張雨霖,姚萬燦,洪志勇
(江西中電投峽江發(fā)電有限公司,江西 南昌330038)
峽江水電站位于吉安市峽江縣境內(nèi),壩址地處贛江中游,電站安裝9臺單機容量40 MW燈泡貫流式機組,總裝機容量360 MW。電站第9號發(fā)電機為三相交流同步發(fā)電機,采用常壓密閉風扇強迫通風冷卻和二次冷卻水循環(huán)系統(tǒng)。
并網(wǎng)投產(chǎn)前對第9號機組轉(zhuǎn)子絕緣進行測量,轉(zhuǎn)子絕緣值僅為0.02 MΩ,不符合電氣設備交接試驗規(guī)程(GB50150-2006)中“轉(zhuǎn)子繞組的絕緣電阻值不宜低于0.5 MΩ”的規(guī)定。當時設備狀態(tài)為勵磁滅磁開關合閘位置,發(fā)電機保護全部投入狀態(tài),未進行其它解線、短接等工作。
轉(zhuǎn)子主要由轉(zhuǎn)子支架、磁軛、磁極、轉(zhuǎn)子引線組成。轉(zhuǎn)子外徑φ8 198 mm,磁極高度1 611 mm,84個磁極,工地疊磁軛沖片、磁極,轉(zhuǎn)子總重159.5 t。 轉(zhuǎn)子支架廠內(nèi)整體加工、成型后整體運輸。
磁極鐵芯由1 mm厚的磁性鋼板疊壓而成,鐵芯長1 489 mm,鐵芯沖片采用磷化絕緣處理減少損耗。 鐵芯的極身包繞絕緣材料,鐵芯與線圈之間用絕緣材料塞緊固定線圈,保證絕緣要求。磁極線圈采用帶有散熱翅的銅帶焊接而成,增加了線圈的散熱能力。轉(zhuǎn)子磁極符合國家標準規(guī)定的“F”級絕緣,由銅排繞制而成,表面光潔,邊緣不得有鋸齒狀缺陷,匝間墊Nomax絕緣紙,并與銅排熱壓成一體(見圖1)。
圖1 轉(zhuǎn)子安裝圖
轉(zhuǎn)子吊裝前在安裝間的整體試驗,主要的試驗內(nèi)容有:①各個磁極掛裝焊接后整個轉(zhuǎn)子耐壓試驗;②轉(zhuǎn)子整體交流阻抗和直流電阻試驗(試驗參數(shù)如表1)。
經(jīng)試驗得出,機組并網(wǎng)前轉(zhuǎn)子絕緣測試值為0.02 MΩ。
分析第9號發(fā)電機并網(wǎng)前轉(zhuǎn)子絕緣過低主要有3個方面的原因:①第9號機組作為電站首臺安裝的機組,廠房建設還尚未完工,空間沒有封閉,現(xiàn)場條件差,長期置于外部,導致絕緣材料內(nèi)部受潮,絕緣介質(zhì)變化;②在安裝過程中,由于操作不當,工藝水平引起磁極在安裝過程受損;③在測量轉(zhuǎn)子絕緣方式方法上存在操作不當?shù)男袨椤?/p>
表1 第9號發(fā)電機轉(zhuǎn)子并網(wǎng)前試驗參數(shù)表
2013年7月31日,機組進行了第一次開機空轉(zhuǎn)并進行各項機械試驗和各項數(shù)據(jù)的測量,空轉(zhuǎn)2天后停機測得轉(zhuǎn)子絕緣為0.05 MΩ。隨后采用外熱源烘干加熱,投入加熱器,開機空轉(zhuǎn),停風機冷卻水,給發(fā)電機一個封閉的環(huán)境進行干燥并對定轉(zhuǎn)子溫度進行監(jiān)視,隨后轉(zhuǎn)子接入500 A直流電焊機作為勵磁電流給轉(zhuǎn)子做短路干燥,直流電流緩慢遞升加入,并監(jiān)視定子轉(zhuǎn)子溫度,兩天后測得轉(zhuǎn)子絕緣為0.1 MΩ,定子絕緣上升為150 MΩ,決定對轉(zhuǎn)子進行分段測絕緣,拔碳刷,刷架及勵磁電纜絕緣。對下列部件分別測量絕緣:
(1)滑環(huán)銅排轉(zhuǎn)子絕緣 0.1 MΩ;
