cè)定:量取養(yǎng)護(hù)后的上述基漿300mL,稱取6g試樣,高攪20min后,25±1℃密閉養(yǎng)護(hù)1h。然后高攪5min,拿下立即開始計(jì)時(shí),10s內(nèi)倒入500mL量筒中,20s時(shí)讀數(shù)。

    3)180℃16 h熱滾后起泡率測(cè)定:量取養(yǎng)護(hù)后的上述基漿400mL,稱取8g試樣,高攪20min后,裝入老化罐中,放入滾子爐,在180℃滾動(dòng)16h后,冷卻至室溫,然后量取300 mL,高攪5min后,拿下立即開始計(jì)時(shí),10s內(nèi)倒入500mL量筒中,20s時(shí)讀數(shù)。

    3.2 通過優(yōu)選配方、工藝流程等方式來尋找起泡原因

    合成不同磺化度,不同堿量,不同反應(yīng)時(shí)間的樣品,按照上面的檢測(cè)方法進(jìn)行檢測(cè),其結(jié)果見表1。

    通過附表1結(jié)果可以看出,不用磺化度、不同堿量、不同的反應(yīng)時(shí)間對(duì)產(chǎn)品的起泡率沒有太大的影響。

    表1

    3.3 從使用的原料查找起泡原因

    用不同礦源的腐殖酸,按照相同的配方和工藝合成磺化褐煤產(chǎn)品,檢測(cè)其起泡率,其結(jié)果見表2。

    表2

    從表2可以看出,不同的礦源生產(chǎn)的產(chǎn)品起泡率不同,說明礦源對(duì)起泡率有影響。

    3.4 通過引入藥劑尋找解決的方案

    在磺化褐煤起泡率檢測(cè)的過程中,樣品全部起泡嚴(yán)重,而且都是小細(xì)泡,不能自行消失。加入柴油也不能消泡,但加入自產(chǎn)高效消泡劑可以消泡。由于消泡劑是液體,和粉狀樣品混合,樣品從外觀看就不合格,但是可以引入粉狀的藥劑來消泡。采用不同型號(hào)的藥劑進(jìn)行了合成試驗(yàn),其結(jié)果見表3。

    表3

    從表3可以看出,不同的藥劑對(duì)消泡的效果不同。

    3.5 綜合評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)方案

    上面的四個(gè)實(shí)驗(yàn)方案加入藥劑后起泡率能夠達(dá)到要求,但是這些藥劑是否對(duì)磺化褐煤的泥漿性能是否有影響,還需要進(jìn)一步驗(yàn)證,結(jié)果見表4。

    表4

    從表4結(jié)果看出,加入藥劑后對(duì)磺化褐煤的泥漿性能沒有影響。

    4 結(jié)論

    通過上述的實(shí)驗(yàn),我們可以得出磺化褐煤起泡與原料配比和生產(chǎn)工藝不存在必然的關(guān)聯(lián),而與褐煤的本質(zhì)即礦源有一定的關(guān)聯(lián),為了能夠生產(chǎn)出滿足鉆井需求的磺化褐煤可以通過以下兩點(diǎn)進(jìn)行控制:第一是嚴(yán)把褐煤質(zhì)量關(guān),對(duì)褐煤進(jìn)行驗(yàn)證優(yōu)選,符合要求后進(jìn)行生產(chǎn);第二是對(duì)褐煤礦源無要求,引入合適的藥劑解決起泡問題。

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