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      氨壓縮機組振動原因分析與對策

      2014-12-31 00:00:00郝文龍
      數(shù)字化用戶 2014年13期

      【摘 要】合成氣壓縮機組在工作中發(fā)生振動的原因有很多,只有采取有效的對策才能夠保證合成氣壓縮機組的安全性,以及操作人員的人員的生命安全。本文主要分析了合成氣壓縮機組振動的原因,并且討論了保護合成器壓縮機組振動的有效對策,以期對合成氣壓縮機組的發(fā)展提供一定的幫助,促進我國合成氣壓縮機組技術(shù)的進一步發(fā)展。

      【關(guān)鍵詞】合成氣壓縮機;震動原因;對策

      一、工況概述

      陜西神木化工氨制冷壓縮機是沈鼓制造MCL706+2MCL707氣體壓縮機是一種多級離心式壓縮機,分低壓缸MCL706和高壓缸2MCL707。離心壓縮機高、低壓缸均為水平剖分結(jié)構(gòu)。低壓缸(MCL706)轉(zhuǎn)子為6級葉輪順流式布置,葉輪最大名義直徑700mm;高壓缸(2MCL707)為2段壓縮葉輪背靠背布置,7(3+4)級葉輪,葉輪最大名義直徑700mm。高低壓缸均為閉式焊接葉輪,葉輪與軸間靠鍵和過盈配合傳遞扭矩,止推盤和軸配合處有鍵并用防松卡箍組件和鎖緊螺母定位鎖定,軸端密封均采用干氣密封,機組聯(lián)軸節(jié)均采用撓性膜片式聯(lián)軸節(jié),聯(lián)軸節(jié)轂盤液壓裝配拆卸。壓縮機徑向軸承均為可傾瓦軸承,止推軸承為雙面金氏伯雷軸承。高、低壓缸均由撓性支撐板支撐并允許熱膨脹。

      氣氨進入一段MCL706缸體內(nèi)經(jīng)過6級壓縮后出壓縮機,冷卻后與省功器補氣混合在進入2MCL707,在二段經(jīng)過三級葉輪壓縮后出壓縮機,冷卻后進入三段,再經(jīng)過四級葉輪壓縮至出口狀態(tài)。

      二、分析壓縮機組振動原因

      為了查找氨壓縮機組瞬間振動的原因,找出了在某一時間段內(nèi)氨壓縮機組的運行情況,如下:壓縮機低壓缸入口振動突然上漲,X方向的通道發(fā)生振動,振動值超過警報值49μm,而Y方向通道的振動值接近連鎖值70μm。經(jīng)過相關(guān)調(diào)整之后,轉(zhuǎn)速有所下降,并且密封油液位得到了升高,振動基本上趨于穩(wěn)定。對于出現(xiàn)的故障,初步認(rèn)為機組的振動是由聯(lián)軸節(jié)膜片斷裂引起的。下面將共同探討合成氣壓縮機組振動的原因。

      (一)壓縮機組出現(xiàn)軸振動情況前后,機組的油系統(tǒng)一直都是正常運行的,并且運行情況穩(wěn)定,進油壓力、進油溫度以及進油流量等系列參數(shù)都正常,那么我們就可以排除壓縮機組的振動是由于油系統(tǒng)運行不穩(wěn)定造成的可能性。也就是說在油系統(tǒng)運行正常的情況下,壓縮機組產(chǎn)生振動情況的幾率較小。

      (二)壓縮機組出現(xiàn)軸振動前后,壓縮機的運行情況穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)異常情況,并且壓縮機的進口以及出口的壓力、溫度以及流量等都沒有發(fā)生明顯的變化,基本上可以排除由于工藝波動的原因引起的軸振動的可能性。

      (三)分析頻譜分析圖可以看出,一倍頻的成分所占的比例較大,而一倍頻高主要是由轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的不平衡引起的,那么我們可以認(rèn)為合成氣壓縮機組振動的原因主要是由于轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的不平衡引起的。

      (四)轉(zhuǎn)子系統(tǒng)中除了軸葉輪之外,剩下的部件主要就是聯(lián)軸節(jié),在聯(lián)軸節(jié)中軸節(jié)膜片是最為脆弱的一個零件,并且在檢修之中有發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸節(jié)產(chǎn)生斷裂的現(xiàn)象。那么就可以認(rèn)為合成氣壓縮機組振動的主要原因就是由于聯(lián)軸節(jié)膜片斷裂引起的。

      三、防止壓縮機組振動的有效對策

      操作指導(dǎo):

      (一)氣體品質(zhì):進入密封的氣體必須清潔干燥,以保證干氣密封最佳的性能,延長使用壽命。系統(tǒng)在密封氣供應(yīng)管線上裝一個2微米的聚合式過濾器,以保證進入密封的氣體清潔干燥。

      (二)氣供應(yīng)量:一定要確保在運行期間有充足的經(jīng)過濾的氣體供應(yīng)密封,給干氣密封提供一個理想的運行環(huán)境以維持密封最佳性能。

      (三)趨勢:密封性能通過泄漏趨勢監(jiān)控,泄漏量的偶然尖峰信號不會引起報警。這可能是由于工藝波動,軸的移動,壓力,溫度或速度波動所引起。然而泄漏趨勢可以預(yù)測到密封的問題。

      (四)反轉(zhuǎn):應(yīng)避免反轉(zhuǎn),速度低于1000rpm的短時反轉(zhuǎn)是允許的。然而,經(jīng)這樣轉(zhuǎn)動后,密封需要修整和檢查。

      (五)反壓:在靜態(tài)條件下,反壓將導(dǎo)致靜態(tài)泄漏增加;在動態(tài)條件下,反壓可能導(dǎo)致密封件的損壞。

      (六)緩慢轉(zhuǎn)動:避免在低于1000rpm下連續(xù)轉(zhuǎn)動,高于此轉(zhuǎn)速運行安全裕度大并可形成穩(wěn)定的轉(zhuǎn)動間隙。

      (七)盤車:系統(tǒng)帶壓時,在12rpm轉(zhuǎn)速下短時的轉(zhuǎn)動不會對干氣密封造成損壞。

      (八)降壓:干氣密封的降壓率一般推薦0.8KPa/min,更快的降壓率視具體的用途而定。

      (九)震動:干氣密封能承受相對較高的振動水平,但過高的振動水平仍有可能損壞干氣密封。

      四、結(jié)語

      綜上所述,合成氣壓縮機組產(chǎn)生的振動的原因比較多,但是只有針對不同的問題制定有效的管理對策,就能夠保證合成氣壓縮機組正常的運用,保證整個企業(yè)的經(jīng)濟效益,以及操作人員的生命安全。

      參考文獻:

      [1]朱杰,施時楷,盧志勇,葉凱.合成氣壓縮機汽輪機抽汽調(diào)節(jié)閥振動原因分析[J].大氮肥.2014(02)

      [2]賴財滿,施時楷,朱杰.離心式合成氣壓縮機高壓缸(C02002)止推側(cè)封頭拆裝順序的優(yōu)化改造[J].壓縮機技術(shù).2011(01)

      [3]張鳳魁.氨合成塔外殼選型采購過程中的幾個技術(shù)問題[J].化工設(shè)計通訊.2014(02)

      作者簡介:

      郝文龍(1978.09.09),男,陜西省渭南人,單位:陜西煤化能源有限公司,職務(wù):設(shè)備主任.

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