(2)拆轉(zhuǎn)子磁極與銅排引線,滑環(huán)銅排轉(zhuǎn)子絕緣0.1 MΩ;
(3)分段測拆磁極間連接線,測轉(zhuǎn)子磁極絕緣:01~14:0.4 MΩ;14~28:3.0 MΩ;29~50:0.5 MΩ;51~64:0.4 MΩ;65~84:0.2 MΩ。
恢復轉(zhuǎn)子接線,繼續(xù)開機干燥,采用直流電焊機向轉(zhuǎn)子提供勵磁電流,經(jīng)過幾天反復的停機測量,開機加熱干燥,轉(zhuǎn)子絕緣逐步上升為0.45 MΩ,基本滿足要求。2013年9月1日,第9號機組成功并網(wǎng)投產(chǎn)72小時試運行停機后立即測量轉(zhuǎn)子絕緣為1.5 MΩ,停機后三天內(nèi)轉(zhuǎn)子絕緣逐步下降至 1.2 MΩ、0.6 MΩ、0.28 MΩ。 電站組織技術人員進行分析絕緣下降原因,并提出可能測量方法有誤的設想。
為查明第9號機組轉(zhuǎn)子線圈引出線和繼電保護裝置的實際接線,2013年9月6日對第9號機組保護屏、滅磁開關柜、水輪機端子箱、發(fā)電機端子箱、發(fā)電機艙設備接線進行詳細檢查發(fā)現(xiàn)以下情況:
(1)發(fā)電機轉(zhuǎn)子接地保護與失磁保護均按設計圖要求并接于轉(zhuǎn)子電壓正負極之間。
(2)轉(zhuǎn)子接地保護與失磁保護的接入點,設置在滅磁開關柜內(nèi)的轉(zhuǎn)子線圈引出線處未經(jīng)滅磁開關,即與發(fā)電機轉(zhuǎn)子線圈直接并聯(lián)關系(設計圖紙中未明確保護接入點在何處)。
經(jīng)與保護廠家溝通,對方告知發(fā)電機保護裝置正常運行時,轉(zhuǎn)子線圈經(jīng)保護裝置內(nèi)高值電阻后接地,接地阻值約為20~40 kΩ。遂進行原因分析:可能在測量轉(zhuǎn)子絕緣測量時,因帶有保護裝置回路接地電阻,故而直接測量轉(zhuǎn)子線圈絕緣,測出的絕緣電阻值等于保護回路接地電阻值約為20~40 kΩ,(500 MΩ搖表讀數(shù)為0.1 MΩ)此時的測量值并不是轉(zhuǎn)子線圈真正的絕緣電阻。
組織人員先后采用以下2種方式進行測量:
(1)斷開發(fā)電機保護屏轉(zhuǎn)子接地保護開關1K2、失磁保護開關1K3,滅磁開關分閘位,在滅磁柜轉(zhuǎn)子線圈引出線測量,絕緣值為9.3 MΩ;
(2)甩開機組保護屏內(nèi)VD1和VD4端子外接線,滅磁開關分閘位,測量轉(zhuǎn)子線圈絕緣值為9.3 MΩ。
分析2種測量方法都是正確的,效果也一樣,基本原理相同,都是斷開并聯(lián)于轉(zhuǎn)子線圈的保護回路(見圖2),測得的數(shù)值是轉(zhuǎn)子線圈的真實絕緣電阻值,符合規(guī)范要求。
圖2 轉(zhuǎn)子線圈引出線接線圖
從第9號機組并網(wǎng)前轉(zhuǎn)子絕緣一直偏低來看,不僅存在客觀原因,如:受安裝現(xiàn)場潮濕、灰塵大等不利因素,同時有主觀上的測量方法不當?shù)纫蛩赜绊憽K悦鎸υO備異常情況或狀態(tài)時,需要拓展思路,從電站實際接線等設計方面進行思考,認真從人、機、料、法、環(huán)方面查找原因,及時確診根本原因,并實施改進措施,保證試驗測量數(shù)據(jù)的正確可靠性。
[1]劉國選.燈泡貫流式水輪發(fā)電機組運行與檢修[M].北京:中國水利水電出版社,2006.